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一種噁草酮中間體硝基苯酚的合成工藝的制作方法

文檔序號:11720386閱讀:419來源:國知局

本發(fā)明涉及噁草酮加工技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種噁草酮中間體硝基苯酚的合成工藝。



背景技術(shù):

噁草酮通用名qxadiazon,其他名稱噁草靈、農(nóng)思它(ronstar)。噁草靈是法國rhone-poulenc公司與1963年發(fā)現(xiàn)具有顯著除草活性的原卟啉原氧化酶抑制劑類品種的新化合物。之后,曾在世界各地的實(shí)驗(yàn)室、溫室及田間進(jìn)行了大量實(shí)驗(yàn),都證明其藥效良好,德國拜耳開發(fā)生產(chǎn)遂以ronstar為商品名銷售于市。適用于水稻、棉花、大豆、甘蔗、向日葵、花生和多種塊莖作物或移栽作物,可在芽前或芽后施藥,主要防除禾本科和闊葉雜草?,F(xiàn)已在巴西、保加利亞、哥倫比亞、厄瓜多爾、西班牙、伊朗、意大利、日本、墨西哥、秘魯、羅馬尼亞、塞內(nèi)加爾等國登記注冊用于稻田,在法國、西班牙和奧地利用于葡萄園和果園除草。

在觸殺性芽前、芽后除草劑。作土壤處理、水旱田使用。主要通過雜草幼芽和莖葉吸收而起作用,在有光的條件下能發(fā)揮良好的殺草活性。對萌芽期雜草尤為敏感,當(dāng)雜草一發(fā)芽,芽鞘的生長就被抑制,其組織迅速腐爛,雜草死亡;隨著雜草成長藥效下降,對已長大的雜草基本無效。用于稻田防除稗草、千金子、雀稗、異型莎草、鴨舌草、節(jié)節(jié)菜、球花堿草、瓜皮草等。亦可用于防除棉花、大豆、向日葵、花生、馬鈴薯、甘蔗、芹菜、果樹等作物一年生禾本科雜草和闊葉雜草。對莧科、藜科、大戟科、酢醬草科、旋光科雜草有良好防效。

噁草酮的中間體硝基苯酚,現(xiàn)有的硝基苯酚制備方法如:

首先需要酯化,在2000l酯化釜中加500公斤2,4-二氯苯酚,升溫至65℃,加入催化劑無水三氯化鋁,攪拌反應(yīng)一段時間后,停蒸汽。加入三氯氧磷,而后再逐步升溫至在100℃保溫反應(yīng)1小時。

然后硝化,把酯化物降溫至65℃后,加入溶劑二氯乙烷,冷卻下加入濃硫酸(98%);而后將硝化反應(yīng)釜中溫度降至0℃,而后緩慢滴加配置好的混酸,滴畢保溫反應(yīng)0.5小時;升溫60℃。最后分析合格后,加水、攪拌30分鐘,靜置一段時間后分去下層酸水,再加入大量水。升溫蒸出二氯乙烷;待溶劑全部蒸完后,再回流5小時。

上述工藝在操作時比較難以控制,且過程比較復(fù)雜,且副反應(yīng)較多,需要大量的溶劑,原料成本較高,國內(nèi)外現(xiàn)有的企業(yè)采用此法,且其收率75%左右。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

為解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明提供一種噁草酮中間體硝基苯酚的合成工藝,工藝更加簡單,原料成本降低。

為了實(shí)現(xiàn)上述技術(shù)目的,本發(fā)明采取如下技術(shù)方案:

一種噁草酮中間體硝基苯酚的合成工藝,其步驟如下:

1)將計量好的二氯苯酚投入酯化釜,并同時向酯化釜內(nèi)添加催化劑,向酯化釜內(nèi)滴加三氯氧磷;

2)待步驟1酯化釜內(nèi)的反應(yīng)完全后,降溫至室溫,將酯化釜內(nèi)的酯化料轉(zhuǎn)移至硝化釜中,攪拌降溫至0~5℃;

3)向步驟2硝化釜內(nèi)開始滴加混酸,待反應(yīng)完全后,降溫至8~12℃;

4)將步驟3降溫后的硝化釜內(nèi)物料轉(zhuǎn)至水解釜,向水解釜內(nèi)滴加工藝水,滴加結(jié)束降溫至0~10℃;

5)將步驟4降溫后的物料攪拌1-2h后從水解釜放料至離心機(jī)進(jìn)行離心,加入工藝水漂洗固體物料,即得硝基苯酚。

進(jìn)一步地,步驟1為將計量好的800-1000斤二氯苯酚投入1500l的酯化釜,并同時向酯化釜內(nèi)添加催化劑,向酯化釜內(nèi)滴加三氯氧磷。

進(jìn)一步地,步驟2為待步驟1酯化釜內(nèi)的反應(yīng)完全后,降溫至室溫,將酯化釜內(nèi)的酯化料轉(zhuǎn)移至硝化釜中,攪拌降溫至0℃。

