欧美在线观看视频网站,亚洲熟妇色自偷自拍另类,啪啪伊人网,中文字幕第13亚洲另类,中文成人久久久久影院免费观看 ,精品人妻人人做人人爽,亚洲a视频

鋼包精煉爐還原型發(fā)泡劑的制作方法

文檔序號(hào):3425875閱讀:676來源:國知局
專利名稱:鋼包精煉爐還原型發(fā)泡劑的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及一種鋼包精煉爐還原型發(fā)泡劑,屬于鋼包精煉過程中用于使熔渣發(fā)泡的添加劑。
鋼包精煉爐(即LF)是具有電極加熱裝置的精煉設(shè)備,其精煉過程具有電加熱使鋼液升溫,以及造渣精煉使鋼液脫氧、脫硫、去夾雜、合金化等功能。由于精煉過程電極加熱產(chǎn)生的電弧輻射,會(huì)使鋼包壁、爐蓋等耐火材料的消耗增加;電極被氧化致使電極消耗增加。因此,在鋼包精煉過程中加入發(fā)泡劑使熔渣起泡,實(shí)現(xiàn)埋弧操作非常重要?,F(xiàn)有發(fā)泡劑多為在氧化性條件下,利用C-O反應(yīng)產(chǎn)生氣體而使條件適宜的熔渣起泡。但在鋼包爐精煉過程中,隨處理過程的進(jìn)行,鋼液及熔渣中氧含量越來越低,C-O反應(yīng)減少致使穿過熔渣的氣體量有限而難以使熔渣持續(xù)起泡。中國專利ZL93106599.2《鋼桶精煉爐的埋弧渣》中公開了一種還原型發(fā)泡劑,其成分組成為CaCO315~80%、CaCl210~70%、NaCl 20~70%、CaC220~60%、C 6~10%。但是,由于該發(fā)泡劑中缺乏維持熔渣持續(xù)發(fā)泡的重要因素,無法保證鋼包爐精煉過程的全程埋弧操作。另外,CaCO3的含量最高達(dá)80%,由于碳酸鹽分解反應(yīng)過程是顯著的吸熱反應(yīng),因而碳酸鹽含量過高,嚴(yán)重影響鋼包精煉過程的鋼液升溫效果。該發(fā)泡劑中含鹵化物,如CaCl2、NaCl,對(duì)環(huán)境和操作人員的身體均有危害,發(fā)泡作用不明顯,而且成本較高。
發(fā)明的目的是提供一種鋼包精煉爐還原型發(fā)泡劑,以實(shí)現(xiàn)鋼包精煉過程的全程埋弧操作,節(jié)省精煉過程的電耗和電極消耗,提高鋼包的使用壽命,避免環(huán)境污染。
本發(fā)明的目的是通過以下技術(shù)解決方案實(shí)現(xiàn)的。
一種鋼包精煉爐還原型發(fā)泡劑,主要由石灰、碳酸鹽、碳化物等組成,含有CaO 40-70%(重量),CaCO35-15%(重量),MgCO33-10%(重量),SiO22-8%(重量),CaC20-15%(重量),SiC 0-15%(重量),C粉2-8%(重量),其中CaC2+SiC≥5%(重量),余量為雜質(zhì)。
該發(fā)泡劑還含有BaCO32-15%(重量)。
CaC2、SiC和C粉均作為還原劑,強(qiáng)化對(duì)鋼液的脫氧作用,對(duì)熔渣也有擴(kuò)散脫氧的作用。由于其彌散分布在熔渣中,可以使脫氧產(chǎn)生的CO氣體均勻通過渣層,利于鋼包精煉過程的前期熔渣起泡,對(duì)熔渣的脫硫也非常有利。碳化物和C粉結(jié)合使用即可保證熔渣中產(chǎn)生足夠的氣體量以使熔渣起泡,又可避免由于單獨(dú)使用大量的碳粉所造成的成本增加。
發(fā)泡劑中的碳酸鹽是利用其分解產(chǎn)生的氣體穿過渣層使熔渣起泡從而實(shí)現(xiàn)埋弧操作。在鋼包精煉的后期,熔渣及鋼液中的氧含量很低,屬于強(qiáng)還原性條件,C-O反應(yīng)產(chǎn)生的氣體很少,此時(shí),碳酸鹽的分解對(duì)熔渣起泡的作用非常明顯。此外,MgCO3分解后產(chǎn)生的MgO還對(duì)鋼包的耐材有保護(hù)作用。碳酸鹽的總含量控制在8-25%,過高會(huì)在分解時(shí)消耗大量的能量而影響鋼液升溫,增加電耗;過低的碳酸鹽含量則造成穿過渣層的氣體量不足,難以維持熔渣持續(xù)起泡。
