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一種利用酸洗廢液生產(chǎn)氯化鐵的方法

文檔序號(hào):3450695閱讀:914來源:國(guó)知局
專利名稱:一種利用酸洗廢液生產(chǎn)氯化鐵的方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及一種生產(chǎn)氯化鐵的方法,特別是一種利用酸洗廢液生產(chǎn)氯化鐵的方法。
背景技術(shù)
三氯化鐵,別名氯化鐵,主要用作飲用水和廢水的處理劑,染料工業(yè)的氧化劑和媒染劑,有機(jī)合成的催化劑和氧化劑以及電子行業(yè)的刻蝕劑等。通常,生產(chǎn)氯化鐵主要有三種方法:即高溫氯化法、鹽酸氯化法及一步氯化法。高溫氯化法是將鐵屑在600°C左右與氯氣反應(yīng),此法得到的是無水產(chǎn)品。鹽酸氯化法是將鐵屑與鹽酸作用,首先生成FeCl2,然后用氯氣進(jìn)行氯化。一步氯化法是將氯氣直接通入浸泡鐵屑的水中,一步合成液體FeCl3。以上這些三氯化鐵的生產(chǎn)工藝,都是應(yīng)用氯氣或/和鹽酸鐵屑為原料,生產(chǎn)成本高,且投資大,且產(chǎn)生的環(huán)境污染難以治理。在鋼鐵加工行業(yè)和整個(gè)熱電鍍行業(yè),常需用鹽酸洗液對(duì)鋼鐵件表面和鍍件表面進(jìn)行清洗,以除去其表面的鐵銹。在酸洗過程中,鹽酸洗液中的鹽酸不斷被消耗,同時(shí)其中的二價(jià)鐵離子也在不斷隨著鹽酸的消耗而增加,直至該鹽酸洗液不再對(duì)鍍件具有清洗作用。此時(shí)所產(chǎn)生了洗滌廢液即為酸洗廢液,其中主要成分是氯化亞鐵溶液。該廢液在金屬表面酸洗處理過程中排放量大,若廢液處理不當(dāng)對(duì)環(huán)境影響較大。全國(guó)每年要排出數(shù)百萬立方米的酸洗廢液,且隨著鋼材產(chǎn)量和人們對(duì)鋼件表面質(zhì)量要求的提高,所產(chǎn)生的酸洗廢液量也在增加。酸洗廢液的特點(diǎn)是濃度低、廢酸液量大,因此必須對(duì)其進(jìn)行處理,否則將造成嚴(yán)重的環(huán)境污染,而且影響企業(yè)的效益,工業(yè)上一般采用中和沉淀法、氯化亞鐵結(jié)晶沉淀+氧化中和沉淀法等處理,但工藝復(fù)雜、設(shè)備投資大、技術(shù)要求高、成本高,且浪費(fèi)了大量的資源。如果將利用酸洗廢液和制備氯化鐵結(jié)合起來,可以起到良好的效果。近期出現(xiàn)的利用酸洗廢液加氯酸鈉和雙氧水等化工原料生產(chǎn)氯化鐵的方法。雖然這些方法能夠利用資源,但是因具有以下幾個(gè)缺點(diǎn),因此難以推廣應(yīng)用,具體缺點(diǎn)如下:1、所采用的化學(xué)原料價(jià)格昂貴。2、反應(yīng)中起作用的僅是氯元素,其余成分都成了產(chǎn)品的雜質(zhì)。3、廢酸本身含鐵就低(用前要加水沖稀),加入雙氧水等化工原料進(jìn)一步?jīng)_稀了廢酸,為提高產(chǎn)品濃度必須進(jìn)行脫水,這樣不僅增加了能耗,而且會(huì)出現(xiàn)鍋爐煙塵和氯化氫氣體的二次污染。4、此方法生產(chǎn)出來的產(chǎn)品不僅游離酸和雜質(zhì)很難達(dá)到國(guó)標(biāo),而且設(shè)備投資龐大,不利于推廣。

發(fā)明內(nèi)容

