本實用新型涉及制糖和智能控制技術(shù)領(lǐng)域,尤其是一種高效利用糖廠汽凝水智能控制系統(tǒng)。
背景技術(shù):
作為食品行業(yè)的基礎(chǔ)工業(yè)及多種產(chǎn)品的原料工業(yè),制糖工業(yè)在國民經(jīng)濟中占有重要地位,制糖工業(yè)也是輕工領(lǐng)域有機污染比較嚴重的工業(yè)之一。目前,制糖工業(yè)在清潔生產(chǎn)和污染防治工作中取得了較大的進展。經(jīng)過技術(shù)改造,已實現(xiàn)了部分用水循環(huán)生產(chǎn),主要解決了:蒸發(fā)、煮糖抽真空和蒸汽冷凝用水進行循環(huán)使用;I效蒸發(fā)汽凝水作為鍋爐補給水;鍋爐除塵及水沖灰用水的循環(huán)使用;汽輪發(fā)電機的冷卻水作為全廠用水補充,解決了糖廠生產(chǎn)用水量的50-60%左右,大大減少外源水的用量。但是目前糖廠生產(chǎn)的用水量仍為每噸甘蔗4~6噸,甘蔗自身水分還沒得到充分利用。與先進國家相比,噸成品耗水量仍有較大差距。
目前,制糖廠水系統(tǒng)主要存在的主要問題之一是,多效蒸發(fā)系統(tǒng)的II效汽凝水因技術(shù)、設(shè)備等多方面原因,有時含糖分超過50ppm(汽凝水回用于鍋爐補給水質(zhì)要求為:所含糖分小于25ppm以下),不能全部回鍋爐充分利用。目前大多數(shù)企業(yè)的II效汽凝水均直接排入循環(huán)水系統(tǒng)。II效汽凝水直接排入循環(huán)水系統(tǒng)會造成循環(huán)水系統(tǒng)CODcr值的升高,循環(huán)水的“富營養(yǎng)化”現(xiàn)象加劇,進而影響整個生產(chǎn)工藝。且該部分水水溫較高(一般在60℃以上),直排會造成能源損失及循環(huán)水系統(tǒng)的蒸發(fā)損失加大,浪費水資源。由于這些循環(huán)使用的汽凝水來自于蒸發(fā)的糖液,帶有一定的糖分,如果汽凝水中糖分濃度超過一定限額,一是容易引起結(jié)垢,導(dǎo)致爆管,造成重大事故;二是爐水容易起泡沫,出現(xiàn)假水位,嚴重影響鍋爐的安全運行;三是必須增加排污,導(dǎo)致?lián)p失大量熱能。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本實用新型的目的是提供一種高效利用糖廠汽凝水智能控制系統(tǒng),實現(xiàn)對糖廠蒸發(fā)或煮糖的汽凝水的糖分進行檢測,并對符合入爐標(biāo)準和不符合入爐標(biāo)準的蒸發(fā)或煮糖汽凝水進行自動分流控制,既充分利用了糖分達標(biāo)的汽凝水替代除鹽水,又阻止了超標(biāo)汽凝水入爐,最終實現(xiàn)了高效利用糖廠汽凝水、節(jié)能節(jié)水的最大化,又保證了鍋爐的安全運行,為糖廠提高綜合效益和節(jié)能減排水平發(fā)揮重要作用。
本實用新型通過下述技術(shù)方案實現(xiàn):
高效利用糖廠汽凝水智能控制系統(tǒng),該系統(tǒng)包括除氧器1、除鹽水箱2、除鹽水泵3、冷凝水泵4、汽凝水箱5、除糖分處理設(shè)備6和自動控制系統(tǒng)7;在I效蒸發(fā)汽凝水管、II效蒸發(fā)汽凝水管、除糖分處理設(shè)備6分別安裝在線糖分檢測儀01AT、04AT、07AT,在I效蒸發(fā)汽凝水管道安裝控制閥02AV和03AV、在II效蒸發(fā)汽凝水管道安裝控制閥05AV和06AV、在除糖分處理設(shè)備6出口管道安裝控制閥08AV;汽凝水箱5通過2個冷凝水泵4與除氧器1連接;除鹽水箱2通過2個除鹽水泵3與除氧器1連接;在汽凝水箱5安裝液位變送器10LT、在除鹽水箱2安裝液位變送器09LT、在除氧器1出口管道安裝流量計11FT、在除鹽水箱2出口管道安裝流量計12FT、在汽凝水箱5出口管道安裝流量計13FT;
