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一種可以改善鋼水流動性的鈣系脫氧劑及其制備方法

文檔序號:8454234閱讀:326來源:國知局
一種可以改善鋼水流動性的鈣系脫氧劑及其制備方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明設(shè)及煉鋼用脫氧劑技術(shù)領(lǐng)域,具體為一種可W改善鋼水流動性的巧系脫氧 劑及其制備方法。
【背景技術(shù)】
[0002] 隨著經(jīng)濟發(fā)展和科技進步,工業(yè)上W及日常生活中,對鋼的需求越來越多,對鋼質(zhì) 量的要求也越來越高。因此,除加大煉鋼設(shè)備的改進和生產(chǎn)工藝的革新外,加強煉鋼材料脫 氧合金的研發(fā)也十分重要。因鋼中氧含量的高低直接影響到最終鋼材的質(zhì)量和性能。
[0003] 在鋼水終脫氧劑的使用上先后經(jīng)歷過娃侶鐵、娃侶領(lǐng)和娃侶領(lǐng)巧等過程。通常采 用娃侶領(lǐng)作為鋼水終脫氧劑,娃鐵和鋪鐵作為合金化材料。該種脫氧及合金化方式,受鋼水 終點C、出鋼溫度及下渣量等影響,造成鋼中Si、Mn成分波動大,合金元素回收率不穩(wěn)定。 并且當(dāng)脫氧劑加入量偏大時,鋼水中酸溶侶超過一定程度,將導(dǎo)致生成固態(tài)A12化簇狀夾雜 物,鋼水粘度增大,夾雜物增多且不易上浮排除,最終導(dǎo)致中包水口結(jié)瘤。
[0004] 現(xiàn)有技術(shù)中的該種脫氧劑存在脫氧效果有待提高,鋼水粘度偏大,夾雜物增多不 易上浮排除,導(dǎo)致包水口結(jié)瘤等。因此,為了達到更好的經(jīng)濟效益,急需開發(fā)一種脫氧劑,可 W有效地解決鋼水流動性差,脫氧效果差的問題。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0005] 本發(fā)明的目的是提供一種可W改善鋼水流動性的巧系脫氧劑及其制備方法。本發(fā) 明通過將娃化巧等成分添加明膠制成顆粒,然后燒結(jié),在燒結(jié)過程中形成密集的小孔,在鋼 水脫氧過程中,利于形成負壓,吸入氧氣,提高脫氧效率;在配方中添加少量引流砂,可W改 善鋼水的流動性。
[0006] 為了實現(xiàn)本發(fā)明的目的,本發(fā)明通過W下方案實施: 一種可W改善鋼水流動性的巧系脫氧劑,由下列重量份的原料制備制成;娃化巧 34-38、碳化娃12-16、引流砂2. 5-3. 5、焦粉2-3、明膠3. 5-5、濃度為5%的鹽酸40-50 ; 本發(fā)明所述一種可W改善鋼水流動性的巧系脫氧劑,由W下具體步驟制成: (1) 將娃化巧、碳化娃放入粉碎機中粉碎成200目的粉末形成混合粉體,然后將明膠溶 于5-6倍量的60-70°C的熱水中,不停攬拌直至明膠完全溶解形成明膠水溶液; (2) 將混合粉體、明膠水溶液、引流砂、焦粉加入擠出造粒機中造粒,控制粒徑為 6-7mm; (3) 將顆粒送入烘箱W100-110°C的溫度烘烤30-40分鐘,然后送入燒結(jié)爐中W 8-10°C/分鐘速率升溫至440-460°C條件下燒結(jié)1.5-2小時,取出冷卻至室溫; (4) 將燒結(jié)后的顆粒放入濃度為5%的鹽酸中洗漆30-40分鐘,然后過濾,用去離子水洗 至中性,最后再放入烘箱中90-100°C烘干即得。
[0007] 本發(fā)明的有益效果是;本發(fā)明采用特殊工藝,將主要成分制成顆粒后燒結(jié),形成多 孔的結(jié)構(gòu),在鋼水中利于形成負壓,提高與氧氣反應(yīng)的速率;主要成分為娃化巧,在煉鋼溫 度下蒸汽壓非常高,加上有部分脫氧產(chǎn)物為氣體CO,對鋼液攬動比較強,提高了鋼水的流動 性,可W有效地去除鋼水中的雜質(zhì),提高鋼水純凈度,防止中包水口結(jié)瘤;在生產(chǎn)中是切實 可行的,可W取得較好的經(jīng)濟效益。 具體實施方案
