本發(fā)明屬于鋼水精煉技術領域,具體涉及到一種熔渣發(fā)泡劑球團及其制備和使用方法。
背景技術:
熔渣發(fā)泡劑是指在煉鋼電加熱工藝時應用的散狀或球狀產品,由于散狀的熔渣發(fā)泡劑需袋裝無法上料倉,使用時需人工投放,這類產品目前已逐步被熔渣發(fā)泡劑球團取代;熔渣發(fā)泡劑球團一般選用石灰石、預熔渣、螢石等作為原材料,通過配量、攪拌、壓球工藝制備得到。
在鋼水澆鑄完畢后鋼包中會殘留一部分鋼水和鋼渣,這些殘余的鋼水和鋼渣被統(tǒng)稱為鋼包鑄余渣,大部分的鋼包鑄余渣具有一定的精煉能力,其中同時殘留了一定量的鋼水。目前國內某些鋼廠已經實現(xiàn)了部分余渣在線循環(huán)回收,但是還有較大一部分鋼包鑄余渣需要通過冷態(tài)回收處理。鋼包鑄余渣的冷態(tài)回收處理工藝主要是將鋼包鑄余渣打水冷卻后進行錘破,錘破得到大塊的渣鋼和小塊鑄余渣,小塊鑄余渣再通過破碎、磁選和篩分得到不同粒度的小塊渣鋼和鑄余渣尾渣細粉,其中大塊的渣鋼和不同粒度的小塊渣鋼含鐵量較高,能夠進一步得到很好的利用,但是最后處理得到的鑄余渣尾渣含鐵量低,利用價值不高,而且粒度較細,呈白色粉灰狀,如果該部分鑄余渣尾渣不能夠得到妥善的處置,積壓堆放過程中會產生大量的揚塵,導致環(huán)境污染。
鑄余渣尾渣細粉主要是鋼包鑄余渣在冷卻、破碎過程中自然風化所產生的灰白色鋼渣細粉,其主要成分為CaO、Al2O3、MgO、SiO2等,并含有微量的P、S等鋼水有害成分,該種鑄余渣尾渣細粉經過進一步加工、磁選、篩分后能夠得到有害元素含量和氧化性(FeO+MnO含量)更低的鑄余渣尾渣精粉,其組成一般為;按重量百分比計,CaO 40~45%,Al2O3 15~25%,SiO2 10~13%,MgO 5~8%,F(xiàn)eO 0.5~1.0%,TFe 2~4%,MnO 0.2~0.5%,CaF2 1~2%,P 0.05~0.2%,S 0.05~0.1%,余量為雜質。
目前,鑄余渣尾渣精粉產出量大,成本低廉,如何將其進行合理的回收利用是亟待解決的問題。
技術實現(xiàn)要素:
為了能夠回收利用鋼包鑄余渣尾渣、節(jié)約煉鋼成本并與環(huán)境更友好,本發(fā)明提供一種利用鋼包鑄余渣尾渣精粉制備的熔渣發(fā)泡劑球團及其制備和使用方法。
本發(fā)明要解決的第一個技術問題是提供一種熔渣發(fā)泡劑球團,其組成原料包括:按重量份數(shù)計,鋼包鑄余渣尾渣精粉30~40份、石灰石粉50~60份、螢石粉6~12份,所述的鋼包鑄余渣尾渣精粉的組成包括:按重量百分比計,CaO 40~50%、Al2O310~25%、SiO2≤15%、MgO≤10%、P≤0.25%、S≤0.25%。
其中,上述熔渣發(fā)泡劑球團中,所述的鋼包鑄余渣尾渣精粉為粒度0~5mm、水分含量≤3wt%的鋼包鑄余渣尾渣精粉。
其中,上述熔渣發(fā)泡劑球團中,所述的石灰石粉組成包括:按重量百分比計,CaO≥45%、P≤0.25%、S≤0.2%;優(yōu)選的,所述石灰石粉粒度為0~5mm,水分含量≤3wt%。
其中,上述熔渣發(fā)泡劑球團中,所述的螢石粉為CaF2≥70wt%的螢石粉;優(yōu)選的,所述螢石粉粒度為0~8mm,水分含量≤3wt%。
其中,上述熔渣發(fā)泡劑球團中,所述的熔渣發(fā)泡劑球團的粒徑為25~50mm。
其中,上述熔渣發(fā)泡劑球團中,所述的熔渣發(fā)泡劑球團破碎率≤5.0%。
