專利名稱:殺螟丹及其生產(chǎn)工藝的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種農(nóng)用殺蟲劑及其生產(chǎn)工藝,特別是一種沙蠶毒衍生物仿生殺蟲劑及其生產(chǎn)工藝。
沙蠶毒衍生物仿生殺蟲劑是一種高效、低毒、廣譜的仿生殺蟲劑,如殺蟲胺、殺蟲環(huán)、易衛(wèi)殺、殺蟲雙、殺蟲單等,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)這類殺蟲劑的主要產(chǎn)品為殺蟲雙和殺蟲單。從六、七十年代起,國(guó)內(nèi)許多研究單位就相繼開展了殺蟲單的升級(jí)換代產(chǎn)品,即更高效、更具廣譜性的仿生殺蟲劑殺螟丹的研究,但沒(méi)有最終得到高質(zhì)量、低成本,能夠工業(yè)化、商品化生產(chǎn)的殺螟丹。例如,八十年代初,曾有人根據(jù)我國(guó)的現(xiàn)狀,利用現(xiàn)有殺蟲劑生產(chǎn)廠家的設(shè)備及技術(shù),采用殺蟲雙為原料,通過(guò)氰化和水解反應(yīng)生產(chǎn)殺螟丹,但由于殺蟲雙成份復(fù)雜,雜質(zhì)多,造成氰化反應(yīng)收率低、質(zhì)量差,加之采用的工藝工程方法不合理,其氯化氫氣源采用鹽酸脫析法,工程投資大,操作復(fù)雜,三廢嚴(yán)重,故無(wú)法對(duì)其進(jìn)行大規(guī)模的工業(yè)化生產(chǎn)。具體分析如下現(xiàn)有工藝氰化反應(yīng)收率低,平均收率只有66.5%,主要原因有以下幾點(diǎn)1、現(xiàn)有氰化工藝用殺蟲雙水溶液與NaCN溶液反應(yīng)生成硫氰化物,將其冷卻至10℃結(jié)晶,從水溶液中分離出來(lái),而殺蟲雙溶液中含有10~20%的異構(gòu)體和大量的無(wú)機(jī)鹽,其與NaCN反應(yīng)生成的異硫氰化物為水溶液,不能分離,隨廢水處理排放,據(jù)貴州化工研究所證實(shí),正異構(gòu)體殺蟲雙均具有藥效統(tǒng)稱為有效體,氰化反應(yīng)又是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)反應(yīng),其反應(yīng)活性為Na2SO3>無(wú)效體>異構(gòu)體>正構(gòu)體用殺蟲雙作原料不僅損失大量有效的異構(gòu)體,而且消耗大量氰化鈉,它們均進(jìn)入廢水層,增加了廢水處理的負(fù)荷浪費(fèi)原料。
2、原有氰化工藝將硫氰化物從水中粗分離后,經(jīng)大量水洗滌、抽濾、離心等過(guò)程,不僅增加了大量廢水,而且硫氰化物對(duì)皮膚有強(qiáng)烈刺激作用,操作環(huán)境惡劣。
3、由于硫氰化物對(duì)熱敏感(20℃以上分解),不能干燥處理,轉(zhuǎn)入水解反應(yīng)時(shí),當(dāng)有H+存在時(shí),溫度大于15℃條件下,硫氰化物將進(jìn)一步水解反應(yīng)而不能生成殺螟丹。
現(xiàn)有工藝水解反應(yīng)采用醇作反應(yīng)試劑和溶劑,收率平均只有83.6%,存在問(wèn)題主要由于通HCl時(shí),醇在20℃左右能溶解40%左右的HCl,只有當(dāng)HCl在醇中完全飽和,反應(yīng)才能結(jié)束,即浪費(fèi)了HCl,又增加體系酸度,對(duì)后續(xù)處理、設(shè)備防腐、產(chǎn)品質(zhì)量影響較大,含酸母液處理麻煩,溶劑損失量大,三廢負(fù)荷增加。
本發(fā)明的目的就是為了解決上述問(wèn)題,提出一種工藝簡(jiǎn)單、收率高、質(zhì)量好、三廢少、可大規(guī)模工業(yè)化、商品化生產(chǎn)的殺螟丹及其生產(chǎn)工藝。
本發(fā)明的技術(shù)解決方案一種殺螟丹,其特征在于它以殺蟲單
氰化鈉(NaCN)、甲醇(CH3OH)、氯化氫氣體(HCl)為原料,經(jīng)氰化、水解制得,其各成份的摩爾比為殺蟲單0.45~0.48氰化鈉0.92~1.22甲醇 1.25~1.72氯化氫氣體1.37~1.92。
上述氰化鈉也可以用氰化鉀取代,其用量相同。
