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一種乳酸生產(chǎn)中分離硫酸鈣的方法

文檔序號:3459551閱讀:776來源:國知局
專利名稱:一種乳酸生產(chǎn)中分離硫酸鈣的方法
技術領域
本發(fā)明涉及一種乳酸生產(chǎn)中的分離方法,尤其涉及一種在乳酸生產(chǎn)中利用 帶式過濾機分離硫酸鈣的方法,它不僅能夠連續(xù)運行,而且還能提高產(chǎn)品的收 率。
背景技術
目前,在發(fā)酵行業(yè)中廣泛采用板框過濾機或者臥式離心機分離硫酸鈣,且大量應用在已建或在建的乳酸發(fā)酵工廠中,存在下述問題1、采用板框過濾機 過濾濾渣,濾餅含水量比較低,但是勞動強度非常大,生產(chǎn)效率低。2、臥式離 心機雖然能夠大大的提高了勞動效率,降低了勞動強度,但是由于設備的限制, 無法保證濾渣的含水量,對產(chǎn)品的收率無法保證。發(fā)酵行業(yè)作為高污染行業(yè), 一直困擾我們的問題就是如何盡量的減少污染量,而采用傳統(tǒng)的板框過濾,雖 然有其收率高的優(yōu)點,但是洗涮濾布又產(chǎn)生了大量的酸水,極大的增加了環(huán)境 污染,而采用臥式離心機,雖然沒有上述情況,但是由于本身的含水量高,放 入環(huán)境中也會嚴重的造成土地酸化。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的是針對上述大中型乳酸生產(chǎn)企業(yè)在向規(guī)?;?、自動化邁進過 程中,使用傳統(tǒng)分離硫酸鈣的方法所出現(xiàn)的問題,而提供一種在乳酸生產(chǎn)中利 用帶式過濾機分離硫酸鈣的方法,它不僅能夠連續(xù)運行,而且還能提高產(chǎn)品的 收率,同時廢渣由于含酸量少,極大的降低了對環(huán)境的污染。本發(fā)明的技術方案是以下述方法實現(xiàn)的一種乳酸生產(chǎn)中分離硫酸鈣的方法,取經(jīng)濃縮35%—45%的乳酸鈣溶液加溫,至晶體完全溶解后,加含量為45%—55%的硫酸進行酸解,邊加酸邊攪拌,使反 應充分徹底,制為分解料液,為保證帶式過濾機的長期正常運行創(chuàng)造基礎條件; 用5%的草酸銨和5%的氯化鋇試劑檢測,控制分解終點稍過量,3—6小時后,將 反應終點調(diào)為平衡,防止硫酸過量,減少料液黏度,利于帶式過濾機過濾,并 防止產(chǎn)生微溶的硫酸鈣;反應結束后升溫至沸騰,保持攪拌8—10小時,至形 成片狀晶體后,開始用帶式過濾機過濾,其中,該機以濾布或濾網(wǎng)為介質,料 液通過分布器水平置于過濾介質之上,充分利用料液重力和真空吸力實現(xiàn)固液 分離,并通過多級洗水,減少了硫酸鈣渣中乳酸的損失率,濾液再用0.4—0.6 微米的超濾膜過濾,處理液進入下一工序按常規(guī)方式處理。本發(fā)明可以是這樣實現(xiàn)的帶式過濾機上的濾布選擇滌綸濾布,該濾布比 一般濾布強度更高、耐磨性更好。而且織物透氣性能好、漏水性快、清洗方便, 其中,濾布孔徑為200—250目。本發(fā)明還可以是這樣實現(xiàn)的分布器口徑為75厘米一85厘米。 本發(fā)明還可以是這樣實現(xiàn)的真空吸力為2-3Kg,洗水分三級,洗水流量為 400kg/h。本發(fā)明還可以是這樣實現(xiàn)的超濾膜孔徑為0.5微米。本發(fā)明還可以是這樣實現(xiàn)的將濃縮度為40%的乳酸鈣溶液加溫,乳酸鈣溶液的加熱溫度為75°C—85°C。