欧美在线观看视频网站,亚洲熟妇色自偷自拍另类,啪啪伊人网,中文字幕第13亚洲另类,中文成人久久久久影院免费观看 ,精品人妻人人做人人爽,亚洲a视频

脫磷轉(zhuǎn)爐吹煉控制方法與流程

文檔序號:12109329閱讀:499來源:國知局

本發(fā)明涉及煉鋼技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種脫磷轉(zhuǎn)爐吹煉控制方法。



背景技術(shù):

隨著社會的發(fā)展,對鋼鐵產(chǎn)品的服役性能、加工性能和材料壽命都提出了更高的要求。為提高鋼材質(zhì)量并降低生產(chǎn)成本,從20世紀初開始,新日鐵在名古屋廠,住友在鹿島廠、川崎制鐵在水島鋼鐵廠試驗專用轉(zhuǎn)爐進行脫磷。2009年投產(chǎn)的首鋼京唐公司是國內(nèi)最早研究開發(fā)轉(zhuǎn)爐鐵水“三脫”預(yù)處理新工藝的鋼廠,也是國內(nèi)第一家按照雙聯(lián)工藝設(shè)計建設(shè)的新型鋼鐵廠。

脫磷轉(zhuǎn)爐吹煉時間短,僅5-6分鐘,吹煉過程加入白灰、輕燒、礦石和螢石等輔料進行造渣、脫硅和脫磷,要保證短時間內(nèi)廢鋼熔化,并且保證脫磷終點C、P、溫度合格。在實際生產(chǎn)過程中由于脫磷爐半鋼冶煉吹煉時間短,存在廢鋼熔化困難,脫磷率低,石灰利用率低,脫磷率終渣FeO過高渣鋼反應(yīng)不平衡等問題。

之前脫磷爐冶煉存在廢鋼不化導致半鋼出鋼量不足,導致脫碳裝入不足需要進行補鐵,打亂了正常生產(chǎn)組織,給生產(chǎn)帶來很大混亂,使鋼料消耗增加、煉鋼成本增加。在吹煉結(jié)束渣中FeO含量較高(TFe達到16%),提高了鋼鐵料消耗,增加煉鋼成本。由于吹煉時間短、溫度控制低,石灰熔化困難,終渣堿度低(堿度R為1.5~1.8),脫磷率低(平均脫磷率為55%),半鋼終點P元素含量平均為0.035%,同設(shè)計目標存在較大差距。

目前采用轉(zhuǎn)爐脫磷工藝的“全三脫”冶煉工藝為國內(nèi)首家采用,雖然日本技術(shù)已經(jīng)成熟,但由于其技術(shù)保密性,關(guān)于具體脫磷爐吹煉操作規(guī)范還未見報道。



技術(shù)實現(xiàn)要素:

本發(fā)明提供一種脫磷轉(zhuǎn)爐吹煉控制方法,解決了現(xiàn)有技術(shù)中存在的脫磷轉(zhuǎn)爐廢鋼熔化困難,脫磷率低,石灰利用率低,脫磷率終渣FeO過高渣鋼反應(yīng)不平衡的技術(shù)問題。

為解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明提供了一種脫磷轉(zhuǎn)爐吹煉控制方法,包括吹煉過程頂吹供氧流量控制和槍位控制;其中,

控制供氧流量開吹前期為30000-35000Nm3/h,開吹2-3分鐘后調(diào)整供氧流量為20000-25000Nm3/h,最后1-2分鐘調(diào)整供氧流量為12000-15000Nm3/h;

控制槍位前期為2米,2-3分鐘后調(diào)整槍位為1.4米直到吹煉結(jié)束。

進一步地,所述吹煉控制供氧時間為5-6分鐘。

進一步地,所述吹煉控制氧壓為0.5~0.9MPa。

進一步地,所述吹煉控制轉(zhuǎn)爐溫度為1300~1350℃,吹煉結(jié)束目標溫度為1320℃。

進一步地,吹煉結(jié)束,脫磷冶煉終渣堿度為1.8~2.2。

進一步地,吹煉結(jié)束,脫磷冶煉終點P元素含量平均達到0.025%。

進一步地,吹煉結(jié)束渣中TFe含量為5~10%。

進一步地,所述槍位指氧槍噴頭距鐵水液面的距離。

本發(fā)明實施例中提供的一個或多個技術(shù)方案,至少具有如下技術(shù)效果或優(yōu)點:

1、本發(fā)明實施例中提供的脫磷轉(zhuǎn)爐吹煉控制方法,包括吹煉過程頂吹供氧流量控制和槍位控制;其中,控制供氧流量開吹前期為30000-35000Nm3/h,開吹2-3分鐘后調(diào)整供氧流量為20000-25000Nm3/h,最后1-2分鐘調(diào)整供氧流量為12000-15000Nm3/h;控制槍位前期為2米,2-3分鐘后調(diào)整槍位為1.4米直到吹煉結(jié)束。通過吹煉過程中供氧流量和槍位的控制,能夠保證廢鋼完全熔化,脫磷冶煉終渣堿度為1.8~2.2,脫磷冶煉終點P元素含量平均達到0.025%,提高脫磷率,降低終渣中TFe含量,實現(xiàn)脫磷爐冶煉的低成本,高效率的生產(chǎn)目標,且不影響半鋼溫度要求。

