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一種畜禽糞便除臭劑的制作方法

文檔序號:11929832閱讀:1592來源:國知局
一種畜禽糞便除臭劑的制作方法與工藝

本發(fā)明涉及一種畜禽糞便除臭劑,屬于有機廢物的處理技術領域。



背景技術:

我國畜禽養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展迅速,目前,我國農村每年產生的畜禽糞便約27億噸。雖然畜禽糞便也是農業(yè)生產中的寶貴資源,國內畜禽養(yǎng)殖場年產生的氮、磷分別達1597萬噸和363萬噸,相當于我國同期化肥用量的78.9%和57.4%,但是隨著畜禽糞便的不斷增加,就地堆放臭味大,蚊蠅多,污染空氣和水源;直接作肥料易傳染疾病和蟲害,難以就地消化,需要迅速進行無害化處理。無害化處理方法很多,其中堆垛通氣好氧發(fā)酵是較為常用且操作簡便、速度較快的處理方法。為了減少堆垛前期的臭味發(fā)生,加速廢棄物的分解速度,我們需要對畜禽糞便進行除臭處理。畜禽糞便堆肥處理過程中所產生的臭氣主要成分是NH3和H2S。目前對堆肥化過程中所產生的臭氣可用物理、化學和生物方法進行處理。物理除臭法主要有水洗法、吸附法、掩蔽劑法和高空擴散法,化學除臭法主要有直接燃燒法、化學氧化法、中和法和高溫氧化法,生物除臭法是利用微生物來分解、轉化臭氣成分以達到除臭目的,因此也叫微生物除臭法。但采用物理和化學的方法進行堆肥除臭,效果較好,但存在投資和運行成本高、二次污染嚴重等問題。采用生物方法對堆肥進行除臭,在實驗室的效果可能很好,但由于微生物活性受環(huán)境條件的限制,很難保證堆肥的除臭效果。

專利201510097566.5:“一種高溫堆肥保氮除臭劑及其應用”提出使用由氯化鈣、氯化鐵、烷基糖苷和水組成的除臭劑,利用噴淋的方法加入到原料中,對有機廢物高溫堆肥過程中臭味的處理。但該除臭劑為液體物質,在使用時很難控制除臭劑的劑量,并且在噴淋的過程中很難確保除臭劑的覆蓋均勻性。

專利201410006033.7:“畜禽養(yǎng)殖場除臭劑及應用”提出使用由15~50g的醋酸、50~100g的硫酸銅用水定容至500ml配制而得,將除臭劑裝入敞口容器內并懸掛在通風窗旁。該除臭劑亦為液體物質,使用時,并非直接加入到畜禽糞便中,不能從根本上解決臭味的問題。



技術實現(xiàn)要素:

本發(fā)明的目的在于提供一種畜禽糞便除臭劑,所述除臭劑利用化學制劑和生物制劑的協(xié)同作用對畜禽糞便進行臭味處理;除臭劑為微納型顆粒物質,使用噴灑的方法加入到畜禽糞便中,不僅可以均勻覆蓋而且可以從根本上解決臭味的問題;所述除臭劑由以下原料按質量百分比制備得到:粉煤灰50%~70%,硅粉17%~25%,添加劑10%~17%,接種劑3%~9%,所述添加劑為過氧化鈣、氧化鈣和納米鐵的一種或多種物質。

優(yōu)選的,本發(fā)明所述粉煤灰、過氧化鈣、氧化鈣、接種劑的粒度為1000~2500目,納米鐵的粒度為70~100nm,硅粉的粒度為200~500目;顆粒大小的不同通過吸附作用形成了復合顆粒,粉煤灰、添加劑和接種劑吸附在硅粉顆粒的表面形成復合顆粒,每個物質都能發(fā)揮其各自應有的作用。

本發(fā)明所述除臭劑的制備方法為:按照質量比將添加劑、接種劑依次加入粉煤灰中,充分混合均勻,然后將硅粉加入到混合均勻的混合物中,混合均勻即得。

本發(fā)明所述接種劑為畜禽糞便堆肥過程中二次發(fā)酵階段的物料。

本發(fā)明所述粉煤灰為燃煤電廠排出的固體廢物,其主要成分為:SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、CaO、MgO 、K2O、 Na2O、MnO2等,大部分為易溶于水的氧化物,與水反應產生堿性物質與揮發(fā)性脂肪酸發(fā)生反應形成鹽,可大大減少揮發(fā)性脂肪酸這一重要惡臭化合物的產生量。

