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一種提高燃煤發(fā)電鍋爐脫硝入口煙溫的裝置的制作方法

文檔序號:11232063閱讀:798來源:國知局

本發(fā)明涉及火力發(fā)電技術(shù)領(lǐng)域,具體來說,涉及一種提高燃煤發(fā)電鍋爐脫硝入口煙溫的裝置。



背景技術(shù):

隨著現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展,伴隨環(huán)境污染越發(fā)嚴重,國家對企業(yè)環(huán)保達標排放也隨之逐步升級,在現(xiàn)代火力燃煤發(fā)電鍋爐技術(shù)方面,脫硝達標排放已全面推廣,要求火力發(fā)電機組進行脫硝改造,降低氮化物的排放量。以發(fā)耳電廠4*600mw機組為例,該機組經(jīng)過脫硝改造后,使氮化物排放達標,但改造后,機組安全穩(wěn)定運行方面產(chǎn)生了許多新的問題,其中最大問題就是機組低負荷運行時,由于脫硝入口煙溫較低,scr系統(tǒng)催化劑性能下降,nox還原性能下降,為控制nox排放達標,就只能采取加大噴氨量參與nox還原反應(yīng),從而降低nox排放值,帶來的后果就是氨氣過噴,由于燃煤鍋爐煙氣中含有硫分,大量氨氣就會與so2反應(yīng)生成硫酸氫氨,硫酸氫氨具有很強的粘附性及一定的腐蝕性,從而大量粘附在空預(yù)器蓄熱面上,造成空預(yù)器堵塞嚴重,運行時間長了嚴重威脅機組帶負荷能力及機組安全。



技術(shù)實現(xiàn)要素:

有鑒于此,本發(fā)明的目的是提供一種提高燃煤發(fā)電鍋爐脫硝入口煙溫的裝置,以解決機組低負荷運行時由于脫硝入口煙溫較低導(dǎo)致氨氣過噴而存在的技術(shù)問題。

本發(fā)明通過以下技術(shù)方案解決上述技術(shù)問題:

一種提高燃煤發(fā)電鍋爐脫硝入口煙溫的裝置,包括一級省煤器、二級省煤器、煙道、scr反應(yīng)器、給水結(jié)構(gòu)以及汽包,一級省煤器和二級省煤器分別設(shè)置在煙道的兩端,汽包設(shè)置在一級省煤器上,一級省煤器和二級省煤器上均連接有給水結(jié)構(gòu),煙道的中間部位設(shè)有scr反應(yīng)器。

所述煙道采用護板結(jié)構(gòu)。

所述煙道為“s”型結(jié)構(gòu)。

所述汽包水側(cè)與省煤器之間設(shè)置有循環(huán)泵。

所述煙道上設(shè)置有流量控制閥。

所述煙道的橫截面積由一級省煤器向二級省煤器方向逐漸變小。

本發(fā)明的有益效果在于:將原有省煤器改造成兩級省煤器,減少煙氣流經(jīng)一級省煤器的換熱,提升脫硝入口煙溫,再經(jīng)過脫硝后,流經(jīng)二級省煤器,從而達到降低排煙熱損失,提高機組經(jīng)濟性。

附圖說明

圖1為本發(fā)明的正視圖。

圖中:1~汽包;2~一級省煤器;3~煙道;4~scr反應(yīng)器;5~二級省煤器;6~給水結(jié)構(gòu)。

具體實施方式

為了方便本領(lǐng)域的技術(shù)人員理解,下面將結(jié)合實施例和附圖對本發(fā)明做進一步的描述。實施例僅僅是對該發(fā)明的舉例說明,不是對本發(fā)明的限定,實施例中未作具體說明的步驟均是已有技術(shù),在此不做詳細描述。

實施例一

一種提高燃煤發(fā)電鍋爐脫硝入口煙溫的裝置,如圖1所示,包括一級省煤器2、scr反應(yīng)器4、二級省煤器5、煙道3、給水結(jié)構(gòu)6以及汽包1,一級省煤器2和二級省煤器5分別安裝在煙道3的兩端,煙道3的中間部位設(shè)有scr反應(yīng)器4,汽包1通過連接管連接在一級省煤器2上,一級省煤器2和二級省煤器5上均連接有給水結(jié)構(gòu)6。

所述煙道3采用護板結(jié)構(gòu),煙道3為“s”型結(jié)構(gòu)。

所述煙道3上設(shè)置有流量控制閥,通過流量控制閥來控制煙道3內(nèi)通過的煙氣的流量。

所述汽包1水側(cè)與一級省煤器2之間設(shè)置有循環(huán)泵。在汽包1與以及一級省煤器2之間安裝有循環(huán)泵,在鍋爐運行過程中,飽和水經(jīng)過循環(huán)泵打至一級省煤器2與汽包1形成水循環(huán),使汽包飽和水在一級省煤器2內(nèi)進行吸熱,從而控制一級省煤器2的溫度。

所述煙道3的橫截面積由一級省煤器2向二級省煤器5方向逐漸變小。使煙氣在煙道3流動過程中受到的壓力逐漸增大,流速加快,避免自然沉降積灰,確保煙道暢通,有效避免了鍋爐的非計劃停運,提高鍋爐運行效率。

以發(fā)耳電廠為例,火力燃煤發(fā)電鍋爐機組負荷300mw時,環(huán)境溫度稍低時,脫硝入口煙溫經(jīng)省煤器換熱后溫度只有305℃左右,而scr系統(tǒng)對煙溫要求在315-400℃范圍內(nèi)運行,在315-400℃時催化劑的催化效果最好,反之溫度偏低會造成氨氣過噴。本發(fā)明就是在保證機組經(jīng)濟性同時,保證脫硝穩(wěn)定運行,將原有省煤器改造成兩級省煤器,減少煙氣流經(jīng)一級省煤器2的換熱,提升脫硝入口煙溫,再經(jīng)過脫硝后,流經(jīng)二級省煤器5,從而達到降低排煙熱損失,提高機組經(jīng)濟性。

以上所述,僅是本發(fā)明的較好實例,并非對本發(fā)明作任何形式上的限制,任何未脫離本發(fā)明技術(shù)方案內(nèi)容,依據(jù)本發(fā)明的技術(shù)實質(zhì)對以上實例所作的任何簡單修改、變換材料等同變化與修飾,均仍屬于本發(fā)明技術(shù)方案的范圍內(nèi)。



技術(shù)特征:

技術(shù)總結(jié)
本發(fā)明公開了一種提高燃煤發(fā)電鍋爐脫硝入口煙溫的裝置,包括一級省煤器、二級省煤器、煙道、給水結(jié)構(gòu)以及汽包,一級省煤器和二級省煤器分別設(shè)置在煙道的兩端,汽包設(shè)置在一級省煤器上,一級省煤器和二級省煤器上均連接有給水結(jié)構(gòu),煙道的中間部位設(shè)有SCR反應(yīng)器。將原有省煤器改造成兩級省煤器,減少煙氣流經(jīng)一級省煤器的換熱,提升脫硝入口煙溫,再經(jīng)過脫硝后,流經(jīng)二級省煤器,從而達到降低排煙熱損失,提高機組經(jīng)濟性。

技術(shù)研發(fā)人員:周任重;閔強
受保護的技術(shù)使用者:大唐貴州發(fā)耳發(fā)電有限公司
技術(shù)研發(fā)日:2017.06.06
技術(shù)公布日:2017.09.12
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