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高爐鐵口堵口泥的制作方法

文檔序號(hào):2010672閱讀:2798來(lái)源:國(guó)知局
專(zhuān)利名稱(chēng):高爐鐵口堵口泥的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及一種氧化鋁為基的不定形耐火材料,可用于高爐煉鐵鐵口堵口泥炮用炮泥。
隨著高爐向大型化、自動(dòng)化、高冶煉強(qiáng)度方向發(fā)展,采用高壓操作,高爐不設(shè)渣口,爐內(nèi)的鐵水和爐渣一起通過(guò)鐵口排放,鐵口堵口用泥的性能在一定程度上左右著高爐的操作指標(biāo),現(xiàn)有的鐵口堵口泥用棕剛玉、碳化硅和焦粉為主原料,以軟質(zhì)粘土、絹云母為結(jié)合劑,SiO2含量高,制品的主晶體和基體強(qiáng)度相對(duì)較差,耐蝕性和抗沖刷能力不理想,高爐出鐵時(shí)間短,每天出鐵次數(shù)多。為減少粘土用量,日本專(zhuān)利申請(qǐng)平1-13108公開(kāi)了一種“高爐出鐵口用泥料”,是用20%以下的氮化硅鐵、30%的焙燒鋁釩土,5~25%的碳、5~15%的高嶺土粘土和其他耐火材料以焦油為粘結(jié)劑得到的,該炮泥由于氮化硅鐵中含有鐵,會(huì)影響炮泥的抗侵蝕能力,同時(shí)焙燒鋁釩土中雜質(zhì)含量高、純度低也會(huì)對(duì)性能有所影響。
為實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明是這樣實(shí)現(xiàn)的一種高爐出鐵口堵口泥,其成份(wt)為高鋁剛玉40~60%,Si3N4結(jié)合SiC 15~30%,焦粉7~12%,軟質(zhì)粘土7~10%,蘭晶石3~7%,焙燒氧化鋁微粉3~6%,上述總的原料粒度組成為5~1mm的粗料占35~45%,1mm~120目的中粒度料占8~12%,-120目的細(xì)粉占45~55%,以及上述干料總量的15~20wt%焦油瀝青為粘結(jié)劑。
該堵口泥原料的粒度組成為高鋁剛玉5~1mm占45~55wt%,1mm~120目占5~10wt%,-120目占45~55wt%,Si3N4結(jié)合SiC3~1mm占45~55wt%,1mm~120目占5~10wt%,-120目的占45~55wt%。
下面對(duì)本發(fā)明進(jìn)行詳述。
本發(fā)明采用高鋁剛玉、Si3N4結(jié)合SiC和焦粉為主要原料,用軟質(zhì)粘土、蘭晶石和焙燒氧化鋁微粉為結(jié)合劑,通過(guò)強(qiáng)化骨料,提高原料純度,使構(gòu)成制品結(jié)構(gòu)主體的主晶體為高熔點(diǎn)晶相,使制品的高溫結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和高溫體積穩(wěn)定性提高,體積密度增大、氣孔率降低,以提高其抗機(jī)械沖刷、耐化學(xué)侵蝕能力。下面分別介紹各組分的作用高鋁剛玉40~60wt%,粒度組成為5~1mm占45~55wt%,1mm~120目的占5~10wt%,-120目占45~55wt%,其生產(chǎn)工藝與棕剛玉基本相同,Al2O3含量高,其化學(xué)成份和物理性能接近白剛玉,利用其硬度高、重度大、致密、氣孔率低、高溫性能穩(wěn)定,抗渣侵蝕性好等特點(diǎn),隨著Al2O3含量的增加,液相數(shù)量減少,抗?fàn)t渣侵蝕性能顯著提高。
Si3N4結(jié)合SiC15~30wt%,粒度組成為3~1mm占35~45wt%,1mm~120目占5~10wt%,-120目占45~55wt%,該物質(zhì)是由碳化硅加金屬硅進(jìn)行氮化處理得到,其中Si3N4∶SiC約為1∶2,具有很高的硬度,良好的抗酸、堿侵蝕性,耐磨性和抗熱震穩(wěn)定性;與現(xiàn)有技術(shù)中加入氮化硅鐵相比,由于Si3N4結(jié)合SiC的存在,且SiC在高溫下很穩(wěn)定,Si3N4中的N可更好地與粘土反應(yīng),有利于提高堵口泥的致密性和耐侵蝕性。