其中,上述熔渣發(fā)泡劑球團中,所述熔渣發(fā)泡劑球團含水量≤2.0wt%。
其中,上述熔渣發(fā)泡劑球團中,所述熔渣發(fā)泡劑球團灼減量≥18%。
其中,上述熔渣發(fā)泡劑球團中,所述熔渣發(fā)泡劑球團的化學成分為:CaO 40~60%,MgO≤10.0%,CaF2 6~10%,P≤0.2%,S≤0.2%,余量為不可避免的雜質。
本發(fā)明要解決的第二個技術問題是提供一種上述熔渣發(fā)泡劑球團的制備方法,該方法包括如下步驟:
a、將鋼包鑄余渣尾渣精粉、石灰石粉、螢石粉按重量比30~40﹕50~60﹕6~12稱好,混勻,加入粘結劑再次混勻;
b、向步驟a混勻后原料中加入水,混勻后冷壓成型,常溫下,壓球機壓力保持在10~15MPa;
c、對冷壓成型的球團進行初篩、干燥、二篩后,得到熔渣發(fā)泡劑球團。
其中,上述熔渣發(fā)泡劑球團的制備方法中,步驟a中所述的球團粘結劑組成包括:80wt%以上的淀粉和10wt%以上的羥丙基纖維素。
其中,上述熔渣發(fā)泡劑球團的制備方法中,步驟a中所述的球團粘結劑為水溶膠層粘結強度≥0.5kg/cm2,常溫常壓下溶解度≥98%,PH值呈中性的粘結劑。
其中,上述熔渣發(fā)泡劑球團的制備方法中,步驟a中所述粘結劑加入量為占鋼包鑄余渣尾渣精粉、石灰石粉和螢石粉總重量的1~3wt%。
其中,上述熔渣發(fā)泡劑球團的制備方法中,步驟a中所述的第一次混勻時間為2~3min,再次混勻時間為1~2min。
其中,上述熔渣發(fā)泡劑球團的制備方法中,步驟b中加水后攪拌2~3min。
其中,上述熔渣發(fā)泡劑球團的制備方法中,步驟b中加入水時采用噴淋的方式,加水量占混勻后原料總量的5~6wt%,加水速度為0.45~0.54kg/s。
其中,上述熔渣發(fā)泡劑球團的制備方法中,步驟c中所述初篩時采用10mm的篩,二篩時采用5mm的篩。
其中,上述熔渣發(fā)泡劑球團的制備方法中,步驟c中所述干燥方式為平鋪自然干燥,平鋪厚度≤30cm,干燥時間≥36h。
本發(fā)明要解決的第三個技術問題為提供一種上述熔渣發(fā)泡劑球團的使用方法:在轉爐吹煉完成出鋼,將鋼水加熱前,使用熔渣發(fā)泡劑球團對鋼水進行調渣和精煉。
其中,上述熔渣發(fā)泡劑球團使用方法中,所述的熔渣發(fā)泡劑球團使用量為200~400kg/220t鋼。
其中,上述熔渣發(fā)泡劑球團使用方法中,所述的熔渣發(fā)泡劑球團使用時要均勻的分布于鋼包渣面。
本發(fā)明的有益效果為:本發(fā)明提供了一種利用鋼包鑄余渣尾渣精粉制備的熔渣發(fā)泡劑球團及其制備和使用方法,利用鋼包鑄余渣尾渣精粉生產熔渣發(fā)泡劑球團不僅能夠回收煉鋼二次資源,避免鑄余渣尾渣堆放不善造成的環(huán)境污染,而且這種鑄余渣尾渣精粉含水泥成分,能快速提高發(fā)泡劑球團生球強度并實現(xiàn)短時間脫水,免去烘烤工藝,節(jié)約能耗;本發(fā)明制備方法原料易得,生產設備要求不高,操作簡單,制備的熔渣發(fā)泡劑能在鋼廠大部分系列鋼種的生產工藝中應用,具有埋弧加熱效果好、能耗低、抑制增氮和調渣等優(yōu)點。本發(fā)明為鋼包鑄余渣尾渣精粉開發(fā)了一種新的利用途徑,也為熔渣發(fā)泡劑尋求了一種全新的原料,具有重要的經濟價值。
具體實施方式
