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一種合成氨工業(yè)廢水中氨氮脫除方法

文檔序號:4814086閱讀:866來源:國知局
專利名稱:一種合成氨工業(yè)廢水中氨氮脫除方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及一種廢水中氨氮的脫除方法,特別是合成氨工業(yè)廢水中氨氮的脫除方法。
背景技術(shù)
合成氨工業(yè)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量含氨氮工業(yè)廢水,該行業(yè)廢水具有污染物種類多、可生化性差、碳氮比值低、氨氮含量高等特點。目前,合成氨工業(yè)廢水普通采用生化方法進行處理,特別是采用以A/0脫氮為代表的生物脫氮工藝。該工藝原理是廢水中的氨氮,在好氧的條件下被硝化菌硝化為硝態(tài)氮,大量硝態(tài)氮回流至缺氧段,在缺氧條件下,通過兼性厭氧反硝化菌作用,以廢水中有機物作為電子供體,硝態(tài)氮作為電子受體,使硝態(tài)氮被還原為氮氣,逸入大氣從而達到最終脫氮的目的。該工藝中好氧段需要的鼓風(fēng)空氣量大,動力消耗大,而且需要補充的堿量大;缺氧段需要補充大量有機碳源,在合成氨工業(yè)廢水碳氮比值低的條件下,反硝化速率低,補充有機碳源量大,操作費用高;該工藝脫氮效率低,為了提高脫氮率,必須提高回流比,但高的回流比造成缺氧段富氧化,破壞反硝化環(huán)境,降低了反硝化率,同時增加了動能消耗。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的是提供一種處理效率高,運行費用低、投資小的合成氨工業(yè)廢水中氨氮脫除方法,它可使該行業(yè)廢水排放達到國家標準。本發(fā)明技術(shù)方案包括以下內(nèi)容一種合成氨工業(yè)廢水中氨氮脫除方法,合成氨工業(yè)廢水依次進入缺氧池、厭氧池、微氧池、好氧池和沉淀池,微氧池中一部分污水回流到厭氧池,好氧池中一部分污水回流到缺氧池,沉淀池中的一部分污水回流到缺氧池的進水端。所述合成氨工業(yè)廢水先進入缺氧池中,與含有硝態(tài)氮(N03_-N)的回流混合液混合進行脫氮反應(yīng),以廢水中有機物作為電子供體,以硝態(tài)氮(NO3--N)作為電子受體,NO3--N被還原為氮氣( )脫除;缺氧池中脫氮之后的廢水進入?yún)捬醭刂?,在厭氧池中與含有亞硝態(tài)氮(NO2--N)的回流水混合進行厭氧氨氧化反應(yīng),以廢水中的氨氮(NH/-N)做電子供體,以亞硝態(tài)氮(NO2--N)為電子受體,將NH4+-N或NO2--N轉(zhuǎn)變成隊;厭氧池中含有NH4+-N的廢水進入微氧池中,進行亞硝化反應(yīng),把NH/-N氧化為NO2--N,同時微氧池中含有NO2--N的污水一部分回流到厭氧池;微氧池剩余的含有NO2--N的廢水進入好氧池中,進行硝化反應(yīng),NO2--N被氧化形成Ν03_-Ν,好氧池中含有Ν03_-Ν的廢水一部分通過回流到缺氧池進行反硝化脫氮,好氧池中剩余的含有Ν03_-Ν的廢水經(jīng)沉淀池泥水分離后達標排放,沉淀污泥回流到缺氧池。在缺氧池中的反硝化反應(yīng)是在PH=7. 5-9. 2,溶解氧(DO)小于0. 5mg/L條件下進行;在厭氧池中的反硝化反應(yīng)是在PH=7. 0-8. 5,溶解氧(DO)小于0. 2mg/L條件下進行;在微氧池中的反硝化反應(yīng)是在PH=7. 4-8. 3,溶解氧(DO)在0. 5-1. Omg/L條件下進行;在好氧池中的反硝化反應(yīng)是在PH=6. 5-8. 0,溶解氧(DO)在2. 0-4. 0mg/L條件下進行;混合液回流比為100-300%;缺氧池中水力停留時間是7-14小時;厭氧池中水力停留時間是9-12小時;微氧池中水力停留時間是18-30小時;好氧池中水力停留時間是13-17小時。本發(fā)明的好處是缺氧反硝化、厭氧氨氧化、短程硝化反硝化在同一生物處理系統(tǒng)中實現(xiàn)。實現(xiàn)短程硝化反硝化,節(jié)省25%的供氧量和40%的有機碳源,縮短反應(yīng)停留時間, 減少容積;實現(xiàn)厭氧氨氧化,降低能耗,防止二次污染;氨氮去除率高,達到99%以上;整個過程堿的消耗量減少,運行費用低。采用本發(fā)明可將COD為400-800mg/L、NH4+-N為150_450mg/L的氨氮廢水降低為 COD小于50mg/L,NH4+-N小于5mg/L,總氮小于15mg/L,低于國家一級排放標準。該工藝不僅大大提高了傳統(tǒng)合成氨工業(yè)廢水的脫氮效率,而且降低了運行費用,減少了占地面積。


