專利名稱:一種工業(yè)化連續(xù)生產(chǎn)高純度氧芴的方法
一種工業(yè)化連續(xù)生產(chǎn)高純度氧芴的方法技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明屬于洗油深加工技術(shù)領(lǐng)域,具體的說,是一種工業(yè)連續(xù)化生產(chǎn)高純度工業(yè)氧芴的方法。
背景技術(shù):
工業(yè)氧芴是一種重要的有機(jī)合成原料,用于醫(yī)藥,消毒劑,防腐劑,染料;合成樹脂及高溫潤滑劑等的原料,可用作熱載體以及食品和木材的防腐劑等。它的深加工產(chǎn)物,如氧芴2,3-酸可用于生產(chǎn)染料,3-氨基烷基氧芴可以制藥,氯化氧芴可用作電絕緣材料的添加劑,磺化縮聚物可用作紡織助劑和濕潤劑等。
現(xiàn)有煤焦油洗油生產(chǎn)工業(yè)氧芴工藝為2008年太原理工大學(xué)梁曉強(qiáng)碩士論文《洗油中芴和氧芴的提取》中提出,重結(jié)晶是高含量氧芴餾分提純的有效方法。用α-甲基萘餾分做重結(jié)晶溶劑的提純效果比乙醇、甲苯、乙二醇的效果要好,經(jīng)過兩次重結(jié)晶能得到純度95%以上的氧芴。存在的問題是成品α-甲基萘外觀為帶藍(lán)色熒光的淡黃色液體,具有萘的氣味,α -甲基萘餾分因含其他雜質(zhì),顏色為深黃色或棕色,用作工業(yè)氧芴的溶劑,會影響氧芴成品的外觀,市場接受程度不好;另一方面,α -甲基萘餾分經(jīng)精餾富集后,可得到大于98%的α -甲基萘,市場價(jià)格在3-5萬/噸,且加工過程需要兩次重結(jié)晶,生產(chǎn)成本較高,經(jīng)濟(jì)上很不科學(xué)。
截止目前,未見有工業(yè)化生產(chǎn)氧芴的報(bào)道。 發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的是提供一種生產(chǎn)成本低的工業(yè)化連續(xù)生產(chǎn)高純度氧芴的方法。
本發(fā)明采用以下技術(shù)方案實(shí)現(xiàn)
一種工業(yè)化連續(xù)生產(chǎn)高純度氧芴的方法,包括以下步驟
(I)制備氧芴餾分。以重質(zhì)洗油為原料,經(jīng)脫萘塔脫去萘及萘前餾分,脫萘洗油經(jīng)脫甲基萘塔脫去α-甲基萘、β_甲基萘等甲基萘餾分,脫甲洗油經(jīng)脫苊塔將苊前餾分去除,脫苊洗油送入脫氧芴塔進(jìn)行連續(xù)化生產(chǎn),脫氧芴塔采用常壓方式,將塔頂壓力控制在 5-7Kpa,塔頂與塔底的壓力降控制在10-12Kpa,塔頂溫度控制在290_292°C,塔底溫度控制在305-310°C,塔的回流比控制在15 1-22 1,得到富集芴含量小于I %和氧芴含量在 70-75%的氧芴餾分。
(2)重結(jié)晶。氧芴餾分進(jìn)入結(jié)晶槽,用正丁醇作溶劑,經(jīng)過一次重結(jié)晶,經(jīng)離心機(jī)高速離心分離,得到純度大于96 %的工業(yè)氧芴產(chǎn)品。
相比現(xiàn)有技術(shù),本發(fā)明的主要改進(jìn)有兩點(diǎn)1、在制備氧芴餾分的步驟中,嚴(yán)格控制了芴含量,使芴含量小于1%,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)證明,在芴含量小于1%的狀況下,氧芴餾分經(jīng)過一次重結(jié)晶即可得到符合要求的高純度氧芴產(chǎn)品。2、選擇正丁醇作為氧芴餾分重結(jié)晶的溶劑,相比乙醇、甲苯等溶劑,正丁醇毒性低,閃點(diǎn)高,不容易著火,安全性能好,相比α-甲基萘,正丁醇成本大幅度降低,同時(shí)得到的產(chǎn)品顏色為白色,更受市場歡迎。
本發(fā)明經(jīng)過一次富集氧芴餾分,一次重結(jié)晶,即可得氧芴含量在96%以上的成品, 在實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化連續(xù)生產(chǎn)的同時(shí),克服了現(xiàn)有技術(shù)重結(jié)晶次數(shù)多的缺點(diǎn),具有工藝步驟少、 生產(chǎn)成本低、產(chǎn)品外觀顏色好的優(yōu)點(diǎn),具有良好的市場應(yīng)用前景。
具體實(shí)施方式
實(shí)施例1 :一種工業(yè)化連續(xù)生產(chǎn)高純度氧芴的方法,包括以下步驟
(I)制備氧芴餾分。以重質(zhì)洗油為原料,經(jīng)脫萘塔脫去萘及萘前餾分,脫萘洗油經(jīng)脫甲基萘塔脫去α-甲基萘、β_甲基萘等甲基萘餾分,脫甲洗油經(jīng)脫苊塔將苊前餾分去除,脫苊洗油送入脫氧芴塔進(jìn)行連續(xù)化生產(chǎn),脫氧芴塔采用常壓方式,將塔頂壓力控制在 5Kpa,塔頂與塔底的壓力降控制在llKpa,塔頂溫度控制在290°C,塔底溫度控制在305°C, 塔的回流比控制在15 1,得到富集芴含量小于1%和氧芴含量在70%以上的氧芴餾分。
