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一種精煉渣回收并在轉(zhuǎn)爐回吃的使用方法

文檔序號:3309539閱讀:605來源:國知局
專利名稱:一種精煉渣回收并在轉(zhuǎn)爐回吃的使用方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明屬于轉(zhuǎn)爐煉鋼技術(shù)領(lǐng)域,提供了一種精煉渣回收并在轉(zhuǎn)爐回吃的使用方法,在轉(zhuǎn)爐濺渣后加入回收精煉渣固化爐渣,并在轉(zhuǎn)爐冶煉初期及雙渣后加入促進化渣,降低生產(chǎn)成本。
背景技術(shù)
目前轉(zhuǎn)爐留渣操作是一種常用工藝,可以降低鋼鐵料消耗和白灰消耗,有利于轉(zhuǎn)爐吹煉初期化渣。但留渣操作中,如果轉(zhuǎn)爐留渣有液態(tài)渣,且爐渣氧化性較強,在轉(zhuǎn)爐兌鐵過程中出現(xiàn)噴濺事故,危及設(shè)備和人員安全,通常需要添加其他物料來固化爐渣。轉(zhuǎn)爐冶煉過程,化渣的快慢直接影響轉(zhuǎn)爐的吹煉過程。在冶煉初期由于溫度較低, 化渣速度較慢,不利于鐵水脫磷、硫。為了快速化渣,通常需要添加化渣劑比如螢石、氧化鐵皮等,改變爐渣成分,生成低熔點的復(fù)雜化合物來實現(xiàn)化渣效果。但在使用過程中,螢石化渣的成本較高,氧化鐵皮對鋼水溫降影響較大,不易添加過多。因此在轉(zhuǎn)爐濺渣后加入適量物料來固化爐渣,同時在冶煉初期又能促進轉(zhuǎn)爐化渣。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于提供一種精煉渣回收并在轉(zhuǎn)爐回吃的使用方法,將精煉渣回收,在轉(zhuǎn)爐濺渣后使用,固化爐渣,防止出現(xiàn)噴濺,同時在轉(zhuǎn)爐吹煉過程中,精煉渣有利于促進爐渣熔化,起到快速化渣的作用,并降低生產(chǎn)成本。本發(fā)明是將精煉渣冷卻后,進行篩分去除粉末、破碎成合適粒度(粒度在10 60mm)、烘烤除水處理后,制成水分< 的精煉返回渣。主要回收工藝路線為精煉返回渣的成分重量百分?jǐn)?shù)為CaO :30 70%,MgO :7 16%,SiR :6 30%, Al2O3 10 45%,F(xiàn)eO :0. 3 2. 5%, TFe :0. 3 2. 5%。根據(jù)爐渣情況在在轉(zhuǎn)爐濺渣后加入精煉返回渣3-10kg/t,降低爐渣溫度,使?fàn)t內(nèi)余渣固化,有稠化爐渣,減少液態(tài)渣,同時降低爐渣的氧化性。精煉返回渣中的Al2O3成分在轉(zhuǎn)爐吹煉過程中有利于形成低熔點的爐渣,從而實現(xiàn)轉(zhuǎn)爐快速化渣的目的,提高轉(zhuǎn)爐的冶金效果。此外精煉返回渣堿度高,在轉(zhuǎn)爐冶煉中也可實現(xiàn)替代部分白灰消耗的作用。在轉(zhuǎn)爐雙渣后加入3-10kg/t,也可起到化渣效果,有利于二批渣的形成。精煉返回渣具有高堿度、低氧化性、較高的Al2O3和MgO含量,濺渣后加入,能實現(xiàn)固化爐渣、稀釋爐渣的氧化性,同時在轉(zhuǎn)爐吹煉過程中有促進化渣、降低白灰消耗的作用。
具體實施例方式1)某此精煉返回渣的成分檢測為(成分均為重量百分比)ca0:51.95%,MgO 7. 34%, SiO2 11. 3%, Al2O3 :25. 44%, FeO 1. 6%,TFe :2. 37%,其余為未檢測的雜質(zhì);精煉返回渣粒度為15mm。在轉(zhuǎn)爐濺渣后加入精煉返回渣^g/t,爐內(nèi)余渣固化,兌鐵過程中無噴濺現(xiàn)象,冶煉初期化渣平穩(wěn),吹煉過程不加螢石等助溶劑,冶煉過程無明顯返干現(xiàn)象。2)又某次精煉返回渣的成分檢測為(成分均為重量百分比)CaO :53. 74%,MgO 7. 89%, SiO2 8. 39%, Al2O3 :28. 35%, FeO :0. 79%, TFe :0. 84%。對比有無精煉返回■加入和加入方法的差異,可以對于縮短濺渣護爐時間,提高濺渣護爐效果顯著。在轉(zhuǎn)爐濺渣后加入精煉返回渣4. 65kg/t,爐內(nèi)余渣固化,兌鐵過程中無噴濺現(xiàn)象, 開吹加白灰18. 9kg/t,輕燒5. 5kg/t,冶煉初期化渣平穩(wěn),雙渣后加精煉返回渣2. ^g/t,加白灰22. 3kg/t,輕燒1. 7kg/t,吹煉過程不加螢石等助溶劑,冶煉過程化渣平穩(wěn),終點成分合格。
權(quán)利要求
1. 一種精煉渣回收并在轉(zhuǎn)爐回吃的使用方法,其特征在于,將精煉渣冷卻后,進行篩分去除粉末、破碎成粒度10 60mm,烘烤除水處理后,制成粒度在20 40mm,水分< 1 %的精煉返回渣;根據(jù)爐渣情況在在轉(zhuǎn)爐濺渣后加入精煉返回渣3-10kg/t,降低爐渣溫度,使?fàn)t內(nèi)余渣固化,有稠化爐渣,減少液態(tài)渣,同時降低爐渣的氧化性;所述的精煉返回渣的成分重量百分?jǐn)?shù)為=CaO 30 70%,MgO :7 16%,SiO2 6 30%, Al2O3 10 45%,F(xiàn)eO :0. 3 2. 5%, TFe :0. 3 2. 5%。
全文摘要
一種精煉渣回收并在轉(zhuǎn)爐回吃的使用方法,屬于轉(zhuǎn)爐煉鋼技術(shù)領(lǐng)域。將精煉渣冷卻后,進行篩分去除粉末、破碎成合適粒度、烘烤除水處理后,制成粒度在20~40mm,水分<1%的精煉返回渣;根據(jù)爐渣情況在在轉(zhuǎn)爐濺渣后加入精煉返回渣3-10kg/t,降低爐渣溫度,使?fàn)t內(nèi)余渣固化,有稠化爐渣,減少液態(tài)渣,同時降低爐渣的氧化性。所述的精煉返回渣的成分重量百分?jǐn)?shù)為CaO30~70%,MgO7~16%,SiO26~30%,Al2O310~45%,F(xiàn)eO0.3~2.5%,TFe0.3~2.5%。優(yōu)點在于,能實現(xiàn)固化爐渣、稀釋爐渣的氧化性,同時在轉(zhuǎn)爐吹煉過程中有促進化渣、降低白灰消耗。
文檔編號C21B3/06GK102337373SQ20111034735
公開日2012年2月1日 申請日期2011年11月7日 優(yōu)先權(quán)日2011年11月7日
發(fā)明者呂延春, 孫碩猛, 張祥, 王星, 王浩然, 秦登平 申請人:秦皇島首秦金屬材料有限公司, 首鋼總公司
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