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一種超低碳鋼的冶煉方法與流程

文檔序號:12817079閱讀:1747來源:國知局

本發(fā)明涉及煉鋼技術(shù)領(lǐng)域,更具體地說,涉及一種超低碳鋼的冶煉方法。



背景技術(shù):

超低碳鋼是指鋼中的碳含量在0.01%以下的鋼種,目前冶煉超低碳鋼普遍采用的是脫硫—轉(zhuǎn)爐吹煉—lf處理—rh真空處理—cc(連鑄)工藝。

目前這種工藝中,經(jīng)過轉(zhuǎn)爐吹煉后的鋼水出爐溫度較低,在進入rh真空處理爐之前,還需要在鋼包爐內(nèi)經(jīng)過電加熱進行升溫,然后再送入到rh真空處理爐中進行脫碳脫氧合金化。該種工藝冶煉過程中在轉(zhuǎn)爐出爐時的溫度損失較大,需要消耗大量的電能才能夠?qū)撍疁囟仍俅翁嵘羠h真空處理爐的處理要求,不僅耗能較高,而且還會增加冶煉時間,降低冶煉效率。

因此,如何能夠有效降低超低碳鋼冶煉時的能耗,并有效減少冶煉時間,提高冶煉效率是目前本領(lǐng)域技術(shù)人員亟需解決的技術(shù)問題。



技術(shù)實現(xiàn)要素:

有鑒于此,本發(fā)明在于提供一種超低碳鋼的冶煉方法,以便能夠有效降低超低碳鋼冶煉時的能耗,減少冶煉時間,提高冶煉效率。

為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供如下技術(shù)方案:

一種超低碳鋼的冶煉方法,包括脫硫工序、轉(zhuǎn)爐吹煉工序、rh真空處理工序和連鑄工序,轉(zhuǎn)爐吹煉后的出鋼溫度為1680℃-1700℃,然后向鋼水中加入鋁鐵以使鋼水初步脫氧,然后測溫,并測定氧活度,根據(jù)測定的氧活度結(jié)果向鋼水內(nèi)喂入鋁線微調(diào)氧活度,保證氧活度在550ppm-650ppm,滿足條件后的鋼水直接進入rh真空處理工序。

優(yōu)選地,轉(zhuǎn)爐吹煉后的出鋼碳含量的質(zhì)量百分比控制在[c]≤0.05%。

優(yōu)選地,在測溫定氧之前,還包括:對鋼包中的鋼水采用氬氣進行軟吹,軟吹時間為3min-5min。

優(yōu)選地,在軟吹過程中,從鋼水中取樣進行rh真空處理前的成分分析。

優(yōu)選地,所述氧活度保持在600ppm。

由以上技術(shù)方案中可以看出,本發(fā)明中所公開的超低碳鋼的冶煉方法中,轉(zhuǎn)爐出鋼目標溫度較高,達到了1680℃-1700℃,然后通過向鋼水中加入鋁鐵進行部分脫氧,鋁鐵的加入不僅可以起到脫氧作用,而且鋁鐵在與氧氣反應(yīng)過程中所產(chǎn)生的熱量還能夠?qū)︿撍M行熱量補充,使鋼水的溫度保持在較高水平,在完成氧活度微調(diào)和溫度測量后,滿足條件的鋼水將直接進入rh真空處理工序。

可見,較高的轉(zhuǎn)爐出鋼目標溫度,配合轉(zhuǎn)爐出鋼后的鋁鐵部分脫氧,可以使鋼水保持在較高的溫度水平,滿足鋼水進入rh真空處理工序時的溫度要求,這就省去了目前的電加熱工序,鋼水可以直接進入rh真空處理工序,大大節(jié)約了煉鋼過程中的能源消耗,而且省去加熱工序后,還能夠有效提高煉鋼效率。

具體實施方式

本發(fā)明的核心在于提供一種超低碳鋼的冶煉方法,以便能夠有效降低超低碳鋼冶煉時的能耗,減少冶煉時間,提高冶煉效率。

下面將對本發(fā)明實施例中的技術(shù)方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本發(fā)明一部分實施例,而不是全部的實施例?;诒景l(fā)明中的實施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本發(fā)明保護的范圍。