2、本發(fā)明實施例中提供的脫磷轉(zhuǎn)爐吹煉控制方法,能夠保證廢鋼完全熔化,無需進行補鐵,既能提高正常生產(chǎn)工藝指標,又能降低消耗、節(jié)約成本,是一項提高質(zhì)量、降低消耗、節(jié)約成本的控制方法。

具體實施方式

本發(fā)明實施例通過提供一種脫磷轉(zhuǎn)爐吹煉控制方法,解決了現(xiàn)有技術(shù)中存在的脫磷轉(zhuǎn)爐廢鋼熔化困難,脫磷率低,石灰利用率低,脫磷率終渣FeO過高渣鋼反應(yīng)不平衡的技術(shù)問題;能夠保證廢鋼完全熔化,脫磷冶煉終渣堿度為1.8~2.2,脫磷冶煉終點P元素含量平均達到0.025%。

為解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明實施例總體思路如下:

本發(fā)明提供了一種脫磷轉(zhuǎn)爐吹煉控制方法,包括吹煉過程頂吹供氧流量控制和槍位控制;其中,

控制供氧流量開吹前期為30000-35000Nm3/h,開吹2-3分鐘后調(diào)整供氧流量為20000-25000Nm3/h,最后1-2分鐘調(diào)整供氧流量為12000-15000Nm3/h;

控制槍位前期為2米,2-3分鐘后調(diào)整槍位為1.4米直到吹煉結(jié)束。

通過吹煉過程中供氧流量和槍位的控制,能夠保證廢鋼完全熔化,提高脫磷冶煉終渣堿度及脫磷率,降低脫磷率終渣FeO含量,從而解決現(xiàn)有技術(shù)中存在的脫磷轉(zhuǎn)爐廢鋼熔化困難,脫磷率低,石灰利用率低,脫磷率終渣FeO過高渣鋼反應(yīng)不平衡的技術(shù)問題。

為了更好的理解上述技術(shù)方案,下面通過具體實施例對本發(fā)明技術(shù)方案做詳細的說明,應(yīng)當理解本發(fā)明實施例以及實施例中的具體特征是對本發(fā)明技術(shù)方案的詳細的說明,而不是對本發(fā)明技術(shù)方案的限定,在不沖突的情況下,本發(fā)明實施例以及實施例中的技術(shù)特征可以相互結(jié)合。

本發(fā)明實施例提供了一種脫磷轉(zhuǎn)爐吹煉控制方法,包括吹煉過程頂吹供氧流量控制和槍位控制;脫磷轉(zhuǎn)爐裝廢鋼和兌鐵操作后,按照相應(yīng)的槍位控制和加料模式進行操作,其中,

控制供氧流量開吹前期為30000-35000Nm3/h,開吹2-3分鐘后調(diào)整供氧流量為20000-25000Nm3/h,最后1-2分鐘調(diào)整供氧流量為12000-15000Nm3/h;前期采取30000-35000Nm3/h大的供氧流量促進廢鋼熔化,使吹煉前期形成有利于脫磷的低溫條件;中期降低供氧流量為20000-25000Nm3/h,是為了減少攪拌,從而促進氧化鐵聚集,給脫磷創(chuàng)造有利條件;后期繼續(xù)降低供氧流量為12000-15000Nm3/h,是為了延長脫磷反應(yīng)時間,有利于充分脫磷。

控制槍位前期為2米,2-3分鐘后調(diào)整槍位為1.4米直到吹煉結(jié)束。其中,所述槍位指氧槍噴頭距鐵水液面的距離。前期控制高槍位有利于促進氧化鐵聚集,給脫磷創(chuàng)造有利條件,后期降低槍位是為了給反應(yīng)提供更好的動力學條件,使脫磷更充分。

本發(fā)明實施例中,吹煉過程控制供氧時間為5-6分鐘。供氧時間過短不利于充分脫磷,時間過長會使生產(chǎn)周期增長,降低生產(chǎn)效率。

本發(fā)明實施例中,吹煉過程控制氧壓為0.5~0.9MPa。氧壓過大會造成硬吹,產(chǎn)生噴濺現(xiàn)象,不利于熔渣;氧壓過小會造成軟吹,熔池攪拌不好,影響脫磷速度和程度。

本發(fā)明實施例中,吹煉過程控制轉(zhuǎn)爐溫度為1300~1350℃,吹煉結(jié)束目標溫度為1320℃。

根據(jù)本實施例的脫磷轉(zhuǎn)爐吹煉控制方法對脫磷轉(zhuǎn)爐吹煉進行控制,能夠保證廢鋼完全熔化,吹煉結(jié)束,脫磷冶煉終渣堿度為1.8~2.2。脫磷冶煉終點P元素含量平均達到0.025%。渣中TFe含量為5~10%。脫磷率達到70~80%。從而實現(xiàn)脫磷爐冶煉的低成本,高效率的生產(chǎn)目標,且不影響半鋼溫度要求。

