專利名稱:臭氧氧化—生物過濾氧化聯(lián)合處理高濃度有機廢水的方法及裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及環(huán)境工程廢水處理領(lǐng)域,具體涉及一種臭氧氧化一生物過濾氧化聯(lián)合處理高濃度有機廢水的方法及裝置,適用于釀酒、造紙、印染等高濃度(COD > 5000mg/L)有機廢水的處理。
背景技術(shù):
目前現(xiàn)有的臭氧氧化和曝氣生物濾池聯(lián)合運行的廢水聯(lián)合處理裝置,是利用臭氧脫色、殺菌消毒的作用,同時充分利用曝氣生物濾池處理負荷大、處理水質(zhì)高、占地面積小等特點,將二者結(jié)合充分發(fā)揮二者的優(yōu)勢,克服二者單獨使用時的缺點,該裝置一定程度上可以提高對有機物的去除率,明顯改善出水水質(zhì),但是仍存在以下問題:
(I)臭氧的投加量大,能耗高
因為臭氧的利用率低,因此為達到處理效果只能依靠大量地投加臭氧,結(jié)果是能耗高、運行費用高、基建投資大;而且產(chǎn)生的大量臭氧尾氣需處理,增加了能耗。(2)不能及時調(diào)節(jié)臭氧投加量
廢水的水質(zhì)在不斷變化,因缺乏及時調(diào)整臭氧投加量的有效措施,結(jié)果出現(xiàn)有時因臭氧投加量不足出水水質(zhì)變差,而有時又因為過度投加臭氧導致浪費。(3)生物過濾氧化反應器的進水SS不能過高,否則會使反應器在短時間內(nèi)達到設計的水頭損失,發(fā)生堵塞。(4)在反沖洗 操作過程中,短時間內(nèi)水力負荷較大,反沖洗出水直接回到初沉池,其會受到較大水力負荷的影響。(5)生物濾池的正常運轉(zhuǎn)需要不斷通過曝氣機曝氣,提供充足的氧氣,增加了能耗。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的就是針對現(xiàn)有技術(shù)存在的不足,提供一種臭氧利用率高,能根據(jù)水質(zhì)變化在線調(diào)節(jié)臭氧投加量,節(jié)約能源,有效防止生物過濾氧化反應器堵塞,經(jīng)處理后的出水優(yōu)于GB27631-2011要求的一種臭氧氧化一生物過濾氧化聯(lián)合處理高濃度有機廢水的方法及裝置。本發(fā)明的臭氧氧化一生物過濾氧化聯(lián)合處理高濃度有機廢水的方法,是在由提升泵、臭氧發(fā)生器、臭氧反應罐、緩沖水箱、增壓泵、生物過濾氧化反應器構(gòu)成的聯(lián)合系統(tǒng)內(nèi)完成的,包括下述步驟:
a.由臭氧發(fā)生器產(chǎn)生的高濃度臭氧,通過臭氧反應罐底部曝入,并與同時進入臭氧反應罐內(nèi)的廢水發(fā)生充分混合,使廢水中的有機物大量氧化分解并脫色;
b.利用在線臭氧監(jiān)測裝置和臭氧濃度預警系統(tǒng),以及臭氧反應罐與緩沖水箱之間所設置的溢流堰,控制臭氧反應罐中臭氧濃度在30 SOppm之間,臭氧與廢水接觸時間為20 50min ;
C.經(jīng)臭氧反應罐處理后的廢水流入緩沖水箱后再經(jīng)增壓泵從生物過濾氧化反應器底部上行進入;所述生物過濾氧化反應器的容積負荷P (COD)為I 20.0Kg/ Cm3.d),水力停留時間為O 5h;
d.廢水經(jīng)生物過濾氧化反應器過濾、吸附后,有機物濃度急劇下降,最后經(jīng)上部出水口排出;經(jīng)檢測,出水色度為8倍,COD為14.54mg/L。本發(fā)明的臭氧氧化一生物過濾氧化聯(lián)合處理高濃度有機廢水的裝置,包括: 一個提升泵,用來將高濃度有機廢水送入臭氧反應罐內(nèi);
一個臭氧發(fā)生器,用來產(chǎn)生高濃度臭氧;
一個臭氧反應罐,用來將進入其內(nèi)的廢水與臭氧混合并進行氧化反應,去除有機物并脫色;
