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一種降低氧化鐵粉中硅含量的方法

文檔序號(hào):3450982閱讀:536來源:國知局
專利名稱:一種降低氧化鐵粉中硅含量的方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及酸再生機(jī)組除硅領(lǐng)域,尤其涉及一種降低氧化鐵粉中硅含量的方法。
背景技術(shù)
目前國內(nèi)酸再生機(jī)組設(shè)備脫娃基本仍停留在Ruthner法,由于Ruthner法生產(chǎn)的氧化鐵生產(chǎn)量大,雜質(zhì)含量相對(duì)穩(wěn)定,價(jià)格也相對(duì)較低,因而自80年代后在鐵氧體制造業(yè)中使用越來越廣泛,用量越來越大 。其存在的主要問題是除硅工藝不完善,沉積效果不理想,導(dǎo)致鐵粉中二氧化娃含量100 250ppm,而企標(biāo)一級(jí)品標(biāo)準(zhǔn)是低于IOOppm, 二級(jí)品標(biāo)準(zhǔn)為100 150ppm,三級(jí)品標(biāo)準(zhǔn)為150 200ppm,達(dá)不到一級(jí)品的標(biāo)準(zhǔn)。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于提供一種降低氧化鐵粉中硅含量的方法,使酸再生機(jī)組產(chǎn)生的氧化鐵粉中娃含量可以穩(wěn)定達(dá)到20 lOOppm。為實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明的技術(shù)方案是:一種降低氧化鐵粉中硅含量的方法,包括浸溶、冷卻、氨反應(yīng)、氧化、絮凝沉積和酸回收,具體控制參數(shù)如下:I)浸溶前從聯(lián)合機(jī)組返回再生機(jī)組的廢酸游離酸濃度控制在50g/l以下,F(xiàn)e2+大于120g/l,總酸值大于200g/l ;2)浸溶時(shí),浸溶塔反應(yīng)溫度75 80°C,添加足夠的碎邊降低游離酸值,保持碎邊添加量超出液面,碎邊為長邊不大于300_、大小均勻、干凈整潔、不含油污、含硅量低的鐵板碎料,浸溶塔反應(yīng)后游離酸濃度為2 3mg/l,PH值1.5 2.0 ;3)廢酸冷卻流量為7.5m3 10m3,廢酸冷卻后溫度45 50°C,廢酸冷卻后自流到氨反應(yīng)罐;4)氨反應(yīng)罐中,每小時(shí)氨水添加量為18 24L/m3廢酸,氨水濃度為wtl8 22%,采用中間凹陷式攪拌,攪拌速度160 180轉(zhuǎn)/分,電機(jī)變頻控制,反應(yīng)后PH值3.5 4.5 ;5)氧化罐中,根據(jù)廢酸流量,控制每小時(shí)壓縮空氣量為3.3 6m3/m3廢酸,壓縮空氣的壓力為0.6 0.75Mpa,采用推進(jìn)式攪拌,攪拌速度40 60轉(zhuǎn)/分,電機(jī)變頻控制,曝氣反應(yīng)后PH值4.0 4.5 ;6)反應(yīng)罐中,采用推進(jìn)式攪拌,攪拌速度40 60轉(zhuǎn)/分,反應(yīng)后PH值3.8 4.5 ;7)沉積罐中進(jìn)行絮凝沉積反應(yīng),聚丙烯酰胺絮凝劑的添加量為廢酸流量的
