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一種抽氣降低變換系統(tǒng)壓力的方法

文檔序號(hào):3467148閱讀:314來(lái)源:國(guó)知局
專利名稱:一種抽氣降低變換系統(tǒng)壓力的方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及煤化工生產(chǎn)合成氨生產(chǎn)中通過(guò)改變工藝配管,使用改造的壓縮機(jī)通過(guò)抽氣的方法來(lái)降低變換系統(tǒng)的壓力。
背景技術(shù)
合成氨變換崗位將來(lái)自壓縮二段的半水煤氣,在一定溫度和壓力下,借助于催化劑的作用,使蒸汽與CO反應(yīng),在盡可能節(jié)約蒸汽的情況下,生成CO2和H2,制出合格的變換氣,并且合理回收系統(tǒng)中的熱量。壓縮機(jī)崗位將脫硫工段送來(lái)的半水煤氣,經(jīng)壓縮機(jī)一、二級(jí)壓縮提壓后送往變換、變脫、PSA脫碳工段,凈化后的粗脫氣體回到壓縮機(jī)三入,經(jīng)三級(jí)壓縮提壓后送往脫碳精脫工段,脫碳?xì)饣氐綁嚎s機(jī)四入,經(jīng)四、五級(jí)壓縮后送往粗醇、精煉工段,然后氣體回到壓縮機(jī)六級(jí)經(jīng)壓縮后送往合成工段合成氨。變換關(guān)鍵的工藝指標(biāo)控制點(diǎn)系統(tǒng)進(jìn)口壓力彡0.93MPa。合成氨中變觸媒一般使用壽命在3-5年,在實(shí)際使用中廠家都為了發(fā)揮裝置的能力,努力提高產(chǎn)量,但由于受到變換系統(tǒng)設(shè)計(jì)壓力限制,不能提高變換崗位使用壓力,造成變換觸媒產(chǎn)能受到限制。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的是提供一種通過(guò)壓縮機(jī)在變脫出口抽氣送到脫碳工段,降低變脫系統(tǒng)壓力,進(jìn)而降低變換系統(tǒng)壓力,系統(tǒng)多加入蒸汽,以通過(guò)壓力降低實(shí)現(xiàn)變換觸媒最大轉(zhuǎn)化率,達(dá)到降壓提產(chǎn)的效果。本發(fā)明的目的是這樣實(shí)現(xiàn)的一種抽氣降低變換系統(tǒng)壓力的方法,合成氨生產(chǎn)過(guò)程的變脫崗位中,在變脫的出口總管利用壓縮機(jī)抽氣,降低變換系統(tǒng)出口壓力,進(jìn)而降低變換系統(tǒng)壓力。在變脫的出口總管利用壓縮機(jī)抽氣的同時(shí),壓縮機(jī)加壓到一定的壓力后送到脫碳工段系統(tǒng)總管,來(lái)達(dá)到降壓提產(chǎn)的效果。本發(fā)明提供的抽氣降低變換系統(tǒng)壓力的方法,通過(guò)壓縮機(jī)在變脫的出口總管抽氣,降低變換系統(tǒng)出口壓力,進(jìn)而降低變換系統(tǒng)壓力,同時(shí)壓縮機(jī)加壓到一定的壓力后送到脫碳工段系統(tǒng)總管,來(lái)達(dá)到降壓提產(chǎn)的效果。增壓機(jī)開(kāi)啟前,脫碳進(jìn)口變換氣平均流量 55000m3/h,開(kāi)啟增壓機(jī)后流量達(dá)到57500 m3/h,提高了壓縮機(jī)的輸氣能力。


下面結(jié)合附圖和實(shí)例對(duì)本發(fā)明作進(jìn)一步說(shuō)明。圖1是加裝抽氣機(jī)時(shí)工藝流程示意圖。 圖中,1為增壓機(jī)曲軸箱,2為氣缸,3電機(jī),4為壓縮機(jī),5為變脫出口總管,6為脫碳總管,一至六代表一級(jí)到六級(jí)壓縮。
