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一種處理稀土廢水中高濃度氨氮方法

文檔序號:4853957閱讀:194來源:國知局
專利名稱:一種處理稀土廢水中高濃度氨氮方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及一種處理稀土廢水中高濃度氨氮方法,屬于污水處理領(lǐng)域。
背景技術(shù)
稀土生產(chǎn)冶煉過程中制藥排放三種廢水,主要是稀土精礦焙燒尾氣噴淋凈化產(chǎn)生的酸性廢水、碳酸稀土生產(chǎn)過程產(chǎn)生的銨鹽廢水和稀土分離產(chǎn)生的銨鹽廢水。其中,稀土行業(yè)每年產(chǎn)生的廢水量達2000多萬噸,氨氮含量300 5000mg/L,超出國家排放標準十幾倍至上百倍。廢水中氨氮污染物正是稀土冶煉中產(chǎn)生的三大廢水之一,水質(zhì)指標中氨氮是引起水體富營養(yǎng)化和環(huán)境污染的一種重要污染物,它能使水失去自凈化能力,其進入人體而合成亞硝基化合物,誘發(fā)癌變,飲用水中氨氮含量過高時會引起胃腸障礙及地方性疾病的產(chǎn)生。 在處理稀土廢水中高濃度氨氮的電解法中,其優(yōu)勢在于二次污染物的減量,易于操作,遠程控制,適應(yīng)面廣等,該法能夠有效的去除氨氮及廢水中的其他污染物,但它同時也存在電耗大,成本高等缺點。為了解決這一問題,針對電解法,何緒文、劉通等在文獻中提出一種電解法去除高濃度氨氮廢水工藝的研究,該研究以鉛和釕作為基本材料,選取7 9A電流強度,NH4+與Cl—的摩爾比為I : 4的Cl—濃度,隨著電解過程中增加極板數(shù)量來提高氨氮去除速率,氨氮去除效果高,降低了一定的電耗量及成本,但該研究只針對于農(nóng)藥廢水等,對于稀土廢水中的高濃度氨氮去除效果仍不為理想,而且7 9A電流強度仍然導致電耗量大,必定帶來處理費用昂貴。針對稀土廢水中高濃度氨氮電解去除法,能夠同時做到電耗低、成本低、避免二次污染風險的文獻尚未見報道,在專利中也未能得到保護。

發(fā)明內(nèi)容
為了尋求一種能同時做到電耗低、成本低、避免二次污染風險的稀土廢水中高濃度氨氮電解去除法,本發(fā)明在于提供一種處理稀土廢水中高濃度氨氮方法,通過制備了一種具有催化活性的電極,消除周圍溶液中離子濃度的濃差極化,從而產(chǎn)生氧化還原反應(yīng)把稀上廢水中高濃度氨氮轉(zhuǎn)換為氮氣排出空氣中,氨氮去除率高達99. 8%以上,解決了現(xiàn)有技術(shù)中電壓高、能耗高的問題,避免了二次污染風險的產(chǎn)生。為達到上述目的,本發(fā)明采取的具體技術(shù)方案是
(1)取100 150目顆?;钚蕴?,在O.5MHC1溶液中浸泡2 3小時,用去離子水在超聲波的作用下中洗3遍,放入2MNa0H溶液中浸泡3 4小時,又用去離子水在超聲波的作用下沖洗3遍,自然晾干,于溫度為105°C下烘干2 3小時;
(2)把烘干后的顆粒活性炭浸入2.5M的Cu (NO3)2'I. OM的Ni ((NO3) 2混合溶液中5
6小時,自然晾干,于溫度為105°C下烘干2 3小時;
(3)把上述處理后的顆?;钚蕴佳b入空心圓柱微孔鐵殼,作為電解電極;
(4)把高濃度氨氮稀土廢水通入電解槽,加入質(zhì)量比為O.I O. 5 % NaCl固體,在36 IlOV電壓下電解3 4小時,即可。
本發(fā)明的顯著優(yōu)勢在于
(1)含有催化活性的電極,不僅具有得失電子的作用,還能消除周圍溶液中離子濃度的濃差極化;
(2)通過氧化還原反應(yīng)把稀土廢水中高濃度氨氮轉(zhuǎn)換為氮氣排出空氣中,具有電壓低,能耗低的優(yōu)點,實現(xiàn)了節(jié)能目標,避免了二次污染風險的產(chǎn)生。具體實施方案
先取100 150目顆粒活性炭,在O. 5MHC1溶液中浸泡2 3小時,用去離子水在超聲波的作用下沖洗3遍,放入2MNa0H溶液中浸泡3 4小時,又用去離子水在超聲波的作用下沖洗3遍,自然晾干,于溫度為105°C下烘干2 3小時;然后把烘干后的顆?;钚蕴拷?. 5M的Cu (NO3) 2、I. OM的Ni ((NO3) 2混合溶液中5 6小時,自然晾干,于溫度為105°C下烘干2 3小時;接著把上述處理后的顆粒活性碳裝入空心圓柱微孔鐵殼,作為電解電極;最后把高濃度氨氮稀土廢水通入電解槽,加入質(zhì)量比為O. I O. 5% NaCl固體,在36 IlOV·電壓下電解3 4小時后,測電解后的稀土廢水中氨氮濃度。實施例I :
