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一種能消除酸洗尾氣中氧化鐵的冷軋酸再生裝置的制作方法

文檔序號(hào):12179756閱讀:854來(lái)源:國(guó)知局

本實(shí)用新型涉及一種冷軋酸洗裝置,具體屬于一種能消除酸洗尾氣中氧化鐵的冷軋酸再生裝置。



背景技術(shù):

酸再生機(jī)組由三種操作模式:酸操作、水操作和新水操作。在正常生產(chǎn)中,一般僅使用酸操作、水操作兩種操作模式。酸操作是將廢酸通過(guò)濃縮器后進(jìn)入焙燒爐焙燒分解的操作模式。廢酸經(jīng)過(guò)焙燒后,將產(chǎn)生氧化鐵粉和HCL氣體,部分的氧化鐵粉通過(guò)除塵器、回灰管沉積到焙燒爐底部,由氧化鐵風(fēng)機(jī)送到氧化鐵粉倉(cāng)。剩余細(xì)小的氧化鐵粉隨著HCL氣體進(jìn)入到后續(xù)系統(tǒng)中。

在正常酸操作中,濃縮器的氣氛為濃縮廢酸,可以將HCL氣體中剩余的氧化鐵粉進(jìn)行大量溶解,含有極微量氧化鐵細(xì)小顆粒的HCL氣體通過(guò)吸收塔吸收、洗滌塔洗滌后,殘余尾氣排放到大氣中。因尾氣氧化鐵粉塵含量減少,排放的時(shí)候就不存在“冒紅煙”現(xiàn)象。

在酸再生機(jī)組處理廢酸過(guò)程中,其煙囪會(huì)排放大量廢氣。由于廢氣中存在鹽酸霧和粉塵,污染環(huán)境、危害人的身心健康,因此必須嚴(yán)格控制鹽酸霧和粉塵的排放濃度。當(dāng)由于酸再生機(jī)組在運(yùn)行過(guò)程中需要進(jìn)行設(shè)備的定期檢修、或出現(xiàn)廢酸量不足等情況時(shí),經(jīng)常需要將焙燒爐從酸操作轉(zhuǎn)換為漂洗水操作,以稀釋廢酸濃度,防止結(jié)晶堵塞管道。但在實(shí)際生產(chǎn)中,往往在酸操作切換為水操作時(shí),濃縮器內(nèi)的液體介質(zhì)由原來(lái)的濃縮廢酸逐漸被置換成漂洗水,液體介質(zhì)PH值逐漸升高。但此時(shí)焙燒爐內(nèi)噴灑的液體中仍含有廢酸,依然會(huì)產(chǎn)生氧化鐵粉末,伴隨著HCL氣體進(jìn)入濃縮器內(nèi),而PH值升高后的液體介質(zhì)無(wú)法溶解過(guò)量氧化鐵粉,尾氣中氧化鐵粉顆粒的主要來(lái)源于此。超量的氧化鐵粉細(xì)小顆粒在通過(guò)吸收塔、洗滌塔時(shí)無(wú)法完全被洗滌吸收,就會(huì)隨著尾氣一起排放,產(chǎn)生“冒紅煙”現(xiàn)象。這種情況只有在濃縮器內(nèi)的廢酸液完全被焙燒后才會(huì)逐漸消失,通常該過(guò)程持續(xù)時(shí)間在兩小時(shí)以上。

隨著機(jī)組的生產(chǎn)運(yùn)行,填料表層的鐵粉粘附量增大,這將降低填料孔隙率和氣液界面的有效傳質(zhì)效率,從根本上降低了填料對(duì)氧化鐵粉顆粒的吸收能力,助長(zhǎng)了尾氣氧化鐵粉顆粒排放超標(biāo)。造成尾氣排放氧化鐵粉含量超標(biāo)的主要原因,經(jīng)分析是濃縮器內(nèi)的廢酸經(jīng)濃縮器濃縮后PH值升高,無(wú)法充分吸收廢氣中的氧化鐵粉所致。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

本實(shí)用新型針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)存在的不足,提供一種從酸操作轉(zhuǎn)換為漂洗水操作時(shí),消除尾氣排放中氧化鐵粉超編而出現(xiàn)冒“紅煙”的現(xiàn)象,且易實(shí)施的冷軋酸再生裝置。

實(shí)現(xiàn)上述目的的技術(shù)措施:

一種能消除酸洗尾氣中氧化鐵的冷軋酸再生裝置,由文丘里、與文丘里連接的濃縮器、與濃縮器連接的吸收塔及漂洗水進(jìn)管、與吸收塔連接的一級(jí)洗滌塔、與一級(jí)洗滌塔連接的二級(jí)洗滌塔、設(shè)在一級(jí)洗滌塔及二級(jí)洗滌塔之間管道上的風(fēng)機(jī)、與一級(jí)洗滌塔連接的收集罐、與濃縮器連接的漂洗水輸送管及輸出管,與吸收塔連接的廢酸罐及再生酸罐、與再生酸罐連接的酸洗線連接管、連接于漂洗水輸送管上的調(diào)節(jié)閥一、連接于酸洗線連接管上的控制閥、連接各部件之間的管組成,其在于:在再生酸罐與一級(jí)洗滌塔之間連接有再生酸反洗管一,在再生酸反洗管一上裝有調(diào)節(jié)閥二及手動(dòng)閥一;再生酸反洗管一與濃縮器之間連接再生酸反洗管二,在再生酸反洗管二上裝有手動(dòng)閥二。

