本發(fā)明公開了一種不溶性硫磺的生產(chǎn)方法,屬化工生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)域。
背景技術(shù):
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不溶性硫磺是生產(chǎn)輪胎的必需品,不溶性硫磺的優(yōu)劣直接影響輪胎的質(zhì)量。公知的不溶性硫磺仍然使用傳統(tǒng)的生產(chǎn)方法,該生產(chǎn)方法的流程是:工業(yè)硫磺→熔硫→拉條→烘房升溫固化→淬取→穩(wěn)定→脫水→粉碎→混合包裝→成品。由于該傳統(tǒng)不溶性硫磺生產(chǎn)方法的升溫是在烘房內(nèi)用蒸汽管道對拉條后的硫磺升溫,因此在實(shí)用中存在有以下缺陷:一、建造烘房、安裝蒸汽管道投資多,占用面積大;二、硫磺拉條后進(jìn)入烘房用熱氣體進(jìn)行升溫,氣體進(jìn)入硫磺的速度慢、升溫時(shí)間長,生產(chǎn)效率低,烘房溫度為45℃~60℃,保溫時(shí)間為6~8小時(shí);三、烘房內(nèi)上下溫度不一致,經(jīng)實(shí)際檢測,烘房內(nèi)的上下溫度相差15℃,因烘房內(nèi)溫度的差異直接影響硫磺的質(zhì)量,硫磺的熱穩(wěn)定性僅為50%;四、對烘房內(nèi)的硫磺升溫時(shí)需要將烘房頂部的排氣孔打開,向外散發(fā)熱量,造成熱損耗高,浪費(fèi)能源,增加生產(chǎn)成本。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
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針對不溶性硫磺傳統(tǒng)的生產(chǎn)方法存在投資多、占用面積大,生產(chǎn)效率低、硫磺質(zhì)量不穩(wěn)定,浪費(fèi)能源、增加生產(chǎn)成本等缺陷,本發(fā)明提供一種不溶性硫磺生產(chǎn)方法,利用該方法生產(chǎn)不溶性硫磺投資少、占用地方小、生產(chǎn)的硫磺質(zhì)量穩(wěn)定,生產(chǎn)中節(jié)約能源,降低生產(chǎn)成本,有效的提升了不溶性硫磺的附加值。
為實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的目的采取了如下技術(shù)方案:
一種不溶性硫磺的生產(chǎn)方法,其特征所述的生產(chǎn)方法是:
工業(yè)硫磺→熔硫→拉條→混合液體浸泡升溫固化→淬取→穩(wěn)定→脫水 →粉碎→混合包裝→成品。
所述混合液體浸泡升溫固化用的混合液體包括如下重量份的原料;助溶劑、滲透劑、穩(wěn)定劑、水質(zhì)調(diào)節(jié)劑。
所述的助溶劑是異丙醇或乙醇,用量為混合液體的1~10%。
所述的滲透劑是JFC,用量占混合液體的0.1~0.5%。
所述的穩(wěn)定劑是加二黃藥、α-苯乙烯、松節(jié)油中的任何一種,用量占混合液體的0.1~0.5%。
所述的水質(zhì)調(diào)節(jié)劑是EDTA或NaHco3,用量占混合液體的0.01~0.05%。
所述混合液體浸泡固化的水溫為40℃~65℃,時(shí)間為2~4小時(shí)。
所述硫磺的粒度控制在50目~10厘米。
本發(fā)明的特點(diǎn)是升溫固化方法簡單、升溫固化時(shí)間短,提高生產(chǎn)效率,生產(chǎn)中無三廢排放,其顯著優(yōu)點(diǎn)是生產(chǎn)的不溶性硫磺質(zhì)量穩(wěn)定,可使不溶性硫磺熱穩(wěn)定性由原來的50%提高到75%。
具體實(shí)施方式:
下面結(jié)合實(shí)施例進(jìn)一步詳細(xì)說明本發(fā)明的技術(shù)特種:
實(shí)施例1
取助溶劑異丙醇1kg,滲透劑JFC0.4kg,穩(wěn)定劑加二黃藥0.3kg,水質(zhì)調(diào)節(jié)劑EDTA0.01Kg加入98.29kg水中充分混合,使混合水溫升至40℃,將拉條后的硫磺粒度粉碎為10目放入水中,浸泡4小時(shí)取出,進(jìn)入下一道萃取工序即可。產(chǎn)品熱穩(wěn)定性78%
實(shí)施例2
取助溶劑乙醇3kg,滲透劑JFC0.5kg,穩(wěn)定劑α-苯乙烯0.5kg,水質(zhì)調(diào)節(jié)劑NaHco30.02Kg加入95.98kg水中充分混合,使混合水溫升至45℃,將拉條后的硫磺粒度粉碎為2目進(jìn)入水中,浸泡3.5小時(shí)取出,進(jìn)入下一 道萃取工序即可。產(chǎn)品熱穩(wěn)定性81%
實(shí)施例3
取助溶劑乙醇6kg,滲透劑JFC0.2kg,穩(wěn)定劑松節(jié)油0.2kg,水質(zhì)調(diào)節(jié)劑NaHCo30.03Kg加入93.57kg水中充分混合,使混合水溫升至50℃,將拉條后的硫磺粒度粉碎為5厘米放入水中,浸泡3小時(shí)取出,進(jìn)入下一道萃取工序即可。產(chǎn)品熱穩(wěn)定性80%
實(shí)施例4
取助溶劑乙醇7kg,滲透劑JFC0.1kg,穩(wěn)定劑α-苯乙烯0.1kg,水質(zhì)調(diào)節(jié)劑NaHco30.04Kg加入92.76kg水中充分混合,使混合水溫升至55℃,將拉條后的硫磺粒度粉碎為1厘米放入水中,浸泡2小時(shí)取出,進(jìn)入下一道萃取工序即可。產(chǎn)品熱穩(wěn)定性79%
本發(fā)明生產(chǎn)工藝中采用混合液體浸泡法對粉碎后硫磺進(jìn)行浸泡升溫固化,液體的溫度均勻、浸泡速度快,因此縮短生產(chǎn)時(shí)間,提高生產(chǎn)效率;混合液體中添加有助溶劑、滲透劑、穩(wěn)定劑、水質(zhì)調(diào)節(jié)劑,硫磺在浸泡過程中這些混合劑與硫磺充分混合,受熱均勻,增強(qiáng)硫磺的熱穩(wěn)定性,提高硫磺的質(zhì)量。另外,生產(chǎn)中不向外排放熱量,節(jié)約能源。