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一種改進(jìn)石灰石/石灰?石膏濕法煙氣脫硫工藝的制作方法與工藝

文檔序號:12663344閱讀:597來源:國知局
一種改進(jìn)石灰石/石灰-石膏濕法煙氣脫硫工藝技術(shù)領(lǐng)域本發(fā)明涉及一種改進(jìn)石灰石/石灰-石膏濕法煙氣脫硫工藝,特別涉及一種防止?jié)穹摿驖{液中毒的方法,屬于濕法脫硫技術(shù)領(lǐng)域。

背景技術(shù):
石灰石/石灰-石膏濕法煙氣脫硫工藝采用價廉易得的石灰石或咸灰作脫硫吸收劑,石灰石經(jīng)破碎細(xì)成粉狀與水混合攪拌制成吸收漿液。當(dāng)采用石灰作為吸收劑時,石灰粉加水?dāng)嚢杼幚砗笾瞥晌諠{液。在吸收塔內(nèi),吸收漿液與煙氣接觸混合,煙氣中的二氧化硫與漿液中的碳酸鈣以及鼓入的氧化空氣進(jìn)行化學(xué)反應(yīng),最終反應(yīng)產(chǎn)物為石膏。同時去除煙氣中部分其他污染物,如粉塵、HCL、HF、SO3。脫硫后的煙氣經(jīng)除霧器除去帶出的細(xì)小液滴后排入煙囪。脫硫石膏漿經(jīng)脫水裝置脫水后回收。該技術(shù)采用單循環(huán)噴霧空塔機構(gòu),具有技術(shù)成熟、應(yīng)用范圍廣、脫硫效率高、運行可靠性高、可利用率高,有大幅度降低工程造價等特點。在石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng)中,漿液中毒是各個電廠幾乎都發(fā)生過的事故,漿液一旦中毒,脫硫反應(yīng)將無法滿足環(huán)保排放的要求,如果造成污染物持續(xù)超標(biāo)排放,在無旁路的脫硫系統(tǒng)中將會直接造成主機的停機,為了防止?jié){液中毒造成主機的非停事故,同時避免環(huán)保超排的發(fā)生及保證正常的脫硫效率,必須杜絕漿液中毒事故的發(fā)生。湖南某電廠一期2×600MW脫硫系統(tǒng)裝置均為石灰石-石膏就地強制氧化脫硫裝置,煙氣系統(tǒng)不設(shè)GGH,1號、2號脫硫裝置由武漢凱迪電力股份有限公司設(shè)計安裝,為美國B&W公司帶托盤的脫硫技術(shù),1號、2號吸收塔漿池直徑均為16.8米,設(shè)計運行液位為7.5米,氧化風(fēng)設(shè)計為矛刺噴槍氧化布局,氧化風(fēng)機為羅茨風(fēng)機,最大空氣輸送量10500立方米。1號、2號脫硫裝置自2006年與主機同步投入運行以來,均發(fā)生過多次漿液中毒的事故,每次漿液中毒的現(xiàn)象均一致,在機組負(fù)荷沒有變化,原煙氣SO2濃度沒有增加的情況下,增加石灰石漿液供給量,吸收塔pH值反降不升,處于緩慢或快速下降趨勢,漿液品質(zhì)惡化使其pH長時間低于5.0以下而不能短時恢復(fù)正常,脫硫率下降,凈煙氣超標(biāo),石膏呈泥狀,品質(zhì)變差,無法進(jìn)行正常脫水。