本發(fā)明涉及一種成品油庫含油污水深度處理方法。
背景技術:
隨著成品油需求量不斷增長,成品油庫的規(guī)模日益擴大。根據(jù)環(huán)保要求,油庫在運營過程中產(chǎn)生的含油污水應進行收集處理并達標排放。成品油庫含油污水主要包括油罐清洗水、卸發(fā)油區(qū)沖洗水、頂水罐排水、油罐切水和初期雨水等,具有水量變化大、排放不連續(xù)、排放周期不定、并且難生物降解等特點。成品油庫產(chǎn)生含油污水經(jīng)過隔油、氣浮、生化之后cod值仍然很高,甚至cod能夠達到1000mg/l以上,嚴重超標。
目前根據(jù)現(xiàn)有工藝也不能滿足達標排放(馬傳軍等;成品油庫含油污水處理問題與對策[j];安全、健康和環(huán)境;2014年04期),針對這股廢水的特點,不能采用生化法,只能采取物理法、化學法進行處理。
技術實現(xiàn)要素:
本發(fā)明所要解決的技術問題是現(xiàn)有技術中成品油庫含油污水難以達標排放的問題,提供一種新的成品油庫含油污水深度處理方法。該方法具有成品油庫含油污水能夠達標排放的優(yōu)點。
為解決上述問題,本發(fā)明采用的技術方案如下:一種成品油庫含油污水深度處理方法,將cod不小于800mg/l的成品油庫含油污水收集至混合池,加入二氧化氯溶液進行預氧化,調(diào)節(jié)ph值為5-6,將混合池中的水打入催化氧化塔中,所述催化氧化塔底部設有曝氣裝置;催化氧化塔出口的廢水經(jīng)調(diào)節(jié)池后進入三維電極反應裝置,所述三維電極裝置底部有曝氣系統(tǒng);三維電極裝置出口的廢水進入活性炭過濾罐,活性炭過濾罐的出水達標排放,cod不大于60mg/l;其中,所述催化氧化塔具有反沖洗功能,催化氧化塔工藝條件為:催化氧化塔內(nèi)填裝柱狀活性炭催化劑,污水停留時間為1-3小時、塔底安裝小型曝氣頭,曝氣方式為底部機械曝氣。
上述技術方案中,優(yōu)選地,混合池中的水從催化氧化塔上部進入,停留時間為1-3小 時。
上述技術方案中,優(yōu)選地,成品油庫含油污水cod為800-1200mg/l;廢水在三維電極反應裝置中的停留時間為80-100分鐘。
上述技術方案中,優(yōu)選地,三維電極反應裝置所用鈦電極板4塊,所連的電源為直流電源,分別連接間隔排列的正極、負極、正極、負極,穩(wěn)定電壓10v,第三維電極為活性炭顆粒。
上述技術方案中,優(yōu)選地,于廢水從三維電極反應裝置的下方進入,上方流出。
上述技術方案中,優(yōu)選地,廢水從活性炭過濾罐的下方進入,上方流出。
上述技術方案中,優(yōu)選地,二氧化氯溶液的加入量為0.4-0.6g/l。
上述技術方案中,優(yōu)選地,調(diào)節(jié)池的工藝條件為長方形有機玻璃水池;調(diào)節(jié)監(jiān)控池中有cod指標自動檢測裝置,當出水口指標連續(xù)較高時,開啟催化氧化塔反沖洗功能,進行反沖洗。
上述技術方案中,優(yōu)選地,于催化氧化塔中的催化劑為負載金屬氧化物的活性炭,所述金屬氧化物為氧化銅或氧化鎳或氧化鋅。
上述技術方案中,優(yōu)選地,活性炭過濾罐的工藝條件為罐上方進水,罐下方出水,活性炭填裝至過濾罐的4/5,停留時間為10-30分鐘。
本發(fā)明中,催化氧化塔中的催化劑制備方法為:將顆?;钚蕴吭谙跛嶂薪?4小時,后洗至中性,加入氫氧化鈉溶液,浸泡24小時,110℃烘箱烘干,加入氧化銅或氧化鎳或氧化鋅浸泡24小時后,取出活性炭,自然干燥8h,后110℃烘箱烘干。放入排除空氣的管式加熱爐,用氮氣保護,逐漸升溫至400℃,烘焙4小時,后自然降溫至常溫,該催化劑制備完成。
目前處理油庫污水還是根據(jù)“老三套”,隔油、氣浮、生化,但是效果不明顯,生化出水后,cod仍嚴重超標,甚至達到1000mg/l以上,有的企業(yè)通過活性炭吸附處理,但是由于活性炭壽命限制,活性炭很快失活,而活性炭再生效果也不好,導致處理成本極高。目前針對這股污水并沒有什么好的處理措施,本發(fā)明和已有技術相比,通過兩種不同的高級氧化連接,再加上末端過濾組合工藝,做到出水cod(化學需氧量)穩(wěn)定達標(cod不大于60mg/l),且處理成本比較低,取得了較好的技術效果。
