專利名稱:一種高效低成本的電爐爐料工藝的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
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本發(fā)明屬于鋼鐵冶煉領(lǐng)域,主要涉及電爐爐料工藝。技術(shù)背景
"廢鋼+鐵水"是大多數(shù)鋼廠普遍采用的電爐配料方式,這種配料方式存在的缺陷是如果鐵水兌入量過小,則用于氧化的碳量低,由C一O反應(yīng)產(chǎn)生的化學(xué)熱少,不利于快速熔化廢鋼和熔池升溫,也難于消減殘余元素含量;如果鐵水兌入量過大,則配碳量高,易氧化元素硅、錳也高,受選擇氧化的影響,常出現(xiàn)熔清碳高磷高,造成停電脫碳脫磷;熔清后爐渣粘稠,噴吹氧氣渣鋼反濺嚴(yán)重,水冷爐蓋粘鋼嚴(yán)重,拖圈連電打漏時(shí)有發(fā)生,另外還會(huì)造成爐沿上漲,爐蓋旋轉(zhuǎn)困難等。最終體現(xiàn)在鋼水終點(diǎn)碳、磷和溫度三項(xiàng)指標(biāo)不能同時(shí)達(dá)到目標(biāo)要求,影響冶煉周期,造成能量及消耗上升。
由于目前廢鋼價(jià)格較高,質(zhì)量不穩(wěn)定,回收率低,電爐加入大量廢鋼后成本增加,因此,對爐料結(jié)構(gòu)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,降低鋼鐵料成本成為當(dāng)務(wù)之急,對各鋼廠需要具有重要意義。
CN1796586公開了一種電爐冶煉不銹鋼母液工藝,其步驟包括a)配料不銹鋼廢鋼,占金屬加入量的15 25%,鉻鐵合金,占金屬加入量的15 25%,石灰加入量30 45kg/噸;脫磷鐵水,加入比例為35 60%,成分控制C2.50 3.80%、 P^0.020%、 S^O.040%;
b) 熔煉,吹氧量控制在5 10m3/t,吹氧流量1500 2500Nm3/h;吹氧量控制5 10m3/t;
c) 還原,硅鐵粉噴入2.5 3.5kg/t、碳粉噴入1.5 2.5kg/t或加入硅鐵2.5 3.5kg/t、鋁1.5 2.5kg/t; d)出鋼,終點(diǎn)溫度控制1640 1660°C。
CN101148734 —種鐵素體不銹鋼母液的冶煉方法采用脫磷鐵水+碳鋼廢鋼+鉻鐵的配料模式冶煉鐵素體不銹鋼。加入脫磷鐵水后即加入碳鋼廢鋼及鉻鐵合金,并通電;通電至2.0 4.0Mwh時(shí),加入硅鐵;通電至5.0 7.0Mwh時(shí)開始吹氧;當(dāng)電耗達(dá)到8.0 12.0Mwh時(shí),吹氧流量調(diào)整為2500Nm3/h,總吹氧量為9 10Nm3/t;電耗為7.0 10.0Mwh時(shí),加石灰;電耗為16.0 20.0Mwh時(shí),噴吹碳粉;電耗為15.0 18.0Mwh時(shí),加白云石;通電至220-240Kwh/t時(shí),測溫,溫度^161(TC時(shí),還原;通電至250-320Kwh/t時(shí),測溫,溫度達(dá)到1630 166(TC時(shí)出鋼。
以上兩種專利的爐料結(jié)構(gòu)只適合冶煉不銹鋼,對于大多數(shù)鋼種并不適用。在電爐內(nèi)同 時(shí)進(jìn)行氧化、還原,電耗高,冶煉周期長,對鐵水、鋼鐵料質(zhì)量要求高,鐵水必須脫磷, 鋼鐵料分別為不銹鋼廢鋼和碳鋼廢鋼,成本高。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的是提供一種結(jié)構(gòu)優(yōu)化的電爐爐料工藝,使電爐冶煉效率提高,生產(chǎn)成本 降低。