一種殺螟丹的生產(chǎn)工藝,其特征在于a、將殺蟲單與氰化鈉置于反應(yīng)釜內(nèi),并加入芳烴系列溶劑,其用量至少為殺蟲單摩爾用量的4倍,使殺蟲單與氰化鈉充分反應(yīng),得到硫氰化物中間體溶液;b、將硫氰化物中間體溶液與甲醇、氯化氫氣體一同在反應(yīng)釜內(nèi)反應(yīng),其反應(yīng)溫度為0~40℃,反應(yīng)時(shí)間2~10小時(shí),反應(yīng)結(jié)束后即得到本發(fā)明的殺螟丹粗品;c、將殺螟丹粗品精制處理后,就得到本發(fā)明的殺螟丹成品。
上述芳烴系列溶劑可選用苯、甲苯、氯苯等,其用量應(yīng)為殺蟲單摩爾用量的4.5~6倍。
上述水解反應(yīng)中通入的氯化氫氣體是通過(guò)三氯化磷加水制得。
本發(fā)明首次采用殺蟲單為原料,采用溶劑法生產(chǎn)殺螟丹,解決了生產(chǎn)中工藝工程復(fù)雜、三廢嚴(yán)重、產(chǎn)品收率偏低、質(zhì)量差等問(wèn)題,同時(shí)本發(fā)明采用三氯化磷產(chǎn)生氯化氫氣源,其工程投資小,操作簡(jiǎn)單,無(wú)三廢,可大規(guī)模工業(yè)化商品化生產(chǎn)。
本發(fā)明將氰化分離出的硫氰化物的芳烴溶液,加入定量的甲醇,通氯化氫到終點(diǎn),以脫溶、分離后可獲得高質(zhì)量的殺螟丹原粉,由于反應(yīng)溶劑改為芳烴,反應(yīng)終點(diǎn)體系酸度大大下降,同時(shí)對(duì)設(shè)備腐蝕性降低,對(duì)回收溶劑的后處理,套用,以及母液的處理都較原工藝有不可比擬的優(yōu)越性,而且分離出的殺螟丹,色澤潔白,外觀疏松易干燥。
本發(fā)明工藝簡(jiǎn)單可靠,原料易得,產(chǎn)品質(zhì)量好,收率高其總收率可達(dá)80%以上,產(chǎn)品純度可達(dá)98%,而且,由于本發(fā)明采用殺蟲單為原料,則一方面因其原粉幾乎是100%的正構(gòu)體,基本能定量轉(zhuǎn)化為目標(biāo)產(chǎn)物,單步收率達(dá)93%以上。另一方面又可充分利用現(xiàn)有殺蟲雙或殺蟲單生產(chǎn)廠家的基礎(chǔ)設(shè)備和公用工程,只需少量投資即可生產(chǎn)出升級(jí)換代產(chǎn)品殺螟丹,見(jiàn)效快,可滿足目前國(guó)內(nèi)外對(duì)殺螟丹的大量需要,填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白,為國(guó)家節(jié)約了大量外匯,具有十分重大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
實(shí)施例(以生產(chǎn)0.37摩爾殺螟丹為例)先將0.45摩爾殺蟲單和2.7摩爾的芳烴溶劑一同置入反應(yīng)釜內(nèi),然后慢慢加入10摩爾的氰化鈉水溶液,加畢保溫至0℃~20℃,反應(yīng)3~5小時(shí),使其反應(yīng)完全,其氰化反應(yīng)式為
反應(yīng)結(jié)束后得到約0.42摩爾的硫氰化物中間體溶液,本發(fā)明反應(yīng)中,由于采用芳烴系列溶劑作為反應(yīng)溶劑,則它有利于氰化反應(yīng),使操作簡(jiǎn)單,無(wú)需轉(zhuǎn)移和離心處理,只需分層排放廢水即可,改善了操作環(huán)境,減輕勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了氰化反應(yīng)的收率。
本發(fā)明合成工藝突破取決于反應(yīng)溶劑的選擇,要求溶劑具有以下特征1、對(duì)硫氰化物具有較強(qiáng)的溶解性(20%以上)。
2、對(duì)水和氯化氫具有較低的溶解度,從而保證氰化反應(yīng)容易和廢水分層,同時(shí)水解反應(yīng)減少水的帶入,并保證反應(yīng)結(jié)束后具有較低的游離酸度。
3、工藝操作簡(jiǎn)便,盡量使氰化、水解溶劑單一,特別是水解通HCl終點(diǎn)明顯,對(duì)水解過(guò)程便于控制,對(duì)工程設(shè)備便于操作。
4、溶劑回收處理方便,因?yàn)橛梅紵N作溶劑,回收率≥80%,而且套用方便,無(wú)需作任何處理。
5、具有較高的收率及質(zhì)量。