石灰是維持熔渣持續(xù)發(fā)泡的重要因素,也是發(fā)泡劑中的一種延緩劑,它可以使碳酸鹽分解產(chǎn)生的氣體均勻緩慢放出而穿過渣層,保證精煉過程全程埋弧操作。石灰還可以提高熔渣堿度,保證鋼包爐的精煉效果。發(fā)泡劑中石灰超過70%會(huì)影響成渣速度,從而影響精煉的動(dòng)力學(xué)條件;而低于40%則使熔渣堿度、粘度偏低,影響精煉和埋弧效果。
SiO2具有調(diào)節(jié)熔渣流動(dòng)性和堿度的作用,但SiO2含量必須控制在一定的范圍內(nèi),超過8%會(huì)造成熔渣的流動(dòng)性太好,難以起泡,且堿度偏低影響精煉效果;低于2%會(huì)影響成渣速度,且使成本升高。
發(fā)泡劑中含一定的BaCO3可以抑制鋼液回磷,且BaCO3開始分解的溫度較CaCO3和MgCO3高,有利于熔渣的持續(xù)發(fā)泡。
本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比所具有的優(yōu)點(diǎn)在于由于發(fā)泡劑中同時(shí)含有碳酸鹽和碳化物,再加上石灰的緩釋作用,實(shí)現(xiàn)了鋼包精煉過程的全程埋弧操作,且提高了熔渣的堿度。使其精煉過程的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)明顯提高,脫硫率(出鋼至LF處理結(jié)束)達(dá)到75%以上;熔渣起泡后平均渣層厚度增加1倍,每批發(fā)泡劑的持續(xù)發(fā)泡時(shí)間達(dá)到15min以上;鋼包精煉爐的電耗和電極消耗比使用本發(fā)泡劑前可以分別降低10%和20%以上,鋼包使用壽命提高20%以上。并且,避免了現(xiàn)有發(fā)泡劑因含鹵化物所造成的對(duì)環(huán)境和操作人員身體的危害。
本發(fā)明的實(shí)施例見下表
鋼包精煉過程中,發(fā)泡劑被分批加入,加入總量為2-5kg/t.s。由于本發(fā)明發(fā)泡劑的使用量較少,而且,是在鋼包爐工位加入,可以適當(dāng)減少出鋼過程基礎(chǔ)渣的加入量,因此,精煉過程的總渣量并不因?yàn)榘l(fā)泡劑的加入而有所增加。
權(quán)利要求
1.一種鋼包精煉爐還原型發(fā)泡劑,其特征在于含有CaO 40-70%(重量),CaCO35-15%(重量),MgCO33-10%(重量),SiO22-8%(重量),CaC20-15%(重量),SiC 0-15%(重量),C粉2-8%(重量),其中CaC2+SiC≥5%(重量),余量為雜質(zhì)。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的鋼包精煉爐還原型發(fā)泡劑,其特征在于該發(fā)泡劑還含有BaCO32-15%(重量)。
全文摘要
本發(fā)明涉及一種鋼包精煉爐還原型發(fā)泡劑,含有CaO40—70%(重量),CaCO
文檔編號(hào)C21C7/04GK1254019SQ9912523
公開日2000年5月24日 申請(qǐng)日期1999年11月30日 優(yōu)先權(quán)日1999年11月30日
發(fā)明者黃宗澤, 顧文兵, 羅建江, 唐致中, 鐘志敏 申請(qǐng)人:上海寶鋼集團(tuán)公司
網(wǎng)友詢問留言 已有0條留言
  • 還沒有人留言評(píng)論。精彩留言會(huì)獲得點(diǎn)贊!
1
新巴尔虎右旗| 广东省| 大化| 长沙市| 和田县| 山阳县| 信丰县| 威海市| 商都县| 康马县| 慈利县| 九龙城区| 安远县| 璧山县| 平远县| 农安县| 兴国县| 常山县| 叶城县| 泾源县| 博白县| 西乌| 缙云县| 吉安县| 荔浦县| 高平市| 万荣县| 梧州市| 潞城市| 汉阴县| 台前县| 靖远县| 藁城市| 武宣县| 兴安盟| 疏勒县| 延庆县| 呼玛县| 柳林县| 万盛区| 泗洪县|