本發(fā)明提供了一種利用酸洗廢液生產(chǎn)氯化鐵的方法,它利用熱鍍鋅酸洗廢液或鋼鐵行業(yè)酸洗廢液,控制合理的工藝參數(shù),解決了現(xiàn)有氯化鐵生產(chǎn)中的問題,特別是利用廢酸生產(chǎn)氯化鐵過程中工藝控制不合理,成本高,生產(chǎn)的氯化鐵質(zhì)量較低,并且設(shè)備投資大、會(huì)產(chǎn)生二次污染的問題。為解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明采用的技術(shù)方案為:一種利用酸洗廢液生產(chǎn)氯化鐵的方法,包括以下步驟:(I)根據(jù)酸洗廢液的含鐵量和鹽酸含量,補(bǔ)充鐵屑,浸泡32飛0h,使廢液中的鹽酸充分反應(yīng);Fe+2HCl=Fe2++2Cr+H2(2)浸泡結(jié)束后通氯氣氧化,氧化在密閉反應(yīng)爸內(nèi)進(jìn)行,每爸5噸,溫度控制在5(T60°C,氯氣流量:6(T80kg/小時(shí),壓力控制:0.05 0.1MPa,時(shí)間為I 4h,將溶液中的二價(jià)鐵離子氧化為三價(jià)鐵離子;2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cr(3)氧化反應(yīng)結(jié)束后,補(bǔ)充鐵屑,使每噸酸洗廢液總鐵含量為13(Tl40kg,溫度控制在 3(T40°C,浸泡 24 28h ;Fe+2Fe3+=3Fe2+(4)浸泡結(jié)束后通氯氣氧化,氧化在密閉反應(yīng)爸內(nèi)進(jìn)行,每爸5噸,溫度控制在5(T60°C,氯氣流量:6(T80kg/小時(shí),壓力控制:0.05 0.1MPa,時(shí)間為I 4h,將溶液中的二價(jià)鐵離子氧化為三價(jià)鐵離子;`2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cr(5)氧化反應(yīng)結(jié)束后,測(cè)定溶液的濃度,當(dāng)溶液的濃度大于43° Β ,按照GB/Τ1621-2008標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行化驗(yàn)合格即得液體氯化鐵;(6)如果溶液的濃度不大于43° Β ,則補(bǔ)充鐵屑,重復(fù)浸泡和氧化步驟,使最終溶液中的濃度大于43° Β 。進(jìn)一步,本發(fā)明的一種優(yōu)選方案:所述的步驟(I)中浸泡時(shí)間為48h。進(jìn)一步,本發(fā)明的一種優(yōu)選方案:所述的步驟(2)中氯氣流量:6(T70kg/小時(shí)。進(jìn)一步,本發(fā)明的一種優(yōu)選方案:所述的步驟(2)中壓力控制:0.05、.0SMPa0進(jìn)一步,本發(fā)明的一種優(yōu)選方案:所述的步驟`(2)中氧化時(shí)間為3h。進(jìn)一步,本發(fā)明的一種優(yōu)選方案:所述的步驟(3)中補(bǔ)充鐵屑,使每噸酸洗廢液總鐵含量為135kg。進(jìn)一步,本發(fā)明的一種優(yōu)選方案:所述的步驟(3)中浸泡時(shí)間為24h。本發(fā)明的有益效果:本發(fā)明利用熱鍍鋅酸洗廢液或鋼鐵行業(yè)酸洗廢液為原料,制備液體氯化鐵。由于所選用的酸洗廢液主要來自鋼鐵制品酸洗后的漂洗用水,酸洗廢水中主要有H+、Cl' Fe2+、Fe3+離子,pH在I 2范圍內(nèi),酸洗廢液中沒有大量的重金屬元素存在,因此成品氯化鐵質(zhì)量高,無任何化工原料帶來的雜質(zhì)。本發(fā)明的生產(chǎn)方法在常溫常壓操作,操作安全,無任何能耗,利用氧化的生產(chǎn)熱補(bǔ)充還原時(shí)的熱量不足,生產(chǎn)成本很低,設(shè)備投資不足其它方法的十分之一,能夠在城市污水處理上大量應(yīng)用。本發(fā)明的生產(chǎn)方法僅利用鐵屑和氯氣重復(fù)反應(yīng)(氧化和還原)來提高氯化鐵含量,不需要熱源,不僅解決了需要通過加熱濃縮來提高氯化鐵濃度的問題,同時(shí)不產(chǎn)生二次污染,使酸洗廢液100%應(yīng)用,達(dá)到三廢零排放,且投資少,生產(chǎn)成本低。


