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一種轉(zhuǎn)爐出鋼控制方法

文檔序號(hào):3292258閱讀:456來(lái)源:國(guó)知局
一種轉(zhuǎn)爐出鋼控制方法
【專(zhuān)利摘要】本發(fā)明涉及的一種轉(zhuǎn)爐出鋼控制方法,在轉(zhuǎn)爐出鋼過(guò)程中,將轉(zhuǎn)爐逐漸搖下使鋼水從轉(zhuǎn)爐出鋼口灌入到鋼包中,控制轉(zhuǎn)爐的出鋼傾角,當(dāng)出鋼傾角為70°時(shí),開(kāi)始出鋼,逐漸增大轉(zhuǎn)爐的傾角并計(jì)時(shí),出鋼完成時(shí),轉(zhuǎn)爐的出鋼傾角為95°~100°。本發(fā)明的出鋼擋渣成功率由原來(lái)的80%提高到98%,轉(zhuǎn)爐下渣量按出鋼后鋼包表層渣厚測(cè)算,由原來(lái)厚度平均7cm降低到3cm,未出現(xiàn)因回磷嚴(yán)重導(dǎo)致的廢品,鋼中氧含量略有下降,夾雜物含量進(jìn)一步降低。
【專(zhuān)利說(shuō)明】一種轉(zhuǎn)爐出鋼控制方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及到鋼鐵冶金過(guò)程中的轉(zhuǎn)爐煉鋼生產(chǎn)方法,更具體的說(shuō),涉及到一種轉(zhuǎn)爐出鋼控制方法。
技術(shù)背景
[0002]在轉(zhuǎn)爐出鋼過(guò)程中,原始出鋼控制完全依靠工人的肉眼觀察和經(jīng)驗(yàn)判斷,因現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境惡劣,影響人的視線和判斷能力,判斷的誤差較大,常出現(xiàn)鋼水出不凈或鋼包下渣的現(xiàn)象,主要影響有:(1)鋼水出不凈造成鋼水收得率低,且影響濺渣護(hù)爐效果,爐襯壽命下降;
[2]下渣降低了合金收得率,不僅增加合金使用量,而且合金使用量的波動(dòng)給鋼水成分的穩(wěn)定性也造成了影響;(3)下渣后鋼水回磷幅度較大,嚴(yán)重時(shí)導(dǎo)致廢品;(4)下渣后增加了鋼中夾雜物和氧含量,對(duì)鋼水純凈度影響較大。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0003]本發(fā)明所要解決的技術(shù)問(wèn)題是,克服現(xiàn)有技術(shù)的缺點(diǎn),提供一種轉(zhuǎn)爐出鋼控制方法,提高合金收得率、鋼水質(zhì)量、鋼水收得率及爐襯壽命等指標(biāo),提升煉鋼綜合經(jīng)濟(jì)效益。
[0004]為了解決以上技術(shù)問(wèn)題,本發(fā)明提供一種轉(zhuǎn)爐出鋼控制方法,在轉(zhuǎn)爐出鋼過(guò)程中,將轉(zhuǎn)爐逐漸搖下使鋼水從轉(zhuǎn)爐出鋼口灌入到鋼包中,控制轉(zhuǎn)爐的出鋼傾角,當(dāng)出鋼傾角為70°時(shí),開(kāi)始出鋼 ,逐漸增大轉(zhuǎn)爐的傾角并計(jì)時(shí),出鋼完成時(shí),轉(zhuǎn)爐的出鋼傾角為95。~100。。
[0005]本發(fā)明技術(shù)方案的進(jìn)一步限定為,出鋼完成時(shí),控制轉(zhuǎn)爐的出鋼傾角為95°。
[0006]進(jìn)一步地,統(tǒng)計(jì)轉(zhuǎn)爐出鋼的出鋼總時(shí)間為T(mén),當(dāng)出鋼時(shí)間到達(dá)3/4T時(shí),向轉(zhuǎn)爐中加入擋渣球,加入擋渣球時(shí),控制轉(zhuǎn)爐的出鋼角度為85°、0°。