本發(fā)明還提供了畜禽糞便微納除臭劑在畜禽糞便堆肥中的應用,具體為:堆肥開始時,按照除臭劑占糞便質量0.5~5%的比例,利用噴灑設備逐漸或一次性將除臭劑噴灑入畜禽糞便中,攪拌混合均勻進行堆肥,隨著堆肥時間的推移,一周后即可完成徹底除臭。

本發(fā)明給出噴灑設備(圖1)所示;除臭劑由放料口1進入,空氣由進氣口3通過手動鼓風機2鼓風將除臭劑復合顆粒吹至管道4中,通過管道下方的噴灑口5噴灑出去,鼓風機可以提供很大的風力,使除臭劑復合顆粒通過噴灑口后均勻分散開,達到均勻覆蓋的效果。

與現(xiàn)有技術相比,本發(fā)明的優(yōu)點在于:

(1)本發(fā)明的畜禽糞便除臭劑處理畜禽糞便,蟲卵、病菌污染減少,最終有效降低畜禽糞便堆肥過程中臭質物質的產生量,顆粒度非常小、使用時直接噴灑到畜禽糞便堆肥原料里就可達到全覆蓋的效果。

(2)本發(fā)明的畜禽糞便微納除臭劑中的粉煤灰在我國產量很高,危害大,因此可達到廢物資源化的效果。

(3)本發(fā)明的畜禽糞便微納除臭劑對畜禽糞便堆肥過程中除臭效果顯著。經試驗測定,臭味在堆肥后一周左右便可消除,與傳統(tǒng)堆肥除臭時間相比,臭味消除時間提早15天以上。

(4)制備方法簡單,成本低廉,使用方便。

附圖說明

圖1為噴灑器的結構示意圖;

圖2為復合顆粒的結構示意圖。

圖1中:1-放料口;2-鼓風機;3-進氣口;4-通氣管道;5-噴灑口。

具體實施方式

下面結合具體實施例進一步說明本發(fā)明的技術解決方案,但本發(fā)明保護范圍不局限于所述內容。

實施例1

本實施例所述畜禽糞便除臭劑由以下原料按質量百分比制備得到:粉煤灰65%,硅粉20%,氧化鈣5%,納米鐵5%,接種劑5%;述粉煤灰、過氧化鈣、氧化鈣、接種劑的粒度為1000~1200目,納米鐵的粒度為70~80nm,硅粉的粒度為200~250目。

以奶牛糞便作為堆肥原料進行好氧堆肥,牛糞含水量約為86%,堆肥原料最初水分含量為55%~65%之間,堆肥環(huán)境溫度約為25℃,除臭劑的添加量以堆肥原材料的質量百分比計,具體操作如下:

(1)在堆肥開始前,將除臭劑按畜禽糞便的1%比例與堆肥原料混合,攪拌均勻,即可。

(2)原料和除臭劑混合均勻后,進行高溫堆肥,升溫期強制通風,通風速率為1.0m3/min,檢測堆肥過程堆體中心溫度。

(3)待中心溫度達到60℃時停止通風,進行發(fā)酵,發(fā)酵溫度維持在60~70℃,每間隔3天翻堆一次,發(fā)酵35天完成高溫堆肥。

(4)以每5天計次,檢測5天內H2S揮發(fā)量。

(5)處理1:本實施例除臭劑處理

處理2:無添加除臭劑處理(對照)

表1為本實施例除臭劑對牛糞堆肥H2S揮發(fā)量的影響

由表1可知,添加除臭劑能顯著降低牛糞堆肥過程中H2S的揮發(fā)量。添加除臭劑處理在堆肥前10天H2S揮發(fā)量顯著低于對照,堆肥11天后該處理幾乎檢測不到H2S的揮發(fā);對照組處理在堆肥21天H2S的揮發(fā)量還比較高。

實施例2

本實施例所述畜禽糞便除臭劑由以下原料按質量百分比制備得到:粉煤灰60%,硅粉22%,氧化鈣8%,過氧化鈣7%,接種劑3%;述粉煤灰、過氧化鈣、氧化鈣、接種劑的粒度為1300~1500目,納米鐵的粒度為80~90nm,硅粉的粒度為300~350目。

以豬糞便作為堆肥原料進行好氧堆肥,豬糞含水量約為80%,堆肥原料最初水分含量為55%~65%之間,堆肥環(huán)境溫度為約25℃,除臭劑的添加量以堆肥原材料的質量百分比計,具體操作如下:

(1)在堆肥開始前,將除臭劑按畜禽糞便的3%比例與堆肥原料混合,攪拌均勻,即可。

(2)原料和除臭劑混合均勻后,進行高溫堆肥,升溫期強制通風,通風速率為1.0m3/min,檢測堆肥過程堆體中心溫度。

(3)待中心溫度達到60℃時停止通風,進行發(fā)酵,發(fā)酵溫度維持在60~70℃,每間隔4天翻堆一次,發(fā)酵25天完成高溫堆肥。

(4)處理1:本實施例除臭劑處理

處理2:無添加除臭劑處理(對照)

(5)檢測指標:臭味指標采用六級分類法:Ms0:無臭味,Ms1:勉強感覺到臭味,Ms2:微弱臭味,Ms3:明顯的臭味,Ms4:很強的臭味,Ms5:難以忍受的臭味。

表2為除臭劑對豬糞堆肥臭味的影響

由表2可以看出,添加除臭劑處理在堆肥的整個過程中臭度最大值小于對照,添加除臭劑處理在堆肥15天后無臭味產生,而對照在堆肥15天臭味最大,堆肥完成時第25天扔可聞到臭味。說明除臭劑對豬糞堆肥除臭效果明顯。

實施例3

本實施例所述畜禽糞便除臭劑由以下原料按質量百分比制備得到:粉煤灰70%,硅粉11%,氧化鈣15%,接種劑4%;述粉煤灰、過氧化鈣、氧化鈣、接種劑的粒度為1800~2000目,納米鐵的粒度為90~100nm,硅粉的粒度為450~500目。

以雞糞便作為堆肥原料進行好氧堆肥,雞糞含水量約為70%,堆肥原料最初水分含量為55%~65%之間,堆肥環(huán)境溫度為約20℃,除臭劑的添加量以堆肥原材料的質量百分比計,具體操作如下:

(1)在堆肥開始前,將除臭劑按畜禽糞便的2%比例與堆肥原料混合,攪拌均勻,即可。

(2)原料和除臭劑混合均勻后,進行高溫堆肥,升溫期強制通風,通風速率為1.0m3/min,檢測堆肥過程堆體中心溫度。

(3)待中心溫度達到60℃時停止通風,進行發(fā)酵,發(fā)酵溫度維持在60~70℃,每間隔4天翻堆一次,發(fā)酵25天完成高溫堆肥。

(4)以每5天計次,檢測5天內氨氣揮發(fā)量。

(5)處理1:本實施例除臭劑處理

處理2:無添加除臭劑處理(對照)

表3為除臭劑對雞糞便堆肥氨氣揮發(fā)量的影響

由表3可知,添加除臭劑能顯著降低雞糞堆肥中氨氣的揮發(fā)量。對照處理在堆肥過程中的揮發(fā)總量為123.78mg,添加除臭劑處理在堆肥過程中氨氣的揮發(fā)總量為40.2mg,對照處理氨氣的揮發(fā)總量為添加除臭劑出的3.08倍。

實施例4

本實施例所述畜禽糞便除臭劑由以下原料按質量百分比制備得到:粉煤灰50%,硅粉25%,氧化鈣17%,接種劑8%;述粉煤灰、過氧化鈣、氧化鈣、接種劑的粒度為2300~2500目,納米鐵的粒度為80~90nm,硅粉的粒度為300~400目。

以雞糞便作為堆肥原料進行好氧堆肥,雞糞含水量約為70%,堆肥原料最初水分含量為55%~65%之間,堆肥環(huán)境溫度為約20℃,除臭劑的添加量以堆肥原材料的質量百分比計,具體操作如下:

(1)在堆肥開始前,將除臭劑按畜禽糞便的5%比例與堆肥原料混合,攪拌均勻,即可。

(2)原料和除臭劑混合均勻后,進行高溫堆肥,升溫期強制通風,通風速率為1.0m3/min,檢測堆肥過程堆體中心溫度。

(3)待中心溫度達到60℃時停止通風,進行發(fā)酵,發(fā)酵溫度維持在60~70℃,每間隔4天翻堆一次,發(fā)酵25天完成高溫堆肥。

(4)以每5天計次,檢測5天內氨氣揮發(fā)量。

(5)處理1:本實施例除臭劑處理

處理2:無添加除臭劑處理(對照)

表4為除臭劑對雞糞便堆肥氨氣揮發(fā)量的影響

由表4可知,添加除臭劑處理在堆肥過程中氨氣的揮發(fā)總量為31.5mg,與實施例3中氨氣揮發(fā)總量為40.2mg相比減少了8.7mg,說明添加除臭劑的量越多,氨氣的產生量越少。

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