本發(fā)明的技術(shù)方案是, 一種高效低成本的電爐爐料工藝,其步驟如下
(1) 主料鐵水占金屬加入量的30~60%,優(yōu)質(zhì)廢鋼占金屬加入量的5 30%,廉價(jià)廢 鋼占金屬加入量的30 45%;
(2) 輔助料輔料按鋼鐵料重量的一定比例加入,石灰3.0 3.5%,輕燒白云石1.0
1.5%;
(3) 爐門及放渣操作出鋼后,清理、墊補(bǔ)好爐門口,以保證前期不流渣;爐料熔清 前,不放渣;熔清后,自動(dòng)流渣操作;鋼水溫度達(dá)到1580 1600'C,進(jìn)行適當(dāng)放渣操作。
(4) 氧槍使用爐門氧槍流量控制在1500 1800 Nm3/h,爐壁槍流量控制在1000 1500Nm3/h;
(5) 供電吹氧控制 一次料加料完畢后送電和吹氧同時(shí)進(jìn)行,送電2分鐘,停止供電,
保持吹氧,氧氣壓力1.20 1.50Mpa,吹氧時(shí)間6 8分鐘,廢鋼全部熔清加入二次料,送 電和吹氧同時(shí)進(jìn)行,送電2分鐘,停止供電,保持吹氧,氧氣壓力1.20 1.50Mpa,吹氧時(shí) 間5 10分鐘;二次料熔清后調(diào)整氧氣壓力0.80 1.50Mpa,同時(shí)進(jìn)行爐門口噴焦碳粉造泡 沫渣,實(shí)現(xiàn)供電埋弧,4 6分鐘,鋼水溫度達(dá)到1500~1540°C;
(6) 鋼水成分控制碳含量0.30 0.80%,磷含量0.010 0.030%。 上述廉價(jià)廢鋼主要包括渣鋼、罐幫、罐鐵、球鐵和豆鋼。
上述高效低成本的電爐爐料工藝,優(yōu)選的,步驟(1)中鐵水占金屬加入量的55~60%。 上述高效低成本的電爐爐料工藝,低碳鋼到精煉位鋼水溫度控制在1510 155(TC;中 碳鋼到精煉位鋼水溫度控制在1500 154(TC 。
在電爐冶煉過程中,如果采用全廢鋼冶煉,則冶煉周期較長,但兌入鐵水后,冶煉周期 明顯變短,節(jié)奏加快顯著,兌入鐵水15% 30%冶煉周期變化不大,30%至60%,冶煉節(jié)奏隨 鐵水量的增加明顯加快,超過60%,冶煉周期變化不明顯,甚至還稍有增加,說明鐵水兌入 比例超過60%后,熔池中的C較高,并且Si、 Mn、 P等元素含量較高,造成爐內(nèi)脫磷、脫碳時(shí)間延長,成為提高冶煉節(jié)奏的限制性環(huán)節(jié)。鐵水兌入量與電耗之間成明顯線形關(guān)系,隨著鐵 水兌入得增加,電耗逐漸降低,電極消耗越低但超過60%后,電耗降低曲線變緩。電極消耗 與電耗成正比關(guān)系,所以電耗降低,電極消耗也隨著降低。另外,隨著鐵水兌入比例的提高, 氧耗呈緩慢上升趨勢,兌入70%以上鐵水時(shí)的氧耗較兌入15 30%鐵水時(shí)的氧耗噸鋼增加約 12.7 m3,但整體增加幅度不大,氧氣的利用率增加。
由以上分析可知,鐵水兌入比例在55 60%時(shí),冶煉電耗、氧耗和鋼鐵料總成本最低, 對節(jié)能降耗、降低生產(chǎn)成本最有利。
采用輕燒白云石代替部分石灰石造渣,提高渣中MgO含量,減少爐渣對爐襯的侵蝕, 對提高爐齡具有明顯效果,其次使用輕燒白云石比直接使用白云石可降低因白云石在加熱 分解過程中的能耗較高問題。