6、同時(shí)兼顧成本、毒性、危險(xiǎn)性等。
通過(guò)對(duì)多種溶劑的比較,本發(fā)明選擇芳烴-水雙相溶劑代替水,由于反應(yīng)物殺蟲單、氰化鈉均為水溶液,而硫氰化物在芳烴中有良好的溶解性,改進(jìn)符合反應(yīng)動(dòng)力學(xué)理論,生成物減少,有利于向反應(yīng)物正方向進(jìn)行,使反應(yīng)推動(dòng)力增強(qiáng),速率加快,產(chǎn)率提高,反應(yīng)結(jié)束后,通過(guò)分層處理可得透明均相的硫氰化物芳烴溶液,避免了離心分離,洗滌等惡劣的操作環(huán)境,同時(shí)減少了水份帶入硫氰化物進(jìn)入下步水解反應(yīng),使后步反應(yīng)提高了產(chǎn)物質(zhì)量,總收率相應(yīng)提高。特別是采用苯為溶劑具有對(duì)氰化、水解反應(yīng)有利,便于工程上馬等優(yōu)勢(shì),而且成本低,回收率大,對(duì)反應(yīng)總收率有明顯提高。
將上述得到的0.42摩爾的硫氰化物中間體溶液與1.25~1.72摩爾的醇溶液一同置于反應(yīng)釜內(nèi),然后通入氯化氫氣體,通入量為1.37~2.0摩爾,其反應(yīng)溫度控制在0~40℃,使其進(jìn)行水解反應(yīng),其反應(yīng)式為
最后得到約0.38摩爾的殺螟丹粗品。
該水解反應(yīng)中通入的氯化氫氣體是通過(guò)三氯化磷(PCl3)加水制得,其反應(yīng)式為這樣可以得到穩(wěn)定的氯化氫氣源,使操作安全,工程簡(jiǎn)單。
最后將殺螟丹粗品經(jīng)脫溶、結(jié)晶、分離、干燥處理后即得到約0.37摩爾的殺螟丹成品,即可包裝出品。
權(quán)利要求
1.一種殺螟丹,其特征在于它以殺蟲單
氰化鈉(NaCN)、甲醇(CH3OH)、氯化氫氣體(HCl)為原料,經(jīng)氰化、水解制得,其各成份的摩爾比為殺蟲單0.45~0.48氰化鈉0.92~1.22甲醇 1.25~1.72氯化氫氣體1.37~1.92。
2.按權(quán)利要求1所述殺螟丹,其特征在于氰化鈉也可以用氰化鉀取代,其用量相同。
3.一種殺螟丹的生產(chǎn)工藝,其特征在于a、將殺蟲單與氰化鈉置于反應(yīng)釜內(nèi),并加入芳烴系列溶劑,其用量至少為殺蟲單摩爾用量的4倍,使殺蟲單與氰化鈉充分反應(yīng),得到硫氰化物中間體溶液;b、將硫氰化物中間體溶液與甲醇、氯化氫氣體一同在反應(yīng)釜內(nèi)反應(yīng),其反應(yīng)溫度為0~40℃,反應(yīng)時(shí)間2~10小時(shí),反應(yīng)結(jié)束后即得到本發(fā)明的殺螟丹粗品;c、將殺螟丹粗品精制處理后,就得到本發(fā)明的殺螟丹成品。
4.按權(quán)利要求3所述殺螟丹的生產(chǎn)工藝,其特征在于芳烴系列溶劑可選用苯、甲苯、氯苯等,其用量應(yīng)為殺蟲單摩爾用量的4.5~6倍。
5.按權(quán)利要求3所述殺螟丹的生產(chǎn)工藝,其特征在于水解反應(yīng)中通入的氯化氫氣體是通過(guò)三氯化磷加水制得。
全文摘要
本發(fā)明涉及一種殺暝丹,其特征在于它以殺蟲單、氰化鈉、甲醇、氯化氫氣體為原料,并在芳烴系列溶劑作用下,使殺蟲單與氯化鈉充分反應(yīng),得到硫氰化物中間體溶液,將硫氰化物中間體溶液與甲醇、氯化氫氣體一同在反應(yīng)釜內(nèi)反應(yīng),反應(yīng)結(jié)束后即得到本發(fā)明的殺暝丹粗品,將殺暝丹粗品精制處理后就得到本發(fā)明的殺暝丹成品。本發(fā)明工藝簡(jiǎn)單可靠,原料易得,產(chǎn)品質(zhì)量好,收率高其總收率可達(dá)80%以上,產(chǎn)品純度可達(dá)98%,填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白。
文檔編號(hào)A01N47/10GK1217879SQ9811150
公開日1999年6月2日 申請(qǐng)日期1998年9月21日 優(yōu)先權(quán)日1998年9月21日
發(fā)明者王海金, 張惠明, 蔣子龍, 王良, 魏明陽(yáng) 申請(qǐng)人:溧陽(yáng)市化工廠