其在于:再生酸反洗管一與酸洗線連接管連接。

本實(shí)用新型的特點(diǎn):使酸再生機(jī)組由酸操改為水操的過(guò)程中,濃縮器內(nèi)的介質(zhì)由廢酸逐漸被置換為再生酸,保持濃縮器的酸液濃度不變;焙燒爐中的殘余廢酸產(chǎn)生的氧化鐵粉,一部分被除塵器分離后輸送至氧化鐵倉(cāng),一部分隨HCL氣體進(jìn)入濃縮器,被其中的再生酸大量溶解;HCL氣體中殘留極微量的氧化鐵粉細(xì)小顆粒在通過(guò)吸收塔、洗滌塔時(shí)完全被洗滌,從而使酸再生機(jī)組排放的尾氣不會(huì)含有大量氧化鐵粉而出現(xiàn)“冒紅煙”現(xiàn)象,有利于保護(hù)環(huán)境。

附圖說(shuō)明

圖1為本實(shí)用新型的結(jié)構(gòu)示意圖;

圖中:1—文丘里,2—濃縮器,3—吸收塔,4—一級(jí)洗滌塔,5—二級(jí)洗滌塔,6—風(fēng)機(jī),7—收集罐,8—漂洗水輸送管,9—輸出管,10—廢酸罐,11—再生酸罐,12—酸洗線連接管,13—調(diào)節(jié)閥一,14—控制閥,15—再生酸反洗管一,16—調(diào)節(jié)閥二,17—手動(dòng)閥一,18—再生酸反洗管二,19—手動(dòng)閥二。

具體實(shí)施方式

下面結(jié)合附圖做進(jìn)一步描述:

一種能消除酸洗尾氣中氧化鐵的冷軋酸再生裝置,由文丘里1、與文丘里1通過(guò)管道連接的濃縮器2、與濃縮器2通過(guò)管道連接的吸收塔3、與吸收塔3通過(guò)管道連接的一級(jí)洗滌塔4、與一級(jí)洗滌塔4通過(guò)管道連接的二級(jí)洗滌塔5、裝在一級(jí)洗滌塔4及二級(jí)洗滌塔5之間管道上的風(fēng)機(jī)6、與一級(jí)洗滌塔5通過(guò)管道連接的收集罐7、與濃縮器2連接的漂洗水輸送管8及輸出管9,與吸收塔3通過(guò)管道連接的廢酸罐10及再生酸罐11、與再生酸罐11連接的酸洗線連接管12、連接于漂洗水輸送管8上的調(diào)節(jié)閥一13、連接于酸洗線連接管12上的控制閥14組成,其在再生酸罐11的酸洗線連接管12與一級(jí)洗滌塔4之間相通連接再生酸反洗管一15,在再生酸反洗管一15上裝有調(diào)節(jié)閥二16及手動(dòng)閥一17;再生酸反洗管一15與濃縮器2之間相通連接再生酸反洗管二18,在再生酸反洗管二18上裝有手動(dòng)閥二19。

當(dāng)要進(jìn)行由酸操作切換為水操作時(shí),按照如下步驟操作:

1)將濃縮器2上的所有閥門關(guān)閉,待液位由1800mm下降至1200mm后,打開(kāi)再生酸反洗管二18上裝有的手動(dòng)閥二19,并關(guān)閉再生酸反洗管一15上裝有手動(dòng)閥一17,往濃縮器2輸入再生酸,開(kāi)口度大小受濃縮器2液位控制;吸收塔3上原有的回酸氣動(dòng)閥保持打開(kāi)狀態(tài)。將酸洗線連接管12上的控制閥14關(guān)閉;延遲2h后,將調(diào)節(jié)閥二16關(guān)閉;待濃縮器2液位降至1200mm時(shí),調(diào)節(jié)閥一13打開(kāi)往濃縮器2進(jìn)漂洗水;再延時(shí)10min后,關(guān)閉吸收塔3上的回酸系統(tǒng),并打開(kāi)吸收塔3的回水系統(tǒng);

2)在控制板上按下“洗滌塔清洗”按鈕,打開(kāi)一級(jí)洗滌塔4上的連接的再生酸反洗管一15上裝有調(diào)節(jié)閥二16,并關(guān)閉進(jìn)濃縮器2的再生酸管道15上手動(dòng)閥門19,打開(kāi)進(jìn)再生酸旁通管15上的手動(dòng)閥門17,向一級(jí)洗滌塔4進(jìn)再生酸;一級(jí)洗滌塔4上進(jìn)水閥關(guān)閉,開(kāi)口度大小受一級(jí)洗滌塔4液位控制;1h后關(guān)閉進(jìn)水系統(tǒng),并打開(kāi)補(bǔ)水通道。

本具體實(shí)施方式僅為最佳例舉,并非對(duì)本實(shí)用新型技術(shù)方案的限制性實(shí)施。

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