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一種石灰窯氣與三胺尾氣回收聯(lián)產(chǎn)碳酸氫銨工藝的制作方法

文檔序號:3443252閱讀:516來源:國知局
專利名稱:一種石灰窯氣與三胺尾氣回收聯(lián)產(chǎn)碳酸氫銨工藝的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及碳酸氫銨生產(chǎn)技術(shù),具體涉及一種石灰窯氣與三胺尾氣回收聯(lián)產(chǎn)碳酸氫銨工藝。
背景技術(shù)
石灰窯氣聯(lián)產(chǎn)碳酸氫銨工藝中,石灰窯用石灰石加五子煤煅燒產(chǎn)生窯氣和生石灰,窯氣中有一定的硫含量,經(jīng)冷卻塔水洗降溫除塵后通過焦油過濾器除焦后,由壓縮機(jī)加壓至0.8mPa,送入碳化系統(tǒng)。三聚氰胺尾氣回收工藝中,尾氣吸收塔的補(bǔ)水采用的是回清塔、煙囪洗滌塔的無硫稀氨水,經(jīng)洗滌吸收后的高濃度氨水供碳化工序生產(chǎn)碳酸氫銨用,因無硫的稀氨水對鐵金屬材質(zhì)的設(shè)備具有較強(qiáng)的腐蝕性,會致使吸收塔、冷凝器、氨水貯槽等設(shè)備的嚴(yán)重腐蝕,腐蝕中所產(chǎn)生的含有較多亞鐵離子的濃氨水進(jìn)入碳化工序,亞鐵離子與窯氣中的硫離子反應(yīng),生成硫化亞鐵沉淀,破壞了碳化系統(tǒng)的硫平衡,從而又加劇了碳化設(shè)備的腐蝕,嚴(yán)重威脅碳化系統(tǒng)的安全運(yùn)行。而且硫化亞鐵沉淀的大量生成,使碳化氨水變渾發(fā)黃,還使碳酸氫銨的結(jié)晶顆粒變細(xì),化肥顏色變暗發(fā)黃,水分偏高,產(chǎn)品的品質(zhì)下降。三聚氰胺尾氣中除氨外含有大量的CO2氣體,回收所制氨水碳化度比較高,按傳統(tǒng)的碳酸氫銨生產(chǎn)方法,氨水加入碳化備塔,經(jīng)過預(yù)碳化用主塔泵抽入主塔。實踐證明,經(jīng)備塔予碳化后碳化度進(jìn)一步上升,在備塔中易形成結(jié)晶,主塔泵抽預(yù)碳化液十分困難,極易堵塞管道、閥門,而且吹堵困難,吹堵時間長,連續(xù)化生產(chǎn)很難進(jìn)行。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明提供了一種石灰窯氣與三胺尾氣回收聯(lián)產(chǎn)碳酸氫銨工藝,通過加硫化鈉提高氨水中硫含量,解決硫化系統(tǒng)設(shè)備的腐蝕問題,避免出現(xiàn)碳酸氫銨產(chǎn)品品質(zhì)的下降,在三聚氰胺聯(lián)產(chǎn)碳酸氫銨工藝中采用逐塔出料新操作法,充分利用三胺尾氣中的co2。本發(fā)明的技術(shù)方案為:硫化鈉加入制備槽用稀氨水溶解后用加壓泵打入母液槽中,每天按一定量均勻滴加,操作方便、簡單、有效維持碳化系統(tǒng)硫平衡;含硫濃氨水直接加入碳化主塔,備塔氨水在碳化過程中不抽入碳化主塔,徹底解決了主塔泵抽備塔預(yù)碳化液過程中出現(xiàn)的各種矛盾;主塔在養(yǎng)料后結(jié)晶增粗增大,連續(xù)出料,出空倒塔,化肥生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行。本發(fā)明的有益效果:逐塔出料操作法在同等條件下比傳統(tǒng)操作法化肥產(chǎn)量上升40%,硫化鈉的加入,維持了碳化系統(tǒng)的硫平衡,碳酸氫銨的品質(zhì)恢復(fù)正常,產(chǎn)品質(zhì)量明顯好轉(zhuǎn),優(yōu)等品在95%以上,節(jié)約了兩臺主塔泵動力消耗。間斷逐塔出料生產(chǎn)法使備塔出口尾氣中CO2含量降至0.5%以下,氨含量小于