本發(fā)明提供了一種熔渣發(fā)泡劑球團,其組成原料包括:按重量份數(shù)計,鋼包鑄余渣尾渣精粉30~40份、石灰石粉50~60份、螢石粉6~12份,所述的鋼包鑄余渣尾渣精粉的組成包括:按重量百分比計,CaO 40~50%、Al2O310~25%、SiO2≤15%、MgO≤10%、P≤0.25%、S≤0.25%。
其中,上述熔渣發(fā)泡劑球團中,所述的鋼包鑄余渣尾渣精粉為粒度0~5mm、水分含量≤3wt%的鋼包鑄余渣尾渣精粉。
其中,上述熔渣發(fā)泡劑球團中,所述的石灰石粉組成包括:按重量百分比計,CaO≥45%、P≤0.25%、S≤0.2%;優(yōu)選的,所述石灰石粉粒度為0~5mm,水分含量≤3wt%。
其中,上述熔渣發(fā)泡劑球團中,所述的螢石粉為CaF2≥70wt%的螢石粉;優(yōu)選的,所述螢石粉粒度為0~8mm,水分含量≤3wt%。
其中,上述熔渣發(fā)泡劑球團中,所述的熔渣發(fā)泡劑球團的粒徑為25~50mm。
其中,上述熔渣發(fā)泡劑球團中,所述的熔渣發(fā)泡劑球團破碎率≤5.0%。破碎率是指成品熔渣發(fā)泡劑球團的強度,檢測方法為:一定量的成品熔渣發(fā)泡劑球團從2m高處落至水平水泥地或鋼板上,將所有散落的球團進行收集,用5mm篩孔的制樣篩進行篩分,對小于5mm部分進行稱重,小于5mm粒度的這部分重量占總重量的百分比即為破碎率。
其中,上述熔渣發(fā)泡劑球團中,所述熔渣發(fā)泡劑球團含水量≤2.0wt%。
其中,上述熔渣發(fā)泡劑球團中,所述熔渣發(fā)泡劑球團灼減量≥18%。灼減量是指分解產生二氧化碳時的損失限定,檢測方法參照GB/T3286.8.6-1998標準執(zhí)行。
其中,上述熔渣發(fā)泡劑球團中,所述熔渣發(fā)泡劑球團的化學成分為:CaO 40~60%,MgO≤10.0%,CaF2 6~10%,P≤0.2%,S≤0.2%,余量為不可避免的雜質。
本發(fā)明還提供了一種上述熔渣發(fā)泡劑球團的制備方法,包括以下步驟:
a、將鋼包鑄余渣尾渣精粉、石灰石粉、螢石粉按上述配比進行混料,混合攪拌2~3min后,再加入占鋼包鑄余渣尾渣精粉、石灰石粉和螢石粉總重量1~3wt%的粘結劑,繼續(xù)混合攪拌1~2min;
b、向步驟a混勻后原料中噴淋加入占鋼包鑄余渣尾渣精粉、石灰石粉、螢石粉三種原料總重量5~6wt%的水,噴淋速度為0.45~0.54kg/s,邊噴淋邊攪拌,加水完成后再混合2~3min,于冷壓成型機中壓制成規(guī)格為30~50mm的球狀或橢球狀產品;
c、將壓制成型的熔渣發(fā)泡劑球團經10mm篩孔的篩子篩分后自然平鋪堆放養(yǎng)護時間不低于36h,平鋪堆放厚度不超過30cm,再用5mm篩孔的篩子進行篩分,保證其所含水分按重量計≤2%、≤5mm部分重量比例≤5%,得到熔渣發(fā)泡劑球團。
其中,上述熔渣發(fā)泡劑球團的制備方法中,步驟a中所述的球團粘結劑組成包括:80wt%以上的淀粉和10wt%以上的羥丙基纖維素。
其中,上述熔渣發(fā)泡劑球團的制備方法中,步驟a中所述的球團粘結劑為水溶膠層粘結強度≥0.5kg/cm2,常溫常壓下溶解度≥98%,PH值呈中性的球團粘結劑。
本發(fā)明還提供了一種上述熔渣發(fā)泡劑球團的使用方法:在轉爐吹煉完成出鋼,將鋼水加熱前,使用熔渣發(fā)泡劑球團對鋼水進行調渣和精煉。
其中,上述熔渣發(fā)泡劑球團使用方法中,所述的熔渣發(fā)泡劑球團使用量為200~400kg/220t鋼。