0.8 % 1.5 %,絮凝劑的配比濃度wt為2 2.5%。,用計(jì)量泵計(jì)量添加,罐中保持溫度40 450C ;沉積區(qū)間高于2.5米,沉積罐中的攪拌刮泥器轉(zhuǎn)速18 20r/min ;8)沉積罐的溢流自流到收集罐中,沉積罐的底流用擠壓機(jī)分離,酸液回收集罐,污泥即為氧化鐵產(chǎn)品。與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明的有益效果是:實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)廢物的產(chǎn)業(yè)化和高端化,氧化鐵粉硅含量明顯降低,可穩(wěn)定控制氧化鐵粉中硅含量在20 lOOppm,一級(jí)品率達(dá)80%以上,在國內(nèi)同行業(yè)中居于領(lǐng)先地位,具體推廣應(yīng)用價(jià)值。


圖1是本發(fā)明實(shí)施例生產(chǎn)流程示意圖。
具體實(shí)施例方式下面結(jié)合附圖對(duì)本發(fā)明的具體實(shí)施方式
作進(jìn)一步說明:見圖1,是本發(fā)明一種降低氧化鐵粉中硅含量的方法實(shí)施例生產(chǎn)流程示意圖,包括浸溶、冷卻、氨反應(yīng)、氧化、絮凝沉積和酸回收,具體控制參數(shù)如下:I)浸溶前從聯(lián)合機(jī)組返回再生機(jī)組的廢酸游離酸濃度控制在50g/l以下,F(xiàn)e2+大于120g/l,總酸值大于200g/l,否則將影響除硅效果;廢酸中禁止油性物質(zhì)的存在,禁止添加表面活性強(qiáng)的有機(jī)物質(zhì)進(jìn)入到廢酸中;2)浸溶時(shí),浸溶塔反應(yīng)溫度75 80°C,在這個(gè)溫度下,反應(yīng)更加充分,添加足夠的碎邊降低游離酸值,保持碎邊添加量超出液面,碎邊為長邊不大于300_、大小均勻、干凈整潔、不含油污、含硅量低的鐵板碎料,浸溶塔反應(yīng)后游離酸濃度為2 3mg/l,PH值1.5 2.0 ;3)廢酸冷卻流量為7.5m3 10m3,廢酸冷卻后溫度45 50°C,廢酸冷卻后自流到氨反應(yīng)罐;4)氨反應(yīng)罐中,每小時(shí)氨水添加量為18 24L/m3廢酸,氨水濃度為wtl8 22%,采用中間凹陷式攪拌,攪拌速度160 180轉(zhuǎn)/分,電機(jī)變頻控制,反應(yīng)后PH值3.5 4.5,顏色為淺灰色; 5)氧化罐中,根據(jù)廢酸流量,控制每小時(shí)壓縮空氣量為3.3 6m3/m3廢酸,壓縮空氣的壓力為0.6 0.75Mpa,采用推進(jìn)式攪拌,攪拌速度40 60轉(zhuǎn)/分,電機(jī)變頻控制,曝氣反應(yīng)后PH值4.0 4.5,顏色為淺上黃色;6)反應(yīng)罐中,采用推進(jìn)式攪拌,攪拌速度40 60轉(zhuǎn)/分,反應(yīng)后PH值3.8 4.5,顏色為上黃色;7)沉積罐中進(jìn)行絮凝沉積反應(yīng),聚丙烯酰胺絮凝劑的添加量為廢酸流量的
0.8% 1.5%,絮凝劑的配比濃度Wt為2 2.5%。,用計(jì)量泵計(jì)量添加,聚丙烯酰胺絮凝劑為無色透明液體,粘稠,無異味,保質(zhì)期3 5天,罐中保持溫度40 45°C ;沉積區(qū)間高于
2.5米,沉積罐中的攪拌刮泥器轉(zhuǎn)速18 20r/min ;8)沉積罐的溢流自流到收集罐中,沉積罐的底流用擠壓機(jī)分離,經(jīng)過擠壓機(jī)的酸液要干凈、明亮,污泥等雜質(zhì)不許混入酸液內(nèi),酸液回收集罐,污泥即為氧化鐵產(chǎn)品。擠壓機(jī)的濾布是最重要材料之一,既要有良好的過濾性,還要具備一定的選擇性。