圖1為本發(fā)明的工藝流程圖。
具體實(shí)施例方式下面將結(jié)合本發(fā)明實(shí)施例中的附圖,對(duì)本發(fā)明實(shí)施例中的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實(shí)施例僅僅是本發(fā)明一部分實(shí)施例,而不是全部的實(shí)施例?;诒景l(fā)明中的實(shí)施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動(dòng)的前提下所獲得的所有其他實(shí)施例,都屬于本發(fā)明保護(hù)的范圍。如圖1所示,一種利用酸洗廢液生產(chǎn)氯化鐵的方法,包括以下步驟:(1)根據(jù)酸洗廢液的含鐵量和鹽酸含量,補(bǔ)充鐵屑,浸泡24飛0h,使廢液中的鹽酸充分反應(yīng);Fe+2HCl=Fe2++2Cr+H2(2)浸泡結(jié)束后通氯氣氧化,氧化在密閉反應(yīng)釜內(nèi)進(jìn)行,每釜5噸,溫度控制在5(T60°C,氯氣流量:6(T80kg/小時(shí),壓力控制:0.05^0.1MPa,時(shí)間為I 4h,將溶液中的二價(jià)鐵離子氧化為三價(jià)鐵離子;2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cr(3)氧化反應(yīng)結(jié)束后,補(bǔ)充鐵屑,使每噸酸洗廢液總鐵含量為13(Tl40kg,溫度控制在 3(T40°C,浸泡 24 28h ;Fe+2Fe3+=3Fe2+(4)浸泡結(jié)束后通氯氣氧化,氧化在密閉反應(yīng)釜內(nèi)進(jìn)行,每釜5噸,溫度控制在5(T60°C,氯氣流量:6(T80kg/小時(shí),壓力控制:0.05 0.1MPa,時(shí)間為I 4h,將溶液中的二價(jià)鐵離子氧化為三價(jià)鐵離子;2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cr(5)氧化反應(yīng)結(jié)束后,測(cè)定溶液的濃度,當(dāng)溶液的濃度大于43° Β ,按照GB/Τ1621-2008標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行化驗(yàn)合格即得液體氯化鐵;(6)如果溶液的濃度不大于43° Β ,則補(bǔ)充鐵屑,重復(fù)浸泡和氧化步驟,使最終溶液中的濃度大于43° Β 。實(shí)施例1一種利用酸洗廢液生產(chǎn)氯化鐵的方法,其特征在于,包括以下步驟:( 1)根據(jù)酸洗廢液的含鐵量和鹽酸含量,補(bǔ)充鐵屑,浸泡32h,使廢液中的鹽酸充分反應(yīng);(2)浸泡結(jié)束后通氯氣氧化,氧化在密閉反應(yīng)釜內(nèi)進(jìn)行,每釜5噸,溫度控制在5(T60°C,氯氣流量:6(T80kg/小時(shí),壓力控制:0.05、.1MPa,時(shí)間為lh,將溶液中的二價(jià)鐵
離子氧化為三價(jià)鐵離子;(3)氧化反應(yīng)結(jié)束后,補(bǔ)充鐵屑,使每噸熱洗廢液總鐵含量為130kg,溫度控制在30~40°C,浸泡 24h ;(4)浸泡結(jié)束后通氯氣氧化,氧化在密閉反應(yīng)爸內(nèi)進(jìn)行,每爸5噸,溫度控制在5(T60°C,氯氣流量:6(T80kg/小時(shí),壓力控制:0.05 0.1MPa,時(shí)間為2h,將溶液中的二價(jià)鐵
