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一種轉(zhuǎn)爐冶煉采用石塊降溫新工藝的制作方法

文檔序號:3418104閱讀:365來源:國知局
專利名稱:一種轉(zhuǎn)爐冶煉采用石塊降溫新工藝的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明屬于鋼鐵冶金領(lǐng)域,具體是一種轉(zhuǎn)爐冶煉采用石塊降溫新工藝。
背景技術(shù)
在轉(zhuǎn)爐冶煉過程中,造渣過程是主要工藝過程,造渣效果(爐渣堿度、溫度、黏度)的好壞直接影響轉(zhuǎn)爐的脫磷、脫硫效率,影響爐襯的侵蝕速度。為了縮短冶煉時間,合理調(diào)節(jié)溫度,準確達到轉(zhuǎn)爐出鋼終點溫度命中率以及產(chǎn)品所要求的磷含量,都必須適時適量使用降溫爐料。目前,轉(zhuǎn)爐冶煉過程中使用的降溫爐料主要有礦石、廢鋼、污泥球團、燒結(jié)料、螢石等,這些降溫爐料加至轉(zhuǎn)爐中會不同程度出現(xiàn)各種問題:1、不利調(diào)節(jié)冶煉溫度,導致前期、中期脫磷困難,冶煉時間延長,影響生產(chǎn)節(jié)奏;2、前期控制不當,因爐渣中[FeO]含量較高,爐渣黏度低,容易造成爆發(fā)性噴濺,增加了鋼水流損及爐襯耐材損耗;3、礦石、廢鋼等與石塊相比,成本相對較高;4、螢石雖然可以調(diào)節(jié)爐渣黏度,但螢石屬于酸性溶劑,對堿性轉(zhuǎn)爐的爐襯侵蝕明顯,縮短爐齡,增加成本,污染環(huán)境。

發(fā)明內(nèi)容
針對上述的問題,本發(fā)明提供了一種能夠有效的調(diào)節(jié)冶煉溫度,根據(jù)需要降低冶煉前期和中期溫度利于脫磷,減少礦石使用量,降低冶煉成本,減少鋼鐵損耗,提高鋼鐵收得率,減少對環(huán) 境的污染,增產(chǎn)增效的降溫方法。本發(fā)明解決其技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案是:轉(zhuǎn)爐吹煉前期,吹煉2 4分鐘后,當鐵水溫度T彡13000C時,加入3 12kg/t的石塊進行降溫和造渣,冶煉中期,當鋼液溫度迅速升至1500°C以上時,鋼水脫磷率低于80%,此時加入I 5kg/t的石塊進行降溫,若吹煉過程中出現(xiàn)爐渣返干現(xiàn)象,補加2 6kg/t的礦石;以重量百分比計石塊的成分為70 90%的CaCO3, 5 10%的MgO,3 5%的SiO2,余量為Al2O3和Fe2O3以及不可避免的雜質(zhì)。在轉(zhuǎn)爐吹煉前期,當鐵水[Si] ( 0.4%時,石塊加入量為3 5kg/t ;當鐵水0.4%< [Si] ( 0.6%時,石塊加入量為6 8kg/t ;當鐵水[Si] > 0.6%時,石塊加入量為9 12kg/t ;上述向轉(zhuǎn)爐中加入的石塊粒度< 50mm,粒度太大會造成加入爐內(nèi)和熔化的困難,粒度太小會加入過程損失量大,造成收得率低;冶煉前期石塊與轉(zhuǎn)爐造渣劑同時加入,冶煉中期當鋼液溫度上升較快,[P]彡0.030%時,加入I 5kg/t的石塊進行降溫以利于中期進一步脫磷。本發(fā)明的有益效果:本發(fā)明的優(yōu)點及效果在于采用石塊降低熔池溫度,有利于鐵水前期磷的去除和冶煉前期溫度的均勻性;降低了因加入礦石、廢鋼等降溫材料引起爆發(fā)性噴濺的幾率,降低了損耗,提高了鋼水的收得率;同時能夠降低礦石消耗,降低成本,并且石塊來源廣泛,價格低廉。該工藝與改進前工藝相比,鋼水收得率和噸鋼利潤有了明顯的提高,降低煉鋼成本可達I 5元/噸鋼。