(2)重結(jié)晶。氧芴餾分進(jìn)入結(jié)晶槽,用正丁醇作溶劑,氧芴餾分與正丁醇的質(zhì)量比采用1: O. 5,經(jīng)過一次重結(jié)晶,經(jīng)離心機(jī)高速離心分離,得到純度大于96%的工業(yè)氧芴產(chǎn)品O
(3)離心后殘油回蒸后,作為重結(jié)晶溶劑可重復(fù)使用。
實(shí)施例2 :—種工業(yè)化連續(xù)生產(chǎn)高純度氧芴的方法,包括以下步驟
(I)制備氧芴餾分。以重質(zhì)洗油為原料,經(jīng)脫萘塔脫去萘及萘前餾分,脫萘洗油經(jīng)脫甲基萘塔脫去α-甲基萘、β_甲基萘等甲基萘餾分,脫甲洗油經(jīng)脫苊塔將苊前餾分去除,脫苊洗油送入脫氧芴塔進(jìn)行連續(xù)化生產(chǎn),脫氧芴塔采用常壓方式,將塔頂壓力控制在6Kpa,塔頂與塔底的壓力降控制在IlKpa左右,塔頂溫度控制在291°C,塔底溫度控制在 307°C,塔的回流比控制在20 1,即可富集芴含量小于I %和氧芴含量在70%以上的氧芴餾分。
(2)重結(jié)晶。氧芴餾分進(jìn)入結(jié)晶槽,用正丁醇作溶劑,氧芴餾分與正丁醇的質(zhì)量比采用1: O. 8,經(jīng)過一次重結(jié)晶,經(jīng)離心機(jī)高速離心分離,得到純度大于96%的工業(yè)氧芴產(chǎn)品O
(3)離心后殘油回蒸后,作為重結(jié)晶溶劑可重復(fù)使用。
實(shí)施例3 :—種工業(yè)化連續(xù)生產(chǎn)高純度氧芴的方法,包括以下步驟
(I)制備氧芴餾分。以重質(zhì)洗油為原料,經(jīng)脫萘塔脫去萘及萘前餾分,脫萘洗油經(jīng)脫甲基萘塔脫去α-甲基萘、β_甲基萘等甲基萘餾分,脫甲洗油經(jīng)脫苊塔將苊前餾分去除,脫苊洗油送入脫氧芴塔進(jìn)行連續(xù)化生產(chǎn),脫氧芴塔采用常壓方式,將塔頂壓力控制在 7Kpa,塔頂與塔底的壓力降控制在12Kpa,塔頂溫度控制在292°C,塔底溫度控制在310°C, 塔的回流比控制在22 1,得到富集芴含量小于1%和氧芴含量在70%以上的氧芴餾分。
(2)重結(jié)晶。氧芴餾分進(jìn)入結(jié)晶槽,用正丁醇作溶劑,氧芴餾分與正丁醇的質(zhì)量比采用1: 1,經(jīng)過一次重結(jié)晶,經(jīng)離心機(jī)高速離心分離,得到純度大于96%的工業(yè)氧芴產(chǎn)品。
(3)離心后殘油 回蒸后,作為重結(jié)晶溶劑可重復(fù)使用。
附實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表
1、氧芴、芴性質(zhì)
權(quán)利要求
1.一種工業(yè)化連續(xù)生產(chǎn)高純度氧芴的方法,包括以下步驟(1)制備氧芴餾分。以重質(zhì)洗油為原料,經(jīng)脫萘塔脫去萘及萘前餾分,脫萘洗油經(jīng)脫甲基萘塔脫去α-甲基萘、β_甲基萘等甲基萘餾分,脫甲洗油經(jīng)脫苊塔將苊前餾分去除,脫苊洗油送入脫氧芴塔進(jìn)行連續(xù)化生產(chǎn),脫氧芴塔采用常壓方式,將塔頂壓力控制在5-7Kpa,塔頂與塔底的壓力降控制在10-12Kpa,塔頂溫度控制在290_292°C,塔底溫度控制在305-310°C,塔的回流比控制在15 1-22 1,得到富集芴含量小于I %和氧芴含量在70-75%的氧芴餾分。(2)重結(jié)晶。氧芴餾分進(jìn)入結(jié)晶槽,用正丁醇作溶劑,經(jīng)過一次重結(jié)晶,經(jīng)離心機(jī)高速離心分離,得到純度大于96%的工業(yè)氧芴產(chǎn)品。
全文摘要
本發(fā)明屬于洗油深加工技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種工業(yè)連續(xù)化生產(chǎn)高純度工業(yè)氧芴的方法。本發(fā)明以重質(zhì)洗油為原料,先制備芴含量小于1%和氧芴含量在70-75%的氧芴餾分,再用正丁醇作氧芴餾分溶劑,經(jīng)過一次重結(jié)晶,得到純度大于96%的工業(yè)氧芴產(chǎn)品。本發(fā)明具有工藝步驟少、生產(chǎn)成本低、產(chǎn)品外觀好的優(yōu)點(diǎn)。
文檔編號C07D307/91GK103012341SQ20111030139
公開日2013年4月3日 申請日期2011年9月24日 優(yōu)先權(quán)日2011年9月24日
發(fā)明者胡方偉, 姜平平, 李念喜, 董叢叢, 桑永恒, 王維云, 吳江華 申請人:萊蕪雅魯生化有限公司