本發(fā)明的有益效果是1、 本發(fā)明應用的真空帶式過濾機是采用連續(xù)水平真空帶式過濾,可適用于 多種濃度條件下的物料,過濾效率高。2、 本發(fā)明采用帶式過濾機大大的減少了占地面積,解決了多年困擾生產(chǎn)的 污水橫流現(xiàn)象,改善了生產(chǎn)環(huán)境。3、 本發(fā)明能自動進料、卸料、自動調(diào)偏、自動沖洗濾帶的操作自動化,降 低了勞動強度和改善了操作條件。4、 本發(fā)明所用的設備結構簡單、體積小、重量輕、基建投資少。5、 本發(fā)明應用范圍廣,使用時只需調(diào)換濾帶就能過濾顆粒徑至少75微米 的各種懸浮物料,大大的提高了生產(chǎn)效率,減少了勞動強度,節(jié)省了人力物力。6、 本發(fā)明生產(chǎn)的廢渣由于含酸量少,再加上生產(chǎn)過程中廢渣進行二次沖洗, 提高了單位生產(chǎn)得率,渣水份可達到50%—60%,含酸量減少到0.2%,為乳酸生 產(chǎn)提高了效率。
具體實施例方式下面結合實施例對本發(fā)明的技術方案作進一步描述 實施例一一種乳酸生產(chǎn)中分離硫酸鈣的方法,取經(jīng)濃縮40%的乳酸鈣溶液加溫,其溫度為8(TC,至晶體完全溶解后,加含量為50%的硫酸進行酸解,邊加酸邊攪拌,使反應充分徹底,制為分解料液,為保證帶式過濾機的長期正常運行創(chuàng)造基礎條件;用5%的草酸銨和5%的氯化鋇試劑檢測,控制分解終點稍過量,3小時后, 將反應終點調(diào)為平衡,防止硫酸過量,減少料液黏度,利于帶式過濾機過濾, 并防止產(chǎn)生微溶的硫酸鈣;反應結束后升溫至沸騰,保持攪拌9小時,至形成 片狀晶體后,開始用帶式過濾機過濾,帶式過濾機該機以孔徑為220目的滌綸 濾布為介質,使料液通過口徑為80厘米的分布器水平置于過濾介質之上,充分 利用料液重力和2. 5Kg真空吸力實現(xiàn)固液分離;濾液再用0. 4微米的超濾膜過 濾,處理液進入下一工序按常規(guī)方式處理。 實施例二一種乳酸生產(chǎn)中分離硫酸鈣的方法,取經(jīng)濃縮45%的乳酸鈣溶液加溫,其溫度為82T:,至晶體完全溶解后,加含量為55%的硫酸進行酸解,邊加酸邊攪拌, 使反應充分徹底,制為分解料液,為保證帶式過濾機的長期正常運行創(chuàng)造基礎 條件;用5%的草酸銨和5%的氯化鋇試劑檢測,控制分解終點稍過量,4小時后, 將反應終點調(diào)為平衡,防止硫酸過量,減少料液黏度,利于帶式過濾機過濾, 并防止產(chǎn)生微溶的硫酸鈣;反應結束后升溫至沸騰,保持攪拌8.5小時,至形 成片狀晶體后,開始用帶式過濾機過濾,帶式過濾機該機以孔徑為230目的滌 綸濾布為介質,使料液通過口徑為83厘米的分布器水平置于過濾介質之上,充 分利用料液重力和2Kg真空吸力實現(xiàn)固液分離;濾液再用0. 5微米的超濾膜過 濾,處理液進入下一工序按常規(guī)方式處理。 實施例三一種乳酸生產(chǎn)中分離硫酸鈣的方法,取經(jīng)濃縮40%的乳酸鈣溶液加溫,其溫 度為8(TC,至晶體完全溶解后,加含量為50%的硫酸進行酸解,邊加酸邊攪拌, 使反應充分徹底,制為分解料液,為保證帶式過濾機的長期正常運行創(chuàng)造基礎 條件;用5%的草酸銨和5%的氯化鋇試劑檢測,控制分解終點稍過量,6小時后, 將反應終點調(diào)為平衡,防止硫酸過量,減少料液黏度,利于帶式過濾機過濾, 并防止產(chǎn)生微溶的硫酸鈣;反應結束后升溫至沸騰,保持攪拌8小時,至形成 片狀晶體后,開始用帶式過濾機過濾,帶式過濾機該機以孔徑為250目的滌綸 濾布為介質,使料液通過口徑為79厘米的分布器水平置于過濾介質之上,充分 利用料液重力和真空吸力實現(xiàn)固液分離;濾液再用0. 6微米的超濾膜過濾,處理 液進入下一工序按常規(guī)方式處理。
