本發(fā)明屬于冶金技術(shù)領(lǐng)域,尤其針對(duì)一種降低煉鋼轉(zhuǎn)爐爐底的方法。
背景技術(shù):
轉(zhuǎn)爐煉鋼時(shí)由于爐渣堿度偏高,渣中mgo含量達(dá)到或超過飽和值,倒?fàn)t出鋼后爐膛溫度降低,部分高熔點(diǎn)物質(zhì)(mgo、c2s、c3s)析出,爐渣粘度增加,濺渣時(shí)除部分爐渣鏈接在爐壁、爐襯上外,大部分留在爐底,與爐底的鎂炭磚方鎂石晶體結(jié)合,從而導(dǎo)致爐底上漲。爐底上漲后使得爐內(nèi)反應(yīng)空間變小,脫磷效果變差,同時(shí)還容易導(dǎo)致噴濺,增加煉鋼成本的同時(shí)帶來安全風(fēng)險(xiǎn)。隨著留渣加料工藝的推廣應(yīng)用,爐底上漲的問題越來越突出,影響轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)順行。
在現(xiàn)有的專利文獻(xiàn)中已有控制爐底上漲的文獻(xiàn)報(bào)道。如專利文獻(xiàn)“控制轉(zhuǎn)爐爐底上漲和爐壁積渣的調(diào)渣護(hù)爐方法”,申請(qǐng)?zhí)枺?01110037848.8,提供一種控制煉鋼轉(zhuǎn)爐爐底上漲和爐壁積渣的調(diào)渣及濺渣護(hù)爐方法,解決目前采用傳統(tǒng)濺渣護(hù)爐工藝后出現(xiàn)的爐底堆渣上漲和爐壁內(nèi)襯爐渣堆積導(dǎo)致煉鋼爐有效容積變小、爐體重心偏移等問題。該發(fā)明的方法特征是:采用兩步調(diào)渣方法,第一次調(diào)渣是在出鋼前,向爐內(nèi)加入硼泥-鎂砂調(diào)渣劑,降低渣粘度,可防止出鋼過程中的單側(cè)爐壁內(nèi)襯爐渣堆積和爐底結(jié)渣,隨后的出鋼采用留渣不留鋼操作,出鋼完成后實(shí)施第二次調(diào)渣,即向殘留在爐內(nèi)的渣中加入鎂碳質(zhì)調(diào)渣劑(焦粉和含氧化鎂材料),然后實(shí)施濺渣護(hù)爐工藝。采用該發(fā)明可以控制轉(zhuǎn)爐爐底上漲和爐壁積渣變厚,保證爐壁厚度均勻性,明顯改善濺渣護(hù)爐效果,使轉(zhuǎn)爐爐襯壽命大幅度提高。
該發(fā)明主要是通過調(diào)渣來控制爐底及爐襯沾渣,屬于預(yù)防爐底上漲的方法,但其并沒有指出當(dāng)爐底上漲到一定高度后要如何降低爐底。
專利文獻(xiàn)“一種控制轉(zhuǎn)爐爐底上漲濺渣的方法”,申請(qǐng)?zhí)枺?003118577.0,其步驟為:在每爐鋼吹煉終點(diǎn)提氧槍的同時(shí),通過氧氣流將熒石均勻加入爐內(nèi);出鋼結(jié)束后,根據(jù)轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)渣的溫度、氧化鐵及爐底鋼渣中氧含量,確定選用濺渣料;調(diào)整氧槍位置,使氧槍噴頭與爐底渣面之間的距離始終保持在0.6~1.5m范圍內(nèi);供氮強(qiáng)度在3.3~4.0nm3/噸鋼范圍內(nèi);開始濺渣,用氮?dú)獯禒t時(shí)間控制在1~4分鐘;在熔渣還未固化時(shí)結(jié)束濺渣。該發(fā)明向爐內(nèi)加入螢石進(jìn)行濺渣,利用螢石降低爐渣熔點(diǎn)從而降低爐底。由于螢石對(duì)轉(zhuǎn)爐爐襯及設(shè)備有侵蝕作用,現(xiàn)有的轉(zhuǎn)爐冶煉工藝已基本停用螢石。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本發(fā)明要解決的技術(shù)問題為:現(xiàn)有轉(zhuǎn)爐冶煉時(shí)爐底上漲導(dǎo)致煉鋼爐有效容積變小、脫磷效果變差,易噴濺等問題。
