專利名稱:一種生產(chǎn)液體硫酸鋁的方法
技術領域:
本發(fā)明涉及一種生產(chǎn)硫酸鋁的化工方法,尤其涉及以鋁礬土和硫酸為原料在反應釜中加壓反應生產(chǎn)液體硫酸鋁的方法。
硫酸鋁[Al2(SO4)3·xH2O]廣泛用于化工、凈水、造紙等,一般用鋁礬土和硫酸在防腐加壓反應釜內(nèi)高溫反應制得,反應方程是中國專利公開號CN1153141A“自然反應一步酸溶法生產(chǎn)液體硫酸鋁工藝”做出了很有價值的說明,但仍存在一些不足在高溫反應過程中,控制釜內(nèi)壓力0.3±0.05Mpa,當釜內(nèi)壓力過高時,必須排氣減壓、降溫,釜內(nèi)高壓蒸氣夾帶的酸性氣體排放到大氣中,有時還夾帶著一些含游離硫酸的硫酸鋁泡沫,嚴重污染環(huán)境;當外界氣溫低于0℃時,反應釜內(nèi)所加物料溫度低,反應釜與外界空氣溫差大,散熱快,僅利用前一釜反應余熱,增大硫酸濃度,減少水用量,有時達不到控制的最高溫度,反應不充分,硫酸鋁中游離硫酸超標,生產(chǎn)不正常,產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定;溫度控制得低,鋁礬土粉粒度大,反應速度慢,生產(chǎn)周期長。
本發(fā)明的目的是提供一種生產(chǎn)液體硫酸鋁的方法,它不排放酸性氣體,不污染環(huán)境;它能使反應條件容易控制,生產(chǎn)安全、穩(wěn)定,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定;物料反應充分,縮短生產(chǎn)周期,降低生產(chǎn)成本。
為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明采用的技術方案是在耐壓防腐反應釜中,加入計算量的水,攪拌著加入定量的硫酸,配置成20%~25%的稀硫酸溶液,攪拌著加入計算量的150目的鋁礬土粉,攪拌成漿液,密閉,加熱到溫度在65℃~75℃后,用高壓耐酸泵加入計算量的濃硫酸,溫度、壓力上升很快,當溫度升到150℃時向反應釜夾套通90℃~100℃熱水,夾套內(nèi)水汽化帶走大量熱量,溫度繼續(xù)升高,最高升到165℃,溫度保持恒定,經(jīng)過一段時間,溫度慢慢下降,當溫度下降到6℃~8℃時,停止向夾套加熱水,放凈夾套內(nèi)熱水,溫度會繼續(xù)下降1℃~2℃就停止下降,經(jīng)過恒溫階段,溫度回升,若回升溫超過6℃,則再次向夾套通90℃~100℃熱強制散熱,循環(huán)操作保持溫度在150℃~165℃,經(jīng)過約兩個小時的高溫反應,溫度慢慢下降到148℃時,即反應完畢。再向夾套通熱水,強制降溫,降溫到130℃±5℃時,高壓向反應釜加入定量水稀釋,粗品硫酸鋁放入沉降槽后,再進一步稀釋為含Al2O3為5.4%~5.8%,潑灑絮凝劑,靜沉,上層清液即為成品液體硫酸鋁。
鋁礬土含Al2O3量為A%,30≤A≤50,硫酸為98%濃硫酸,加料總量是根據(jù)反應釜容積大小而確定的。配料最佳比例是鋁礬土∶硫酸∶水= ∶1∶0.8。硫酸分兩次加入,第一次是配制20%~25%的稀硫酸,增加鋪底液的量,降低鋁礬土粉漿液的粘度,使粉粒表面初步酸化,防止粉粒下沉、結(jié)塊;第二次是利用濃硫酸與水結(jié)合產(chǎn)生大量熱量,漿液溫度升高到110℃~125℃,硫酸與鋁礬土快速反應,放出大量熱量,使溫度繼續(xù)升高到150℃,引發(fā)硫酸和鋁礬土的劇烈反應。
第二次加硫酸是要快,一般要在30分鐘內(nèi)加完,若加酸時間過長,釜內(nèi)溫度高于140℃后,壓力到0.25MPa以上,加酸就困難,有少量硫酸加不進去,造成硫酸量不夠,鋁礬土利用不充分;或者排氣減壓后再用泵加足硫酸,但還會污染環(huán)境。
高壓耐酸泵的揚程要大于25米,可以用一個多級耐酸泵,也可以用2個或3個型號相同的單級耐酸泵串聯(lián)使用,第一個泵的出液口接連第二個泵的進液口,第二泵的出液口接連第三泵的進水口,依次串聯(lián)連接,多次加壓,這樣泵的總和揚程能夠大于25米,泵的電源線并聯(lián),由一個總開關控制,同步運轉(zhuǎn)。