權(quán)利要求
1.一種降低氧化鐵粉中硅含量的方法,包括浸溶、冷卻、氨反應(yīng)、氧化、絮凝沉積和酸回收,其特征在于,具體控制參數(shù)如下: 1)浸溶前從聯(lián)合機(jī)組返回再生機(jī)組的廢酸游離酸濃度控制在50g/l以下,F(xiàn)e2+大于120g/l,總酸值大于200g/l ; 2)浸溶時(shí),浸溶塔反應(yīng)溫度75 80°C,添加足夠的碎邊降低游離酸值,保持碎邊添加量超出液面,碎邊為長邊不大于300_、大小均勻、干凈整潔、不含油污、含硅量低的鐵板碎料,浸溶塔反應(yīng)后游離酸濃度為2 3mg/l,PH值1.5 2.0 ; 3)廢酸冷卻流量為7.5m3 10m3,廢酸冷卻后溫度45 50°C,廢酸冷卻后自流到氨反應(yīng)罐; 4)氨反應(yīng)罐中,每小時(shí)氨水添加量為18 24L/m3廢酸,氨水濃度為wtl8 22%,采用中間凹陷式攪拌,攪拌速度160 180轉(zhuǎn)/分,電機(jī)變頻控制,反應(yīng)后PH值3.5 4.5 ; 5)氧化罐中,根據(jù)廢酸流量,控制每小時(shí)壓縮空氣量為3.3 6m3/m3廢酸,壓縮空氣的壓力為0.6 0 .75Mpa,采用推進(jìn)式攪拌,攪拌速度40 60轉(zhuǎn)/分,電機(jī)變頻控制,曝氣反應(yīng)后PH值4.0 4.5 ; 6)反應(yīng)罐中,采用推進(jìn)式攪拌,攪拌速度40 60轉(zhuǎn)/分,反應(yīng)后PH值3.8 4.5 ; 7)沉積罐中進(jìn)行絮凝沉積反應(yīng),聚丙烯酰胺絮凝劑的添加量為廢酸流量的0.8% 1.5%,絮凝劑的配比濃度wt為2 2.5%。,用計(jì)量泵計(jì)量添加,罐中保持溫度40 45°C ;沉積區(qū)間高于2.5米,沉積罐中的攪拌刮泥器轉(zhuǎn)速18 20r/min ; 8)沉積罐的溢流自流到收集罐中,沉積罐的底流用擠壓機(jī)分離,酸液回收集罐,污泥即為氧化鐵產(chǎn)品。
全文摘要
本發(fā)明涉及酸再生機(jī)組除硅領(lǐng)域,尤其涉及一種降低氧化鐵粉中硅含量的方法,包括浸溶、冷卻、氨反應(yīng)、氧化、絮凝沉積和酸回收,其特征在于,具體控制參數(shù)如下1)廢酸游離酸濃度在50g/l以下,F(xiàn)e2+大于120g/l,總酸值大于200g/l;2)浸溶后游離酸濃度2~3mg/l;3)廢酸冷卻后溫度45~50℃;4)氨反應(yīng)后PH值3.5~4.5;5)氧化罐曝氣反應(yīng)后pH值4.0~4.5;6)反應(yīng)罐反應(yīng)后pH值3.8~4.5;7)絮凝沉積反應(yīng);8)沉積底流用擠壓機(jī)分離,污泥即為氧化鐵產(chǎn)品。與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明的有益效果是可穩(wěn)定控制氧化鐵粉中硅含量在20~1000ppm,在國內(nèi)同行業(yè)中居于領(lǐng)先地位。
文檔編號(hào)C01G49/06GK103204549SQ201310105610
公開日2013年7月17日 申請(qǐng)日期2013年3月28日 優(yōu)先權(quán)日2013年3月28日
發(fā)明者蒲迎新, 劉曉玉, 馮志新, 康凱, 劉波 申請(qǐng)人:鞍鋼股份有限公司
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