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一種鋼包精煉爐頂?shù)讖痛得摎浞椒?

文檔序號:3406713閱讀:354來源:國知局
專利名稱:一種鋼包精煉爐頂?shù)讖痛得摎浞椒?br> 技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及煉鋼技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種鋼包精煉爐(LF爐)頂?shù)?復吹脫氫方法。
背景技術(shù)
氫是鋼中的有害元素,它的存在極大地危害鋼的性能,導致氫脆、白 點等現(xiàn)象。大量試驗表明當鋼中氫含量低于2ppm時其對鋼的性能危害基 本可以忽略。
煉鋼精煉過程脫氫方法有物理方法和化學方法。
物理方法為真空脫氫法,包括已公開專利的VD法、RH法、DH法等, 其共同特點是真空條件下使氣液兩相中氫的濃度差增加,極大地改善了脫 氫的動力學條件,從而使鋼中的氫含量降到極低水平。
化學方法脫氫主要通過在鋼包精煉爐(LF爐)上通過噴吹裝置向爐 內(nèi)噴入化學粉劑從而達到脫氫的目的,如中國專利號CN185100331公開 的發(fā)明采用噴射冶金合成粉劑脫氫,中國專利號CN86107918公開的發(fā)明 采用稀土合金脫氫方法,中國專利號CN1030793公開的發(fā)明采用噴吹CC14 與Ar混合脫氫方法。
真空脫氫法存在的問題是,由于真空設(shè)施投資較大、抽真空成本高昂, 因此鋼種經(jīng)過真空流程將會大幅度增加產(chǎn)品成本,而且由于真空處理時沒 有加熱系統(tǒng),對于鋼液的溫度控制以及工藝流程的連續(xù)性造成了影響。
噴射化學粉劑脫氫法的問題是,由于噴吹化學粉劑技術(shù)目前尚未成 熟,而且噴吹粉劑會增加鋼中夾雜,從而導致鋼液潔凈度的降低。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的是提供一種鋼包精煉爐頂?shù)讖痛得摎浞椒ǎ梢詫崿F(xiàn)不 經(jīng)過真空流程脫除鋼中氫,簡化煉鋼工藝流程,節(jié)約生產(chǎn)成本,提高生產(chǎn) 效率。為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明的解決方案是 一種鋼包精煉爐頂?shù)讖痛得摎浞椒?,其包括如下步驟
a) 將鋼包精煉爐原有石墨電極更換為中空石墨電極,從中空石墨電極 頂部吹入氣體,底部透氣裝置底吹A(chǔ)r;鋼包精煉爐鋼包進入加熱工 位,降電極,根據(jù)鋼種的不同,接通底吹管路,打開透氣閥,進行 底吹氬氣攪拌,開始鋼包精煉爐正常冶煉處理;
b) 鋼包精煉爐正常冶煉過程完畢,鋼液中除氫外其他成分基本合格后,
根據(jù)鋼包精練爐鋼包容量大小不同即0.05t 300t及所冶煉鋼種的不 同,控制好底吹透氣磚的流量《10mVmin和壓力0.01MPa 10MPa, 打開頂吹氣管路閥門頂吹氬氣,氣體壓力0.01MPa 10MPa,流量《 10mVmin及吹氣時間《60min ,在爐內(nèi)形成良好的脫氫條件;
c) 采用頂?shù)讖痛? 60min,然后提升電極,同時停止頂吹氣體和底吹 氣體,或者只停止頂吹氣體,繼續(xù)進行底吹操作;
d) 最后停止鋼包精煉爐全部操作,將鋼包送入下一工位。 本發(fā)明改造鋼包精煉爐(LF爐)電極系統(tǒng),將原來的實心石墨電極
替換成中空石墨電極,中空石墨電極與頂吹供氣系統(tǒng)相連接,此頂吹系統(tǒng) 與LF爐原有底吹裝置相結(jié)合,通過在LF爐內(nèi)頂?shù)淄瑫r吹入氣體,達到脫 除鋼中氫的目的。
