欧美在线观看视频网站,亚洲熟妇色自偷自拍另类,啪啪伊人网,中文字幕第13亚洲另类,中文成人久久久久影院免费观看 ,精品人妻人人做人人爽,亚洲a视频

一種煉油堿渣酸化反應(yīng)裝置及防堵塞方法

文檔序號:9927286閱讀:621來源:國知局
一種煉油堿渣酸化反應(yīng)裝置及防堵塞方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明屬于環(huán)保廢水處理領(lǐng)域,具體涉及一種煉油堿渣酸化反應(yīng)裝置及防堵塞方法。
【背景技術(shù)】
[0002]在煉油廠油品堿洗精制過程中,產(chǎn)生含高濃度污染物的堿性廢液,其C0D、硫化物和酚的排放量占煉油廠此類污染物排放量的40%~50%以上。這些堿渣廢液,如直接排放,會嚴重污染環(huán)境,并且嚴重腐蝕設(shè)備。近些年來,隨著國家環(huán)保法規(guī)、標準日趨完備和嚴格,以及人們對改善環(huán)境質(zhì)量的呼聲越來越高,堿渣處理越來越受到重視。
[0003]目前,普遍使用的堿渣處理方法主要為中和法、生化法和濕式氧化法等,其中中和法一般采用濃硫酸、二氧化硫等酸性物質(zhì)作為酸化試劑對堿渣進行酸化處理,降低堿渣堿度,去除堿渣廢水中大部分的硫化物,并回收石油酸,此方法工藝較為簡單,裝置投資低,廢水處理效果明顯,因此中和堿渣處理是一個常規(guī)化的過程。
[0004]針對煉油堿渣酸化過程中產(chǎn)生的問題,有些專利提供了處理技術(shù)。CN1014288A公開了一種堿液或堿渣的處理方法,該方法利用流化催化裂化裝置再生煙氣進行處理,包括:將汽油堿渣和液化氣堿渣及其他裝置來的堿渣進行調(diào)和;調(diào)和后的堿渣中通入流化催化裂化裝置再生煙氣進行中和;分離出堿渣中的油和酚、環(huán)烷酸硫化物等。該發(fā)明通過流化催化裂化裝置再生煙氣中的酸性氣體C02、SO2中和堿渣中的OH,同時采用分離技術(shù),將主要污染物酚類分離出來,使中和、分離處理后的堿渣廢液能進入污水系統(tǒng),達到減少堿渣出廠的目的。
[0005]CN103045288 A公開了一種高硫含量高COD堿渣廢液的綜合處理方法,包括:(I)以隊/^02混合氣對高硫含量高COD堿渣廢液進行酸化,當廢液的pH值達到2~6時,停止酸化處理;(2)步驟(I)中酸化處理過程中排放的尾氣,送往硫磺生產(chǎn)裝置用于制取硫磺;(3)步驟(I)酸化處理后的廢液進行沉降,回收油相;(4)步驟(3)中分離油相后的廢液的COD仍然很高,通過萃取的方法進一步降低廢液的COD ; (5)步驟(4)中萃取后的廢液用石灰進行再生。該發(fā)明方法投資小,操作條件溫和,使堿渣廢液資源化,避免了這種高濃度廢水對污水處理場的沖擊。
[0006]然而,在實際的堿渣酸化過程中,酸堿中和反應(yīng)產(chǎn)生大量的鹽,由于酸化過程產(chǎn)生大量熱,使堿渣廢液溫度升高,這些鹽可以完全溶解在堿渣中,但是在后續(xù)處理過程中,由于溫度下降會使酸化后堿渣中的鹽大量析出,從而堵塞管道和后續(xù)裝置,嚴重影響堿渣處理裝置的穩(wěn)定運行?,F(xiàn)有煉油堿渣酸化工藝,一般向酸化后的含鹽廢水中加入大量水,使鹽在常溫下不析出,從而保證了裝置的平穩(wěn)運行,但是此工藝加大了污水處理量,增加了污水廠的負荷,沒有從根本上解決問題。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0007]針對現(xiàn)有技術(shù)的不足,本發(fā)明提供了一種煉油堿渣酸化反應(yīng)裝置及防堵塞方法。本發(fā)明的酸化反應(yīng)裝置和方法,提高了酸化反應(yīng)裝置運行的連續(xù)性和穩(wěn)定性,徹底解決了堿渣酸化處理后導致的裝置和管道堵塞問題。與現(xiàn)有技術(shù)相比,具有裝置結(jié)構(gòu)簡單,酸化效率高,防止裝置和管道堵塞等特點。
