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一種一體化填料氨氧化內循環(huán)短程反硝化工藝的制作方法

文檔序號:4845277閱讀:298來源:國知局
專利名稱:一種一體化填料氨氧化內循環(huán)短程反硝化工藝的制作方法
技術領域
本發(fā)明涉及一種處理高氨氮、低碳氮比的含氨廢水的新技術,屬于污水處理領域 技術。
背景技術
傳統(tǒng)的生物脫氮工藝如A/0工藝、A2/0工藝等普遍存在著基建投資和運行費用較 高、運行控制復雜等不足。近年來,已開發(fā)出的新型生物脫氮工藝有短程硝化_反硝化工 藝、同步硝化-反硝化工藝、半硝化(SHARON)工藝、限氧自養(yǎng)硝化-反硝化(OLAND)工藝 等,這些工藝雖能大大節(jié)省曝氣量,而且能大大減少反硝化階段中碳源的加入,但實際生產(chǎn) 中工藝操作復雜,需要添加碳源,成本增加較多。ANAMMOX(Anaerobic Ammonia Oxidation) 工藝是以硝酸鹽為電子受體、以氨作為直接電子供體,將硝酸鹽、亞硝酸氮轉化為氮氣的反 硝化反應,該反應不需要碳源,較好地解決了反硝化碳源問題。但氨氧化細菌培養(yǎng)條件嚴 格,培養(yǎng)周期長,進水中濃度高的氨氮對硝化菌起抑制作用,且工藝流程長,占地面積大,運 行維護不便。故一般情況下ANAMMOX工藝很難獨立在實踐中采用。

發(fā)明內容
針對上述問題,本發(fā)明提出一種一體化填料氨氧化內循環(huán)短程反硝化工藝。本發(fā)明采用工藝流程如圖1所示。本發(fā)明采用矩形反應單元布置,具體采用如下技術方案一種一體化填料氨氧化內循環(huán)短程反硝化工藝,采用矩形反應單元布置,包括進 水混合區(qū)、亞硝化區(qū)、沉淀區(qū)、氨氧化區(qū)、分離區(qū),該工藝為①首先廢水進入配水井,按1 1的比例分配為兩部分,其中一部分進入進水混合 區(qū),另一部分進入氨氧化區(qū),通過引入并調節(jié)回流水水量,使混合廢水氨氮濃度降至300mg/ L以下;②經(jīng)過稀釋后的廢水進入亞硝化區(qū),在該區(qū)加入錳改性海綿填料,控制曝氣量,使 溶解氧濃度在1. 0 1. 5mg/L,pH控制在8. 0 8. 3,溫度控制在28°C,水力停留時間12h ;③經(jīng)上述處理的廢水以重力自流方式進入沉淀區(qū),在該區(qū)設有污泥回流泵,與亞 硝化區(qū)實現(xiàn)污泥連續(xù)回流,其回流比為20% ;④經(jīng)沉淀后的廢水流入氨氧化區(qū),與配水井分配的另一份進水混合,在氨氧化區(qū) 加入錳改性海綿填料,提高溫度至32°c,調節(jié)pH8. 0,堿度(以CaCO3計)300mg/L,水力停留 時間12h ;⑤反應后的混合廢水進入分離區(qū),在分離區(qū)設有污泥回流泵,與氨氧化區(qū)實現(xiàn)連 續(xù)污泥回流,回流比為20% ;⑥分離區(qū)部分上清液通過水泵進入進水混合區(qū),另外一部分直接外排。上述所述 的錳改性海綿填料選用商業(yè)海綿,制成Icm3的小立方體,于5%錳離子溶液中浸泡24h,然 后烘干,并按容器體積的40% 50%加入。
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本發(fā)明具有以下顯著特點本發(fā)明的亞硝化與氨氧化區(qū)分別為兩個獨立單元,便于兩類細菌按最優(yōu)化方式培 養(yǎng),增加實際運行中的可靠性。氨氧化出水回流至進水混合區(qū),起到稀釋進水的目的,降低 進水氨氮濃度對硝化菌或亞硝化菌的生長的抑制。該工藝以亞硝化區(qū)為主體工藝,氨氧化 區(qū)在其外回流上,可以避免將二者串聯(lián)后,由于亞硝化單元出水不能含有一定量的氨氮和 亞硝酸鹽時,后續(xù)氨氧化單元內的細菌就無法生存的難題。