以下通過實施例對本發(fā)明作更詳細的描述。這些實施例僅是對本發(fā)明最佳實施方式的描述,并不對本發(fā)明的范圍有任何的限制。

實施例1

入爐鐵水溫度1352℃,鐵水C:4.37%,鐵水Si:0.13%,鐵水Mn:0.17%,鐵水P:0.097%,鐵水S:0.0004%,開吹供氧流量為30000Nm3/h,2.2分鐘后調(diào)整為20000Nm3/h,最后1.5分鐘調(diào)整為120000Nm3/h,供氧總時間為5min,氧壓控制為0.9MPa;槍位前期2.2分鐘為2米,后期為1.4米直到吹煉結(jié)束。轉(zhuǎn)爐終點溫度1332℃,半鋼C:3.26%,半鋼P:0.024%,終渣堿度為1.8,終渣TFe為9.87%。

實施例2

入爐鐵水溫度1321℃,鐵水C:4.32%,鐵水Si:0.21%,鐵水Mn:0.21%,鐵水P:0.111%,鐵水S:0.0009%,開吹供氧流量33000Nm3/h,2.5分鐘后調(diào)整為25000Nm3/h,最后2分鐘調(diào)整為120000Nm3/h,供氧總時間為6min,氧壓控制為0.5MPa;槍位前期2.5分鐘為2米,后期為1.4米直到吹煉結(jié)束。轉(zhuǎn)爐終點溫度1322℃,半鋼C:3.37%,半鋼P:0.021%,終渣堿度為2.2,終渣TFe為6.54%。

實施例3

入爐鐵水溫度1413℃,鐵水C:4.57%,鐵水Si:0.32%,鐵水Mn:0.23%,鐵水P:0.104%,鐵水S:0.0003%,開吹供氧流量35000Nm3/h,2.5分鐘后調(diào)整為25000Nm3/h,最后2分鐘調(diào)整為150000Nm3/h,供氧總時間為5.5min,氧壓控制為0.7MPa;槍位前期2.5分鐘為2米,后期為1.4米直到吹煉結(jié)束。轉(zhuǎn)爐終點溫度1348℃,半鋼C:3.45%,半鋼P:0.022%,終渣堿度為2.0,終渣TFe為7.93%。

本發(fā)明實施例中提供的一個或多個技術(shù)方案,至少具有如下技術(shù)效果或優(yōu)點:

1、本發(fā)明實施例中提供的脫磷轉(zhuǎn)爐吹煉控制方法,包括吹煉過程頂吹供氧流量控制和槍位控制;其中,控制供氧流量開吹前期為30000-35000Nm3/h,開吹2-3分鐘后調(diào)整供氧流量為20000-25000Nm3/h,最后1-2分鐘調(diào)整供氧流量為12000-15000Nm3/h;控制槍位前期為2米,2-3分鐘后調(diào)整槍位為1.4米直到吹煉結(jié)束。通過吹煉過程中供氧流量和槍位的控制,能夠保證廢鋼完全熔化,脫磷冶煉終渣堿度為1.8~2.2,脫磷冶煉終點P元素含量平均達到0.025%,提高脫磷率,降低終渣中TFe含量,實現(xiàn)脫磷爐冶煉的低成本,高效率的生產(chǎn)目標,且不影響半鋼溫度要求。

2、本發(fā)明實施例中提供的脫磷轉(zhuǎn)爐吹煉控制方法,能夠保證廢鋼完全熔化,無需進行補鐵,既能提高正常生產(chǎn)工藝指標,又能降低消耗、節(jié)約成本,是一項提高質(zhì)量、降低消耗、節(jié)約成本的控制方法。

最后所應(yīng)說明的是,以上具體實施方式僅用以說明本發(fā)明的技術(shù)方案而非限制,盡管參照實例對本發(fā)明進行了詳細說明,本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員應(yīng)當理解,可以對本發(fā)明的技術(shù)方案進行修改或者等同替換,而不脫離本發(fā)明技術(shù)方案的精神和范圍,其均應(yīng)涵蓋在本發(fā)明的權(quán)利要求范圍當中。

當前第1頁1 2 3 
網(wǎng)友詢問留言 已有0條留言
  • 還沒有人留言評論。精彩留言會獲得點贊!
1
河南省| 腾冲县| 大冶市| 洛扎县| 铁力市| 平定县| 新安县| 西贡区| 永昌县| 岳西县| 青冈县| 讷河市| 肃宁县| 湟源县| 会理县| 烟台市| 庆元县| 海晏县| 类乌齐县| 衡水市| 淳化县| 班玛县| 遵化市| 汪清县| 镇坪县| 玛多县| 会东县| 革吉县| 隆尧县| 绥德县| 同仁县| 广丰县| 交城县| 广昌县| 隆回县| 浮梁县| 潢川县| 凤阳县| 合阳县| 丹江口市| 栖霞市|