通過總結(jié)經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)漿液中毒的原因主要有以下三種情況:(1)SO32-閉塞:現(xiàn)有的煤資源緊缺,燃煤質(zhì)量較差,與設(shè)計要求的煤種差別大,導(dǎo)致經(jīng)常燃用高硫煤和低熱值劣質(zhì)無煙煤發(fā)電,從設(shè)計參數(shù)看,脫硫系統(tǒng)整體設(shè)計裕度偏小,1號、2號吸收塔入口原煙氣SO2濃度的設(shè)計值為2909mg/Nm3,氧化風(fēng)量每小時為10500m3/h,運行中,如果燃煤硫份偏高,脫硫入口濃度容易超標(biāo),造成石膏中亞硫酸鈣超標(biāo),石膏脫水困難。在機組負(fù)荷或FGD進(jìn)口原煙氣SO2濃度的突然升高,使吸收塔內(nèi)反應(yīng)加劇,CaCO3含量減少,pH值下降,此時加大石灰石供漿流量為保證脫硫效率以提高吸收塔的pH值,但由于反應(yīng)加劇,吸收塔漿液中的亞硫酸鈣含量會大量增加,若此時不能夠增加氧量使亞硫酸鈣迅速反應(yīng)成硫酸鈣,則由于亞硫酸鈣可溶解性強先溶于水中,而CaCO3溶解較慢,亞硫酸鈣過飽和后形成固體沉積包裹碳酸鈣。SO32-閉塞主要發(fā)生在啟動、負(fù)荷變化或氧化不完全期間,當(dāng)CaSO3未被充分氧化,同時又沒有足夠的CaSO3晶種時,CaSO3將沉積在石灰石表面,阻止石灰石的分解,當(dāng)運行中氧化風(fēng)機跳閘、氧化風(fēng)管堵塞、攪拌器故障、煙氣負(fù)荷突增、入口SO2濃度突增,均容易發(fā)生CaSO3的包裹問題,因此,氧化率為20-95%被認(rèn)為是產(chǎn)生“包裹”區(qū)域。2010年1號機組脫硫吸收塔1B、1C攪拌器分別于3月1日和13日相繼出現(xiàn)故障,同側(cè)兩臺攪拌器長時間不能正常投運,22、23日氧化風(fēng)機因故障檢修又發(fā)生了短時全部停運。從21日04:00起,在機組負(fù)荷、燃煤硫分變化不大的情況下,脫硫系統(tǒng)開始間斷出現(xiàn)凈煙氣超標(biāo)現(xiàn)象,根據(jù)以往經(jīng)驗,脫硫運行人員采取加大供漿的方式進(jìn)行應(yīng)急處理,當(dāng)時因pH、供漿量指示出現(xiàn)較大偏差,導(dǎo)致運行人員不斷加大供漿量進(jìn)行應(yīng)急處理,但凈煙氣SO2含量繼續(xù)出現(xiàn)上升趨勢,同時,吸收塔漿液pH值出現(xiàn)下降趨勢。隨后又進(jìn)行了3次向事故漿液轉(zhuǎn)漿,置換吸收塔漿液;減少機組負(fù)荷;開啟煙氣旁路擋板等手段,但提高吸收塔漿液pH值的效果不明顯,且吸收塔碳酸鈣含量嚴(yán)重超標(biāo),石膏CaSO3含量高且脫水也出現(xiàn)了困難,這是一起典型的攪拌器故障,造成氧化風(fēng)量利用率嚴(yán)重下降,產(chǎn)生了CaSO3的包裹事故。當(dāng)pH值過高時,由于CaSO3·1/2H2O溶解度下降,CaSO4·2H2O溶解度增加(幅度較小),CaSO3·1/2H2O容易析出并沉積在石灰石顆粒表面,形成一層外殼,使得石灰石顆粒表面鈍化,堵礙了石灰石繼續(xù)溶解,抑制了反應(yīng)的進(jìn)行。同時高pH值,又使CaSO3·1/2H2O固相的氧化反應(yīng)難以進(jìn)行。(2)氟離子超標(biāo):石灰石脫硫工藝中,在其它條件不變的情況下,有時出現(xiàn)石灰石耗量不正常增加,pH值反而下降的情況。是由于漿液中的三價鋁和氟離子反應(yīng)生成AlF3和其他物質(zhì)的絡(luò)合物,呈粘性的絮凝狀態(tài),附著于石灰石表面,非常強烈阻礙石灰石的溶解。