圖1為合成氨工業(yè)廢水中氨氮脫除方法流程圖。
具體實施例方式實施例1
處理水量417m3/h,合成氨工業(yè)廢水中COD含量約為600mg/L,氨氮含量約為350mg/L。 合成氨工業(yè)廢水先進入缺氧池中,與含有硝態(tài)氮(Ν03_-Ν)的回流水混合進行脫氮反應(yīng),反硝化脫氮菌以廢水中有機物作為電子供體,以硝態(tài)氮(NO3--N)作為電子受體,在PH=7. 5-9. 2, 溶解氧(DO)小于0. 5mg/L條件下進行反硝化反應(yīng),使Ν03_-Ν被還原為氮氣(N2)脫除,缺氧池水力停留時間為12小時;脫氮之后的廢水進入?yún)捬醭?,在厭氧池中與含有亞硝態(tài)氮 (NO2--N)的回流水混合進行厭氧氨氧化反應(yīng),以廢水中的氨氮(NH4+-N)做電子供體,以亞硝態(tài)氮(Ν02_-Ν)為電子受體,在PH=7. 0-8. 5,溶解氧(DO)小于0. 2mg/L條件下將NH4+_N或 NO2--N轉(zhuǎn)變成N2,厭氧池水力停留時間為9小時;含有NH4+-N的廢水進入微氧池,進行亞硝化反應(yīng),在PH=7. 4-8. 3,溶解氧(DO)在0. 5-1. Omg/L條件下把NH4+_N氧化為Ν02__Ν,同時含有Ν02_-Ν的污水一部分回流到厭氧池,回流比為200%,微氧池水力停留時間為20小時;剩余的含有Ν02_-Ν的廢水進入好氧池,在PH=6. 5-8. 0,溶解氧(DO)在2. 0-4. 0mg/L條件下進行硝化反應(yīng),NO2--N被氧化形成NO3--N,含有NO3--N的廢水一部分通過回流到缺氧池進行反硝化脫氮,回流比為300%,好氧池水力停留時間為17小時,剩余廢水進入沉淀池進行泥水分離,沉淀污泥回流到缺氧池進水端,污泥回流比為80%,處理出水達標排放。系統(tǒng)總的水力停留時間約為58小時,出水水質(zhì)COD小于50mg/L,NH4+-N小于5mg/L,總氮小于15mg/L。實施例2
處理水量210m3/h,合成氨工業(yè)廢水中COD含量約為450mg/L,氨氮含量約為250mg/L。 合成氨工業(yè)廢水先進入缺氧池中,與含有硝態(tài)氮(Ν03_-Ν)的回流水混合進行脫氮反應(yīng),反硝化脫氮菌以廢水中有機物作為電子供體,以硝態(tài)氮(NO3--N)作為電子受體,在PH=7. 5-9. 2, 溶解氧(DO)小于0. 5mg/L條件下進行反硝化反應(yīng),使Ν03_-Ν被還原為氮氣(N2)脫除,缺氧池水力停留時間為7小時;脫氮之后的廢水進入?yún)捬醭?,在厭氧池中與含有亞硝態(tài)氮(NO2--N) 的回流水混合進行厭氧氨氧化反應(yīng),以廢水中的氨氮(NH/-N)做電子供體,以亞硝態(tài)氮 (Ν02_-Ν)為電子受體,在PH=7. 0-8. 5,溶解氧(DO)小于0. 2mg/L條件下將NH4+_N或Ν02__Ν 轉(zhuǎn)變成隊,厭氧池水力停留時間為9小時;含有NH4+-N的廢水進入微氧池,進行亞硝化反應(yīng), 在PH=7. 4-8. 3,溶解氧(DO)在0. 5-1. 0mg/L條件下把NH4+_N氧化為Ν02__Ν,同時含有Ν02__Ν的污水一部分回流到厭氧池,回流比為150%,微氧池3水力停留時間為25小時;剩余的含有Ν02_-Ν的廢水進入好氧池,在PH=6. 5-8. 0,溶解氧(DO)在2. 0-4. Omg/L條件下進行硝化反應(yīng),Ν02_-Ν被氧化形成Ν03_-Ν,含有Ν03_-Ν的廢水一部分通過回流到缺氧池進行反硝化脫氮,回流比為200%,好氧池水力停留時間為13小時,剩余廢水進入沉淀池進行泥水分離,沉淀污泥回流到缺氧池進水端,污泥回流比為100%,處理出水達標排放。系統(tǒng)總的水力停留時間約為54小時,出水水質(zhì)COD小于50mg/L,NH4+-N小于5mg/L,總氮小于15mg/L。
權(quán)利要求
