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一種處理青霉素生產(chǎn)廢水的方法

文檔序號(hào):4887465閱讀:2266來源:國(guó)知局
專利名稱:一種處理青霉素生產(chǎn)廢水的方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及制藥行業(yè)青霉素生產(chǎn)廢水的凈化方法。
制藥行業(yè)青霉素生產(chǎn)廢水含有大量有機(jī)物,COD值高達(dá)10000~20000mg/l。目前國(guó)內(nèi)外青霉素廢水的治理,一般多采用好氧生化處理,因其廢水濃度太高,需稀釋10倍左右才能進(jìn)生化處理裝置,且基建投資高、電耗高。因此,近年來,國(guó)內(nèi)外科研單位都在探索厭氧生化途徑來處理。但由于青霉素廢水中大量的硫酸根和表面活性劑物質(zhì)和殘余青霉素及其中間產(chǎn)物,對(duì)厭氧微生物產(chǎn)生嚴(yán)重的抑制作用,處理效果不好,如在厭氧之前采用各種預(yù)處理去除抑制物質(zhì),則又使工藝流程復(fù)雜,降低正常運(yùn)行的可靠性,基建及運(yùn)用費(fèi)用也將大大增加。所以針對(duì)青霉素生產(chǎn)的廢水處理,目前還沒有一種有效而經(jīng)濟(jì)的處理方法,更無生產(chǎn)性運(yùn)行的先例。
七十年代初,美國(guó)Natra Dama大學(xué)的Irvine等在實(shí)驗(yàn)室采用厭氧-好氧間歇式活性污泥法(Sequening Batch Reactor)的生物處理工藝進(jìn)行了基本運(yùn)行特性的研究,后來這項(xiàng)技術(shù)主要被用在城市污水的生物脫氮和除磷上,其進(jìn)水濃度、有機(jī)物容積負(fù)荷等參數(shù)與其它常規(guī)生物法相差不多,這種工藝用來處理高濃度青霉素廢水的情況未見報(bào)道。
本發(fā)明的目的就是找到一種處理青霉素生產(chǎn)廢水的方法、生產(chǎn)裝置及相應(yīng)的工藝參數(shù),達(dá)到不進(jìn)行預(yù)處理,實(shí)現(xiàn)高進(jìn)水濃度、高容積負(fù)荷、低能耗、運(yùn)行管理簡(jiǎn)單、節(jié)省用地和費(fèi)用的目的。
本發(fā)明是這樣實(shí)現(xiàn)的在加有青霉素廢水的曝氣池中接種活性污泥,對(duì)微生物進(jìn)行馴化,控制進(jìn)水PH值及反應(yīng)溫度,確定合適的好氧-厭氧處理周期,即曝氣時(shí)間與閑置時(shí)間的分配。運(yùn)行時(shí),按間歇式進(jìn)水、反應(yīng)、沉淀、排水、空載排泥工序在一個(gè)反應(yīng)池內(nèi)周期性進(jìn)行,經(jīng)過這樣一個(gè)處理周期排出的水即可達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。
采用這種工藝處理青霉素廢水,廢水不必進(jìn)行預(yù)處理,對(duì)表面活性劑的降解去除率很高,硫酸根的存在對(duì)反應(yīng)不產(chǎn)生影響,采用自控技術(shù)使得具有間歇式系統(tǒng)的運(yùn)行能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化,管理簡(jiǎn)單易行。由于這種兼氧凈化系統(tǒng)不需要一沉池、二沉池和污泥回流系統(tǒng),因此可減少占地、降低造價(jià)。同時(shí)該系統(tǒng)中沉淀時(shí)沒有進(jìn)、出水的干擾,是理想靜沉,泥水分離效果好。反應(yīng)池間歇進(jìn)水、排放,高濃度污水是逐漸進(jìn)入反應(yīng)池的,有數(shù)小時(shí)的進(jìn)水時(shí)間,且反應(yīng)時(shí)流進(jìn)的污水只占反應(yīng)池容積的1/3~2/3,有稀釋作用,所以耐濃度負(fù)荷沖擊。


圖1為這種工藝方法及裝置的示意圖。
通過進(jìn)水管(1)將某制藥廠青霉素生產(chǎn)廢水(COD濃度10000~5000mg/l)直接引進(jìn)曝氣池(2)中,COD投配負(fù)荷為4~6kgCOD/d.m3,進(jìn)水PH值為5.5-7.5,最佳值為6.5,溫度控制在18℃~36℃,最佳值為25℃,以12小時(shí)為一周期,一周期分為曝氣反應(yīng)段和閑置段,通過空氣管(3)供氣到曝氣嘴(4)進(jìn)行曝氣,曝氣反應(yīng)段為9小時(shí),其中進(jìn)水4小時(shí),反應(yīng)5小時(shí),然后,關(guān)閉空氣管道閥(5),將反應(yīng)處理的污水閑置,閑置段為3小時(shí),在閑置期內(nèi),污泥自然沉淀而實(shí)現(xiàn)泥水分離,不用潷水器,直接利用進(jìn)水管(1)作為出水管將處理過的水排出,時(shí)間周期及泵閥的開啟均由自控系統(tǒng)完成,經(jīng)過這樣一個(gè)周期處理后的水,COD去除率為85%-90%,將該法兩級(jí)串聯(lián)使用后,排水符合國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)。
權(quán)利要求
1.一種處理青霉素生產(chǎn)廢水的方法,在加有青霉素廢水的曝氣池中接種活性污泥,對(duì)微生物進(jìn)行馴化,其特征是控制進(jìn)水的PH值及溫度,采用好氧-厭氧結(jié)合的反應(yīng)周期,運(yùn)行時(shí),按間歇式進(jìn)水、反應(yīng)、沉淀、排水、空載排泥的工序在一個(gè)反應(yīng)池內(nèi)周期性進(jìn)行,處理后的水直接排放。
2.如權(quán)利要求1所述的方法,其特征是進(jìn)水的最佳PH值為6.5。
3.如權(quán)利要求1所述的方法,其特征是進(jìn)水的最佳溫度值為25℃。
4.如權(quán)利要求1所述的方法,其特征是反應(yīng)操作以12小時(shí)為一周期,一周期中分為曝氣反應(yīng)段和閑置段,曝氣反應(yīng)段為9小時(shí),其中進(jìn)水4小時(shí),反應(yīng)5小時(shí),閑置段為3小時(shí),其中包括沉淀、排水、閑置。
全文摘要
本發(fā)明是關(guān)于制藥行業(yè)青霉素生產(chǎn)廢水的凈化方法。在加有青霉素廢水的曝氣池中接種活性污泥,對(duì)微生物馴化后,控制進(jìn)水pH值及進(jìn)水溫度,確定合適的好氧——厭氧處理周期,運(yùn)行時(shí),按間歇式進(jìn)水、反應(yīng)、沉淀、排水、空載排泥工序在一個(gè)反應(yīng)池內(nèi)周期性進(jìn)行。采用這種工藝方法處理青霉素生產(chǎn)廢水,不必進(jìn)行預(yù)處理,實(shí)現(xiàn)高進(jìn)水濃度、高容積負(fù)荷、低能耗、運(yùn)行管理簡(jiǎn)單、節(jié)省用地和費(fèi)用的目的,COD去除率為85~90%。
文檔編號(hào)C02F3/14GK1110257SQ94103830
公開日1995年10月18日 申請(qǐng)日期1994年4月5日 優(yōu)先權(quán)日1994年4月5日
發(fā)明者胡曉東, 胡冠民 申請(qǐng)人:機(jī)械工業(yè)部第七設(shè)計(jì)研究院
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