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一種含鹽廢水處理裝置的制作方法

文檔序號:12233609閱讀:310來源:國知局

本實用新型涉及一種廢水處理裝置,具體涉及一種含鹽廢水處理裝置。



背景技術(shù):

目前,工業(yè)生產(chǎn)裝置中產(chǎn)生的有機含鹽廢水,根據(jù)含鹽量分為低濃度含鹽廢水和高濃度含鹽廢水,高濃度含鹽廢水是指總?cè)芙夤腆w鹽含量TDS>10000mg/L,這部分廢水由于鹽含量高,可生化性能差,不能采用常規(guī)的“預(yù)處理+生化處理+電滲析+蒸發(fā)結(jié)晶”路線。對于低濃含鹽有機廢水則可采用常規(guī)的處理方式,生化處理過程可有效降解有機物,然后將低濃度含鹽廢水經(jīng)過電滲析分離出濃鹽水,淡水直接回用,濃鹽水在經(jīng)過蒸發(fā)結(jié)晶處理,達到廢水零排放的要求。

蒸發(fā)結(jié)晶技術(shù)就是利用熱量將水溶劑加熱氣化進行分離,溶液中的溶質(zhì)濃度不斷提高,達到溶解飽和度后開始形成晶核,隨著溶液的過飽和度產(chǎn)生,晶核不斷成長、聚集,最后形成可見的固體顆粒。常用的蒸發(fā)技術(shù)有多效蒸發(fā)(能量梯級利用,效數(shù)越多能耗越低)、MVR技術(shù)(機械蒸汽再壓縮蒸發(fā))等類型,通常將含鹽廢水濃縮至含鹽量40~50%送至增稠器,增稠器內(nèi)進一步將40~50%的鹽漿含量提高到60%左右,然后再經(jīng)過離心機脫水后,濕鹽裝袋處理。

根據(jù)現(xiàn)有的生產(chǎn)情況,多效蒸發(fā)技術(shù)具有投資低、運行成本高、且廢水處理量大等特點;MVR技術(shù)具有投資成本高、運行成本低、廢水處理量大時受蒸汽壓縮機制約影響。如何以合理的投資、較低的生產(chǎn)運行成本、達到相同的處理效果成本目前含鹽廢水處理技術(shù)的關(guān)鍵問題。



技術(shù)實現(xiàn)要素:

本實用新型所要解決的技術(shù)問題是提供一種含鹽廢水處理裝置,該裝置流程簡單、控制方便、生產(chǎn)能耗低,0.5Mpa飽和蒸汽消耗:0.06~0.1噸蒸汽/1噸廢水,電耗<6.0kW·h/1噸廢水,經(jīng)濟效益明顯,便于工業(yè)應(yīng)用推廣。

本實用新型解決其技術(shù)問題所采取的技術(shù)方案是:

一種含鹽廢水處理裝置,該裝置由結(jié)晶器V101、原料罐V102、鹽漿濃縮制罐V103、淡水緩沖罐V104、原料預(yù)熱器E101、加熱器E102、真空冷卻器E103、原料計量泵P101、循環(huán)泵P102、淡水泵P103、真空泵P104以及管線01~22所構(gòu)成,所述的原料計量泵P101進口與原料罐V102管線連通,原料計量泵P101出口與原料預(yù)熱器E101冷側(cè)進口連通,預(yù)熱器E101冷側(cè)出口與循環(huán)管線06連通,結(jié)晶器V101頂部經(jīng)過管線11與加熱器E102殼程進口連通,加熱器E102殼程出口經(jīng)過原料預(yù)熱器E101后與淡水緩沖罐V104連通,淡水緩沖罐V104液相出口與淡水泵P103進口管線連通,淡水緩沖罐V104氣相出口與真空泵P104管線連通。

具體地,所述的結(jié)晶器V101循環(huán)出口與循環(huán)泵P102進口用管線06相連通,循環(huán)泵P102出口與加熱器E102管程進口用管線07相連通,加熱器E102管程出口與結(jié)晶器V101循環(huán)進口用管線08相連通。

與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實用新型具有以下優(yōu)點及有益效果:

(1)能耗低:采用負(fù)壓閃蒸技術(shù),二次飽和蒸汽過熱5℃后與循環(huán)液加熱,0.5Mpa飽和蒸汽消耗:0.06~0.1噸蒸汽/1噸廢水,電耗<7.0kW·h/1噸廢水。

(2)投資省:本工藝取消了蒸汽壓縮機與離心機,與MVR工藝相比,本發(fā)明投資成本節(jié)約40%以上。

(3)設(shè)備少,效率高,操作方便:整個裝置采取自動分析控制手段,無現(xiàn)場人員操作,節(jié)約人員成本。

(4)單套裝置特別適合處理廢水規(guī)模5t/h以下的生產(chǎn):整個裝置可做成2-3個橇塊,運輸、搬遷非常便利。

(5)環(huán)保、安全、可靠:無任何廢氣、廢液排放,實現(xiàn)廢水處理零排放要求。

附圖說明

圖1為本實用新型工藝流程圖。

01~22-管線,V101-結(jié)晶器,V102-原料罐,V103-鹽漿濃縮罐,V104-淡水緩沖罐,E101-原料預(yù)熱器,E102-加熱器,E103-真空冷卻器,P101-原料計量泵,P102-循環(huán)泵,P103-淡水泵,P104-真空泵。