其中,上述熔渣發(fā)泡劑球團使用方法中,所述的熔渣發(fā)泡劑球團使用時要均勻的分布于鋼包渣面。
本發(fā)明的鑄余渣尾渣精粉中的CaO和Al2O3成分大部分以C12A7的化合物形式存在,具有熔點低、融化速度快、融化后流動性良好等優(yōu)點,并且鑄余渣尾渣精粉的氧化性(FeO+MnO含量)<1.5%,氧化性較低,再結合其熔點低、融化速度快等優(yōu)點,可作為鋼水精煉的調渣劑使用。
本發(fā)明將鋼包鑄余渣尾渣精粉、石灰石粉、螢石粉進行合適的配比,并且限定鋼包鑄余渣尾渣精粉、石灰石粉、螢石粉的粒度和含水量,再加入粘結劑制備成熔渣發(fā)泡劑球團,具有埋弧加熱效果好、能耗低抑制增氮和調渣等優(yōu)點。鋼包鑄余渣尾渣精粉作為優(yōu)質調渣劑,加入量為30~40份,過少則調渣效果不好,另外加入50~60份石灰石粉和6~12份螢石粉,相互配合作用,提高埋弧加熱的效果。
下面將結合實施例對本發(fā)明的具體實施方式做進一步的解釋說明,但不表示將保護范圍限制在實施例所述范圍內。
實施例中所采用的鋼包鑄余渣尾渣精粉、石灰石粉、螢石粉主要理化指標檢測情況見表1:
表1實施例所需原材料主要理化指標檢測結果
實施例中所用的粘結劑為白色固體粉末,是一種由有機物組成的復合粘結劑,主要成分為羥丙基纖維素,要求其pH值呈中性,不含有酸、堿類物質,市場有售。
實施例1用本發(fā)明技術方案制備熔渣發(fā)泡劑球團
熔渣發(fā)泡劑球團的生產制備:
用自動稱量配料系統(tǒng)對鋼包鑄余渣尾渣精粉、石灰石粉、螢石粉三種原材料進行稱量配料,其中鋼包鑄余渣尾渣精粉、石灰石粉、螢石粉各占原料總重量的33%、55%、12%;再通過皮帶輸送機將這三種原材料輸送至HN-500型攪拌機中進行干混2min后,向攪拌機中加入原材料總重量1%的粘結劑,繼續(xù)干混1min,干混完成后采用噴淋的方式向原料中加水,加水噴淋速度為0.45kg/s,總加水量為原料總重量的5%。加水完成后濕混2min,將攪拌完成后的濕料通過皮帶輸送機輸送至XMQ-10型壓球機中壓制成30mm~50mm的橢球狀產品,采用10mm篩孔的篩子進行初次篩分后通過皮帶式自動布料系統(tǒng)在晾曬場地上進行平鋪晾曬,平鋪厚度30mm,自然晾曬干燥時間為48h,自然晾曬干燥過程中要注意防水,通風。將自然晾曬的熔渣發(fā)泡劑球團用5mm篩孔的篩子進行篩分,篩分完成后進行包裝入庫備用,并取樣進行質量檢驗,其檢驗結果見表2。
表2成品熔渣發(fā)泡劑球團質量檢驗結果
從表2中的結果可以看出,實施例1所制備的熔渣發(fā)泡劑球團各項質量指標均達到了合格標準,該批熔渣發(fā)泡劑球團可以投入應用。
熔渣發(fā)泡劑球團的應用效果驗證:
將上述實施例中得到的熔渣發(fā)泡劑球團運至煉鋼廠的煉鋼精煉作業(yè)區(qū)1#轉爐高位料倉進行使用,此次應用于低碳鋁、普碳鋼、低合金鋼、管坯鋼、重軌鋼系列鋼種。
試驗爐次試驗條件:上述應用鋼種中熔渣發(fā)泡劑加入量300kg,加熱檔位8檔,加熱時間≥8分鐘,鋼水凈重220~230t,渣厚200~300mm。
對比爐次1試驗條件:與試驗爐次對應鋼種,熔渣發(fā)泡劑加入量0kg,與試驗爐次上述條件接近。
對比爐次2試驗條件:與試驗爐次對應鋼種,本發(fā)明外的普通發(fā)泡球團加入量300kg,與試驗爐次上述條件接近。
普通發(fā)泡球團的化學指標和物理指標檢驗結果如下表3.