耐壓防腐反應釜,攪拌器口使用機械密封,工作壓力為0.4MPa,其他各口使用工作壓力為0.6MPa的閥門、封蓋等;加硫酸和加水的管道中裝有工作壓力為0.6MPa的止回閥,工作溫度0℃≤t≤200℃,控制釜內(nèi)反應液體的最高溫度為165℃,壓力為0.37MPa,保證生產(chǎn)安全。
鋁礬土用球磨機磨到150目,比傳統(tǒng)方法的80目粒度減小了近1倍,硫酸溶液與鋁礬土充分接觸,反應速度相應地提高了。溫度在150℃~160℃,硫酸能全部參加反應,按最佳比例配料,鋁礬土只過量1%~2%。物料能充分利用。
反應完成后,必須經(jīng)過降溫、減壓才能放出,若反應釜自然降溫,散熱速度慢,則生產(chǎn)周期長;釜內(nèi)粗品硫酸鋁漿液的濃度大,粗品漿液中,H2O分子數(shù)/Al2(SO)3分子數(shù)≈16。在反應釜自然降溫到一定溫度時,有時硫酸鋁漿液會凝結(jié)于釜內(nèi),不易放出,一旦結(jié)塊,就會影響正常生產(chǎn)。改為強制降溫到130℃±5℃,高壓加入稀釋水,使混和液中H2O分子數(shù)/Al2(SO4)3分子數(shù)≥24,就不會凝結(jié)于反應釜和放料管道內(nèi),同時也縮短了生產(chǎn)周期。
反應釜夾套的熱交換能大,夾套水汽化能吸收大量熱量,反應釜溫度越高,水在夾套內(nèi)的汽化速度也越快,散熱能力越大,利用夾套水降溫、散熱,能夠控制反應釜溫度在165℃以下;為了減弱夾套水對反應釜搪玻璃的間接冷沖擊,采用90℃~100℃熱水。這樣避免了排放酸性氣體污染環(huán)境。從夾套中噴出的高溫蒸汽可以作為間歇性熱源利用。
實例1設備K型2000L搪玻璃反應釜(最高工作壓0.4MPa)。
原料鋁礬土,粒度150目,含Al2O3重量比為33%,產(chǎn)自山西省陽泉鋁礬土礦;硫酸,濃度是98%。
外界條件外界氣溫18℃。
操作過程(1)加料過程反應釜加水700千克,攪拌,加98%硫酸200千克,得21.8%硫酸溶液,加入鋁礬土粉901.5千克,密閉反應釜,用夾套蒸汽加熱到70℃,再高壓加入硫酸675千克,加完后,溫度為120℃,壓力為0.18MPa;(2)控溫反應過程繼續(xù)攪拌,溫度上升速度漸漸加快,當溫度升到150℃時(壓力為0.31MPa),開始向夾套通熱水(水溫95℃),溫度繼續(xù)升高,但上升速度漸漸變慢,升到159℃后,恒溫21分鐘,壓力為0.35MPa,溫度慢慢下降,溫度降到153℃時,壓力為0.32MPa,停止往夾套加熱水,并放凈夾套內(nèi)熱水,溫度降到151℃后,慢慢回升,升到156℃(壓力0.34MPa)后,恒溫46分鐘,開始慢慢下降,當溫度下降到148℃(壓力為0.30MPa)時,反應即完成。(3)降溫、稀釋、除雜過程向夾套通95℃熱水,強制降溫,溫度降到130℃,壓力為0.20MPa,用高壓泵向反應釜內(nèi)加入水300千克,攪拌均勻后溫度已降為98℃,壓為負壓。關閉熱水泵,打開反應釜排氣減壓閥門,平衡氣壓后,把粗品硫酸鋁放入沉降槽,停止反應釜攪拌器。向沉降槽內(nèi)再加入2320千克水進一步稀釋,混和均勻后,潑灑250千克0.03%的聚丙稀酰胺溶液,靜沉,上層清液即為成品液硫酸鋁。
實例2
設備K型2000L搪玻璃反應釜。
原料鋁礬土粉,150目,含Al2O339%,產(chǎn)自山西陽泉鋁礬土礦,硫酸為98%濃硫酸。
外界氣溫6℃。
操作過程(1)加料過程反應釜加水720千克,硫酸200千克,鋁礬土粉785千克,攪拌成漿液,加熱到74℃,高壓加入硫酸700千克;溫度升到118℃;(2)控溫反應過程溫度升到150℃時,用熱水泵往夾套通98℃水散熱,溫度升到158℃后恒溫20分鐘,溫度下降到154℃時,停止夾套熱水,溫度下降到153℃后,回升到155℃,恒溫50分鐘,溫度開始慢慢下降,降到148℃時,反應即完成;(3)降溫、稀釋、除雜過程用熱水泵向夾套通98℃熱水,強制降溫到130℃,向釜內(nèi)高壓加水350千克,溫度降為96℃時,經(jīng)進氣、平衡氣壓,放入沉降槽,再加水2550千克,混和均勻后,潑灑180千克0.03%聚丙烯酰胺絮凝劑,靜沉,上層清液為成品液體硫酸鋁。
實例3設備K型2000L搪玻璃反應釜。
原料鋁礬土粉,150目,含Al2O345%,產(chǎn)自山西陽泉粘土礦。硫酸為99%濃硫酸。計算用量時,折算為98%硫酸。
外界氣溫30℃。