進(jìn)一步地,步驟3為向步驟2硝化釜內(nèi)開始滴加混酸,待反應(yīng)完全后,降溫至8℃。

進(jìn)一步地,步驟4為將步驟3降溫后的硝化釜內(nèi)物料轉(zhuǎn)至水解釜,向水解釜內(nèi)滴加工藝水,滴加結(jié)束降溫至0℃。

進(jìn)一步地,步驟5為將步驟4降溫后的物料攪拌1h后從水解釜放料至離心機(jī)進(jìn)行離心,加入工藝水漂洗固體物料,即得硝基苯酚。

進(jìn)一步地,混酸為濃硝酸和濃硫酸的混合,且濃硝酸的體積為40-55%,濃硫酸的體積為45-60%。

進(jìn)一步地,步驟4和步驟5的工藝水為純化水。

進(jìn)一步地,步驟1的催化劑為無水三氯化鋁。

本發(fā)明的技術(shù)特點(diǎn)和效果為:上述工藝在操作時與現(xiàn)有的技術(shù)相比更加容易控制,且要求的設(shè)備要求更低,工藝過程比較簡單,且副反應(yīng)降低,后期易于處理,收率較高,且純度也高,原料也不需要大量的溶劑,因此降低了原料的成本,易于推廣和使用,且其收率80.1%以上,純度76.2%以上,后期也更加易于進(jìn)一步提純。

具體實(shí)施方式

為了使本發(fā)明的目的、技術(shù)方案及優(yōu)點(diǎn)更加清楚明白,以下結(jié)合實(shí)施例,對本發(fā)明進(jìn)行進(jìn)一步詳細(xì)說明。應(yīng)當(dāng)理解,此處所描述的具體實(shí)施例僅僅用以解釋本發(fā)明,并不用于限定本發(fā)明。

實(shí)施例一

首先將計量好的800斤二氯苯酚投入1500l的酯化釜,并同時向酯化釜內(nèi)添加催化劑,催化劑為無水三氯化鋁,向酯化釜內(nèi)滴加三氯氧磷;其次待前述酯化釜內(nèi)的反應(yīng)完全后,降溫至室溫,將酯化釜內(nèi)的酯化料轉(zhuǎn)移至硝化釜中,攪拌降溫至0℃;再次向前述硝化釜內(nèi)開始滴加混酸,待反應(yīng)完全后,降溫至8℃;將前述降溫后的硝化釜內(nèi)物料轉(zhuǎn)至水解釜,向水解釜內(nèi)滴加工藝水,工藝水為純化水,滴加結(jié)束降溫至0℃;最后將前述降溫后的物料攪拌1h后從水解釜放料至離心機(jī)進(jìn)行離心,加入工藝水漂洗固體物料,即得硝基苯酚。其中,混酸為濃硝酸和濃硫酸的混合,且濃硝酸的體積為40%,濃硫酸的體積為60%。

上述工藝在操作時與現(xiàn)有的技術(shù)相比更加容易控制,且要求的設(shè)備要求更低,工藝過程比較簡單,且副反應(yīng)降低,后期易于處理,收率較高,且純度也高,原料也不需要大量的溶劑,因此降低了原料的成本,易于推廣和使用,且其收率80.1%,純度76.2%,后期也更加易于進(jìn)一步提純。

實(shí)施例二

首先將計量好的900斤二氯苯酚投入1500l的酯化釜,并同時向酯化釜內(nèi)添加催化劑,催化劑為無水三氯化鋁,向酯化釜內(nèi)滴加三氯氧磷;其次待前述酯化釜內(nèi)的反應(yīng)完全后,降溫至室溫,將酯化釜內(nèi)的酯化料轉(zhuǎn)移至硝化釜中,攪拌降溫至3℃;再次向前述硝化釜內(nèi)開始滴加混酸,待反應(yīng)完全后,降溫至9℃;將前述降溫后的硝化釜內(nèi)物料轉(zhuǎn)至水解釜,向水解釜內(nèi)滴加工藝水,工藝水為純化水,滴加結(jié)束降溫至6℃;最后將前述降溫后的物料攪拌1h后從水解釜放料至離心機(jī)進(jìn)行離心,加入工藝水漂洗固體物料,即得硝基苯酚。其中,混酸為濃硝酸和濃硫酸的混合,且濃硝酸的體積為40-55%,濃硫酸的體積為45-60%。

上述工藝在操作時與現(xiàn)有的技術(shù)相比更加容易控制,且要求的設(shè)備要求更低,工藝過程比較簡單,且副反應(yīng)降低,后期易于處理,收率較高,且純度也高,原料也不需要大量的溶劑,因此降低了原料的成本,易于推廣和使用,且其收率88.7%,純度79.8%,后期也更加易于進(jìn)一步提純。