表3普通發(fā)泡球團質量檢驗結果
(1)加熱效率情況
選取全程加熱均采用相同檔位的爐次進行比較加熱效果,測溫后等待操作過程的溫度損失按0.5℃/min考慮,試驗爐次的升溫速率平均為3.43℃/min,較對比爐次1平均2.93℃/min高0.5℃/min,較對比爐次2平均3.12℃/min高0.31℃/min從加熱效果看,加入熔渣發(fā)泡劑爐次升溫速率明顯較對比爐次1和對比爐次2高,說明加入熔渣發(fā)泡劑的試驗爐次的埋弧加熱效果更佳。
(2)電加熱電耗情況
試驗爐次的單位綜合電耗平均為0.52kwh/t鋼·℃,比對比爐次1平均0.64kwh/t鋼·℃低0.12kwh/t鋼·℃,比對比爐次2平均0.58kwh/t鋼·℃低0.06kwh/t鋼·℃。說明采用熔渣發(fā)泡劑進行優(yōu)化埋弧加熱操作,較對比爐次1和對比爐次2能夠明顯降低電量消耗。
(3)埋弧情況
從埋弧效果看,試驗爐次和對比爐次1、對比爐次2實現(xiàn)平穩(wěn)埋弧所需時間基本相當,分別為3.29min3.3min和3.48min,但是試驗爐次的平穩(wěn)埋弧時長占加熱時長平均為60.76%,較對比爐次1平均值53.19%高7.57個百分點,較對比爐次2平均值57.06%高3.7個百分點。
從加熱時電極弧壓變化曲線來看,試驗爐次弧壓變化曲線更平穩(wěn),現(xiàn)場反應加熱噪音更小。雖然試驗爐次和對比爐次實現(xiàn)平穩(wěn)埋弧所需時間基本相當,平穩(wěn)埋弧時長占加熱時長比例試驗爐次均略優(yōu)于對比爐次,但是從電極弧壓變化曲線看,加入熔渣發(fā)泡劑的試驗爐次,埋弧效果更平穩(wěn),從而抑制了電壓波動造成的鋼液波動,對保護鋼包襯體具有一定的好處。
(4)電加熱處理過程鋼水增N情況
從鋼水增N情況看,試驗爐次平均增N量為3.25ppm,較對比爐次1平均為4.29ppm低1.04ppm,較對比爐次2平均為4.05ppm低0.8ppm,說明使用熔渣發(fā)泡劑進行埋弧加熱操作,不會造成鋼水大量增N,而且對鋼水增N有一定的抑制作用。
(5)渣樣分析情況
渣樣分析結果見表4。
表4渣樣分析結果
試驗爐次爐渣中的TFe和MnO含量略低于對比爐次1和對比爐次2,由于熔渣發(fā)泡劑中含有一定量的Al2O3,使得試驗爐次爐渣中的Al2O3含量高于對比爐次1,略低于對比爐次2,較高的Al2O3含量有助于提高爐渣的流動性和吸附夾雜的能力;試驗爐次爐渣堿度R低于對比爐次1和對比爐次2,S分配比高于對比爐次1和對比爐次2,由此可見采用熔渣發(fā)泡劑進行埋弧加熱操作,爐渣的成分以及相關指標處于正常水平,而且具有一定提高爐渣精煉能力的作用。
實施例2用本發(fā)明技術方案制備熔渣發(fā)泡劑球團
熔渣發(fā)泡劑球團的生產制備
用自動稱量配料系統(tǒng)對鋼包鑄余渣尾渣精粉、石灰石粉、螢石粉三種原材料進行稱量配料,其中鋼包鑄余渣尾渣精粉、石灰石粉、螢石粉各占原料總重量的30%、60%、10%;再通過皮帶輸送機將這三種原材料輸送至HN-500型攪拌機中進行干混3min后,向攪拌機中加入原材料總重量3%的粘結劑,繼續(xù)干混2min,干混完成后采用噴淋的方式向原料中加水,加水噴淋速度為0.54kg/s,總加水量為原料總重量的6%。加水完成后濕混3min,將攪拌完成后的濕料通過皮帶輸送機輸送至XMQ-10型壓球機中壓制成30mm~50mm的橢球狀產品,采用10mm篩孔的篩子進行初次篩分后通過皮帶式自動布料系統(tǒng)在晾曬場地上進行平鋪晾曬,平鋪厚度30mm,自然晾曬干燥時間為36h,自然晾曬干燥過程中要注意防水,通風。
表5成品熔渣發(fā)泡劑球團質量檢驗結果
從表5中的結果可以看出,所制備的熔渣發(fā)泡劑球團各項質量指標均達到了合格標準,該批熔渣發(fā)泡劑球團可以投入應用。
熔渣發(fā)泡劑球團的應用效果驗證:
將上述實施例中得到的熔渣發(fā)泡劑球團運至煉鋼廠的煉鋼精煉作業(yè)區(qū)1#轉爐高位料倉進行使用,此次應用于低碳鋁、普碳鋼、低合金鋼、管坯鋼、重軌鋼系列鋼種。
試驗爐次試驗條件:上述應用鋼種中熔渣發(fā)泡劑加入量300kg,加熱檔位8檔,加熱時間≥8分鐘,鋼水凈重220~230t,渣厚200~300mm。
對比爐次1試驗條件:與試驗爐次對應鋼種,熔渣發(fā)泡劑加入量0kg,與試驗爐次上述條件接近。
對比爐次2試驗條件:與試驗爐次對應鋼種,本發(fā)明外的普通發(fā)泡球團加入量300kg,與試驗爐次上述條件接近。
普通發(fā)泡球團的化學指標和物理指標檢驗結果如下表6.