本發(fā)明的有益效果是本發(fā)明主要通過優(yōu)化電爐配料、裝料方式和冶煉工藝來增加鐵水 兌入比例(55 60%)和廉價(jià)廢鋼的入爐量(30 35%),大幅度提高了電弧爐終點(diǎn)成分和溫 度命中率;供電時(shí)間縮短6分鐘,冶煉電耗平均降低58kWh/t鋼,達(dá)至Ul43Kwh/t鋼,電極消耗 降低0.30kg/t鋼,達(dá)到1.40Kg/t鋼,同時(shí)稀釋了有害殘余元素,降低了鋼水中氣體和夾雜物的 含量。生產(chǎn)成本降低167元/噸鋼。達(dá)到了提高鋼水質(zhì)量、縮短冶煉周期和降低消耗的目的, 鋼材全氧含量降低,對保證鋼材質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本具有很好的應(yīng)用前景。
圖l為圖鐵水與電耗的關(guān)系,其中橫坐標(biāo)為鐵水比(%),縱坐標(biāo)為電耗(kWh)。
具體實(shí)施例方式
實(shí)施例1:
新型爐料結(jié)構(gòu)有效的應(yīng)用于萊鋼特鋼廠50噸電弧爐生產(chǎn),電弧爐終點(diǎn)成分和溫度命中 率同時(shí)由67%提高到91%,供電時(shí)間縮短6分鐘,冶煉電耗降低58kWh/t鋼,電極消耗降 低0.30kg/t鋼,鋼材全氧含量降低明顯,生產(chǎn)成本降低167元/噸鋼。達(dá)到了提高鋼水質(zhì)量、 縮短冶煉周期和降低消耗的目的。
1爐料裝入
主料鐵水占金屬加入量的30%,優(yōu)質(zhì)廢鋼占金屬加入量的30%,廉價(jià)廢鋼占金屬加 入量的40%;
輔助料輔料按鋼鐵料重量的一定比例加入,石灰3.0~3.5%,輕燒白云石1.0 1.5%; 1.1余鋼量15 30%,并盡可能留渣(出鋼回爐后,出鋼口不流渣即可)。 1.2根據(jù)料源、氧氣壓力等情況,合理兌入鐵水
由于鋼鐵料含碳量和有害元素不同,氧氣壓力受外部條件限制穩(wěn)定性較差,及時(shí)調(diào)整 鐵水兌入量,鋼鐵料含碳量較高時(shí),可適當(dāng)降低鐵水兌入量,有害元素如銅高時(shí),可增加 鐵水兌入量,稀釋殘余元素;氧氣壓力大時(shí),鐵水量可以適當(dāng)增加,氧壓小時(shí),減少鐵水兌入量。
1.3每爐出鋼后,觀察爐內(nèi)情況,根據(jù)余鋼量,同時(shí)考慮鋼包、鋼鐵料回收率等實(shí)際情 況,適當(dāng)調(diào)整總裝入量。 2爐門及放渣操作
2.1出鋼后,清理、墊補(bǔ)好爐門口,以保證前期不流渣。
2.2—次料(冶煉每爐鋼水時(shí)的第一次入爐料)及二次料(由于廢鋼體積較大,回收率 較低,造成第一次加入的爐料時(shí)常無法滿足設(shè)定出鋼量而在第一次加入料熔清后補(bǔ)加的第 二次料)熔清前,不放渣;熔清后,自動(dòng)流渣操作;鋼水溫度達(dá)到1580 1600°C,進(jìn)行適 當(dāng)放渣操作。
2.3出現(xiàn)熔清磷高,1580 160(TC進(jìn)行換渣操作。 3氧槍使用操作
3.1 —次料及二次料熔清前,正常使用爐門和爐壁氧槍。
3.2 二次料熔清后,正常使用爐壁氧槍,壓力1.20 1.50Mpa和流量1200 1500Nm3/h, 根據(jù)熔清碳情況,調(diào)整壓力0.80 1.50Mpa和流量800 1500Nm3/h;爐渣粘稠、過稀或過 少,起泡效果差,禁止使用爐門氧槍;爐渣流動(dòng)性及起泡效果好,可以使用爐門氧槍,但 流量必須<50%最大流量,即小于卯0Nm3/h。
