專利名稱::一種改進己烷切割裝置加氫工藝的方法
技術(shù)領(lǐng)域:
:一種改進己烷切割裝置加氫工藝、氫氣回收循環(huán)再利用的方法。
背景技術(shù):
:1、根據(jù)催化劑使用特性,在加氬精制反應(yīng)中需加入過量的氫氣保證氮油比以提高加氫深度,在催化劑使用末期,需要進一步提高氫氣量來保證加氫效果,過量的氫氣經(jīng)過加氫反應(yīng)后,通過放空管線直接放空。采用這種工藝,氫氣的利用率低,實際只有約3oy。左右的氫氣參加反應(yīng),其余約70%的氬氣被直接放空,造成大量的氫氣浪費。2、在尾氣直接放空時,會有一部分未及時冷凝下來的油氣被帶出,另外放空量大,攜帶的油氣量也會多,直接加大了裝置的加工損失率。3、由于氫氣利用率只有30%左右,過量的氫氣和未及時冷卻下來的油氣經(jīng)過氣液分離罐后,通過放空管線直接放空。在陰雨天或者雷雨天,由于靜電或直接雷擊的原因,使放空管線容易著火,產(chǎn)生安全隱患,而且會引起較大的系統(tǒng)壓力波動,造成工藝操作困難,極易影響產(chǎn)品質(zhì)量。
發(fā)明內(nèi)容本發(fā)明的目的是提供一種改進己烷切割裝置加氫工藝的方法。本發(fā)明采用在加氫系統(tǒng)后增加一套氫氣回收系統(tǒng)。從加氫系統(tǒng)中氣液分離罐頂部出來的反應(yīng)尾氣,壓力0.15-0.29MPa,進入氫氣回收系統(tǒng)。反應(yīng)尾氣經(jīng)過冷凝器冷卻至40X3以下后進入氫氣緩沖罐,反應(yīng)尾氣中夾帶的低沸點油氣冷凝成液體后沉積在氫氣緩沖罐底部,定期排放至輕組分產(chǎn)品罐,氫氣緩沖罐頂部排出的氣體(氫氣含量>99%)經(jīng)氫氣壓縮機將壓力提升至0.5MPa后并入加氯反應(yīng)器前的氫氣補充管線,重新參與加氫反應(yīng)。本發(fā)明工藝中加氫反應(yīng)尾氣需經(jīng)過冷凝除去其中夾帶的液體。本發(fā)明工藝中加氬反應(yīng)尾氣中氫氣含量較高。本發(fā)明工藝中加氫反應(yīng)尾氣需將壓力提升至略超補充氫氣的壓力才能并入加氫反應(yīng)系統(tǒng),防止加氫反應(yīng)系統(tǒng)中的反應(yīng)氣倒竄入氫氣回收系統(tǒng)。本發(fā)明工藝有如下優(yōu)點1、該方法投用以來,氫氣耗量大幅降低,氫氣單耗平均下降4112、提高加氫深度。本方法投用后,過量氫氣參與加氫反應(yīng),可以控制最佳氫油比,提高加氫深度,提高產(chǎn)品質(zhì)量。3、減少油氣放空量、降低裝置的加工損失率。本方法投用后,氫氣過量,使得進入加氫反應(yīng)器中的不飽和烴反應(yīng)較完全,且氬氣回收系統(tǒng)增加了一個冷凝器,大部分易揮發(fā)組分被冷凝下來送入產(chǎn)品罐,裝置平均加工損失率從1.39%降低至0.40%,按年加工量13萬噸計算,可以減少排放約1287噸,創(chuàng)造了比較大的經(jīng)濟效益,減少對環(huán)境的污染。4、降低安全隱患,減少氮氣用量。本工藝投用后,由于氫氣利用率提高,通過放空管線排放的尾氣中的氫氣和可燃油氣量大幅降低,減少放空管線著火幾率,用以沖稀尾氣的氮氣用量也相應(yīng)降低。圖1是本發(fā)明工藝的流程示意圖。l,氣液分離罐2,冷凝器3,氫氣緩沖罐4,氫氣壓縮機5,輕組分產(chǎn)品罐6,氫氣補充管線具體實施例方式以下結(jié)合圖1和具體實施例進一步詳細解釋。如圖l所示,從加氫反應(yīng)器出來的油氣,經(jīng)過氣液分離罐1氣液分離后,上部的不凝氣體通過放空管進入氫氣回收系統(tǒng),尾氣進入冷凝器2進一步冷凝至40。C以下進入氫氣緩沖罐3,在氫氣緩沖罐3底部將其夾帶的油冷凝下來后送至輕組分產(chǎn)品罐5,從氫氣緩沖罐3頂部排出的以氫氣為主的混合氣體經(jīng)氫氣壓縮機4提升壓力至0.5MPa以上,一部分并入加氫反應(yīng)器前的氫氣補充管線6,重新參與加氫反應(yīng);另一部分尾氣回到氫氣回收系統(tǒng)繼續(xù)參加循環(huán)。表一使用改進加氫工藝方法前后氬氣單耗和加工損失率對比<table>tableseeoriginaldocumentpage4</column></row><table>權(quán)利要求1、一種改進己烷切割裝置加氫工藝的方法,采用將原本準備放空的加氫反應(yīng)尾氣通過冷卻除液、匯集、提升壓力后與補充新氫混合后再參與加氫反應(yīng)的工藝,其特征在于加氫反應(yīng)尾氣依次通過氣液分離罐、冷凝器、氫氣緩沖罐、氫壓機再匯入加氫反應(yīng)系統(tǒng)參與加氫反應(yīng)。2、如權(quán)利要求1所述的工藝,其特征在于加氫反應(yīng)尾氣含氫量較高,未反應(yīng)的氬氣約占70%。3、如權(quán)利要求l所述的工藝,加氫反應(yīng)尾氣需通過氣液分離罐和冷凝器兩次除去其中的液體。4、如權(quán)利要求1所述的工藝,其特征在于需將加氫反應(yīng)尾氣的壓力提升至0.50MPa以上才能重新并入加氫系統(tǒng)參與反應(yīng)。全文摘要本發(fā)明提供了一種改進己烷切割裝置加氫工藝的方法,以提高氫氣利用率、降低產(chǎn)品氫氣單耗、減少裝置加工損失率。該方法主要包括將加氫反應(yīng)系統(tǒng)氣液分離罐后原本準備放空的加氫反應(yīng)尾氣循環(huán)再利用,使其先經(jīng)過冷凝器冷卻,再匯集到氫氣緩沖罐除去凝液,通過氫壓機將其提升壓力,最后再并入原加氫系統(tǒng)參與加氫反應(yīng),從而達到提高氫氣利用率、降低產(chǎn)品氫氣單耗、減少加工損失率、降低裝置運行成本。文檔編號C07C7/00GK101525265SQ20091002576公開日2009年9月9日申請日期2009年3月9日優(yōu)先權(quán)日2009年3月9日發(fā)明者周劍華,常傳明,彭富云,榮李申請人:南京揚子石化煉化有限責(zé)任公司;彭富云