本發(fā)明所公開的超低碳鋼的冶煉方法,基本工藝路線為:鐵脫硫預(yù)處理—轉(zhuǎn)爐吹煉—rh真空處理——連鑄,與現(xiàn)有技術(shù)相比,其改進點在于去除了加熱工序,具體的,轉(zhuǎn)爐吹煉后的出鋼溫度為1680℃-1700℃,然后向鋼水中加入鋁鐵以使鋼水初步脫氧,然后測溫,并測定氧活度,根據(jù)測定的氧活度結(jié)果向鋼水內(nèi)喂入鋁線微調(diào)氧活度,保證氧活度在550ppm-650ppm,優(yōu)選的,氧活度保持在600ppm,滿足條件后的鋼水直接進入rh真空處理工序。

較高的轉(zhuǎn)爐出鋼目標溫度,配合轉(zhuǎn)爐出鋼后的鋁鐵部分脫氧,可以使鋼水保持在較高的溫度水平,滿足鋼水進入rh真空處理工序時的溫度要求,這就省去了目前的電加熱工序,鋼水可以直接進入rh真空處理工序,大大節(jié)約了煉鋼過程中的能源消耗,而且省去加熱工序后,還能夠有效提高煉鋼效率。

進一步的,轉(zhuǎn)爐吹煉后的出鋼碳含量質(zhì)量百分比控制在[c]≤0.05%的范圍內(nèi),轉(zhuǎn)爐出鋼后,鋼包被運至小平臺,在小平臺向鋼包中的頂渣進行軟吹,持續(xù)時間在3min-5min,優(yōu)選的為5min,軟吹過程中采用的氣體為氬氣。

優(yōu)選的,在進入rh處理之前,本實施例中所公開的方法還對鋼水進行了取樣分析,以保證進入rh處理的鋼水各種成分含量滿足要求,具體的,在軟吹過程中,從鋼水中取樣進行成分分析。

本發(fā)明實施例中的其余工序采用傳統(tǒng)處理方式即可,例如,脫硫工序中是對鐵水進行脫硫,采用噴吹鎂粉和石灰粉脫硫,脫硫后進行扒渣操作,扒渣后的硫含量的重量百分比為0.002%-0.006%,然后將廢鋼裝入轉(zhuǎn)爐后兌入鐵水,造渣料以石灰和輕燒白云石為主,轉(zhuǎn)爐冶煉周期控制在30-40min,對鋼水進行脫碳、脫磷和取出有害雜質(zhì)操作,轉(zhuǎn)爐出鋼;rh真空處理時控制真空度和氣體流量,脫碳時間控制在20min-30min,脫碳結(jié)束后將鋼水中的碳控制在0.02%-0.04%(質(zhì)量百分比),采用鋁脫氧,然后進行合金化操作,rh真空處理結(jié)束后,鋼水碳含量為0.0015%-0.0035%(質(zhì)量百分比),然后進入連鑄工序。

本說明書中各個實施例采用遞進的方式描述,每個實施例重點說明的都是與其他實施例的不同之處,各個實施例之間相同相似部分互相參見即可。

對所公開的實施例的上述說明,使本領(lǐng)域?qū)I(yè)技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)或使用本發(fā)明。對這些實施例的多種修改對本領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)人員來說將是顯而易見的,本文中所定義的一般原理可以在不脫離本發(fā)明的精神或范圍的情況下,在其它實施例中實現(xiàn)。因此,本發(fā)明將不會被限制于本文所示的這些實施例,而是要符合與本文所公開的原理和新穎特點相一致的最寬的范圍。



技術(shù)特征:

技術(shù)總結(jié)
本發(fā)明公開了一種超低碳鋼的冶煉方法,包括脫硫工序、轉(zhuǎn)爐吹煉工序、RH真空處理工序和連鑄工序,轉(zhuǎn)爐吹煉后的出鋼溫度為1680℃?1700℃,然后向鋼水中加入鋁鐵以使鋼水初步脫氧,然后測溫,并測定氧活度,根據(jù)測定的氧活度結(jié)果向鋼水內(nèi)喂入鋁線微調(diào)氧活度,保證氧活度在550ppm?650ppm,滿足條件后的鋼水直接進入RH真空處理工序。較高的轉(zhuǎn)爐出鋼目標溫度,配合轉(zhuǎn)爐出鋼后的鋁鐵部分脫氧,可以使鋼水保持在較高的溫度水平,滿足鋼水進入RH真空處理工序時的溫度要求,這就省去了目前的電加熱工序,鋼水可以直接進入RH真空處理工序,大大節(jié)約了煉鋼過程中的能源消耗,而且省去加熱工序后,還能夠有效提高煉鋼效率。

技術(shù)研發(fā)人員:郭振宇
受保護的技術(shù)使用者:攀鋼集團西昌鋼釩有限公司
技術(shù)研發(fā)日:2017.04.06
技術(shù)公布日:2017.07.07
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