焦粉7~12wt%,粒度≤1mm,這是一種不易浸潤(rùn)的物質(zhì),也不易被侵蝕和沖刷。
鐵口堵口泥的抗氧化(渣、鐵的侵蝕、浸透和滲透)的能力與氣孔率和體積密度有關(guān),渣鐵通過(guò)氣孔侵蝕,使結(jié)構(gòu)破壞。氣孔率低、體積密度大,則抗氧化能力強(qiáng)。本發(fā)明采用軟質(zhì)粘土加入氧化鋁微粉、蘭晶石做為結(jié)合劑,可減少氣孔率,其中蘭晶石3~7wt%,粒度120~200目,當(dāng)堵口泥在鐵口中溫度上升到1300~1450℃時(shí),蘭晶石體積膨脹可達(dá)16~18%,并穩(wěn)定下來(lái),溫度下降也不收縮,剛好充填泥料本身產(chǎn)生的收縮。
焙燒氧化鋁微粉3~6wt%,粒度小于5μm占80%,加入該組分可與蘭晶石的熱膨脹一起,填補(bǔ)由于軟質(zhì)粘土在高溫下體積收縮所出現(xiàn)的氣孔,提高密度。
同時(shí),該成份中5~1mm粗粒1mm~120目的中等粒度-120目的細(xì)粉的組成為35~45∶8~12∶45~55,同時(shí)將最大粒度由3mm提高到5mm,可提高原料的致密性,減少氣孔率。
粘結(jié)劑為上述干料總量的15~20wt%的焦油瀝青。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明采用性能優(yōu)良的高鋁剛玉和Si3N4結(jié)合SiC為主要原料,并使用軟質(zhì)粘土、蘭晶石和焙燒氧化鋁微粉組成的結(jié)合劑,氧化鋁含量提高,達(dá)到55~65%,雜質(zhì)減少,原料中去除了鐵,使鐵口堵口泥的體積密度、顯氣孔率、抗折強(qiáng)度等物理性能,抗?fàn)t渣化學(xué)侵蝕和機(jī)械沖刷能力有較大提高,出鐵時(shí)不生成低熔點(diǎn)物質(zhì),出鐵口不易擴(kuò)大。在高爐上使用本發(fā)明堵口泥作業(yè)后,出鐵時(shí)間延長(zhǎng),日平均出鐵次數(shù)由15次以上減步到9次,每噸鐵的炮泥消耗量出0.8kg降低到0.4kg,爐前作業(yè)條件明顯改善。
下面介紹本發(fā)明的實(shí)施例。
將該高爐出鐵口堵口泥所需成份配料具體成份如表1示,先加粗料、后加細(xì)料在碾泥機(jī)內(nèi)混練40~60分種,焦油瀝青分兩次加入,經(jīng)練泥機(jī)擠壓排出成圓柱狀泥柱,成為大型高爐出鐵口堵口泥。表1給出了本發(fā)明和對(duì)比例成份和性能的對(duì)比。
權(quán)利要求
1.一種高爐鐵口堵口泥,其特征是其原料配比為高鋁剛玉40~60wt%,Si3N4結(jié)合SiC 15~30wt%,焦粉7~12wt%,軟質(zhì)粘土7~10wt%,蘭晶石3~7wt%,焙燒氧化鋁微粉3~6wt%,上述總的原料粒度組成為5~1mm的粗料占35~45,1mm~120目的中料占8~12,-120目的細(xì)粉占45~55wt%,以及上述干料總量的15~20wt%焦油。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的堵口泥,其特征是所述成份的粒度組成為高鋁剛玉5~1mm占45~55wt%,1mm~120目占5~10wt%,-120目占45~55wt%,Si3N4結(jié)合SiC3~1mm占35~45wt%,1mm~120目占5~10wt%,-120目占45~55wt%。
全文摘要
本發(fā)明提供了一種高爐鐵口堵口泥,其原料配比(wt%)為高鋁剛玉40~60,Si
文檔編號(hào)C04B35/66GK1120032SQ9510675
公開(kāi)日1996年4月10日 申請(qǐng)日期1995年6月23日 優(yōu)先權(quán)日1995年6月23日
發(fā)明者陳炳慶 申請(qǐng)人:寶山鋼鐵(集團(tuán))公司
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