離子氧化為三價(jià)鐵離子;(5)氧化反應(yīng)結(jié)束后,測(cè)定溶液的濃度為43° Β ,按照GB/T1621-2008標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行化驗(yàn)合格即得液體氯化鐵,檢測(cè)結(jié)果見表I。實(shí)施例2一種利用酸洗廢液生產(chǎn)氯化鐵的方法,其特征在于,包括以下步驟:( I)根據(jù)酸洗廢液的含鐵量和鹽酸含量,補(bǔ)充鐵屑,浸泡48h,使廢液中的鹽酸充分反應(yīng);(2)浸泡結(jié)束后通氯氣氧化,氧化在密閉反應(yīng)釜內(nèi)進(jìn)行,每釜5噸,溫度控制在5(T60°C,氯氣流量:6(T70kg/小時(shí),壓力控制:0.05 0.08MPa,時(shí)間為3h,將溶液中的二價(jià)鐵離子氧化為三價(jià)鐵離子;(3)氧化反應(yīng)結(jié)束后,補(bǔ)充鐵屑,使每噸酸洗廢液總鐵含量為135kg,溫度控制在3(T40°C,浸泡 24h ; (4)浸泡結(jié)束后通氯氣氧化,氧化在密閉反應(yīng)釜內(nèi)進(jìn)行,每釜5噸,溫度控制在5(T60°C,氯氣流量:6(T70kg/小時(shí),壓力控制:0.05^0.08MPa,時(shí)間為4h,將溶液中的二價(jià)鐵離子氧化為三價(jià)鐵離子;(5)氧化反應(yīng)結(jié)束后,測(cè)定溶液的濃度為45° Β ,按照GB/T1621-2008標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行化驗(yàn)合格即得液體氯化鐵,檢測(cè)結(jié)果見表I。實(shí)施例3一種利用酸洗廢液生產(chǎn)氯化鐵的方法,其特征在于,包括以下步驟:( I)根據(jù)酸洗廢液的含鐵量和鹽酸含量,補(bǔ)充鐵屑,浸泡60h,使廢液中的鹽酸充分反應(yīng);(2)浸泡結(jié)束后通氯氣氧化,氧化在密閉反應(yīng)釜內(nèi)進(jìn)行,每釜5噸,溫度控制在5(T60°C,氯氣流量:6(T70kg/小時(shí),壓力控制:0.05 0.08MPa,時(shí)間為3h,將溶液中的二價(jià)鐵離子氧化為三價(jià)鐵離子;(3)氧化反應(yīng)結(jié)束后,補(bǔ)充鐵屑,使每噸酸洗廢液總鐵含量為140kg,溫度控制在3(T40°C,浸泡 24h ;(4)浸泡結(jié)束后通氯氣氧化,氧化在密閉反應(yīng)釜內(nèi)進(jìn)行,每釜5噸,溫度控制在5(T60°C,氯氣流量:6(T70kg/小時(shí),壓力控制:0.05^0.08MPa,時(shí)間為4h,將溶液中的二價(jià)鐵離子氧化為三價(jià)鐵離子;(5)氧化反應(yīng)結(jié)束后,測(cè)定溶液濃度為47° Β ,按照GB/T1621-2008標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行化驗(yàn)合格即得液體氯化鐵,檢測(cè)結(jié)果見表I。表I液體氯化鐵的檢測(cè)結(jié)果
權(quán)利要求
1.一種利用酸洗廢液生產(chǎn)氯化鐵的方法,其特征在于,包括以下步驟: (1)根據(jù)酸洗廢液的含鐵量,補(bǔ)充鐵屑,浸泡32飛Oh,使廢液中的鹽酸充分反應(yīng); (2)浸泡結(jié)束后通氯氣氧化,氧化在密閉反應(yīng)釜內(nèi)進(jìn)行,每釜5噸,溫度控制在5(T60°C,氯氣流量:6(T80kg/小時(shí),壓力控制:0.05^0.1MPa,時(shí)間為I 4h,將溶液中的二價(jià)鐵離子氧化為三價(jià)鐵離子; (3)氧化反應(yīng)結(jié)束后,補(bǔ)充鐵屑,使每噸酸洗廢液總鐵含量為13(Tl40kg,溫度控制在3(T40°C,浸泡 