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用于修復磨損薄膜蒸發(fā)器轉(zhuǎn)子的方法與流程

文檔序號:12149934閱讀:548來源:國知局
用于修復磨損薄膜蒸發(fā)器轉(zhuǎn)子的方法與流程

本發(fā)明涉及一種用于修復磨損薄膜蒸發(fā)器轉(zhuǎn)子的方法



背景技術:

本項目利用加裝聚四氟材料修復磨損薄膜蒸發(fā)器轉(zhuǎn)子的方法未見文獻報道。

化纖廠氧化裝置原裝的薄膜蒸發(fā)器轉(zhuǎn)子發(fā)生多次磨損,導致成膜間隙變大,工作溫度達不到工藝要求的160~200℃要求,長期維持在130度左右。由于轉(zhuǎn)子與殼體發(fā)生接觸式摩擦,導致殼體也發(fā)生磨損,但是該殼體為哈氏合金,由于接觸面為錐形接觸,使殼體修復成本極高且修補層易脫落。

因此,以前轉(zhuǎn)子磨損后的修補辦法是:由專業(yè)廠家對轉(zhuǎn)子筋板的磨損部分進行補焊、修磨,因為怕再次出現(xiàn)轉(zhuǎn)子與筒壁的接觸磨損,因此每次補焊的尺寸都小于技術要求的尺寸。因為殼體磨損無法修復,因此修復后的轉(zhuǎn)子與殼體配合間隙一般為5mm左右(標準為1.5±0.2mm),使設備在運轉(zhuǎn)中的工藝條件始終達不到要求。

這種修補方法的缺點:

周期長,一般一次修補的時間為兩周,時效期為兩周,修補一次需要近一個月時間;

修補價格加高:修補一次約3萬元;

修補后的效果不好,成膜間隙和成膜溫度都達不到要求。



技術實現(xiàn)要素:

本發(fā)明的目的是提供一種新型修復方法,使轉(zhuǎn)子與筒體的工作間隙保證在1.5mm左右(原廠隨機資料的技術要求),使設備運轉(zhuǎn)滿足工藝要求。

本發(fā)明提供一種用于修復磨損薄膜蒸發(fā)器轉(zhuǎn)子的方法,其中,通過將間隙調(diào)整板固定在薄膜蒸發(fā)器轉(zhuǎn)子的筋板上來實現(xiàn)。

本發(fā)明所述的用于修復磨損薄膜蒸發(fā)器轉(zhuǎn)子的方法,其中,所述間隙調(diào)整板優(yōu)選通過夾持板來固定。

本發(fā)明所述的用于修復磨損薄膜蒸發(fā)器轉(zhuǎn)子的方法,其中,所述間隙調(diào)整板優(yōu)選為四氟基材。

本發(fā)明所述的用于修復磨損薄膜蒸發(fā)器轉(zhuǎn)子的方法,其中,所述夾持板優(yōu)選為鈦夾持板。

本發(fā)明所述的用于修復磨損薄膜蒸發(fā)器轉(zhuǎn)子的方法,其中,所述固定優(yōu)選是通過螺栓夾緊固定。

本發(fā)明所述的用于修復磨損薄膜蒸發(fā)器轉(zhuǎn)子的方法,其中,優(yōu)選的是,所述間隙調(diào)整板的外邊緣比所述筋板的外邊緣凸出。

本發(fā)明所述的用于修復磨損薄膜蒸發(fā)器轉(zhuǎn)子的方法,其中,所述間隙調(diào)整板的外邊緣比所述筋板的外邊緣優(yōu)選凸出5~7mm。

經(jīng)過使用此種新型方法修復后的轉(zhuǎn)子于2013.5.27日上線,設備運轉(zhuǎn)時,工作溫度保持在180℃(工藝要求溫度為160~200℃),設備運行正常,截至2014年大檢修前,運行平穩(wěn)無故障出現(xiàn),實踐證明,進過改造后的蒸發(fā)器運行平穩(wěn),效果很好,提高了設備的正常運轉(zhuǎn)周期,減輕了維修工人的勞動強度,為企業(yè)減少了檢修費用。

通過這次新技術的應用,大大降低了檢修費用,改造費用總支出約1000元,且只進行一次投資,避免了以前重復修復的費用支出(以前轉(zhuǎn)子修復一次3萬元)。

這次新技術的應用,保證了薄膜蒸發(fā)器的成膜工作溫度,保證了殘渣系統(tǒng)的長周期運行,減少了酸的直排,使目前裝置的酸耗水平達到歷史同期的最好水平53Kg/T。

附圖說明

圖1:薄膜蒸發(fā)器結(jié)構(gòu)圖

圖2:新型修復方法示意圖

其中,附圖標記

筒壁 1

轉(zhuǎn)子 2

筋板 3

四氟基材 4

鈦夾持板 5

固定螺栓 6

具體實施方式

以下對本發(fā)明的實施例作詳細說明:本實施例在以本發(fā)明技術方案為前提下進行實施,給出了詳細的實施方式和過程,但本發(fā)明的保護范圍不限于下述的實施例,下列實施例中未注明具體條件的實驗方法,通常按照常規(guī)條件。

結(jié)合附圖1與附圖2,本實施例中,在不破壞設備本體的基礎上進行轉(zhuǎn)子2與筒壁1間隙的調(diào)整,在原有轉(zhuǎn)子2的筋板3上開φ12的孔,安裝寬20mm、長1米的鈦夾持板5,鈦夾持板5設計成具有一定的彎曲弧度,同時轉(zhuǎn)子2與鈦夾持板5安裝四氟基材4,四氟基材4為具有一定的退讓彈性變形特征材質(zhì)的耐腐蝕材料,筋板3與四氟基材4以及鈦夾持板5通過固定螺栓6來夾緊固定;運轉(zhuǎn)過程中,四氟基材4發(fā)揮了自適應柔性功能,使物料成膜厚度與筋板3變形之間間隙達到工藝對設備運轉(zhuǎn)的要求;

所述四氟基材4的外邊緣比所述筋板3的外邊緣凸出6mm,當然,在另外的實施例中,也可以是四氟基材4的外邊緣比所述筋板3的外邊緣凸出5mm或者7mm。

2013年5月27日,經(jīng)過使用此種新型方法修復后的轉(zhuǎn)子上線,設備運轉(zhuǎn)時,工作溫度最高瞬間溫度達到220℃,等工藝調(diào)整物料平衡后,工作溫度保持在180℃(工藝要求溫度為160~200℃),設備運行正常,振動值為水平2.5mm/s,垂直1.7mm/s。

截至2014年大檢修前,運行平穩(wěn)無故障出現(xiàn),實踐證明,進過改造后的蒸發(fā)器運行平穩(wěn),效果很好。

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