中空石墨電極的孔徑為電極直徑的1/20至3/5,在LF爐精煉期間, 通過鋼包底部的透氣磚和頂部中空石墨電極同時吹入氣體,利用鋼中氫與 等離子體組分中的元素發(fā)生化學反應、吹入的氣體形成的微細氣泡增大脫 氫反應的界面積和氫氣泡的形核核心的作用,從而形成了有利于脫氫的熱 力學和動力學條件,將鋼中的氫除去。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明具有以下優(yōu)點
1. LF爐頂?shù)讖痛得摎浞ú恍鑼ΜF(xiàn)有設(shè)備進行較大幅度的改動,只需對石 墨電極進行鉆孔加工,加裝一套頂吹氣系統(tǒng),設(shè)備即可滿足要求。
2. 在不采用真空流程的情況下,本發(fā)明也可使鋼中氫含量降到2ppm以 下,最低可達到0.7ppm,完全可以替代真空流程脫氫。
3. LF爐頂?shù)讖痛得摎浞ㄏ啾扔谡婵彰摎夥ǎ梢愿玫貙囟冗M行控制, 從而更好地與連鑄工藝相配合。


圖1為本發(fā)明使用的鋼包精煉爐的結(jié)構(gòu)示意圖; 圖中符號說明
2 二次大電流導體 3 5等離子電弧 6 8 熔渣 道 11 鋼包車
含氫氣體源(a氣體l; b氣體2;氣體3) 頂吹氣體閥站
(A減壓閥;B截止閥;C流量計;D流量調(diào)節(jié)閥;E快速切斷閥)
15 混氣包 16流量控制閥 17頂吹氣體管路及連接裝置
18合金加料裝置
1
4 7
10
13
14
交流電源
中空石墨電極
鋼包
底氣管道
電極夾持器 鋼包蓋 9 鋼水
12 底吹透氣塞
具體實施例方式
參見圖1,其所示為本發(fā)明實施例所采用的三相交流鋼包精煉爐結(jié)構(gòu) 示意圖,交流供電電源1連接二次大電流導體2后與電極夾持器3連接, 中空石墨電極4被電極夾持器3把持,實現(xiàn)中空石墨電極4的升降并向其 導電,中空石墨電極4通過鋼包蓋6上開設(shè)的電極孔穿過鋼包蓋6進入鋼 包7內(nèi),通過中空石墨電極4的升降實現(xiàn)與爐渣8和鋼水9的接觸和分離。
鋼包蓋6上還設(shè)有合金加料裝置18,盛裝著爐渣8和鋼水9的鋼包7 中坐在鋼包車11上,底吹管道10與安裝在鋼包底部的底吹透氣塞12連 接將底吹氣體吹入鋼包7中的鋼水9中。由輸氣管道將氣源13、頂吹氣體 閥站14、混氣包15和流量控制閥16依次連接起來,流量控制閥16通過 頂吹氣體管路及連結(jié)裝置17與中空石墨電極4連接將氣體吹入在中空石 墨電極端部形成的等離子電弧5中。
在工作時,當盛有鋼水的鋼包7坐在鋼包車11上,并移動鋼包車使 鋼包處于加熱位置正下方。接通交流供電電源l,下降中空石墨電極4與 熔渣8和鋼水9短路引弧,并將氣源13的氣體通過頂吹氣體閥站14、混 氣包15、流量控制閥16、頂吹氣體管路及連結(jié)裝置17迅速通人中空石墨 電極4進入電弧區(qū),從而產(chǎn)生等離子電弧5。等離子電弧的長度、功率(電弧電壓、電弧電流)可以通過調(diào)節(jié)變壓器二次電壓、氣體壓力、流量和電 極升降來控制。為了控制爐內(nèi)氣氛鋼包蓋與鋼包之間,電極孔與電極之間
能密封良好。 實施例1
采用本發(fā)明方法冶煉Q195時,當100tLF爐就位后,接通底吹管路, 打開透氣閥,進行底吹A(chǔ)r,底吹流量0.4m3/min,底吹壓力2MPa;同時在 鋼種基本成分達到要求后,打開頂吹氣閥門,降頂部中空石墨電極,頂吹 管路開始噴吹純Ar氣體,流量0.2mVmin,壓力1.5MPa,同時將底吹氣體 流量變?yōu)?.3mVh,壓力保持2MPa;在噴吹15min后,停止頂吹,提升電 極,此時將底吹流量改為0.35m3/h,底吹壓力為2MPa,繼續(xù)底吹6min后, 停止底吹,進入下一工位。根據(jù)過程取樣分析結(jié)果,在采用頂?shù)讖痛?5min 后,氫含量從噴吹前的4.5ppm降低到2.0ppm。