[0008]本發(fā)明煉油堿渣酸化反應(yīng)裝置包括酸化反應(yīng)塔和冷凝塔,酸化反應(yīng)塔體底部設(shè)有氣體分布器,冷凝塔體表面設(shè)置冷凝裝置,其中兩個塔體分別由上部連通管和下部連通管密封連通,從而在兩個塔體之間形成一個氣升式外循環(huán)反應(yīng)通道。
[0009]所述酸化反應(yīng)塔和冷凝塔的高徑比為8~20,優(yōu)選為10~18 ;所述上部連通管和下部連通管的直徑為酸化反應(yīng)塔徑的0.2-1.2倍,優(yōu)選為0.5-0.8倍。
[0010]所述上部連通管優(yōu)選與水平角度呈5~70°與兩塔連接,優(yōu)選為30~50°,冷凝塔連通口低于反應(yīng)塔連通口 ;所述下部連通管與水平角度呈5~70°與兩塔連接,冷凝塔連通口高于反應(yīng)塔連通口 ;進一步,下部連通管與冷凝塔連接口處設(shè)置過濾器,防止冷凝液中析出的鹽回流到酸化反應(yīng)塔中。
[0011]所述酸化反應(yīng)塔頂端設(shè)置尾氣排放管路,高于上部連通管處設(shè)置酸化試劑輸入管路,下端設(shè)置堿渣輸入管路,低于酸化試劑輸入管路高于上部連通管的塔壁上設(shè)置切油管路,具體高度根據(jù)煉油堿渣含油量確定。塔底氣體分布器與氣體輸入管路相連。
[0012]所述冷凝塔低于下部連通管的塔底設(shè)置成塔釜形式,塔釜直徑為冷凝塔直徑的1~3倍,塔釜底端優(yōu)選設(shè)置成錐形,并在釜底設(shè)置排放管道,管道上設(shè)置開關(guān)閥。
[0013]本發(fā)明的另一目的還在于提供一種煉油堿渣酸化反應(yīng)裝置防堵塞方法:首先向上述酸化反應(yīng)裝置中注入堿渣,控制堿渣液面高度高于上部連通管高度;然后通入酸化試劑和吹脫氣進行酸化,同時將冷凝塔中堿渣溫度維持在0~20°C ;隨著酸化反應(yīng)的進行,在反應(yīng)塔和冷凝塔之間形成密度差,使得堿渣在兩塔之間形成外循環(huán)流動,即堿渣通過上部連通管從反應(yīng)塔流向冷凝塔,反應(yīng)生成的鹽在冷凝塔中析出,冷凝后的堿渣通過下部連通管回流至反應(yīng)塔中。
[0014]所述冷凝塔冷凝后析出的鹽由于重力的作用,沉積到冷凝塔塔釜,當冷凝塔塔釜中鹽累積到一定量后,將塔釜底端的開關(guān)閥打開,將析出的鹽排出。
[0015]所述煉油堿渣是催化汽油、催化柴油堿洗精制過程產(chǎn)生的高含硫高COD堿渣廢液,或者是催化汽油堿渣、催化柴油堿渣、液態(tài)烴堿渣等的混合堿渣廢液。所述酸化試劑可以采用液體酸化試劑如硫酸,也可以采用氣體酸化試劑如含SOjP /或CO 2的酸性氣體。采用硫酸酸化時,通過酸化試劑輸入管路將硫酸逐滴加入酸化反應(yīng)器內(nèi),與煉油堿渣進行中和反應(yīng),同時通入惰性氣體如氮氣進行吹脫。