0.2%,經(jīng)回收清洗后減壓放空氣體符 合環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn),同時大大提高了 CO2的利用率。碳化生產(chǎn)運(yùn)行穩(wěn)定,主備塔常年無結(jié)疤現(xiàn)象,連續(xù)生產(chǎn)無需煮塔,日節(jié)約蒸汽2噸/天,年節(jié)約蒸汽費(fèi)用20多萬元,生產(chǎn)成本進(jìn)一步下降,產(chǎn)品競爭力明顯增強(qiáng)。


附圖1為本發(fā)明的具體實施方式
。
具體實施例方式如圖1所示,本發(fā)明所述的硫化鈉在正常情況下,每班加入1-2 kg硫化鈉至制備槽,每天加入量5 kg左右,稀氨水或碳化母液稀釋溶解后打入母液槽供循環(huán)使用。年產(chǎn)1.2萬噸三聚氰胺的三胺尾氣所制含硫氨水,在碳化開車時,同時加入碳化主備塔,開車加壓后的石灰窯氣按主備塔依次流程在塔內(nèi)吸收反應(yīng),約2小時后,待主塔出口氣體中CO2彡20%,懸浮液結(jié)晶40-60%左右時,主塔進(jìn)行連續(xù)出料,出料2小時左右待懸浮液結(jié)晶小于20%,主塔內(nèi)液位低于一盞燈時進(jìn)行倒塔操作,原主塔變?yōu)閭渌?,原備塔變?yōu)橹魉M(jìn)一步出料至懸浮液結(jié)晶小于10%時加入少量氨水進(jìn)一步洗塔,洗滌塔內(nèi)疤塊,繼續(xù)出空原主塔(現(xiàn)備塔),母液全部壓入母液槽,待原主塔出空跑氣后,加新鮮濃氨水進(jìn)一步洗塔,加至備塔規(guī)定液位,同時進(jìn)入預(yù)碳化過程,新主塔經(jīng)過2小時左右吸收后出料,如此循環(huán),逐塔出空,實現(xiàn)了碳化的連續(xù)性生產(chǎn)。碳酸氫銨的日產(chǎn)量由傳統(tǒng)工藝操作的80多噸,上升至120噸左右,化肥水份 低,產(chǎn)品質(zhì)量好。
權(quán)利要求
1.一種石灰窯氣與三胺尾氣回收聯(lián)產(chǎn)碳酸氫銨工藝,其特征在于:將硫化鈉加至制備槽,所述硫化鈉經(jīng)稀氨水或碳化母液稀釋溶解后,經(jīng)加壓泵打入母液槽;三聚氰胺的三胺尾氣所制含硫氨水,在碳化開車時,同時加入碳化主備塔,開車加壓后的石灰窯氣按主備塔依次流程在塔內(nèi)吸收反應(yīng),2小時后,待主塔出口氣體中CO2彡20%,懸浮液結(jié)晶40-60%時,主塔進(jìn)行連續(xù)出料,出料2小時待懸浮液結(jié)晶小于20%,主塔內(nèi)液位低于一盞燈時進(jìn)行倒塔操作,原主塔變?yōu)閭渌?,原備塔變?yōu)橹魉M(jìn)一步出料至懸浮液結(jié)晶小于10%時加入少量氨水進(jìn)一步洗塔,洗滌塔內(nèi)疤塊,繼續(xù)出空原主塔(現(xiàn)備塔),母液全部壓入母液槽,待原主塔出空跑氣后,加新鮮濃氨水進(jìn)一步洗塔,加至備塔規(guī)定液位,同時進(jìn)入預(yù)碳化過程,新主塔經(jīng)過2小時吸收后出料, 逐塔出空。
全文摘要
本發(fā)明提供一種石灰窯氣與三胺尾氣回收聯(lián)產(chǎn)碳酸氫銨工藝,生產(chǎn)碳酸氫銨所用氨水中加入適量硫化鈉,使其成為含硫氨水,解決了三胺尾氣回收系統(tǒng)和碳銨生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備的腐蝕問題,有效地維護(hù)了碳化系統(tǒng)的硫平衡,使碳酸氫銨的品質(zhì)恢復(fù)正常,無需增加設(shè)備費(fèi)用和電力消耗。
文檔編號C01C1/26GK103183363SQ20111044408
公開日2013年7月3日 申請日期2011年12月27日 優(yōu)先權(quán)日2011年12月27日
發(fā)明者馬立新, 朱國清, 姚堯, 沈鐵清, 楊斌峰 申請人:南通紫鑫實業(yè)有限公司
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