操作過程(1)加料過程反應釜內(nèi)加水700千克,99%硫酸200千克,加鋁礬土粉678千克,攪拌成漿液,加熱到67℃,再高壓加入99%硫酸666千克;溫度121℃,壓力為0.19MPa;(2)控溫反應過程溫度升到150℃,用熱水泵向夾套加92℃水,強制散熱,最高升到160℃后恒溫,壓力為0.36MPa,19分鐘后開始慢慢降溫,降到155℃后,停止夾套熱水,溫度降到154℃后又回升到157℃,再次向夾套加熱水,升到159℃經(jīng)恒溫、降溫到154℃,停止夾套熱水,經(jīng)過下降,回升、恒溫、下降后,溫度降到148℃;(3)降溫稀釋除雜過程同實例1,釜內(nèi)加入350千克水稀釋,沉降槽中再加2800千克水,潑灑0.03%的絮凝劑150千克。
對環(huán)境影響分析在加入鋁礬土粉,攪拌成漿液過程中,反應釜鋪底液為20~25%硫酸溶液,溫度在30℃~60℃范圍內(nèi),硫酸與鋁礬土粉不反應,沒有酸性氣體排出;在高壓加入硫酸,升溫控制溫度、壓強,降溫、稀釋等過程,都是在反應釜密閉條件下進行的,沒有氣體從反應釜中排出,不會對大氣污染。本工藝中所用的蒸汽鍋爐,可采用燃燒優(yōu)質(zhì)無煙煤,增加除塵裝置等措施,減少對環(huán)境污染。
產(chǎn)品質(zhì)量分析
各項指標都符合標準,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。鋁礬土的利用率分析
鋁礬土有效成份利用率大于96%,比傳統(tǒng)方法的90%高出6個百分點。生產(chǎn)周期分析
平均5至6個小時就能完成一個生產(chǎn)周期,傳統(tǒng)方法一個生產(chǎn)周期7至8個小時,比傳統(tǒng)方法的生產(chǎn)周期縮短了2小時。
本發(fā)明方法有如下效果1、控制蒸汽閥門,加熱鋁礬土粉—稀硫酸漿液溫度在65℃~75℃,控制熱水泵開關,使反應液溫度在150℃~165℃,操作簡單,控制準確,能保證安全正常生產(chǎn),產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定;2、從加料開始到放料結(jié)束,5~6個小時就能完成,比傳統(tǒng)方法(一般需要7~8個小時)縮短了2小時,縮短了生產(chǎn)周期;3、反應溫度高,原料配比合理,鋁礬土有效成份的利用率大于96%,比傳統(tǒng)方法的90%高6個百分點,生產(chǎn)成本低;4、不排放夾帶酸性氣體的蒸氣,不污染環(huán)境。
權(quán)利要求
1.一種生產(chǎn)液體硫酸鋁的方法,是由鋁礬土與硫酸在加壓反應釜內(nèi)高溫反應生產(chǎn)硫酸鋁的方法,其特征是以20%~25%的硫酸溶液為反應釜鋪底液;加熱控制鋁礬土漿液溫度在65℃~75℃范圍內(nèi),再第二次高壓加硫酸;用反應釜夾套內(nèi)通熱水來控制反應溫度在150℃~165℃;反應完成后,高壓加水稀釋;配料最佳比例為鋁礬土∶硫酸∶水= ∶1∶0.8。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述,鋁礬土粉的粒度為150目,含Al2O3量為A%,30≤A≤50。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述,向反應釜內(nèi)加硫酸和水的泵,其揚程大于25米。
全文摘要
一種生產(chǎn)液體硫酸鋁的方法,是由鋁礬土和硫酸在加壓反應釜內(nèi)高溫反應生成硫酸鋁的方法。傳統(tǒng)方法存在污染環(huán)境、生產(chǎn)周期長、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定的不足處。本發(fā)明方法采用150目鋁礬土粉,與20%~25%硫酸在釜內(nèi)打漿,高壓加硫酸,用夾套熱水來控制反應液溫度在150℃~165℃,高壓加水稀釋。具有周期短、不污染環(huán)境、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的優(yōu)點。
文檔編號C01F7/00GK1412115SQ0113608
公開日2003年4月23日 申請日期2001年10月8日 優(yōu)先權(quán)日2001年10月8日
發(fā)明者郭星軍 申請人:邢臺市冀星化工有限公司