一個增壓泵,用來將臭氧反應罐處理后的廢水送入生物過濾氧化反應器底部;
一個生物過濾氧化反應器,用于過濾、吸附臭氧反應罐處理后的廢水;改進之處在于:
a.在臭氧反應罐內(nèi)下部裝有布水布氣板,廢水進入口裝有電磁閥并與布水布氣板入口連接;臭氧發(fā)生器出氣口裝在布水布氣板之下的罐體上;
b.在所述臭氧反應罐內(nèi)側(cè)壁裝有在線臭氧監(jiān)測裝置及臭氧濃度預警系統(tǒng),所述在線臭氧監(jiān)測裝置與臭氧濃度預警系統(tǒng)及所述廢水進入口的電磁閥之間以導線相連,通過在線監(jiān)控臭氧反應罐內(nèi)的臭氧濃度并通過臭氧濃度預警系統(tǒng)控制電磁閥來調(diào)節(jié)進水量,以實現(xiàn)臭氧反應罐內(nèi)臭氧濃度保持在30 80ppm ;
c.所述臭氧反應罐與緩沖水箱連為一體,二者之間的隔板上設有溢流堰,溢流堰高度為 0.05 0.3mο所述生物過濾氧化反應器從下至上依次由承托層、濾料層構(gòu)成,在承托層內(nèi)由下而上依次埋入有布水管及反沖洗管;反應器頂部設有出水口。 所述的承托層和濾料層分別由粒徑為5 50mm的礫石和粒徑為I IOmm的陶瓷燒結(jié)粒狀濾料堆積而成。本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比,具有以下特點:
O由于臭氧與廢水同時從臭氧反應罐底部的布水布氣板進入,使得它們之間充分接觸,從而大大提高了廢水中的有機物去除效率,起到了廢水脫色的目的;另外,臭氧對廢水中懸浮顆粒物有絮凝作用,可以去除部分SS,對于生物過濾氧化反應器起到了預處理作用,可有效防止生物過濾氧化反應器的堵塞。2)本發(fā)明利用在線臭氧監(jiān)測裝置及臭氧濃度預警系統(tǒng)較好地解決了臭氧投放濃度控制這一難題。即當廢水水量與水質(zhì)變化較大,水中臭氧濃度經(jīng)在線臭氧監(jiān)測裝置檢測不符合要求值(30 80ppm)時,臭氧濃度預警系統(tǒng)將信號傳遞到廢水進口的電磁閥調(diào)節(jié)進水量,并利用在臭氧反應罐和緩沖水箱之間設置的溢流堰進行輔助調(diào)節(jié),使臭氧濃度保持在30 SOppm ;同時溢流堰還可以在一定程度上穩(wěn)定水量,同時也可以起到攔截沉淀物的作用。3)設置緩沖水箱可以為廢水中剩余臭氧轉(zhuǎn)化為氧氣提供充足的時間,不僅對進水流量的變化具有緩沖作用,而且還能保證了進入生物過濾氧化反應器進水流量的穩(wěn)定性。
4)利用廢水中的剩余臭氧釋放出氧氣,使生物過濾氧化反應器具有生物過濾及生物氧化雙重功能,節(jié)省了曝氣費用。此外,還延長了臭氧與廢水的反應時間,不需再安裝臭氧破壞系統(tǒng)。5)本裝置是針對處理高濃度(COD > 5000mg/L)有機廢水所發(fā)明的裝置,利用市售的在線臭氧監(jiān)測裝置和臭氧濃度預警系統(tǒng)及現(xiàn)有設備合理巧妙配置,經(jīng)處理后的高濃度有機廢水出水色度< 10倍,COD ( 25mg/L,優(yōu)于《發(fā)酵酒精和白酒工業(yè)水污染物排放標準》(GB 27631-2011)的要求。
圖1是本發(fā)明臭氧氧化一生物過濾氧化聯(lián)合處理有機廢水的裝置的示意 圖中:1-提升泵,2-臭氧發(fā)生器,3-臭氧反應罐,4-增壓泵,5-生物過濾氧化反應器,
6-布水布氣板,7-電磁閥,8-在線臭氧監(jiān)測裝置,9-臭氧濃度預警系統(tǒng),10-導線,11-緩沖水箱,12- 溢流堰,13-承托層,14-濾料層,15-布水管,16-反沖洗管,17-出水口。
具體實施例方式實施例1
以處理勁牌公司小曲三廠的生產(chǎn)廢水為例對本發(fā)明作詳細說明。勁牌酒業(yè)公司小曲三廠生產(chǎn)廢水,經(jīng)檢測,其色度為50 100倍,COD為10000 20000mg/L,為高色度、高濃度有機廢水,參見圖1,所使用的處理裝置包括:
一個提升泵1,用來將高濃度有機廢水送入臭氧反應罐內(nèi);
一個臭氧發(fā)生器2,用來產(chǎn)生高濃度臭氧;
一個臭氧反應罐3,用來將進入其內(nèi)的廢水與臭氧混合并進行氧化反應,去除有機物并脫色;本實施例中,臭氧反應罐容積為160L ;
一個增壓泵4,用來將臭氧反應罐處理后的廢水送入生物過濾氧化反應器5底部;
一個生物過濾氧化反應器5,用于過濾、吸附從臭氧反應罐處理后的廢水;本實施例中,生物過濾氧化反應器容積為350L ;
上述臭氧反應罐內(nèi)下部裝有布水布氣板6,廢水進入口裝有電磁閥7并與布水布氣板入口連接;臭氧發(fā)生器出氣口裝在布水布氣板之下的罐體上,臭氧發(fā)生器產(chǎn)生的高濃度臭氧,通過臭氧反應罐底部曝入,并與同時經(jīng)提升泵進入臭氧反應罐內(nèi)的廢水發(fā)生充分混合,使廢水中的有機物大量氧化分解并脫色;
在所述臭氧反應罐內(nèi)側(cè)壁裝有在線臭氧監(jiān)測裝置8及臭氧濃度預警系統(tǒng)9,所述在線臭氧監(jiān)測裝置與臭氧濃度預警系統(tǒng)及所述廢水進入口的電磁閥之間以導線10相連;所述臭氧反應罐一側(cè)還設有一個與它連為一體的緩沖水箱11,二者之間的隔板上設有一高度為
0.05 0.3m的溢流堰12 ;通過在線臭氧監(jiān)測裝置監(jiān)控臭氧反應罐內(nèi)的臭氧濃度,并通過臭氧濃度預警系統(tǒng)控制電磁閥調(diào)節(jié)進水量,控制臭氧反應罐中臭氧濃度在30 80ppm之間,利用溢流堰,穩(wěn)定臭氧反應罐內(nèi)的水位并保證臭氧與廢水接觸時間為20 50min ;所述生物過濾氧化反應器從下至上依次由承托層13、濾料層14構(gòu)成,在承托層內(nèi)由下而上依次埋入有布水管15及反沖洗管16 ;反應器頂部設有與出水箱連接的出水口 17 ;所述的承托層和濾料層分別由粒徑為5 50mm的礫石和粒徑為I IOmm的陶瓷燒結(jié)粒狀濾料堆積而成;經(jīng)臭氧反應罐處理后的廢水流入緩沖水箱后再經(jīng)增壓泵從生物過濾氧化反應器底部上行進入;所述生物過濾氧化反應器的容積負荷P (COD)為I 20.0Kg/ (m3-d),水力停留時間為O 5h ;
廢水經(jīng)生物過濾氧化反應器過濾、吸附后,有機物濃度急劇下降,最后經(jīng)上部出水口排出;經(jīng)檢測,出水色度為8倍,COD為14.54mg/L,優(yōu)于《發(fā)酵酒精和白酒工業(yè)水污染物排放標準》(GB 27631-2011)的要求。上述生物過濾氧化反應器需定期進行反沖洗,反沖洗周期為5 7天;反沖洗采用氣水聯(lián)合反沖洗,氣水比為30:1 15:1,反沖洗的廢水回流至臭氧反應罐進行再處理。所述生物過濾氧化反應器工藝調(diào)試包括濾料浸泡、濾料清洗、濾料掛膜、調(diào)試運行;其中,濾料浸 泡時間為12 48小時,濾料掛膜時間為10 30天。
權(quán)利要求
1.臭氧氧化一生物過濾氧化聯(lián)合處理高濃度有機廢水的方法,是在由提升泵、臭氧發(fā)生器、臭氧反應罐、緩沖水箱、增壓泵、生物過濾氧化反應器構(gòu)成的聯(lián)合系統(tǒng)內(nèi)完成的,其特征在于包括下述步驟: a.由臭氧發(fā)生器產(chǎn)生的高濃度臭氧,通過臭氧反應罐底部曝入,并與同時進入臭氧反應罐內(nèi)的廢水發(fā)生充分混合,使廢水中的有機物大量氧化分解并脫色; b.利用在線臭氧監(jiān)測裝置和臭氧濃度預警系統(tǒng),以及臭氧反應罐與緩沖水箱之間所設置的溢流堰,控制臭氧反應罐中臭氧濃度在30 SOppm之間,臭氧與廢水接觸時間為20 50min ; C.經(jīng)臭氧反應罐處理后的廢水流入緩沖水箱后再經(jīng)增壓泵從生物過濾氧化反應器底部上行進入;所述生物過濾氧化反應器的容積負荷P (COD)為I 20.0Kg/ Cm3.d),水力停留時間為O 5h; d.廢水經(jīng)生物過濾氧化反應器過濾、吸附后,有機物濃度急劇下降,最后經(jīng)上部出水口排出;經(jīng)檢測,出水色度為8倍,COD為14.54mg/L。