II效蒸發(fā)汽凝水管道與煮糖、清汁一級、中和汁二級汽凝水管道為同一管道;
上述所有的在線糖分檢測儀、液位變送器、流量計和控制閥通過控制電纜與自動控制系統(tǒng)7連接。
所述自動控制系統(tǒng)7為DCS系統(tǒng)或PLC控制系統(tǒng),并預(yù)置有通訊功能。
本智能控制系統(tǒng)可以通過通訊方式與全廠乃至集團的自動化信息化系統(tǒng)連接,實現(xiàn)糖廠全流程自動化信息化。
該系統(tǒng)的控制方式為:
(1)安裝在I效蒸發(fā)汽凝水管道上的在線糖分檢測儀01AT測量到的糖分信號送到DCS或PLC控制器,當(dāng)糖分低于25PPm時,符合入爐標(biāo)準,DCS或PLC控制器輸出信號,打開達標(biāo)汽凝水控制閥02AV、關(guān)閉超標(biāo)汽凝水控制閥03AV,讓達標(biāo)的I效蒸發(fā)汽凝水經(jīng)汽凝水箱、除氧器送入鍋爐;當(dāng)糖分高于25PPm時,不符合入爐標(biāo)準,DCS或PLC控制器輸出信號,馬上關(guān)閉達標(biāo)汽凝水控制閥02AV、打開超標(biāo)汽凝水控制閥03AV,阻止超標(biāo)的I效蒸發(fā)汽凝水經(jīng)汽凝水箱5、除氧器1送入鍋爐,讓其送去處理;
(2)安裝在II效蒸發(fā)汽凝水管道上的在線糖分檢測儀04AT測量到的糖分信號送到DCS或PLC控制器,當(dāng)糖分低于25PPm時,符合入爐標(biāo)準,DCS或PLC控制器輸出信號,打開達標(biāo)汽凝水控制閥05AV、關(guān)閉超標(biāo)汽凝水控制閥06AV,讓達標(biāo)的II效蒸發(fā)汽凝水經(jīng)汽凝水箱、除氧器送入鍋爐,當(dāng)糖分高于25PPm時,不符合入爐標(biāo)準,DCS或PLC控制器輸出信號,馬上關(guān)閉達標(biāo)汽凝水控制閥05AV、打開超標(biāo)汽凝水控制閥06AV,阻止超標(biāo)的I效蒸發(fā)汽凝水經(jīng)汽凝水箱5、除氧器1送入鍋爐,讓其送去處理;
(3)安裝在除糖分處理設(shè)備6上的糖分檢測儀07AT測量到的糖分信號送到DCS或PLC控制器,當(dāng)糖分低于25PPm時,符合入爐標(biāo)準,DCS或PLC控制器輸出信號,打開控制閥08AV、讓達標(biāo)的汽凝水經(jīng)汽凝水箱、除氧器送入鍋爐,當(dāng)糖分高于25PPm時,不符合入爐標(biāo)準,DCS或PLC控制器輸出信號,馬上關(guān)閉08AV、阻止超標(biāo)的汽凝水經(jīng)汽凝水箱5、除氧器1送入鍋爐,讓其繼續(xù)處理。
自動控制系統(tǒng)7根據(jù)達標(biāo)汽凝水的流量信號12FT、除氧器出口流量信號11FT、除鹽水箱出口流量信號13FT智能地自動調(diào)節(jié)除鹽水流量:除氧器1出口的水是送入鍋爐的,其流量11FT是固定的,按照生產(chǎn)要求,11FT=12FT+13FT,達標(biāo)汽凝水的流量信號12FT由于含糖分不一定達標(biāo),所以是波動的,本智能控制系統(tǒng)能根據(jù)這三個流量信號在優(yōu)先使用達標(biāo)汽凝水12FT的前提下,不足的水量由本智能控制系統(tǒng)控制除鹽水流量13FT補充。