2012年12月12日,由于石膏中的亞硫酸鈣超標(biāo),脫水機出現(xiàn)了脫水困難的情況,石膏較濕,為了降低亞硫酸鈣含量,采取在運行中降低吸收塔pH值得方式進(jìn)行來提高氧化效率,在運行操作中出現(xiàn)失誤,吸收塔pH值降低至4.85左右時,出現(xiàn)負(fù)荷、硫分沒有變化的情況下,加大供漿量依然無法提升pH值,凈煙氣SO2超標(biāo),脫硫效率下降,最后pH值下降至4.0左右,開啟旁路擋板也無法提升pH值,在超標(biāo)29.5小時的后吸收塔pH值才上升,凈煙氣達(dá)標(biāo)排放。當(dāng)吸收塔pH值過低,如小于4.8時,脫硫效率明顯偏低,如小于4.0時,幾乎無脫硫效果。主要是在pH值低時,H2SO3(水)的電離被抑制和增加了SO2從水溶液中逸出的幾率。(3)石膏包裹:石膏的包裹主要是由于吸收塔密度過高,沒有及時外排,漿液中的二水硫酸鈣包裹碳酸鈣,抑制碳酸鈣溶解的一種現(xiàn)象。

技術(shù)實現(xiàn)要素:
針對現(xiàn)有技術(shù)中的石灰石/石灰-石膏濕法煙氣脫硫工藝存在吸收漿料容易中毒,且脫硫效率低,得到的石膏產(chǎn)品不純等缺陷,本發(fā)明的目的是在于提供一種能有效防止吸收漿料中毒,實現(xiàn)石灰石-石膏脫硫漿料連續(xù)高效氧化制備高純度石膏的方法,該方法不但杜絕了吸收塔漿液中毒,而且大幅提升石膏品,完全達(dá)到商業(yè)用標(biāo)準(zhǔn)。為了實現(xiàn)本發(fā)明的技術(shù)目的,本發(fā)明提供了一種改進(jìn)石灰石/石灰-石膏濕法煙氣脫硫工藝,以石灰石或堿石灰漿料作為吸收漿料,在氧化脫硫裝置中進(jìn)行二氧化硫煙氣的吸收及氧化反應(yīng),得到石膏產(chǎn)品;所述的氧化脫硫裝置包括吸收塔、循環(huán)漿泵和氧化風(fēng)系統(tǒng);所述的吸收塔內(nèi)距底部7.5m高度內(nèi)區(qū)域為漿料區(qū),距底部7.5m高度以上區(qū)域為吸收區(qū);所述的漿料區(qū)底部設(shè)有石膏出料口,下部設(shè)有管網(wǎng)式氧化風(fēng)管;所述的吸收區(qū)下部設(shè)有二氧化硫煙氣入口,上部設(shè)有吸收漿料噴嘴,頂部設(shè)有凈化煙氣出口;所述的氧化風(fēng)系統(tǒng)包括高速離心風(fēng)機,高速離心風(fēng)機與氧化風(fēng)管連接;所述的循環(huán)漿泵通過管道一端與吸收漿料噴嘴連接,另一端與吸收塔的漿料區(qū)底部連接,所述管道與吸收塔連接處設(shè)有漿料入口;進(jìn)行二氧化硫煙氣的吸收及氧化處理時,先將吸收漿料從漿料入口注入,直到吸收漿料注滿漿料區(qū),調(diào)節(jié)漿料pH在6.0~6.3范圍內(nèi),開啟循環(huán)漿泵,漿料區(qū)的吸收漿料被泵入到吸收塔上部,通過漿料噴嘴噴出與從二氧化硫煙氣入口進(jìn)入的二氧化硫煙氣接觸反應(yīng)后,進(jìn)入漿料區(qū),此時,開啟高速離心風(fēng)機輸入氧化空氣,氧化空氣通過氧化風(fēng)管均布分散后與吸收漿料接觸發(fā)生反應(yīng),不斷得到石膏產(chǎn)品。本發(fā)明的技術(shù)方案能有效防止吸收漿料在氧化過程中易中毒的情況發(fā)生,并且大大提高氧化反應(yīng)效率,獲得高純度的石膏產(chǎn)品。