1.一種合成氨工業(yè)廢水中氨氮脫除方法,其特征在于合成氨工業(yè)廢水依次進入缺氧池、厭氧池、微氧池、好氧池和沉淀池,微氧池中一部分污水回流到厭氧池,好氧池中一部分污水回流到缺氧池,沉淀池中的一部分污水回流到缺氧池的進水端。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的合成氨工業(yè)廢水中氨氮脫除方法,其特征在于合成氨工業(yè)廢水先進入缺氧池中,與含有硝態(tài)氮的回流混合液混合進行脫氮反應(yīng),以廢水中有機物作為電子供體,以硝態(tài)氮作為電子受體,硝態(tài)氮被還原為氮氣脫除;缺氧池中脫氮之后的廢水進入?yún)捬醭刂校趨捬醭刂信c含有亞硝態(tài)氮的回流水混合進行厭氧氨氧化反應(yīng),以廢水中的氨氮做電子供體,以亞硝態(tài)氮為電子受體,將氨氮或亞硝態(tài)氮轉(zhuǎn)變成氮氣;厭氧池中含有氨氮的廢水進入微氧池中,進行亞硝化反應(yīng),把氨氮氧化為亞硝態(tài)氮,同時微氧池中含有亞硝態(tài)氮的污水一部分回流到厭氧池;微氧池剩余的含有亞硝態(tài)氮的廢水進入好氧池中, 進行硝化反應(yīng),亞硝態(tài)氮被氧化形成硝態(tài)氮,好氧池中含有硝態(tài)氮的廢水一部分通過回流到缺氧池進行反硝化脫氮,好氧池中剩余的含有硝態(tài)氮的廢水經(jīng)沉淀池泥水分離后達標排放,沉淀污泥回流到缺氧池。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的合成氨工業(yè)廢水中氨氮脫除方法,其特征在于在缺氧池中的反硝化反應(yīng)是在PH=7. 5-9. 2,溶解氧小于0. 5mg/L條件下進行。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的合成氨工業(yè)廢水中氨氮脫除方法,其特征在于在厭氧池中的反硝化反應(yīng)是在PH=7. 0-8. 5,溶解氧小于0. 2mg/L條件下進行。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的合成氨工業(yè)廢水中氨氮脫除方法,其特征在于在微氧池中的反硝化反應(yīng)是在PH=7. 4-8. 3,溶解氧在0. 5-1. Omg/L條件下進行。
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的合成氨工業(yè)廢水中氨氮脫除方法,其特征在于在好氧池中的反硝化反應(yīng)是在PH=6. 5-8. 0,溶解氧在2. 0-4. Omg/L條件下進行。
7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的合成氨工業(yè)廢水中氨氮脫除方法,其特征在于所述混合液的回流比為100-300%。
8.根據(jù)權(quán)利要求1所述的合成氨工業(yè)廢水中氨氮脫除方法,其特征在于缺氧池中水力停留時間是7-14小時;厭氧池中水力停留時間是9-12小時;微氧池中水力停留時間是 18-30小時;好氧池中水力停留時間是13-17小時。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種合成氨工業(yè)廢水中氨氮脫除方法,合成氨工業(yè)廢水依次進入缺氧池、厭氧池、微氧池、好氧池和沉淀池,微氧池中一部分污水回流到厭氧池,好氧池中一部分污水回流到缺氧池,沉淀池中的一部分污水回流到缺氧池的進水端。本發(fā)明將缺氧反硝化、厭氧氨氧化、短程硝化反硝化在同一生物處理系統(tǒng)中實現(xiàn)。實現(xiàn)短程硝化反硝化,節(jié)省25%的供氧量和40%的有機碳源,縮短反應(yīng)停留時間,減少容積;實現(xiàn)厭氧氨氧化,降低能耗,防止二次污染;氨氮去除率高,達到99%以上;整個過程堿的消耗量減少,運行費用低。
文檔編號C02F3/30GK102515352SQ20111042965
公開日2012年6月27日 申請日期2011年12月20日 優(yōu)先權(quán)日2011年12月20日
發(fā)明者劉海芳, 劉玥, 呂晶晶, 段學(xué)軍, 龔為進 申請人:中原工學(xué)院
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