具體實施方式

下面結(jié)合實施例及附圖,對本實用新型進一步地詳細(xì)說明,但本實用新型的實施方式不限于此。

實施例1

(1)將原料含鹽廢水組份:總?cè)芙恹}含量8500mg/L,鈉離子2350mg/L,氯離子4115mg/L,還有微量的鈣鎂離子溶液,pH值8.23,溫度36.4℃,壓力:常壓,流量:2140kg/h,通過離心泵加壓至0.4MPa(G)后經(jīng)原料預(yù)熱器加熱至68.4℃,然后經(jīng)過減壓至常壓后進入液相循環(huán)系統(tǒng)。

(2)液相循環(huán)系統(tǒng)中,含鹽廢水經(jīng)過循環(huán)泵強制循環(huán),含鹽廢水經(jīng)過加熱器加熱后,不斷氣化蒸發(fā),結(jié)晶器內(nèi)真空度為-0.06Mpa,蒸發(fā)的二次蒸汽從結(jié)晶器頂部排出,進入加熱器和殼程,在進入殼程前先與0.5Mpa壓力下的飽和蒸汽減壓后混合,混合過熱蒸汽溫度為80.09℃。

(3)第(2)過程中的混合過熱蒸汽與加熱器中的含鹽廢水加熱后,95%左右冷凝為液相,還有5%左右為-0.07Mpa條件下的飽和蒸汽,此時溫度為69.1℃,再進入原料預(yù)熱器與原料含鹽廢水進行預(yù)熱,使得冷凝液被冷卻到60℃的同時將原料液加熱到68.4℃。然后冷卻液進入淡水緩沖罐經(jīng)淡水泵打出淡水回用,此時淡水分析指標(biāo)為:總?cè)芙恹}含量199mg/L,鈉離子21.6mg/L,氯離子20.2mg/L,電導(dǎo)率:234uS/cm,pH值6.8,滿足回用水要求。

(4)在第(2)過程中的結(jié)晶器內(nèi),隨著液相水的不斷氣化蒸發(fā),溶液中的鹽濃度逐漸提高,達到鹽份飽和態(tài)時,開始形成晶核,并逐漸成長、沉淀,最后富集到結(jié)晶器的設(shè)備底部,此時鹽漿含量約40%。

(5)控制結(jié)晶器底部排鹽速度,使結(jié)晶器底部的鹽漿含量最在50%左右, 將鹽漿以自流形式排入鹽漿濃縮罐,鹽漿濃縮罐分離出的鹽水返回原料罐循環(huán)蒸發(fā),濕鹽(含水量約10%)可直接裝袋處理。

本實施例的能耗與電耗如下:

蒸汽消耗:0.5Mpa壓力飽和蒸汽每小時消耗量為128kg,單耗為59.81kg/1t廢水。

裝置總電耗:原料計量泵電機功率0.75kW,淡水泵電機功率0.75kW,循環(huán)泵2.2kW,真空泵3.0kW,總電耗:6.7kW。

蒸汽按照200元/噸,電按照0.8元/kW計,折合運行成本:17.32元/1噸廢水。

實施例2

(1)將原料含鹽廢水組份:總?cè)芙恹}含量27300mg/L,鈉離子1140mg/L,氯離子14260mg/L,pH值7.9,溫度38.2℃,壓力:常壓,流量:5400kg/h,通過離心泵加壓至0.4MPa(G)后經(jīng)原料預(yù)熱器加熱至68.0℃,然后經(jīng)過減壓至常壓后進入液相循環(huán)系統(tǒng)。

(2)液相循環(huán)系統(tǒng)中,含鹽廢水經(jīng)過循環(huán)泵強制循環(huán),含鹽廢水經(jīng)過加熱器加熱后,不斷氣化蒸發(fā),結(jié)晶器內(nèi)真空度為-0.061Mpa,蒸發(fā)的二次蒸汽從結(jié)晶器頂部排出,進入加熱器和殼程,在進入殼程前先與0.5Mpa壓力下的飽和蒸汽減壓后混合,混合過熱蒸汽溫度為82.58℃。

(3)第(2)過程中的混合過熱蒸汽與加熱器中的含鹽廢水加熱后,91%左右冷凝為液相,還有9%左右為-0.069Mpa條件下的飽和蒸汽,此時溫度為69.86℃,再進入原料預(yù)熱器與原料含鹽廢水進行預(yù)熱,使得冷凝液被冷卻到61.12℃的同時將原料液加熱到68.0℃。然后冷卻液進入淡水緩沖罐經(jīng)淡水泵打出淡水回用,此時淡水分析指標(biāo)為:總?cè)芙恹}含量268mg/L,鈉離子28.8mg/L,氯離子24.1mg/L,電導(dǎo)率:264uS/cm,pH值6.6,滿足回用水要求。

(4)在第(2)過程中的結(jié)晶器內(nèi),隨著液相水的不斷氣化蒸發(fā),溶液中的鹽濃度逐漸提高,達到鹽份飽和態(tài)時,開始形成晶核,并逐漸成長、沉淀,最后富集到結(jié)晶器的設(shè)備底部,此時鹽漿含量約42%。

(5)控制結(jié)晶器底部排鹽速度,使結(jié)晶器底部的鹽漿含量最在50%左右,將鹽漿以自流形式排入鹽漿濃縮罐,鹽漿濃縮罐分離出的鹽水返回原料罐循環(huán)蒸發(fā),濕鹽(含水量約10%)可直接裝袋處理。

本實施例的能耗與電耗如下:

蒸汽消耗:0.5Mpa壓力飽和蒸汽每小時消耗量為500kg,單耗為92.59kg/1t廢水。

裝置總電耗:原料計量泵電機功率1.1kW,淡水泵電機功率1.1kW,循環(huán)泵11kW,真空泵15.0kW,總電耗:28.2kW。

蒸汽按照200元/噸,電按照0.8元/kW計,折合運行成本:22.69元/1噸廢水。

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