附圖說明
圖1為本發(fā)明所述方法的流程示意圖。
圖1中,1、調(diào)節(jié)池;2、空壓機a;3、催化氧化塔;4、蠕動泵a;5、混合池;6、 蠕動泵b;7、空壓機b;8、三維電極反應裝置;9、活性炭過濾罐;10、排放管線。
下面通過實施例對本發(fā)明作進一步的闡述,但不僅限于本實施例。
具體實施方式
【實施例1】
如圖1所示,將成品油庫含油污水收集至混合池,通過加藥泵加入二氧化氯溶液,并進行攪拌,至混合均勻,達到預氧化的目的,調(diào)節(jié)ph值為5-6后通過泵將混合池中的水打入催化氧化塔中,上面進水,下面出水,通過流量計控制出水速度,停留時間為2小時。由于二氧化氯是強氧化劑,遇水分解為次氯酸、氧氣、氯氣、高氯酸等強氧化劑,在催化劑的作用下會產(chǎn)生部分羥基自由基,并且在非均相活性炭搭載催化劑的作用下,水中的有機物會首先會被活性炭孔隙吸附,然后在催化氧化作用下,將吸附的有機物分解,然后再次吸附、分解,如此循環(huán),加快了反應速率,提高了效率。并且該反應塔底部設有曝氣裝置,全程增加氧氣,提高氧化效果,并且在曝氣的作用下,將可吹除cod除去一部分。
通過二氧化氯催化氧化塔之后,cod下降了至200左右。進入調(diào)節(jié)監(jiān)控池,再次用泵將污水送入三維電極反應裝置,停留時間為90分鐘,三維電極反應裝置,所用鈦電極板4塊,所連的電源為直流電源,連接分別連接正極、負極、正極、負極,穩(wěn)定電壓10v,第三維電極為活性炭顆粒,整個三維電極裝置底部有曝氣系統(tǒng)。三維電極反應器原理為:電解產(chǎn)生了h2o2和·oh,它們在降解污染物過程中發(fā)揮最主要的作用。通過三維電極反應器,污水從200mg/l降至60-80mg/l,還不能達到國家一級標準,并且在電解過程中,會出現(xiàn)少量的沉淀,使出水色度增加,通過最后一步的活性炭過濾罐,出水達標。
該實施例對cod為1000mg/l的含油污水進行實驗,實驗條件:調(diào)節(jié)混合池ph為5,催化氧化塔曝氣量為60ml/min,催化氧化塔床層高度為200mm,停留時間2h,監(jiān)控調(diào)節(jié)池出水cod為200。三維電極反應器停留時間90分鐘,活性炭床層80mm,曝氣量60ml/min,直流電壓10v,過濾罐出水cod為60mg/l以下。
【實施例2】
按照實施例1所述的條件和步驟,實驗條件:進水cod為800-1200mg/l,調(diào)節(jié)混合池ph為5.5,催化氧化塔曝氣量為80ml/min,催化氧化塔床層高度為200mm,停留時間1.5h,監(jiān)控調(diào)節(jié)池出水cod為230。三維電極反應器停留時間90分鐘,活性炭床層80mm,曝氣量60ml/min,直流電壓10v,過濾罐出水cod為60mg/l以下。
【實施例3】
按照實施例1所述的條件和步驟,實驗條件:進水cod為800-1200mg/l,調(diào)節(jié)混合池ph為6,催化氧化塔曝氣量為100ml/min,催化氧化塔床層高度為200mm,停留時間1h,監(jiān)控調(diào)節(jié)池出水cod為270。三維電極反應器停留時間90分鐘,活性炭床層80mm,曝氣量60ml/min,直流電壓10v,過濾罐出水cod為60mg/l以下。
【比較例】
選擇同樣水質(zhì)(進水cod為800-1200mg/l),經(jīng)過芬頓高級氧化+活性炭過濾工藝,芬頓氧化出水在200-300之間,和所發(fā)明專利相比出水cod略高,但是由于芬頓高級氧化需要加入很多的鐵離子,會產(chǎn)生大量沉淀,并且出水色度較高,而本發(fā)明專利出水色度為0。經(jīng)過活性炭過濾后,前期水質(zhì)cod達標(60mg/l以下),但由于活性炭逐漸吸附飽和,出水cod不達標(60mg/l以上),不能長期穩(wěn)定運行。