先取105目顆?;钚蕴浚贠. 5MHC1溶液中浸泡2小時,用去離子水在超聲波的作用下沖洗3遍,放入2MNa0H溶液中浸泡4小時,又用去離子水在超聲波的作用下中洗3遍,自然晾干,于溫度為105°C下烘干2小時;然后把烘干后的顆?;钚蕴拷?. 5M的Cu(N03)2、I. OM的Ni ((NO3)2混合溶液中5小時,自然晾干,于溫度為105°C下烘干2小時;接著把上述處理后的顆粒活性碳裝入空心圓柱微孔鐵殼,作為電解電極;最后把氨氮濃度為2500mg/L的稀土廢水通入電解槽,加入質(zhì)量比為O. 1% NaCl固體,在40V電壓下電解3小時后,測得稀土廢水中氨氮濃度降到O. lmg/L. COD濃度由2000mg/L降到30mg/L,去除率高達99. 9%。實施例2
先取150目顆粒活性炭,在O. 5MHC1溶液中浸泡3小時,用去離子水在超聲波的作用下沖洗3遍,放入2MNa0H溶液中浸泡3小時,又用去離子水在超聲波的作用下沖洗3遍,自然晾干,于溫度為105°C下烘干3小時;然后把烘干后的顆粒活性炭浸入2. 5M的Cu(N03)2、I. OM的Ni ((NO3)2混合溶液中6小時,自然晾干,于溫度為105°C下烘干3小時;接著把上述處理后的顆?;钚蕴佳b入空心圓柱微孔鐵殼,作為電解電極;最后把氨氮濃度為5000mg/L的稀土廢水通入電解槽,加入質(zhì)量比為O. 5% NaCl固體,在IlOV電壓下電解4小時后,測得稀土廢水中氨氮濃度降到O. 2mg/L,C0D濃度由3000mg/L降到60mg/L,去除率高達99. 8%。實施例3
先取125目顆?;钚蕴浚贠. 5MHC1溶液中浸泡2小時,用去離子水在超聲波的作用下沖洗3遍,放入2MNa0H溶液中浸泡4小時,又用去離子水在超聲波的作用下沖洗3遍,自然晾干,于溫度為105°C下烘干3小時;然后把烘干后的顆?;钚蕴拷?. 5M的Cu(N03)2、
I.OM的Ni ((NO3)2混合溶液中5小時,自然晾干,于溫度為105°C下烘干2小時;接著把上述處理后的顆粒活性碳裝入空心圓柱微孔鐵殼,作為電解電極;最后把氨氮濃度為3500mg/L的稀土廢水通入電解槽,加入質(zhì)量比為O. 3% NaCl固體,在80V電壓下電解3小時后,測得稀土廢水中氨氮濃度降到O. lmg/L, COD濃度由2500mg/L降到50mg/L,去除率高達99. 8%。
權(quán)利要求
1. 一種處理稀土廢水中高濃度氨氮方法,其特征在于 (1)取100 150目顆?;钚蕴浚贠.5MHC1溶液中浸泡2 3小時,用去離子水在超聲波的作用下沖洗3遍,放入2MNaOH溶液中浸泡3 4小時,又用去離子水在超聲波的作用下沖洗3遍,自然晾干,于溫度為105°C下烘干2 3小時; (2)把烘干后的顆?;钚蕴拷?.5M的Cu (NO3)2'I. OM的Ni ((NO3) 2混合溶液中5 6小時,自然晾干,于溫度為105°C下烘干2 3小時; (3)把上述處理后的顆?;钚蕴佳b入空心圓柱微孔鐵殼,作為電解電極; (4)把高濃度氨氮稀土廢水通入電解槽,加入質(zhì)量比為O.I O. 5 % NaCl固體,在36 IlOV電壓下電解3 4小時,即可。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種處理稀土發(fā)水中高濃度氨氮方法。其具體步驟為先取100~150目顆?;钚蕴浚苽涞玫揭环N含有催化活性的電極,把高濃度氨氮稀土廢水通入電解槽,加入NaCl固體,在36~110V電壓下電解3~4小時后,排出的稀土廢水中氨氮濃度降低到0.2mg/L以下。本發(fā)明制備得到的顆?;钚蕴亢秃写呋钚缘碾姌O,消除周圍溶液中離子濃度的濃差極化,從而產(chǎn)生氧化還原反應(yīng)把稀土發(fā)水中高濃度氨氮轉(zhuǎn)換為氮氣排出空氣中,氨氮去除率高達99.8%以上,電壓低,能耗低,避免了二次污染風險的產(chǎn)生。
文檔編號C02F1/461GK102774933SQ20121025326
公開日2012年11月14日 申請日期2012年7月18日 優(yōu)先權(quán)日2012年7月18日
發(fā)明者張鳳娥, 雷春生, 麥源珍 申請人:常州大學
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