實(shí)施例三

首先將計量好的1000斤二氯苯酚投入1500l的酯化釜,并同時向酯化釜內(nèi)添加催化劑,催化劑為無水三氯化鋁,向酯化釜內(nèi)滴加三氯氧磷;其次待前述酯化釜內(nèi)的反應(yīng)完全后,降溫至室溫,將酯化釜內(nèi)的酯化料轉(zhuǎn)移至硝化釜中,攪拌降溫至5℃;再次向前述硝化釜內(nèi)開始滴加混酸,待反應(yīng)完全后,降溫至12℃;將前述降溫后的硝化釜內(nèi)物料轉(zhuǎn)至水解釜,向水解釜內(nèi)滴加工藝水,工藝水為純化水,滴加結(jié)束降溫至10℃;最后將前述降溫后的物料攪拌2h后從水解釜放料至離心機(jī)進(jìn)行離心,加入工藝水漂洗固體物料,即得硝基苯酚。其中,混酸為濃硝酸和濃硫酸的混合,且濃硝酸的體積為55%,濃硫酸的體積為45%。

上述工藝在操作時與現(xiàn)有的技術(shù)相比更加容易控制,且要求的設(shè)備要求更低,工藝過程比較簡單,且副反應(yīng)降低,后期易于處理,收率較高,且純度也高,原料也不需要大量的溶劑,因此降低了原料的成本,易于推廣和使用,且其收率86.2%,純度77.3%,后期也更加易于進(jìn)一步提純。

實(shí)施例四

首先將計量好的920斤二氯苯酚投入1500l的酯化釜,并同時向酯化釜內(nèi)添加催化劑,催化劑為無水三氯化鋁,向酯化釜內(nèi)滴加三氯氧磷;其次待前述酯化釜內(nèi)的反應(yīng)完全后,降溫至室溫,將酯化釜內(nèi)的酯化料轉(zhuǎn)移至硝化釜中,攪拌降溫至3℃;再次向前述硝化釜內(nèi)開始滴加混酸,待反應(yīng)完全后,降溫至8~12℃;將前述降溫后的硝化釜內(nèi)物料轉(zhuǎn)至水解釜,向水解釜內(nèi)滴加工藝水,工藝水為純化水,滴加結(jié)束降溫至8℃;最后將前述降溫后的物料攪拌1.5h后從水解釜放料至離心機(jī)進(jìn)行離心,加入工藝水漂洗固體物料,即得硝基苯酚。其中,混酸為濃硝酸和濃硫酸的混合,且濃硝酸的體積為45%,濃硫酸的體積為55%。

上述工藝在操作時與現(xiàn)有的技術(shù)相比更加容易控制,且要求的設(shè)備要求更低,工藝過程比較簡單,且副反應(yīng)降低,后期易于處理,收率較高,且純度也高,原料也不需要大量的溶劑,因此降低了原料的成本,易于推廣和使用,且其收率83.1%,純度77.9%,后期也更加易于進(jìn)一步提純。

實(shí)施例五

首先將計量好的980斤二氯苯酚投入1500l的酯化釜,并同時向酯化釜內(nèi)添加催化劑,催化劑為無水三氯化鋁,向酯化釜內(nèi)滴加三氯氧磷;其次待前述酯化釜內(nèi)的反應(yīng)完全后,降溫至室溫,將酯化釜內(nèi)的酯化料轉(zhuǎn)移至硝化釜中,攪拌降溫至4℃;再次向前述硝化釜內(nèi)開始滴加混酸,待反應(yīng)完全后,降溫至11℃;將前述降溫后的硝化釜內(nèi)物料轉(zhuǎn)至水解釜,向水解釜內(nèi)滴加工藝水,工藝水為純化水,滴加結(jié)束降溫至8℃;最后將前述降溫后的物料攪拌1.8h后從水解釜放料至離心機(jī)進(jìn)行離心,加入工藝水漂洗固體物料,即得硝基苯酚。其中,混酸為濃硝酸和濃硫酸的混合,且濃硝酸的體積為52%,濃硫酸的體積為48%。

上述工藝在操作時與現(xiàn)有的技術(shù)相比更加容易控制,且要求的設(shè)備要求更低,工藝過程比較簡單,且副反應(yīng)降低,后期易于處理,收率較高,且純度也高,原料也不需要大量的溶劑,因此降低了原料的成本,易于推廣和使用,且其收率86.1%,純度79.1%,后期也更加易于進(jìn)一步提純。

以上所述僅為本發(fā)明的較佳實(shí)施例而已,并不用以限制本發(fā)明,凡在本發(fā)明的精神和原則之內(nèi)所作的任何修改、等同替換和改進(jìn)等,均應(yīng)包含在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。

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