實施例2
采用實施例1同樣的流程,鋼種為Q345,初始底吹A(chǔ)r流量為 0.3mVmin,壓力為2.5MPa;開始頂?shù)讖痛禃r,頂吹氣體流量0.3m3/min, 壓力2MPa,同時將底吹氣體流量變?yōu)?.3mVmin,壓力保持2.5MPa;在 噴吹10min后,停止頂吹,提升電極,此時將底吹流量改為0.4m3/min, 底吹壓力為2.5MPa,繼續(xù)底吹6min后,停止底吹。根據(jù)過程取樣分析結(jié) 果,在采用頂?shù)讖痛祃Omin后,氫含量從噴吹前的3.8ppm降低到1.4ppm。
實施例3
采用實施例1同樣的流程,鋼種為SPHC,初始底吹A(chǔ)r流量為 0.25m3/min,壓力為1.5MPa。開始頂?shù)讖痛禃r,頂吹氣體流量0.4m3/min, 壓力3MPa,同時將底吹氣體流量變?yōu)?.4mVmin,壓力2MPa;在噴吹12min 后,停止頂吹,提升電極,此時將底吹流量改為0.5m3/min,底吹壓力為 3MPa,繼續(xù)底吹6min后,停止底吹。根據(jù)過程取樣分析結(jié)果,在釆用頂 底復吹12min后,氫含量從噴吹前的4.3ppm降低到l.Oppm。
權(quán)利要求
1. 一種鋼包精煉爐頂?shù)讖痛得摎浞椒ǎ浒ㄈ缦虏襟Ea)將鋼包精煉爐原有石墨電極更換為中空石墨電極,從中空石墨電極頂部吹入氣體,底部過透氣裝置底吹A(chǔ)r;鋼包精煉爐鋼包進入加熱工位,降電極,根據(jù)鋼種的不同,接通底吹管路,打開透氣閥,進行底吹氬氣攪拌,開始鋼包精煉爐正常冶煉處理;b)鋼包精煉爐正常冶煉過程完畢,鋼液中除氫外其他成分基本合格后,根據(jù)鋼包精煉爐鋼包容量大小不同(0.05t~300t)及所冶煉鋼種的不同,控制好底吹透氣磚的流量≤10m3/min和壓力0.01MPa~10MPa,打開頂吹氣管路閥門頂吹氬氣,氣體壓力0.01MPa~10MPa,流量≤10m3/min及吹氣時間≤60min,在爐內(nèi)形成良好的脫氫條件;c)采用頂?shù)讖痛?~60min,然后提升電極,同時停止頂吹氣體和底吹氣體,或者只停止頂吹氣體,繼續(xù)進行底吹操作;d)最后停止鋼包精煉爐全部操作,將鋼包送入下一工位。
2. 如權(quán)利要求1所述的鋼包精煉爐頂?shù)讖痛得摎浞椒?,其特征在于,?述的中空石墨電極的孔徑為電極直徑的1/20至3/5。
全文摘要
一種鋼包精煉爐頂?shù)讖痛得摎浞椒?,其包括如下步驟a)鋼包精煉爐鋼包進入加熱工位,降電極,接通底吹管路,打開透氣閥,進行底吹氬氣攪拌,正常冶煉;b)冶煉完畢,鋼液中除氫外其他成分基本合格后,控制底吹透氣磚的流量≤10m<sup>3</sup>/min,壓力0.01~10MPa,打開頂吹氣管路閥門頂吹氬氣,氣體壓力0.01~10MPa,流量≤10m<sup>3</sup>/min,時間≤60min,在爐內(nèi)形成良好的脫氫條件;c)頂?shù)讖痛?~60min,升電極,同時停止頂、底吹,或者只停止頂吹氣體,繼續(xù)底吹;d)停止全部操作,進入下一工位。本發(fā)明可以實現(xiàn)不經(jīng)過真空流程脫除鋼中氫,簡化煉鋼工藝流程,節(jié)約生產(chǎn)成本,提高生產(chǎn)效率。
文檔編號C21C7/072GK101418366SQ20071004742
公開日2009年4月29日 申請日期2007年10月25日 優(yōu)先權(quán)日2007年10月25日
發(fā)明者姜周華, 張慧書, 戰(zhàn)東平, 沈建國, 陳兆平 申請人:寶山鋼鐵股份有限公司;東北大學
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