本智能控制系統(tǒng)可以通過通訊方式與全廠乃至集團的自動化信息化系統(tǒng)連接,實現(xiàn)糖廠全流程自動化信息化。
本實用新型的優(yōu)點是:
1、實現(xiàn)對糖廠蒸發(fā)或煮糖的汽凝水的糖分進行檢測,并對符合入爐標(biāo)準和不符合入爐標(biāo)準的蒸發(fā)或煮糖汽凝水進行自動分流控制,既充分利用了糖分達標(biāo)的汽凝水替代除鹽水,又阻止了超標(biāo)汽凝水入爐,最終實現(xiàn)了高效利用糖廠汽凝水、節(jié)能節(jié)水的最大化,又保證了鍋爐的安全運行,為糖廠提高綜合效益和節(jié)能減排水平發(fā)揮重要作用;
2、本系統(tǒng)是高效利用糖廠汽凝水、保障生產(chǎn)安全、有效節(jié)能減排、提高效益的智能化控制系統(tǒng),還可以避免因含糖分超標(biāo)進入鍋爐導(dǎo)致鍋爐爆管而停產(chǎn)維修所造成的動輒數(shù)十萬甚至數(shù)百萬元的損失;
3、本系統(tǒng)還可以與企業(yè)或集團的信息化管理系統(tǒng)實現(xiàn)無縫集成,相關(guān)數(shù)據(jù)自動傳入信息化管理系統(tǒng),實現(xiàn)自動分類、統(tǒng)計、優(yōu)化,為制糖企業(yè)的原料采購、物料管理、生產(chǎn)平衡調(diào)度、財務(wù)管理、人力資源合理調(diào)配、設(shè)備智能管理、全面質(zhì)量管理提供快速、準確、全面的數(shù)據(jù),為管理者正確決策打下堅實的基礎(chǔ),可以全面提高企業(yè)的生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本、節(jié)能減排、提高綜合效益;
4、本系統(tǒng)成本低,收效高,僅需要約一百萬元的投入就可以為糖廠每個榨季創(chuàng)造千萬元以上的綜合效益,若在我國的制糖行業(yè)推廣使用,將會給整個行業(yè)帶來巨額的經(jīng)濟和節(jié)能減排效益。
附圖說明
圖1是本實用新型高效利用糖廠汽凝水智能控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖;
其中,圖中標(biāo)號及名稱為:除氧器1、除鹽水箱2、除鹽水泵3、冷凝水泵4、汽凝水箱5、除糖分處理設(shè)備6、自動控制系統(tǒng)7。
具體實施方式
下面結(jié)合附圖對本實用新型做進一步說明。
高效利用糖廠汽凝水智能控制系統(tǒng),該系統(tǒng)包括除氧器1、除鹽水箱2、除鹽水泵3、冷凝水泵4、汽凝水箱5、除糖分處理設(shè)備6和自動控制系統(tǒng)7;在I效蒸發(fā)汽凝水管、II效蒸發(fā)汽凝水管、除糖分處理設(shè)備6分別安裝在線糖分檢測儀01AT、04AT、07AT,在I效蒸發(fā)汽凝水管道安裝控制閥02AV和03AV、在II效蒸發(fā)汽凝水管道安裝控制閥05AV和06AV、在除糖分處理設(shè)備6出口管道安裝控制閥08AV;汽凝水箱5通過2個冷凝水泵4與除氧器1連接;除鹽水箱2通過2個除鹽水泵3與除氧器1連接;在汽凝水箱5安裝液位變送器10LT、在除鹽水箱2安裝液位變送器09LT、在除氧器1出口管道安裝流量計11FT、在除鹽水箱2出口管道安裝流量計12FT、在汽凝水箱5出口管道安裝流量計13FT;