本發(fā)明解決技術(shù)問題的技術(shù)方案為:提供一種降低煉鋼轉(zhuǎn)爐爐底的方法。本發(fā)明方法通過實(shí)時(shí)監(jiān)控爐底厚度,當(dāng)爐底厚度達(dá)到一定范圍后采用留鋼操作,并向爐內(nèi)加入硅鐵,吹氧,降低爐底。
本發(fā)明的降低煉鋼轉(zhuǎn)爐爐底的方法,包括以下步驟:
每一爐煉鋼出鋼結(jié)束后,測(cè)量爐底厚度;當(dāng)爐底降至最低后又開始上漲到新砌爐爐底厚度的90%以上時(shí),下一爐冶煉出鋼后留鋼,留鋼量為轉(zhuǎn)爐公稱容量的4~8%,留鋼后將轉(zhuǎn)爐搖到零位,并向爐內(nèi)加入硅鐵,頂吹氧氣30~60s,倒出鋼水和爐渣。
其中,上述降低煉鋼轉(zhuǎn)爐爐底的方法中,所述的測(cè)量采用激光測(cè)厚儀或人工進(jìn)行測(cè)量。
其中,上述降低煉鋼轉(zhuǎn)爐爐底的方法中,所述的頂吹氧氣吹氧強(qiáng)度為3~4m3/t·min,吹氧氧槍距離鋼液面高度0.8~1.2m。
其中,上述降低煉鋼轉(zhuǎn)爐爐底的方法中,所述的硅鐵為硅含量≥75wt%的硅鐵。
其中,上述降低煉鋼轉(zhuǎn)爐爐底的方法中,所述硅鐵的加入量為10~20kg/t鋼。
本發(fā)明的有益效果為:本發(fā)明提供一種降低煉鋼轉(zhuǎn)爐爐底的方法,通過實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)爐底厚度,當(dāng)爐底厚度達(dá)到新爐爐底厚度的90%以上時(shí),留鋼加入硅鐵并吹氧進(jìn)行除渣,從而降低爐底厚度。本發(fā)明通過硅鐵在適宜的吹氧條件上反應(yīng),消耗爐渣,操作簡(jiǎn)單,效果顯著,具有重要的經(jīng)濟(jì)效益。
具體實(shí)施方式
本發(fā)明提供一種降低煉鋼轉(zhuǎn)爐爐底的方法,包括以下步驟:
每一爐煉鋼出鋼結(jié)束后,測(cè)量爐底厚度;當(dāng)爐底降至最低后又開始上漲到新砌爐爐底厚度的90%以上時(shí),下一爐冶煉出鋼后留鋼,留鋼量為轉(zhuǎn)爐公稱容量的4~8%,留鋼后將轉(zhuǎn)爐搖到零位,并向爐內(nèi)加入硅鐵,頂吹氧氣30~60s,倒出鋼水和爐渣。
采用轉(zhuǎn)爐煉鋼時(shí),隨著冶煉的進(jìn)行,轉(zhuǎn)爐爐底中的部分物質(zhì)進(jìn)入爐渣中排出,使得爐底降低,一般降低至新爐爐底厚度的70~80%均可正常冶煉,隨著冶煉進(jìn)一步進(jìn)行,爐底會(huì)上漲。
本發(fā)明實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)爐底上漲的趨勢(shì),采用激光測(cè)厚儀或人工進(jìn)行測(cè)量,當(dāng)爐底上漲至新爐爐底厚度的90%以上時(shí),則開始除渣。本發(fā)明除渣采用向爐內(nèi)留鋼、加入硅鐵并吹氧的方式進(jìn)行,加入硅鐵并吹氧后,硅氧化形成酸性的sio2,在氧氣射流的沖擊下與爐底的堿性爐渣發(fā)生反應(yīng),從而消耗掉爐渣,達(dá)到降低爐底厚度的目的。
頂吹氧氣強(qiáng)度及氧槍高度主要影響氧氣射流對(duì)熔池的穿透深度和沖擊面積。當(dāng)氧氣強(qiáng)度過低或者氧槍高度過高時(shí),會(huì)使得氧槍射流沖擊深度不夠,不能很好的融化掉爐底上的爐渣或鋼,從而達(dá)不到降低爐底的作用;當(dāng)氧氣強(qiáng)度過高或者氧槍高度過低時(shí),會(huì)使氧槍射流對(duì)爐底造成過大的沖擊力,從而使?fàn)t底出現(xiàn)大的凹坑,或使?fàn)t底出現(xiàn)大幅度下降,影響轉(zhuǎn)爐正常冶煉。