經(jīng)發(fā)明人研究發(fā)現(xiàn):吸收漿液中的亞硫酸鈣最佳氧化pH值一般是在4到4.5之間,反應(yīng)塔中的氧化區(qū)是在反應(yīng)塔底部以上3米左右的位置區(qū)域,而此區(qū)域中的漿液為噴淋漿液與煙氣中的SO2發(fā)生反應(yīng)(氧化工藝正常運行時,吸收塔內(nèi)漿液的pH值一般控制在5.55左右)得到,在氧化區(qū)的吸收漿液pH值相對較低,低pH有利于亞硫酸鈣的氧化?,F(xiàn)有技術(shù)中吸收漿料的注入位置一般都在氧化區(qū)上部液面上,這種供漿料方式會使pH較高的吸收漿料中和氧化區(qū)的pH較低的吸收漿料,導(dǎo)致氧化區(qū)的吸收漿液pH值上升,不利于漿料進(jìn)行氧化反應(yīng),氧化效率較低,對漿料品質(zhì)有較大影響。本發(fā)明的技術(shù)方案通過將吸收漿料入口設(shè)置在循環(huán)漿料泵上,直接將新注入的漿料送入反應(yīng)塔頂部先與二氧化硫煙氣反應(yīng),再進(jìn)入氧化區(qū),大大提高了氧化區(qū)漿料的氧化效率及漿料品質(zhì)。大量研究表明,吸收漿料在正常運行過程中pH一般維持在5.2~5.4,但是吸收過程中pH很容易下降到5以下,而在吸收漿液的pH值低于5.0時,漿料中ALF3中的ALF2+和ALF4-以離子的形式存在,形成對碳酸鈣的包裹,導(dǎo)致漿料中毒。本發(fā)明的技術(shù)方案中將開始運行時的pH控制在6.0~6.3之間,當(dāng)反應(yīng)穩(wěn)定時,吸收塔中漿料pH值運行參數(shù)維持在5.6~5.8,較高的pH值,使吸收塔內(nèi)的漿液有較強的對抗負(fù)荷及原煙氣SO2變化的緩沖能力。特別是在開機過程中,每次開機均燃油10~25噸左右,燃油可能帶來的吸收漿液中毒,在開機初期,將漿料pH值控制在6.0~6.3之間,維持這樣的pH值運行,可以防止分解燃油中的未燃盡成分對吸收塔漿液的影響,保持較高的pH值,能夠完全預(yù)防開機過程中的漿液中毒的發(fā)生。現(xiàn)有的石灰石/石灰-石膏濕法煙氣脫硫工藝中,吸收塔內(nèi)漿料區(qū)的漿料高度一般維持在6.5m左右,且采用矛刺噴槍噴輸入氧化風(fēng),通過攪拌器均布氧化空氣。但由于液面高度較低,且矛刺噴槍及攪拌器對氧化風(fēng)均布效果較差,氧化空氣在未與漿液充分接觸反應(yīng)就逃逸,大大降低了氧化效率。本發(fā)明的技術(shù)方案設(shè)置吸收塔內(nèi)漿料的高度在7.5米左右,比現(xiàn)有技術(shù)高出約1米,同時采用管網(wǎng)式氧化風(fēng)管來替換矛刺噴槍噴和攪拌器,管網(wǎng)式氧化風(fēng)管均勻分布在吸收區(qū),能很好地均布氧化風(fēng),大大增加了氧化風(fēng)與吸收漿料接觸的時間和面積,增加了氧化效率。本發(fā)明的防止?jié)穹摿驖{液中毒的方法還包括以下優(yōu)選方案:優(yōu)選的方案中氧化風(fēng)管設(shè)置在漿料區(qū)內(nèi)距吸收塔底部2.7米高度范圍內(nèi)。優(yōu)選的技術(shù)方案中,將氧化風(fēng)管設(shè)置在較低位置,有效地增加了氧化空氣與吸收漿料的接觸時間,增加氧化效率。