II效蒸發(fā)汽凝水管道與煮糖、清汁一級、中和汁二級汽凝水管道為同一管道;
上述所有的在線糖分檢測儀、液位變送器、流量計和控制閥通過控制電纜與自動控制系統(tǒng)7連接。
所述自動控制系統(tǒng)7為DCS系統(tǒng)或PLC控制系統(tǒng),并預(yù)置有通訊功能。
本智能控制系統(tǒng)可以通過通訊方式與全廠乃至集團的自動化信息化系統(tǒng)連接,實現(xiàn)糖廠全流程自動化信息化。
該系統(tǒng)的控制方式為:
(1)安裝在I效蒸發(fā)汽凝水管道上的在線糖分檢測儀01AT測量到的糖分信號送到DCS或PLC控制器,當(dāng)糖分低于25PPm時,符合入爐標(biāo)準,DCS或PLC控制器輸出信號,打開達標(biāo)汽凝水控制閥02AV、關(guān)閉超標(biāo)汽凝水控制閥03AV,讓達標(biāo)的I效蒸發(fā)汽凝水經(jīng)汽凝水箱、除氧器送入鍋爐;當(dāng)糖分高于25PPm時,不符合入爐標(biāo)準,DCS或PLC控制器輸出信號,馬上關(guān)閉達標(biāo)汽凝水控制閥02AV、打開超標(biāo)汽凝水控制閥03AV,阻止超標(biāo)的I效蒸發(fā)汽凝水經(jīng)汽凝水箱5、除氧器1送入鍋爐,讓其送去處理;
(2)安裝在II效蒸發(fā)汽凝水管道上的在線糖分檢測儀04AT測量到的糖分信號送到DCS或PLC控制器,當(dāng)糖分低于25PPm時,符合入爐標(biāo)準,DCS或PLC控制器輸出信號,打開達標(biāo)汽凝水控制閥05AV、關(guān)閉超標(biāo)汽凝水控制閥06AV,讓達標(biāo)的II效蒸發(fā)汽凝水經(jīng)汽凝水箱、除氧器送入鍋爐,當(dāng)糖分高于25PPm時,不符合入爐標(biāo)準,DCS或PLC控制器輸出信號,馬上關(guān)閉達標(biāo)汽凝水控制閥05AV、打開超標(biāo)汽凝水控制閥06AV,阻止超標(biāo)的I效蒸發(fā)汽凝水經(jīng)汽凝水箱5、除氧器1送入鍋爐,讓其送去處理;
(3)安裝在除糖分處理設(shè)備6上的糖分檢測儀07AT測量到的糖分信號送到DCS或PLC控制器,當(dāng)糖分低于25PPm時,符合入爐標(biāo)準,DCS或PLC控制器輸出信號,打開控制閥08AV、讓達標(biāo)的汽凝水經(jīng)汽凝水箱、除氧器送入鍋爐,當(dāng)糖分高于25PPm時,不符合入爐標(biāo)準,DCS或PLC控制器輸出信號,馬上關(guān)閉08AV、阻止超標(biāo)的汽凝水經(jīng)汽凝水箱5、除氧器1送入鍋爐,讓其繼續(xù)處理。
自動控制系統(tǒng)7根據(jù)達標(biāo)汽凝水的流量信號12FT、除氧器出口流量信號11FT、除鹽水箱出口流量信號13FT,智能地自動調(diào)節(jié)除鹽水流量:除氧器1出口的水是送入鍋爐的,其流量11FT是固定的,按照生產(chǎn)要求,11FT=12FT+13FT,達標(biāo)汽凝水的流量信號12FT由于含糖分不一定達標(biāo),所以是波動的,本智能控制系統(tǒng)能根據(jù)這三個流量信號在優(yōu)先使用達標(biāo)汽凝水12FT的前提下,不足的水量由本智能控制系統(tǒng)控制除鹽水流量13FT補充。
本智能控制系統(tǒng)可以通過通訊方式與全廠乃至集團的自動化信息化系統(tǒng)連接,實現(xiàn)糖廠全流程自動化信息化。
應(yīng)用實施例:
在廣西貴港某中型糖廠應(yīng)用本申請的高效利用糖廠汽凝水智能控制系統(tǒng),該糖廠榨季為120天,其榨糖量為10000噸/日。Ⅰ效蒸發(fā)汽凝水約4164噸/天,Ⅱ效汽凝水約3640噸/天,經(jīng)過統(tǒng)計得到:
1、節(jié)省外源水3640噸/天,工商業(yè)用水:4.10元/噸算,就節(jié)省
3640噸/天x4.1元/噸=14924元/天;
2、節(jié)省外源水凈化處理費用:
3640噸/天x 0.5元/噸=1820元/天:
3、節(jié)省化學(xué)水處理費用5990元/天:
(1)總消耗電能成本402.45kW x 24小時x 0.5元/度=4829.4元/天
(2)人工費按80元一天每人,需要2人 2x80=160元/天
(3)消耗的化學(xué)藥品約1000元/天
4、節(jié)省把常溫20℃水加熱到符合入爐標(biāo)準的125℃所需要的費用72000元/天:
20℃水熱值為84kj/kg ,125℃飽和水熱值為525kj/kg ,198℃、0.294MPa 的加熱蒸汽熱值為2862kj/kg
把常溫20℃水加熱到125℃所需要的198℃、0.294MPa 蒸汽:D=80x103x2x(525-84)/98%x(2862-525)=30.8t/h
這30.8t/h的蒸汽,含有的熱能為30.8x103x 2862=88149600kj/h
1噸國標(biāo)標(biāo)煤=7000kcal/kg=7000×4.1868J=29307.6kJ≈29307kJ
因此,30.8t/h的蒸汽折標(biāo)煤=88149600/29307≈3008kg/h=3t/h
標(biāo)煤價格按1000元/t算,則每天節(jié)省1000x3x24=72000元/天
5、節(jié)省把105℃Ⅱ效汽凝水降溫到40℃常溫所消耗的冷卻水費用39450元/天:
Ⅱ效汽凝水3640t/天,105℃,熱值為440kj/kg,需要用15℃熱值為63kj/kg的水冷卻到40℃(熱值為168kj/kg)需要冷卻水的流量為:
D=3640x1000x(440-168)/98%x(168-63)= 9621768.71 kg/天=9621.8 t/天
冷卻水按:工商業(yè)用水:4.10元/立方米算
則需要 9621.8 t/天 x 4.1元/立方米≈39450元/天
6、節(jié)?、蛐畯?05℃到40℃被白白浪費的熱能折33783元/天:
Ⅱ效汽凝水從105℃到40℃浪費掉的熱能:
(440-168)x3640x1000=990080x1000kj/天
1噸國標(biāo)標(biāo)煤=7000kcal/kg=7000×4.1868kJ/kg=29307.6kJ/kg≈29307kJ/kg
因此,折算為標(biāo)煤=990080x1000/29307≈33783kg/天=33.783t/天
標(biāo)煤價格按1000元/t算,則每天需要1000x33.783=33783元/天
結(jié)論
綜上所述,日榨10000噸的糖廠采用本系統(tǒng)能有效利用Ⅱ效汽凝水,每天可以節(jié)省:
14924元+1820元+5990元+72000元+39450元+33783元
=167967元≈16.8萬元
糖廠榨季一般為120天,那么一個榨季就節(jié)?。?/p>
16.8萬元x120天=2016萬元
由此推算,日榨20000噸的大型糖廠如果能采用本系統(tǒng)有效利用Ⅱ效汽凝水,那么,一個榨季就能節(jié)省約4032萬元。