2.一種用于實現(xiàn)權(quán)利要求1所述的臭氧氧化一生物過濾氧化聯(lián)合處理高濃度有機廢水的方法的裝置,包括: 一個提升泵,用來將高濃度有機廢水送入臭氧反應罐內(nèi); 一個臭氧發(fā)生器,用來產(chǎn)生高濃度臭氧; 一個臭氧反應罐,用來將進入其內(nèi)的廢水與臭氧混合并進行氧化反應,去除有機物并脫色; 一個增壓泵,用來將 臭氧反應罐處理后的廢水送入生物過濾氧化反應器底部; 一個生物過濾氧化反應器,用于過濾、吸附臭氧反應罐處理后的廢水;其特征在于: a.在臭氧反應罐內(nèi)下部裝有布水布氣板,廢水進入口裝有電磁閥并與布水布氣板入口連接;臭氧發(fā)生器出氣口裝在布水布氣板之下的罐體上; b.在所述臭氧反應罐內(nèi)側(cè)壁裝有在線臭氧監(jiān)測裝置及臭氧濃度預警系統(tǒng),所述在線臭氧監(jiān)測裝置與臭氧濃度預警系統(tǒng)及所述廢水進入口的電磁閥之間以導線相連,通過在線監(jiān)控臭氧反應罐內(nèi)的臭氧濃度并通過臭氧濃度預警系統(tǒng)控制電磁閥來調(diào)節(jié)進水量,以實現(xiàn)臭氧反應罐內(nèi)臭氧濃度保持在30 80ppm ; c.所述臭氧反應罐與緩沖水箱連為一體,二者之間的隔板上設有溢流堰,溢流堰高度為 0.05 0.3m。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的臭氧氧化一生物過濾氧化聯(lián)合處理高濃度有機廢水的方法的裝置,其特征在于:所述生物過濾氧化反應器從下至上依次由承托層、濾料層構(gòu)成,在承托層內(nèi)由下而上依次埋入有布水管及反沖洗管;反應器頂部設有出水口。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的臭氧氧化一生物過濾氧化聯(lián)合處理高濃度有機廢水的方法的裝置,其特征在于:所述的承托層和濾料層分別由粒徑為5 50_的礫石和粒徑為I IOmm的陶瓷燒結(jié)粒狀濾料堆積而成。
全文摘要
本發(fā)明涉及一種臭氧氧化—生物過濾氧化聯(lián)合處理高濃度有機廢水的方法及裝置,是在由提升泵、臭氧發(fā)生器、臭氧反應罐、緩沖水箱、增壓泵、生物過濾氧化反應器構(gòu)成的聯(lián)合系統(tǒng)內(nèi)完成的,包括下述步驟a.有機廢水與臭氧同時進入臭氧反應罐內(nèi)并充分混合,氧化分解;b.利用在線臭氧監(jiān)測裝置和臭氧濃度預警系統(tǒng)以及溢流堰,控制臭氧反應罐中臭氧濃度及臭氧與廢水接觸時間;c.臭氧反應罐處理后的廢水上行進入生物過濾氧化反應器;d.廢水經(jīng)過濾吸附后經(jīng)出水口排出;本發(fā)明臭氧利用率高,能根據(jù)水質(zhì)變化在線調(diào)節(jié)臭氧投加量,有效防止生物過濾氧化反應器堵塞,經(jīng)處理后的出水優(yōu)于GB27631-2011要求,適用于釀酒、造紙、印染等高濃度有機廢水的處理。
文檔編號C02F1/78GK103193365SQ201310147309
公開日2013年7月10日 申請日期2013年4月25日 優(yōu)先權(quán)日2013年4月25日
發(fā)明者肖文勝, 郭建林, 陶敏, 張家泉, 劉婷, 呂繼良, 白翠萍 申請人:湖北理工學院