[000引下面通過具體實例對本發(fā)明進行詳細說明。
[0009] 一種可W改善鋼水流動性的巧系脫氧劑,由下列重量份(公斤)的原料制備制成: 娃化巧34、碳化娃12、引流砂2. 5、焦粉2、明膠3. 5、濃度為5%的鹽酸40 ; 本發(fā)明所述一種可W改善鋼水流動性的巧系脫氧劑,由W下具體步驟制成: (1) 將娃化巧、碳化娃放入粉碎機中粉碎成200目的粉末形成混合粉體,然后將明膠溶 于5倍量的60-70°C的熱水中,不停攬拌直至明膠完全溶解形成明膠水溶液; (2) 將混合粉體、明膠水溶液、引流砂、焦粉加入擠出造粒機中造粒,控制粒徑為 6_7mm; (3) 將顆粒送入烘箱Wl〇〇-ll〇°C的溫度烘烤30分鐘,然后送入燒結(jié)爐中W8-10°C/ 分鐘速率升溫至440-460°C條件下燒結(jié)2小時,取出冷卻至室溫; (4) 將燒結(jié)后的顆粒放入濃度為5%的鹽酸中洗漆30分鐘,然后過濾,用去離子水洗至 中性,最后再放入烘箱中90-100°C烘干即得。
[0010] 使用本發(fā)明巧系脫氧劑生產(chǎn)的半徑為22毫米的HRB335螺紋鋼中抽取若干個樣品 與娃侶領(lǐng)脫氧劑生產(chǎn)出的半徑為22毫米的HRB335螺紋鋼作為對比,測量其機械性能,如下 表: ^^
【主權(quán)項】
1. 一種可以改善鋼水流動性的鈣系脫氧劑,其特征在于,由下列重量份的原料制備制 成:硅化鈣34-38、碳化硅12-16、引流砂2. 5-3. 5、焦粉2-3、明膠3. 5-5、濃度為5%的鹽酸 40-50〇
2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述一種可以改善鋼水流動性的鈣系脫氧劑,其特征在于,由以下 具體步驟制成: (1) 將硅化鈣、碳化硅放入粉碎機中粉碎成200目的粉末形成混合粉體,然后將明膠溶 于5-6倍量的60-70°C的熱水中,不停攪拌直至明膠完全溶解形成明膠水溶液; (2) 將混合粉體、明膠水溶液、引流砂、焦粉加入擠出造粒機中造粒,控制粒徑為 6-7mm; (3) 將顆粒送入烘箱以100-110 °C的溫度烘烤30-40分鐘,然后送入燒結(jié)爐中以 8-10°C/分鐘速率升溫至440-460°C條件下燒結(jié)1.5-2小時,取出冷卻至室溫; (4) 將燒結(jié)后的顆粒放入濃度為5%的鹽酸中洗滌30-40分鐘,然后過濾,用去離子水洗 至中性,最后再放入烘箱中90-100 °C烘干即得。
【專利摘要】本發(fā)明公開了一種可以改善鋼水流動性的鈣系脫氧劑,其特征在于,由下列重量份的原料制備制成:硅化鈣34-38、碳化硅12-16、引流砂2.5-3.5、焦粉2-3、明膠3.5-5、濃度為5%的鹽酸40-50;本發(fā)明采用特殊工藝,將主要成分制成顆粒后燒結(jié),形成多孔的結(jié)構(gòu),在鋼水中利于形成負壓,提高與氧氣反應(yīng)的速率;主要成分為硅化鈣,在煉鋼溫度下蒸汽壓非常高,加上有部分脫氧產(chǎn)物為氣體CO,對鋼液攪動比較強,提高了鋼水的流動性,可以有效地去除鋼水中的雜質(zhì),提高鋼水純凈度,防止中包水口結(jié)瘤;在生產(chǎn)中是切實可行的,可以取得較好的經(jīng)濟效益。
【IPC分類】C21C7-06
【公開號】CN104775003
【申請?zhí)枴緾N201510132454
【發(fā)明人】吳大宏, 童振蘭
【申請人】蕪湖縣天海耐火爐料有限公司
【公開日】2015年7月15日
【申請日】2015年3月25日
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