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降低精煉過程中鋼水增氮量的方法

文檔序號:3342578閱讀:837來源:國知局
專利名稱:降低精煉過程中鋼水增氮量的方法
技術領域
本發(fā)明屬于煉鋼領域,具體涉及一種降低精煉過程中鋼水增氮量的方法。
背景技術
鋼材中氮、氧元素,對大部分鋼材來說是有害元素,鋼材中含氮量高容易導致鋼材時效,加劇鋼材的冷脆,降低鋼材的高溫韌性、塑性和焊接性能;鋼材中氧高容易產(chǎn)生各種非金屬夾雜物,影響鋼材的使用性能并降低鋼材疲勞壽命,因此對大部分鋼種,都要求鋼材中盡可能低的氧和氮。精煉爐作為鋼水爐外精煉的主要設備,在生產(chǎn)過程采用高功率電極加熱升溫,同時采用大氬氣攪拌脫硫、均勻溫度、均勻成分。在加熱過程中,鋼水與被電離后的空氣接觸從而造成鋼液增氮,在大氬氣攪拌過程中,鋼水也會二次氧化及增氮,因此精煉工序成了鋼水氮含量的一大重要來源。對于冶煉氮含量要求較嚴的鋼種,當前各大鋼廠在精煉工序采取的主要措施是大渣量埋弧、并盡可能減小底吹氬氣流量的方式來減小鋼水增氮,但該措施效果不穩(wěn)定,尤其是鋼水硫含量較高時,為脫硫鋼水不可避免需要大氬氣攪拌造成鋼水污染,在精煉過程中鋼水增氮情況普遍達到5-10個ppm。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明提供一種降低精煉過程中鋼水增氮量的方法,通過同時在原事故氬槍孔、原喂絲孔及新增吹氬孔插入吹氬導管,該吹氬導管距離鋼水液面的距離為200mm 1000mm,沿吹氬導管向精煉爐內(nèi)吹入氬氣,目的是在鋼水表面形成一層氬氣保護層,增加了爐蓋內(nèi)的還原性氣氛,從而減小了鋼水與空氣接觸的幾率,并且避免了加熱時的高溫電離空氣增氮,大大減少了鋼水攪拌時的二次氧化,提高了鋼水純凈度。本方案是通過如下技術措施來實現(xiàn)的:
(1)鋼水到達精煉工序后,提起精煉爐爐蓋,開動鋼包車至精煉爐爐蓋正下方;
(2)降低精煉爐爐蓋至下限位置;
(3)同時在原事故氬槍孔、原喂絲孔及新增吹氬孔插入吹氬導管,該吹氬導管距離鋼水液面的距離為200mm 1000mm ;
(4)沿吹氬導管向精煉爐內(nèi)吹入氬氣,所述氬氣的壓力范圍為0.5Mpa 1.0Mpa。由上述的技術特征可知,本方案的由于同時在原事故氬槍孔、原喂絲孔及新增吹氬孔插入吹氬導管,該吹氬導管距離鋼水液面的距離為200mm 1000mm ;沿吹氬導管向精煉爐內(nèi)吹入氬氣,在鋼水表面形成一層氬氣保護層,增加了爐蓋內(nèi)的還原性氣氛,從而減小了鋼水與空氣接觸的幾率,并且避免了加熱時的高溫電離空氣增氮,大大減少了鋼水攪拌時的二次氧化,提高了鋼水純凈度。
具體實施例方式為能清楚說明本方案的技術特點,下面通過一個具體實施方式
,對本方案進行闡述。
鋼水到達精煉工序后,提起精煉爐爐蓋,開動鋼包車至爐蓋正下方,降低精煉爐爐蓋至下限位。保證外接氬氣總管壓力0.5MPa-l.0MPa,在原事故氬槍孔、原喂絲孔及新增吹氬孔同時插入吹氬導管,在管口離鋼液面200mm-1000mm地方停住,吹入氬氣。因吹氬孔靠近爐蓋邊部,不影響LF加及合金化操作,也不影響鋼水底吹效果。如果氬氣壓力及流量太大,管路口離鋼液面太近,吹出的氬氣會降低鋼水溫度,如果管路口離鋼液面太高,吹出的氬氣會被LF爐除塵風機抽走,影響吹氬效果。創(chuàng)新設計的LF爐爐蓋吹氬裝置操作簡單,安全可靠,有效減小鋼水二次氧化,提高了鋼水純凈度。
本發(fā)明未經(jīng)描述的技術特征可以通過現(xiàn)有技術實現(xiàn),在此不再贅述。當然,上述說明并非是對本發(fā)明的限制,本發(fā)明也并不僅限于上述舉例,本技術領域的普通技術人員在本發(fā)明的實質(zhì)范圍內(nèi)所做出的變化、改型、添加或替換,也應屬于本發(fā)明的保護范圍。
權(quán)利要求
1.一種降低精煉過程中鋼水增氮量的方法,其特征在于:通過以下步驟實現(xiàn): (1)鋼水到達精煉工序后,提起精煉爐爐蓋,開動鋼包車至精煉爐爐蓋正下方; (2)降低精煉爐爐蓋至下限位置; (3)同時在原事故氬槍孔、原喂絲孔及新增吹氬孔插入吹氬導管,該吹氬導管距離鋼水液面的距離為200mm 1000mm ; (4)沿吹氬導管向精煉爐內(nèi)吹入氬氣,所述氬氣的壓力范圍為0.5Mpa 1.0Mpa。
全文摘要
本發(fā)明提供了一種降低精煉過程中鋼水增氮量的方法,本方案是通過如下技術措施來實現(xiàn)的(1)鋼水到達精煉工序后,提起精煉爐爐蓋,開動鋼包車至精煉爐爐蓋正下方;(2)降低精煉爐爐蓋至下限位置;(3)同時在原事故氬槍孔、原喂絲孔及新增吹氬孔插入吹氬導管,該吹氬導管距離鋼水液面的距離為200mm~1000mm;(4)沿吹氬導管向精煉爐內(nèi)吹入氬氣,所述氬氣的壓力范圍為0.5Mpa~1.0Mpa。在鋼水表面形成一層氬氣保護層,增加了爐蓋內(nèi)的還原性氣氛,從而減小了鋼水與空氣接觸的幾率,并且避免了加熱時的高溫電離空氣增氮,大大減少了鋼水攪拌時的二次氧化,提高了鋼水純凈度。
文檔編號C21C7/072GK103103314SQ201210550079
公開日2013年5月15日 申請日期2012年12月18日 優(yōu)先權(quán)日2012年12月18日
發(fā)明者鄭萬任, 杜恒科, 胡勤東, 李凱玉, 牛洪波, 申志強, 朱峰 申請人:濟鋼集團有限公司
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