4送電及泡沫渣操作
4.1熔清后,爐渣粘稠,起泡效果差,禁止送電,補(bǔ)加螢石并用氧管吹掃渣面;爐渣稀, 補(bǔ)加石灰并強(qiáng)化噴粉;爐渣量少,及時(shí)補(bǔ)加渣料。
4.2熔清后,爐渣流動(dòng)性及起泡效果好,根據(jù)熔清碳情況,適時(shí)送電,使成分和溫度同 時(shí)達(dá)到出鋼要求。
5電爐用氧供電控制
5.1 —次料用氧供電控制
加入一次料和兌入鐵水后,爐內(nèi)鐵水和余鋼占總量的65%左右,為實(shí)現(xiàn)前期強(qiáng)化用氧 創(chuàng)造了好的熱力學(xué)條件。
加料完畢后,送電和吹氧同時(shí)進(jìn)行,送電2分鐘,停止供電,保持吹氧,氧氣壓力1.20 1.50Mpa,吹氧至廢鋼全部熔清加入二次料, 一次料吹氧時(shí)間6 8分鐘。
一次料強(qiáng)化用氧,有利于前期氧化脫硅去錳,提高熔池鋼水溫度。氧氣壓力流量大, 攪拌熔池,促進(jìn)熱量傳遞,提高一次料加入的塊度較大的渣鋼、罐幫及罐鐵溫度,利于后 期熔化。
5.2 二次料用氧供電控制
加入二次料(含一些爐次兌入鐵水)后,送電和吹氧同時(shí)進(jìn)行,送電2分鐘,停止供 電,保持吹氧,氧氣壓力1.20 1.50Mpa,持續(xù)時(shí)間5 10分鐘。根據(jù)煙氣和爐渣情況,決 定大壓力吹氧時(shí)間,煙氣濃,爐渣稠,吹氧時(shí)間取上限,并可適當(dāng)延長;煙氣淡,爐渣流 動(dòng)性良好,吹氧時(shí)間取下限,并可適當(dāng)縮短。
5.3熔清后用氧供電控制
6調(diào)整氧氣壓力0.80 1.50Mpa,送電,同時(shí)進(jìn)行爐門口噴焦碳粉造泡沫渣,實(shí)現(xiàn)供電埋 弧,4 6分鐘,鋼水溫度達(dá)到1540'C,取樣全分析。根據(jù)全分析結(jié)果,調(diào)整氧氣壓力,碳 偏高,上限控制;碳偏低,下限控制,并取消爐門氧槍吹氧。
穩(wěn)定的余鋼量、鐵水兌入量、裝入量,穩(wěn)定的用氧供電,可以確保熔清后碳含量0.30 0.80%,磷含量0.010 0.030%,為熔后冶煉控制創(chuàng)造了條件。穩(wěn)定的熔清成分,根據(jù)不同 鋼種終點(diǎn)要求,適當(dāng)調(diào)整氧氣壓力和流量以及供電,即可穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)電弧爐終點(diǎn)碳、磷和溫 度同時(shí)達(dá)到控制目標(biāo)要求。
若出現(xiàn)熔清后碳、磷偏高,停止送電和噴粉,氧氣壓力上限控制,吹氧3 5分鐘后, 送電,同時(shí)進(jìn)行爐門口噴焦碳粉造泡沫渣,實(shí)現(xiàn)供電埋弧。若出現(xiàn)熔清后碳偏低、磷偏高, 補(bǔ)加渣料,送電吹氧,強(qiáng)化脫磷。
6出鋼溫度
低碳鋼到精煉位鋼水溫度控制在1510 1550°C;中碳鋼到精煉位鋼水溫度控制在 1500 1540°C。
實(shí)施例2:
其它同實(shí)施例l。不同之處在于
主料鐵水占金屬加入量的60%,優(yōu)質(zhì)廢鋼占金屬加入量的5%,廉價(jià)廢鋼占金屬加入 量的35%;
輔助料每噸鋼水需分別加入石灰3.0%,輕燒白云石1.5%; 實(shí)施例3
其它同實(shí)施例l,不同之處在于
主料鐵水占金屬加入量的40%,優(yōu)質(zhì)廢鋼占金屬加入量的30%,廉價(jià)廢鋼占金屬加 入量的30%;