[0007]進(jìn)一步地,在轉(zhuǎn)爐出鋼過(guò)程中,向轉(zhuǎn)爐內(nèi)加入脫氧劑和合金,具體方法為:通過(guò)查看出鋼時(shí)間,在出鋼時(shí)間達(dá)四分之一時(shí),將合金溜槽對(duì)準(zhǔn)鋼流的位置,先加入脫氧劑,然后加入合金。
[0008]進(jìn)一步地,所述脫氧劑為鋁餅。
[0009]進(jìn)一步地,所述合金為碳粉、硅錳合金和/或硅鐵合金。
[0010]本發(fā)明的有益效果是:本發(fā)明提供一種轉(zhuǎn)爐出鋼控制方法,出鋼擋渣成功率由原來(lái)的80%提高到98%,轉(zhuǎn)爐下渣量按出鋼后鋼包表層渣厚測(cè)算,由原來(lái)厚度平均7cm降低到3cm ;本發(fā)明的硅錳合金Mn元素收得率由原來(lái)平均92%左右提高至95%以上,鋼水回磷現(xiàn)象明顯減少,未出現(xiàn)因回磷嚴(yán)重導(dǎo)致的廢品;本發(fā)明使鋼中氧含量略有下降,夾雜物含量進(jìn)一步降低。
【專(zhuān)利附圖】

【附圖說(shuō)明】
[0011]圖1為本發(fā)明提供的轉(zhuǎn)爐出鋼控制方法中轉(zhuǎn)爐開(kāi)始出鋼時(shí)的示意圖;
圖2為本發(fā)明提供的轉(zhuǎn)爐出鋼控制方法中轉(zhuǎn)爐結(jié)束出鋼時(shí)的示意圖;圖3為本實(shí)施例中出鋼控制器的屏幕示意圖。
具體實(shí)施例
[0012]本實(shí)施例涉及的一種轉(zhuǎn)爐出鋼控制方法,將轉(zhuǎn)爐I設(shè)置于鋼包5的上方,在轉(zhuǎn)爐出鋼過(guò)程中,將轉(zhuǎn)爐逐漸搖下使鋼水從轉(zhuǎn)爐出鋼口灌入到鋼包5中。
[0013]本發(fā)明中,出鋼控制器的屏幕示意圖如圖3所示,在轉(zhuǎn)爐爐后的出鋼控制室8增加時(shí)間顯示屏6和傾角顯示屏7,顯示屏用以顯示轉(zhuǎn)爐的傾斜角度,計(jì)時(shí)器用以對(duì)轉(zhuǎn)爐的出鋼時(shí)間進(jìn)行計(jì)時(shí)。
[0014]在轉(zhuǎn)爐出鋼過(guò)程中,開(kāi)始出鋼時(shí)的示意圖如圖1所示,轉(zhuǎn)爐I向后搖至出鋼傾角為70°左右時(shí),鋼水進(jìn)入出鋼口區(qū),開(kāi)始出鋼,鋼水3由出鋼口 4流入鋼包5中,開(kāi)始出鋼時(shí),鋼水的表層爐渣2高于出鋼口 4。逐漸增大轉(zhuǎn)爐的傾角,搖爐工通過(guò)出鋼控制室8的傾角顯示屏7上顯示的轉(zhuǎn)爐傾角對(duì)轉(zhuǎn)爐傾角和出鋼時(shí)間的掌握,指導(dǎo)搖爐控制,提高操作穩(wěn)定性,防止初期爐口溢渣。
[0015]當(dāng)出鋼時(shí)間到達(dá)3/4T時(shí)(T為經(jīng)多次統(tǒng)計(jì)得出的轉(zhuǎn)爐出鋼的出鋼總時(shí)間),向轉(zhuǎn)爐中加入擋渣球9,加入擋渣球9時(shí),控制轉(zhuǎn)爐的出鋼角度為85°、0°。
[0016]出鋼完成時(shí)的示意圖如圖2所示,出鋼完成時(shí),控制轉(zhuǎn)爐的出鋼傾角為95°~100°,本實(shí)施例中,轉(zhuǎn)爐的出鋼傾角為95°。