權利要求
1. 一種乳酸生產(chǎn)中分離硫酸鈣的方法,取經(jīng)濃縮35%-45%的乳酸鈣溶液加溫,至晶體完全溶解后,加含量為45%-55%的硫酸進行酸解,邊加酸邊攪拌,使反應充分徹底,制為分解料液,為保證帶式過濾機的長期正常運行創(chuàng)造基礎條件;用5%的草酸銨和5%的氯化鋇試劑檢測,控制分解終點稍過量,3-6小時后,將反應終點調(diào)為平衡,防止硫酸過量,減少料液黏度,利于帶式過濾機過濾,并防止產(chǎn)生微溶的硫酸鈣;反應結束后升溫至沸騰,保持攪拌8-10小時,至形成片狀晶體后,開始用帶式過濾機過濾,其特征在于帶式過濾機該機以過濾布或濾網(wǎng)為介質,料液通過分布器水平置于過濾介質之上,充分利用料液重力和真空吸力實現(xiàn)固液分離,并通過多級洗水減少硫酸鈣渣中乳酸的損失率,濾液再用0.4-0.6微米的超濾膜過濾,處理液進入下一工序按常規(guī)方式處理。
2、 根據(jù)權利要求1所述的一種乳酸生產(chǎn)中分離硫酸鈣的方法,其特征在于所 述的濾布?L徑為200--250目。
3、 根據(jù)權利要求1所述的一種乳酸生產(chǎn)中分離硫酸媽的方法,其特征在于所 述的分布器口徑為75厘米一85厘米。
4、 根據(jù)權利要求1所述的一種乳酸生產(chǎn)中分離硫酸f5的方法,其特征在于所 述的真空吸力為2-3Kg,洗水分三級,洗水流量為400kg/h。
5、 根據(jù)權利要求1所述的一種乳酸生產(chǎn)中分離硫酸鈣的方法,其特征在于所 述的超濾膜 L徑為0. 5 。
6、 根據(jù)權利要求1所述的一種乳酸生產(chǎn)中分離硫酸韓的方法,其特征在于取 經(jīng)濃縮35%—"45%的乳酸拷溶液加溫,乳酸媽溶液的加,度為75°C—85°C 。
全文摘要
一種乳酸生產(chǎn)中分離硫酸鈣的方法,取經(jīng)濃縮的乳酸鈣溶液加溫至晶體完全溶解后,加硫酸進行酸解,使反應充分徹底,制為分解料液;用草酸銨和氯化鋇試劑檢測,控制分解終點稍過量,3-6小時后,將反應終點調(diào)為平衡,防止硫酸過量,減少料液黏度,并防止產(chǎn)生微溶的硫酸鈣;反應結束后升溫至沸騰,保持攪拌至形成片狀晶體后,開始用帶式過濾機過濾,濾液再用超濾膜過濾,處理液進入下一工序按常規(guī)方式處理,本發(fā)明采用帶式過濾機減少了占地面積,解決了多年困擾生產(chǎn)的污水橫流現(xiàn)象,改善了生產(chǎn)環(huán)境。操作實現(xiàn)自動化,降低了勞動強度和改善了操作條件,其設備結構簡單、體積小、重量輕、基建投資少。極大的提高了生產(chǎn)效率,節(jié)省了人力物力。
文檔編號C01F11/00GK101270042SQ20081004964
公開日2008年9月24日 申請日期2008年4月28日 優(yōu)先權日2008年4月28日
發(fā)明者于培星, 哲 劉, 劉聚勝, 崔耀軍, 鵬 張, 張國宣, 冰 李, 王心學, 王然明, 廷 郭 申請人:河南金丹乳酸有限公司
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