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氧化鋁生產(chǎn)燒結(jié)法赤泥分離設(shè)備的制作方法

文檔序號:3437513閱讀:217來源:國知局
專利名稱:氧化鋁生產(chǎn)燒結(jié)法赤泥分離設(shè)備的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本實用新型涉及一種氧化鋁生產(chǎn)的燒結(jié)法赤泥分離裝置。
目前國內(nèi)外聯(lián)合法生產(chǎn)氧化鋁燒結(jié)法赤泥分離一般都是采用絮凝劑沉降分離工藝技術(shù),該工藝對熟料質(zhì)量、溶出液氧化鋁濃度、堿濃度、磨細程度要求較苛刻,分離效果不穩(wěn)定,隨熟料質(zhì)量的變化、溶出液氧化鋁濃度、堿濃度的波動,分離效果也隨之波動。另外,由于溶出液和赤泥的接觸時間較長(15分鐘),氧化鋁、氧化鈉的溶出率都較低,分別為85%、92%左右,二次反應(yīng)損失大,降低了氧化鋁和氧化鈉的回收率。
本實用新型的目的在于提供一種能夠縮短赤泥分離時間、降低二次反應(yīng)損失,提高氧化鋁和氧化鈉的溶出率的分離設(shè)備,以克服上述問題。
本實用新型是這樣構(gòu)成的它由旋流器(1),緩沖槽(2),離心機(3)組成,旋流器(1)的上管道(4)通入緩沖槽(2),下口(5)流向底流槽(6),緩沖槽(2)的下管道(7)連接離心機(3),離心機(3)的出渣口(8)通向底流槽(6),其出液口(9)通向粗液槽(10)。
本實用新型與現(xiàn)有技術(shù)相比,具有設(shè)備簡單,操作容易,赤泥分離效果好、時間短并且穩(wěn)定,氧化鋁和氧化鈉的溶出率高等優(yōu)點。赤泥分離時間可縮短到2分鐘,氧化鋁溶出率可達92%,氧化鈉的溶出率達94%。



圖1為本實用新型的示意圖。
本實用新型的實施例溶出料漿從進口進入旋流器(1),經(jīng)分離后溢流從旋流器(1)的上管道(4)通入緩沖槽(2),部分泥渣從下口(5)流向底流槽(6),流液經(jīng)緩沖槽(2)的下管道(7)通過泵進入離心機(3),經(jīng)離心機(3)分離后赤泥從出渣口(8)通向底流槽(6),清液從出液口(9)通向粗液槽(10)。
權(quán)利要求1.一種氧化鋁生產(chǎn)燒結(jié)法赤泥分離設(shè)備,它由旋流器(1),緩沖槽(2),離心機(3)組成,其特征在于旋流器(1)的上管道(4)通入緩沖槽(2),下口(5)流向底流槽(6),緩沖槽(2)的下管道(7)連接離心機(3),離心機(3)的出渣口(8)通向底流槽(6),其出液口(9)通向粗液槽(10)。
專利摘要本實用新型公開了一種氧化鋁生產(chǎn)燒結(jié)法赤泥分離設(shè)備,它由旋流器,緩沖槽,離心機組成,旋流器的上管道通入緩沖槽,下口流向底流槽,緩沖槽的下管道連接離心機,離心機的出渣口通向底流槽,其出液口通向粗液槽。本實用新型具有設(shè)備簡單,操作容易,赤泥分離效果好并且穩(wěn)定,氧化鋁和氧化鈉的溶出率高等優(yōu)點。赤泥分離時間可縮短到2分鐘,氧化鋁溶出率可達92%,氧化鈉的溶出率達94%。
文檔編號C01F7/00GK2536572SQ02222019
公開日2003年2月19日 申請日期2002年3月26日 優(yōu)先權(quán)日2002年3月26日
發(fā)明者王軍, 冷正旭, 陳旭, 李衛(wèi)國, 謝青松, 車玲, 何璞睿 申請人:中國鋁業(yè)股份有限公司
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