表6普通發(fā)泡球團質量檢驗結果
(1)加熱效率情況
選取全程加熱均采用相同檔位的爐次進行比較加熱效果,測溫后等待操作過程的溫度損失按0.5℃/min考慮,試驗爐次的升溫速率平均為3.51℃/min,較對比爐次1平均2.89℃/min高0.62℃/min,較對比爐次2平均3.22℃/min高0.29℃/min從加熱效果看,加入熔渣發(fā)泡劑爐次升溫速率明顯較對比爐次1和對比爐次2高,說明加入熔渣發(fā)泡劑的試驗爐次的埋弧加熱效果更佳。
(2)電加熱電耗情況
試驗爐次的單位綜合電耗平均為0.45kwh/t鋼·℃,比對比爐次1平均0.60kwh/t鋼·℃低0.15kwh/t鋼·℃,比對比爐次2平均0.52kwh/t鋼·℃低0.07kwh/t鋼·℃。說明采用熔渣發(fā)泡劑進行優(yōu)化埋弧加熱操作,較對比爐次1和對比爐次2能夠明顯降低電量消耗。
(3)埋弧情況
從埋弧效果看,試驗爐次和對比爐次1、對比爐次2實現(xiàn)平穩(wěn)埋弧所需時間基本相當,分別為3.52min3.45min和3.49min,但是試驗爐次的平穩(wěn)埋弧時長占加熱時長平均為62.34%,較對比爐次1平均值51.83高10.51個百分點,較對比爐次2平均值58.86%高3.48個百分點。
從加熱時電極弧壓變化曲線來看,試驗爐次弧壓變化曲線更平穩(wěn),現(xiàn)場反應加熱噪音更小。雖然試驗爐次和對比爐次實現(xiàn)平穩(wěn)埋弧所需時間基本相當,平穩(wěn)埋弧時長占加熱時長比例試驗爐次均略優(yōu)于對比爐次,但是從電極弧壓變化曲線看,加入熔渣發(fā)泡劑的試驗爐次,埋弧效果更平穩(wěn),從而抑制了電壓波動造成的鋼液波動,對保護鋼包襯體具有一定的好處。
(4)電加熱處理過程鋼水增N情況
從鋼水增N情況看,試驗爐次平均增N量為3.41ppm,較對比爐次1平均為4.89ppm低1.48ppm,較對比爐次2平均為4.18ppm低0.77ppm,說明使用熔渣發(fā)泡劑進行埋弧加熱操作,不會造成鋼水大量增N,而且對鋼水增N有一定的抑制作用。
(5)渣樣分析情況
渣樣分析結果見表7。
表7渣樣分析結果
試驗爐次爐渣中的TFe和MnO含量略低于對比爐次1和對比爐次2,由于熔渣發(fā)泡劑中含有一定量的Al2O3,使得試驗爐次爐渣中的Al2O3含量高于對比爐次1,略低于對比爐次2,較高的Al2O3含量有助于提高爐渣的流動性和吸附夾雜的能力;試驗爐次爐渣堿度R低于對比爐次1和對比爐次2,S分配比高于對比爐次1和對比爐次2,由此可見采用熔渣發(fā)泡劑進行埋弧加熱操作,爐渣的成分以及相關指標處于正常水平,而且具有一定提高爐渣精煉能力的作用。