24 28h ; (4)浸泡結(jié)束后通氯氣氧化,氧化在密閉反應(yīng)釜內(nèi)進(jìn)行,每釜5噸,溫度控制在5(T60°C,氯氣流量:6(T80kg/小時(shí),壓力控制:0.05^0.1MPa,時(shí)間為I 4h,將溶液中的二價(jià)鐵離子氧化為三價(jià)鐵離子; (5)氧化反應(yīng)結(jié)束后,測(cè)定溶液的濃度,當(dāng)溶液的濃度大于43°Β ,按照GB/Τ1621-2008標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行化驗(yàn)合格即得液體氯化鐵; (6)如果溶液的濃度不大于43°Β ,則補(bǔ)充鐵屑,重復(fù)浸泡和氧化步驟,使最終溶液的濃度大于43° Β 。
2.根據(jù)權(quán)利 要求1所述的一種利用酸洗廢液生產(chǎn)氯化鐵的方法,其特征在于:所述的步驟(I)中浸泡時(shí)間為48h。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種利用酸洗廢液生產(chǎn)氯化鐵的方法,其特征在于:所述的步驟(2)中氯氣流量:6(T70kg/小時(shí)。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種利用酸洗廢液生產(chǎn)氯化鐵的方法,其特征在于:所述的步驟(2)中壓力控制:0.05 0.08MPa。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種利用酸洗廢液生產(chǎn)氯化鐵的方法,其特征在于:所述的步驟(2)中氧化時(shí)間為3h。
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種利用酸洗廢液生產(chǎn)氯化鐵的方法,其特征在于:所述的步驟(3)中補(bǔ)充鐵屑,使每噸酸洗廢液總鐵含量為135kg。
7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種利用酸洗廢液生產(chǎn)氯化鐵的方法,其特征在于:所述的步驟(3)中浸泡時(shí)間為24h。
全文摘要
本發(fā)明涉及一種利用酸洗廢液生產(chǎn)氯化鐵的方法,包括以下步驟(1)根據(jù)酸洗廢液的含鐵量,補(bǔ)充鐵屑,浸泡;(2)浸泡結(jié)束后通氯氣氧化,將溶液中的二價(jià)鐵離子氧化為三價(jià)鐵離子;(3)氧化反應(yīng)結(jié)束后,補(bǔ)充鐵屑,使每噸酸洗廢液總鐵含量為130~140kg,浸泡;(4)浸泡結(jié)束后通氯氣氧化,將溶液中的二價(jià)鐵離子氧化為三價(jià)鐵離子;(5)氧化反應(yīng)結(jié)束后,當(dāng)溶液的濃度大于43°Bé,按照GB/T1621-2008標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行化驗(yàn)合格即得液體氯化鐵。本發(fā)明的生產(chǎn)方法的成品氯化鐵質(zhì)量高,操作安全,無任何能耗,廢酸100%應(yīng)用,不產(chǎn)生二次污染,達(dá)到三廢零排放,且投資少,生產(chǎn)成本低。
文檔編號(hào)C01G49/10GK103073067SQ201310044508
公開日2013年5月1日 申請(qǐng)日期2013年2月2日 優(yōu)先權(quán)日2013年2月2日
發(fā)明者梁錫明 申請(qǐng)人:梁錫明
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