本發(fā)明中,為了降低轉(zhuǎn)爐爐底,并且保護(hù)爐底不被沖蝕,頂吹氧氣吹氧強(qiáng)度控制為3~4m3/t·min,吹氧氧槍距離鋼液面高度控制為0.8~1.2m。
此外,本發(fā)明加入硅鐵來降低爐底,采用硅含量≥75wt%的硅鐵。硅鐵熔化后會(huì)形成酸性sio2,同時(shí)可以升高爐內(nèi)鋼水的溫度。酸性sio2能與爐底上粘結(jié)物(主要是堿性的cao)進(jìn)行反應(yīng),從而達(dá)到降低爐底的目的。硅鐵的加入量需要嚴(yán)格控制,加入量過大時(shí),爐內(nèi)升溫過高且爐渣中sio2含量過高,會(huì)嚴(yán)重侵蝕爐底,使?fàn)t底厚度不受控;加入量過少時(shí)又不能有效降低爐底,為了平衡效果,本發(fā)明中硅鐵加入量為10~20kg/t鋼。
下面結(jié)合實(shí)施例對(duì)本發(fā)明的具體實(shí)施方式做進(jìn)一步的解釋說明,但不表示將本發(fā)明的保護(hù)范圍限制在實(shí)施例所述范圍內(nèi)。
實(shí)施例1用本發(fā)明方法降低煉鋼轉(zhuǎn)爐爐底
某廠120t煉鋼轉(zhuǎn)爐,新砌爐時(shí)爐底厚度為1.3m,由于長(zhǎng)期冶煉中高碳鋼,爐底上漲較為厲害。為解決爐底上漲的問題,采用本發(fā)明方法,通過激光測(cè)厚儀實(shí)時(shí)監(jiān)控爐底厚度。出鋼結(jié)束后測(cè)得爐底厚度為1.2m,超過了新砌爐爐底厚度的90%;在下一爐冶煉終點(diǎn)出鋼時(shí)留鋼4.8t,留鋼后將轉(zhuǎn)爐搖到零位,并向爐內(nèi)加入硅鐵100kg,加入硅鐵后利用頂吹氧槍向爐內(nèi)吹氧30s,吹氧強(qiáng)度為3m3/t·min,吹氧氧槍槍位控制在0.8~1m之間。吹氧結(jié)束后不再濺渣,倒出鋼水和爐渣,并進(jìn)行測(cè)厚,得到爐底厚度為1m,為新爐爐底厚度的77%,達(dá)到了正常冶煉時(shí)爐底厚度。
實(shí)施例2用本發(fā)明方法降低煉鋼轉(zhuǎn)爐爐底
某廠120t煉鋼轉(zhuǎn)爐,新砌爐時(shí)爐底厚度為1.3m,由于長(zhǎng)期冶煉中高碳鋼,爐底上漲較為厲害。為解決爐底上漲的問題,采用本發(fā)明方法,通過激光測(cè)厚儀實(shí)時(shí)監(jiān)控爐底厚度。出鋼結(jié)束后測(cè)得爐底厚度為1.4m,超過了新砌爐爐底厚度的90%,并在下一爐冶煉終點(diǎn)出鋼時(shí)留鋼9.6t,留鋼后將轉(zhuǎn)爐搖到零位,并向爐內(nèi)加入硅鐵150kg,加入硅鐵后利用頂吹氧槍向爐內(nèi)吹氧50s,吹氧強(qiáng)度為3.5m3/t·min,吹氧氧槍槍位控制在1~1.1m之間。吹氧結(jié)束后不再濺渣,倒出鋼水和爐渣,并進(jìn)行測(cè)厚,得到爐底厚度為1.15m,為新爐爐底厚度的88%,達(dá)到了正常冶煉時(shí)爐底厚度。
實(shí)施例3用本發(fā)明方法降低煉鋼轉(zhuǎn)爐爐底
某廠120t煉鋼轉(zhuǎn)爐,新砌爐時(shí)爐底厚度為1.3m,由于長(zhǎng)期冶煉中高碳鋼,爐底上漲較為厲害。為解決爐底上漲的問題,采用本發(fā)明方法,通過激光測(cè)厚儀實(shí)時(shí)監(jiān)控爐底厚度。出鋼結(jié)束后測(cè)得爐底厚度為1.3m,超過了新砌爐爐底厚度的90%,并在下一爐冶煉終點(diǎn)出鋼時(shí)留鋼8t,留鋼后將轉(zhuǎn)爐搖到零位,并向爐內(nèi)加入硅鐵120kg,加入硅鐵后利用頂吹氧槍向爐內(nèi)吹氧60s,吹氧強(qiáng)度為4m3/t·min,吹氧氧槍槍位控制在1.1~1.2m。吹氧結(jié)束后不再濺渣,倒出鋼水和爐渣,并進(jìn)行測(cè)厚,得到爐底厚度為1.07m,為新爐爐底厚度的82%,達(dá)到了正常冶煉時(shí)爐底厚度。