具體實施例方式下面結(jié)合實施例對本發(fā)明做進一步描述,但實施例不應理解為對本發(fā)明的限制。使用公稱容量為40t的氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐,冶煉鋼種為70#鋼,生產(chǎn)流程為:40t轉(zhuǎn)爐—LF精煉一CCM小方坯連鑄(140 X 140mm),鐵水采用容量為480m3的小高爐生產(chǎn)。向公稱容量為40t的氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐中添加4t左右廢鋼,然后加入38t左右的高爐鐵水,高爐鐵水中[Si]為0.48%,鐵水溫度達1350°C,在轉(zhuǎn)爐吹煉前期,吹煉3分鐘后,熔池溫度上升較快,迅速達到1500°C以上,此時,加入6.5kg/t粒度< 50mm的石塊對爐渣及鋼水進行降溫處理,使得溫度降至1400°C左右,同時加入的石塊分解后可以增加爐渣的堿度,此時石塊的加入是隨著轉(zhuǎn)爐造渣劑白云石、鎂球、石灰的加入而同時加入。冶煉中期當鋼液溫度上升較快,[P]達0.035%時,加入3kg/t的石塊進行降溫以利于中期進一步脫磷,中期因槍位較低,出現(xiàn)返干現(xiàn)象,補加了 3kg/t的礦石增加爐渣中氧化鐵的含量。并繼續(xù)吹煉,直到轉(zhuǎn)爐終點碳達到0.2%、終點磷0.015%、出鋼溫度1625°C,即可出鋼進行LF爐外精煉、小方 坯連鑄。
權(quán)利要求
1.一種轉(zhuǎn)爐冶煉采用石塊降溫新工藝,其特征在于:在轉(zhuǎn)爐吹煉前期,吹煉后2 4分鐘,當鐵水溫度T彡1300°C時,加入3 12kg/t的石塊進行降溫,冶煉中期,當鋼液溫度迅速升至1500°C以上時,鋼水脫磷率低于80%,此時加入I 5kg/t的石塊進行降溫,若吹煉過程中出現(xiàn)爐渣返干現(xiàn)象,補加2 6kg/t的礦石。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種轉(zhuǎn)爐冶煉采用石塊降溫新工藝,其特征在于:以重量百分比計石塊的成分為70 90%的CaCO3, 5 10%的MgO,3 5%的SiO2,余量為Al2O3和Fe2O3以及不可避免的雜質(zhì)。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種轉(zhuǎn)爐冶煉采用石塊降溫新工藝,其特征在于:在轉(zhuǎn)爐吹煉前期,當鐵水[Si] ( 0.4%時,石塊加入量為3 5kg/t ;當鐵水0.4% < [Si] ( 0.6%時,石塊加入量為6 8kg/t ;當鐵水[Si] > 0.6%時,石塊加入量為9 12kg/t。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種轉(zhuǎn)爐冶煉采用石塊降溫新工藝,其特征在于:石塊粒度^ 50mm。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種轉(zhuǎn)爐冶煉采用石塊降溫新工藝,其特征在于:冶煉前期石塊與轉(zhuǎn)爐造洛劑同時加入。
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種轉(zhuǎn)爐冶煉采用石塊降溫新工藝,其特征在于:冶煉中期當鋼液溫度上升較快,[P]≥0.030%時,加入I 5kg/t的石塊進行降溫以利于中期進一步脫 磷。
全文摘要
本發(fā)明涉及一種轉(zhuǎn)爐冶煉采用石塊降溫新工藝。其特點是在轉(zhuǎn)爐吹煉前期,吹煉2~4分鐘后,當鐵水溫度T≥1300℃時,加入白云石、鎂球、石灰進行造渣,同時加入3~12kg/t的石塊,通過石塊的分解吸熱對轉(zhuǎn)爐渣和鋼水進行冷卻。在吹煉中期,當溫度上升較快時,加入1~5kg/t的石塊進行降溫,若吹煉過程中出現(xiàn)爐渣返干現(xiàn)象,補加2~6kg/t的礦石。本發(fā)明的優(yōu)點在于吹煉初期采用石塊降溫,大大減少了因冶煉前期加入礦石導致爐渣粘稠度低從而造成的爆發(fā)性噴濺的機會,降低煉鋼過程的鋼鐵損耗,同時可以減少石灰的加入量,該發(fā)明有利于鐵水前期磷的去除、有利于熔池均勻升溫、并且石塊來源廣泛,采用石塊代替部分礦石可以減少礦石消耗,降低成本。
文檔編號C21C5/36GK103205523SQ20131010868
公開日2013年7月17日 申請日期2013年3月29日 優(yōu)先權(quán)日2013年3月29日
發(fā)明者沈奎, 麻晗, 張軍 申請人:江蘇省沙鋼鋼鐵研究院有限公司
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