具體實(shí)施例方式實(shí)施例如圖所示,在合成氨生產(chǎn)過(guò)程一到六級(jí)壓縮過(guò)程中,氣柜來(lái)氣g進(jìn)入一級(jí)壓縮,經(jīng)二級(jí)壓縮到變換、變脫h,變脫來(lái)氣f進(jìn)入三級(jí)壓縮,從三級(jí)壓縮出到脫碳C,脫碳來(lái)氣b進(jìn)入四級(jí)壓縮,從五級(jí)壓縮出來(lái)的氣體到精煉a,精練來(lái)氣e進(jìn)入六級(jí)壓縮,從六級(jí)壓縮出到合成d,實(shí)施本發(fā)明時(shí),合成氨生產(chǎn)過(guò)程的變脫崗位中,在變脫的出口總管5利用壓縮機(jī)4抽氣,降低變換系統(tǒng)出口壓力,進(jìn)而降低變換系統(tǒng)壓力。利用壓縮機(jī)4抽氣,是在壓縮機(jī)4三進(jìn)總管(變脫出口)及三出總管分支管接至增壓機(jī)進(jìn)出口。本發(fā)明在使用過(guò)程中,變換進(jìn)口壓力彡0.93MPa,變換出口壓力彡0.83MPa,壓差彡0. 15MPa,汞柱320mmHg,增壓機(jī)投運(yùn)后;變換進(jìn)口壓力彡0. 89MPa,變換出口壓力 (0. 79MPa,汞柱350mmHg主要為解決變換系統(tǒng)壓力,增加脫碳進(jìn)口變換氣流量以提高壓縮
機(jī)輸氣量。在變脫的出口總管4利用壓縮機(jī)抽氣的同時(shí),壓縮機(jī)加壓到一定的壓力后送到脫碳總管6,來(lái)達(dá)到降壓提產(chǎn)的效果。
權(quán)利要求
1.一種抽氣降低變換系統(tǒng)壓力的方法,其特征在于合成氨生產(chǎn)過(guò)程的變脫崗位中, 在變脫的出口總管利用壓縮機(jī)抽氣,降低變換系統(tǒng)出口壓力,進(jìn)而降低變換系統(tǒng)壓力。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的抽氣降低變換系統(tǒng)壓力的方法,其特征在于在變脫的出口總管利用壓縮機(jī)抽氣的同時(shí),壓縮機(jī)加壓到一定的壓力后送到脫碳工段系統(tǒng)總管,來(lái)達(dá)到降壓提產(chǎn)的效果。
全文摘要
一種抽氣降低變換系統(tǒng)壓力的方法,合成氨生產(chǎn)過(guò)程的變脫崗位中,在變脫的出口總管利用壓縮機(jī)抽氣,降低變換系統(tǒng)出口壓力,進(jìn)而降低變換系統(tǒng)壓力。在變脫的出口總管利用壓縮機(jī)抽氣的同時(shí),壓縮機(jī)加壓到一定的壓力后送到脫碳工段系統(tǒng)總管,來(lái)達(dá)到降壓提產(chǎn)的效果。本發(fā)明提供的抽氣降低變換系統(tǒng)壓力的方法,通過(guò)壓縮機(jī)在變脫的出口總管抽氣,降低變換系統(tǒng)出口壓力,進(jìn)而降低變換系統(tǒng)壓力,同時(shí)壓縮機(jī)加壓到一定的壓力后送到脫碳工段系統(tǒng)總管,來(lái)達(dá)到降壓提產(chǎn)的效果。
文檔編號(hào)C01B3/50GK102417159SQ20111032060
公開(kāi)日2012年4月18日 申請(qǐng)日期2011年10月20日 優(yōu)先權(quán)日2011年10月20日
發(fā)明者宋愛(ài)華, 張建偉, 曹欣, 李慧騰, 王兵 申請(qǐng)人:湖北大江化工集團(tuán)有限公司
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