輔助料每噸鋼水需分別加入石灰3.5%,輕燒白云石1.0%;
實(shí)施例4
其它同實(shí)施例l,不同之處在于
主料鐵水占金屬加入量的35%,優(yōu)質(zhì)廢鋼占金屬加入量的20%,廉價(jià)廢鋼占金屬加 入量的45%;
輔助料每噸鋼水需分別加入石灰3.0%,輕燒白云石1.5%;
權(quán)利要求
1、一種高效低成本的電爐爐料工藝,其特征是步驟如下(1)主料鐵水占金屬加入量的30~60%,優(yōu)質(zhì)廢鋼占金屬加入量的5~30%,廉價(jià)廢鋼占金屬加入量的30~45%;(2)輔助料輔料按鋼鐵料重量的比例分別加入,石灰3.0~3.5%,輕燒白云石1.0~1.5%;(3)爐門及放渣操作出鋼后,清理、墊補(bǔ)好爐門口,以保證前期不流渣;爐料熔清前不放渣;熔清后,自動(dòng)流渣操作;鋼水溫度達(dá)到1580~1600℃,進(jìn)行放渣操作;(4)氧槍使用爐門氧槍流量控制在1500~1800Nm3/h,爐壁槍流量控制在1000~1500Nm3/h;(5)供電吹氧控制一次料加料完畢后送電和吹氧同時(shí)進(jìn)行,送電2分鐘,停止供電,保持吹氧,氧氣壓力1.20~1.50Mpa,吹氧時(shí)間6~8分鐘,廢鋼全部熔清加入二次料,送電和吹氧同時(shí)進(jìn)行,送電2分鐘,停止供電,保持吹氧,氧氣壓力1.20~1.50Mpa,吹氧時(shí)間5~10分鐘;二次料熔清后調(diào)整氧氣壓力0.80~1.50Mpa,同時(shí)進(jìn)行爐門口噴焦碳粉造泡沫渣,實(shí)現(xiàn)供電埋弧,4~6分鐘,鋼水溫度達(dá)到1500~1540℃;(6)鋼水成分控制碳含量0.30~0.80%,磷含量0.010~0.030%。
2、 根據(jù)權(quán)利要求l所述的高效低成本的電爐爐料工藝,其特征是廉價(jià)廢鋼主要包括渣鋼、罐幫、罐鐵、球鐵和豆鋼。
3、 根據(jù)權(quán)利要求l所述的高效低成本的電爐爐料工藝,其特征是步驟(1)中鐵水占金屬加入量的55 60%。
4、 根據(jù)權(quán)利要求1 3中任一項(xiàng)所述的高效低成本的電爐爐料工藝,其特征是低碳 鋼到精煉位鋼水溫度控制在1510 155(TC;中碳鋼到精煉位鋼水溫度控制在1500 1540°C。
全文摘要
本發(fā)明涉及一種高效低成本的電爐爐料工藝,主料為鐵水占金屬加入量的30~60%,優(yōu)質(zhì)廢鋼占金屬加入量的5~10%,廉價(jià)廢鋼占金屬加入量的30~35%;輔助料為每噸鋼水需分別加入石灰3.0~3.5%,輕燒白云石1.0~1.5%;通過優(yōu)化電爐放渣操作、氧槍使用和供電吹氧控制等冶煉工藝,大幅度提高了電弧爐終點(diǎn)成分和溫度同時(shí)命中率,達(dá)到了提高鋼水質(zhì)量、縮短冶煉周期和降低消耗的目的,同時(shí)使鋼材全氧含量大幅降低。對保證鋼材質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本具有很好的應(yīng)用前景。
文檔編號(hào)C21C5/52GK101660019SQ200910018449
公開日2010年3月3日 申請日期2009年9月28日 優(yōu)先權(quán)日2009年9月28日
發(fā)明者倪友來, 劉建路, 劉金玲, 孫永喜, 猛 李, 楊密平, 申景霞, 范夕榮, 趙冠夫, 馬傳慶 申請人:萊蕪鋼鐵股份有限公司