[0017]另外,本發(fā)明在轉(zhuǎn)爐出鋼的過(guò)程中,向爐內(nèi)加入脫氧劑和合金,具體方法為:通過(guò)查看出鋼時(shí)間,在出鋼時(shí)間達(dá)四分之一時(shí),將合金溜槽對(duì)準(zhǔn)鋼流的位置,先加入脫氧劑,然后加入合金。所述脫氧劑為鋁餅,所述合金為碳粉、硅錳合金和/或硅鐵合金。根據(jù)總裝入量、冶煉過(guò)程中的噴濺程度和吹煉時(shí)間,判斷轉(zhuǎn)爐出鋼量,確定出鋼時(shí)合金加入量。根據(jù)本爐次鋼水的吹煉終點(diǎn)碳含量,確定鋁餅等脫氧劑的加入量。
[0018]本發(fā)明出鋼擋渣成功率由原來(lái)的80%提高到98%,轉(zhuǎn)爐下渣量按出鋼后鋼包表層渣厚測(cè)算,由原來(lái)厚度平均7cm降低到3cm ;本發(fā)明的硅錳合金Mn元素收得率由原來(lái)平均92%左右提高至95%以上,鋼水回磷現(xiàn)象明顯減少,未出現(xiàn)因回磷嚴(yán)重導(dǎo)致的廢品;本發(fā)明使鋼中氧含量略有下降,夾雜物含量進(jìn)一步降低。
【權(quán)利要求】
1.一種轉(zhuǎn)爐出鋼控制方法,在轉(zhuǎn)爐出鋼過(guò)程中,將轉(zhuǎn)爐逐漸搖下使鋼水從轉(zhuǎn)爐出鋼口灌入到鋼包中,其特征在于,控制轉(zhuǎn)爐的出鋼傾角,當(dāng)出鋼傾角為70°時(shí),開(kāi)始出鋼,逐漸增大轉(zhuǎn)爐的傾角并計(jì)時(shí),出鋼完成時(shí),轉(zhuǎn)爐的出鋼傾角為95°~100°。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種轉(zhuǎn)爐出鋼控制方法,其特征在于,出鋼完成時(shí),控制轉(zhuǎn)爐的出鋼傾角為95°。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種轉(zhuǎn)爐出鋼控制方法,其特征在于,統(tǒng)計(jì)轉(zhuǎn)爐出鋼的出鋼總時(shí)間為T(mén),當(dāng)出鋼時(shí)間到達(dá)3/4T時(shí),向轉(zhuǎn)爐中加入擋渣球,加入擋渣球時(shí),控制轉(zhuǎn)爐的出鋼角度為85°~90°。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種轉(zhuǎn)爐出鋼控制方法,其特征在于,在轉(zhuǎn)爐出鋼過(guò)程中,向轉(zhuǎn)爐內(nèi)加入脫氧劑和合金,具體方法為:通過(guò)查看出鋼時(shí)間,在出鋼時(shí)間達(dá)四分之一時(shí),將合金溜槽對(duì)準(zhǔn)鋼流的位置,先加入脫氧劑,然后加入合金。
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的一種轉(zhuǎn)爐出鋼控制方法,其特征在于,所述脫氧劑為鋁餅。
6.根據(jù)權(quán)利要求4所述的一種轉(zhuǎn)爐出鋼控制方法,其特征在于,所述合金為碳粉、硅錳合金和/或硅鐵合金。`
【文檔編號(hào)】C21C5/28GK103773915SQ201310412591
【公開(kāi)日】2014年5月7日 申請(qǐng)日期:2013年9月11日 優(yōu)先權(quán)日:2013年9月11日
【發(fā)明者】柴建銘, 楊彬, 徐震, 鄭凱, 李洋, 楊世俊 申請(qǐng)人:江蘇永鋼集團(tuán)有限公司
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