采用含SOjP /或CO 2酸性氣體酸化時,SO 2和/或0)2可以直接采用純化氣體,優(yōu)選采用來自S-Zorb吸附劑或FCC催化劑再生煙氣,同時通入惰性氣體如氮氣進行摻混,控制SOjP /或CO 2的體積濃度為20%~80%。本發(fā)明采用惰性氣體作為吹脫氣,一方面可以起到攪拌作用,有利于強化酸化反應(yīng)氣液傳質(zhì)過程;另一方面,隨著堿渣廢液酸性不斷增強,硫化物以分子形式存在,主要以硫醇、H2S、二甲二硫、硫醚等形式揮發(fā)出來,吹脫氣可將這些硫化物及時攜帶出來,提高硫化物的去除效果。另外,吹脫氣還有助于產(chǎn)生的油相與水相分層,起到一定的氣浮作用。
[0016]所述吹脫氣的通入量為保持空塔氣速為0.l~2m/So在pH值降低到2~5時,停止酸化,靜置5~60min后,通過切油管路將酸化后堿渣上層油相排出到酸化反應(yīng)器外,從而完成整個酸化過程。經(jīng)過上述處理后,可以將堿渣廢液中的硫化物去除98%以上。
[0017]本發(fā)明所述的煉油堿渣酸化反應(yīng)裝置及防堵塞方法,重點解決了煉油堿渣酸化過程中由于產(chǎn)生大量鹽,堵塞反應(yīng)裝置、氣體分布器和管道等問題。本發(fā)明利用氣升式外循環(huán)原理,在一個反應(yīng)體系內(nèi)將酸化反應(yīng)過程和冷凝析鹽過程分區(qū)同時處理,在保證酸化反應(yīng)高效進行的同時,將酸堿反應(yīng)生成的大量鹽解析出來,從而達到酸化和脫鹽同時高效進行的目的,有效的解決了裝置和管道堵塞的問題。此外,冷凝后的堿渣廢液部分回流至酸化反應(yīng)塔,可以緩解酸化反應(yīng)釋放的熱量,降低酸堿反應(yīng)溫度,有助于酸堿反應(yīng)的快速進行。
【附圖說明】
[0018]圖1為本發(fā)明酸化反應(yīng)裝置的一種結(jié)構(gòu)示意圖;
圖中標記說明:1-尾氣排放管路,2-酸化試劑輸入管路,3-酸化反應(yīng)塔,4-堿渣輸入管路,5-氣體分布器,6-氣體輸入管路,7-上部連通管,8-下部連通管,9-冷凝塔,10-冷凝裝置,11-冷凝塔塔釜,12-排放管路,13-開關(guān)閥,14-過濾裝置,15-切油管路。
【具體實施方式】
[0019]下面結(jié)合附圖1對本發(fā)明方法作詳細描述。
[0020]如圖1所示,本發(fā)明煉油堿渣酸化反應(yīng)裝置包括酸化反應(yīng)塔3和冷凝塔9,酸化反應(yīng)塔體底部設(shè)有氣體分布器5,冷凝塔體表面設(shè)置冷凝裝置10,其中兩個塔體分別由上部連通管7和下部連通管8密封連通,從而在酸化過程中在兩個塔體之間可以形成一個氣升式外循環(huán)反應(yīng)通道。
[0021]所述酸化反應(yīng)塔3和冷凝塔9的高徑比為8~20,優(yōu)選為10~18 ;所述上部連通管7和下部連通管8的直徑為酸化反應(yīng)塔徑的0.2-1.2倍,優(yōu)選為0.5-0.8。
[0022]所
當前第1頁1 2 
網(wǎng)友詢問留言 已有0條留言
  • 還沒有人留言評論。精彩留言會獲得點贊!
1
潢川县| 芜湖县| 鹿泉市| 巴彦淖尔市| 介休市| 永和县| 思南县| 汪清县| 大邑县| 石家庄市| 蒙山县| 崇礼县| 大田县| 峨眉山市| 泗洪县| 南城县| 将乐县| 秦安县| 南丰县| 那曲县| 青田县| 新津县| 富顺县| 晴隆县| 吴堡县| 桐庐县| 镇巴县| 紫云| 江永县| 磐安县| 曲沃县| 唐海县| 徐闻县| 同江市| 滦南县| 镇赉县| 土默特右旗| 仪陇县| 翁源县| 庆城县| 上犹县|