圖1是本發(fā)明工藝流程示意圖,其中1為進水混合區(qū),2為亞硝化區(qū),3為沉淀區(qū),4 為氨氧化區(qū),5為分離區(qū)
五、實施例首先廢水經(jīng)泵提升進入配水井,然后按1 1的比例分配為兩部分,其中一部分進 入進水混合區(qū)1,另一部分進入氨氧化區(qū)4。通過調節(jié)回流水水量,使混合廢水氨氮濃度降 至300mg/L以下。在該區(qū)混合后,進入亞硝化區(qū)2,在該區(qū)加入錳改性海綿填料,控制曝氣 量,使溶解氧濃度在1. 0 1. 5mg/L。pH維持在8. 0左右,溫度在28°C左右,水力停留時間 在12h左右,根據(jù)實際運行情況,適當延長或縮短水力停留時間,使廢水中氨氮轉化為硝酸 鹽或亞硝酸鹽,然后進入沉淀區(qū)3,在該區(qū)設置污泥回流泵,與亞硝化區(qū)2實現(xiàn)回流,其回流 比為20%,采用連續(xù)回流方式。沉淀后混合液流入氨氧化區(qū)4,與配水井分配的另一部分進 水混合。在該區(qū)加入錳改性海綿填料,提高溫度至32°C左右,調節(jié)pH8. 0,堿度(以CaCO3 計)300mg/L左右,培養(yǎng)氨氧化細菌,使混合液中的氨氮和硝酸鹽和亞硝酸鹽發(fā)生氨氧化作 用,水力停留時間在12h左右。然后流入分離區(qū)5,此時正常情況下氨氮濃度小于20mg/L.同 時該區(qū)設置污泥回流泵,與氨氧化區(qū)4實現(xiàn)污泥回流,回流比為20%,采用連續(xù)回流方式。 在分離區(qū)5部分上清液通過水泵進入進水混合區(qū)1中,對進水中的氨氮起到稀釋作用,另一 部分直接外排。
權利要求
一種一體化填料氨氧化內循環(huán)短程反硝化工藝,采用矩形反應單元布置,包括進水混合區(qū)、亞硝化區(qū)、沉淀區(qū)、氨氧化區(qū)、分離區(qū),其特征在于該工藝為①首先廢水進入配水井,按1∶1的比例分配為兩部分,其中一部分進入進水混合區(qū),另一部分進入氨氧化區(qū),通過引入并調節(jié)回流水水量,使混合廢水氨氮濃度降至300mg/L以下;②經(jīng)過稀釋后的廢水進入亞硝化區(qū),在該區(qū)加入錳改性海綿填料,控制曝氣量,使溶解氧濃度在1.0~1.5mg/L,pH控制在8.0~8.3,溫度控制在28℃,水力停留時間12h;③經(jīng)上述處理的廢水以重力自流方式進入沉淀區(qū),在該區(qū)設有污泥回流泵,與亞硝化區(qū)實現(xiàn)污泥連續(xù)回流,其回流比為20%;④經(jīng)沉淀后的廢水流入氨氧化區(qū),與配水井分配的另一份進水混合,在氨氧化區(qū)加入錳改性海綿填料,提高溫度至32℃,調節(jié)pH8.0,堿度(以CaCO3計)300mg/L,水力停留時間12h;⑤反應后的混合廢水進入分離區(qū),在分離區(qū)設有污泥回流泵,與氨氧化區(qū)實現(xiàn)連續(xù)污泥回流,回流比為20%;⑥分離區(qū)部分上清液通過水泵進入進水混合區(qū),另外一部分直接外排。
2.根據(jù)權利要求1所述的一種一體化填料氨氧化內循環(huán)短程反硝化工藝,其特征在于 錳改性海綿填料選用商業(yè)海綿,制成Icm3的小立方體,于5%錳離子溶液中浸泡24h,然后 烘干,并按容器體積的40% 50%投加。
全文摘要
本發(fā)明涉及一種處理高氨氮、低碳氮比的含氨廢水的技術,屬于污水處理領域。本發(fā)明采用矩形反應單元布置,包括進水混合區(qū)、亞硝化區(qū)、沉淀區(qū)、氨氧化區(qū)、分離區(qū),在亞硝化區(qū)和氨氧化區(qū)加入錳改性海綿填料,以維持亞硝化菌的良好生長,保證除氮效果,同時,使混合液中剩余的氨氮和硝酸鹽和亞硝酸鹽發(fā)生氨氧化作用,提高廢水治理效果。
文檔編號C02F9/14GK101967030SQ20101029111
公開日2011年2月9日 申請日期2010年9月26日 優(yōu)先權日2010年9月26日
發(fā)明者李超娜, 謝曉琳, 陳皓, 黃理輝 申請人:山東大學
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