較優(yōu)選的方案中氧化風(fēng)管呈網(wǎng)絡(luò)狀分布,氧化風(fēng)管表面均勻分布有若干微孔,能使氧化風(fēng)均勻均布與吸收漿料接觸反應(yīng)。優(yōu)選的方案中氧化風(fēng)管呈網(wǎng)絡(luò)狀分布在吸收層,并且通過微孔曝氣,能使氧化空氣破碎且均勻均布,大大增加氧化空氣與吸收漿料的接觸時間和面積,有效提高氧化效率。優(yōu)選的方案中供氧系統(tǒng)設(shè)置有四臺高速離心風(fēng)機,每臺高速離心風(fēng)機以15000m3/h的速率輸入氧化風(fēng)。優(yōu)選的技術(shù)方案中以高速離心風(fēng)機替換現(xiàn)有技術(shù)中的羅茨風(fēng)機能將氧化風(fēng)量相對提高50%以上,并且運行可靠性有效提高。單臺高速離心風(fēng)機的輸入氧化風(fēng)速率為15000立方米,已經(jīng)達(dá)到現(xiàn)有技術(shù)中最高負(fù)荷與最高吸收塔及二氧化煙氣濃度的設(shè)計要求。優(yōu)選的方案中吸收漿料的密度在1080kg/m3~1120kg/m3范圍內(nèi)。優(yōu)選的方案中將現(xiàn)有的吸收塔運行密度由以往的1110kg/m3至1150kg/m3優(yōu)選至1080kg/m3~1120kg/m3,降低吸收塔運行密度,也相應(yīng)地降低了硫酸鈣的含量,防止?jié){液硫酸鈣爆發(fā)成核;同時降低運行密度,也使吸收塔漿液攪拌更均勻,石膏結(jié)晶更好。相對現(xiàn)有技術(shù),本發(fā)明的技術(shù)方案帶來的有益技術(shù)效果:本發(fā)明的技術(shù)方案能有效防止石灰石/石灰-石膏濕法煙氣脫硫工藝中吸收漿料中毒,使脫硫、氧化轉(zhuǎn)化工藝能持續(xù)運行,脫硫效率高,制得的石膏純度高,完全達(dá)到商業(yè)用標(biāo)準(zhǔn)。本發(fā)明的技術(shù)方案通過采取對氧化脫硫裝置及工藝條件的改進(jìn),相對現(xiàn)有的工藝,完全杜絕了吸收塔漿液中毒事故的發(fā)生,不僅石膏品質(zhì)得到大幅提升,完全達(dá)到商業(yè)用標(biāo)準(zhǔn)。通過改進(jìn)工藝,脫硫系統(tǒng)的減排能力超標(biāo)小時率減少了88.3%,脫硫效率上升0.6%~1.1%,F(xiàn)GD凈煙氣排放濃度平均降低了36%左右,每萬KWh二氧化硫減排量增加180噸。旁路封堵后,在多次開停機過程中,沒有發(fā)生吸收塔漿液中毒的事故,有利的保證了脫硫系統(tǒng)安全穩(wěn)定長效運行,也為主機的穩(wěn)定運行提供了可靠的保證。附圖說明【圖1】為本發(fā)明的氧化脫硫裝置簡圖;1為反應(yīng)塔,2為循環(huán)漿泵,3為氧化風(fēng)管,4為高速離心風(fēng)機,5為排漿泵(連接石膏出料口),6為漿料入口,7為二氧化硫煙氣入口,8為凈化煙氣出口,9為漿料噴嘴。具體實施方式以下實施例旨在進(jìn)一步說明本發(fā)明內(nèi)容,而不是對本發(fā)明權(quán)利要求保護(hù)范圍的限定。實施例1采用附圖1所示的氧化脫硫裝置進(jìn)行工業(yè)生產(chǎn),可以采用兩臺以上的裝置進(jìn)行串聯(lián),氧化脫硫裝置主體包括吸收塔、循環(huán)漿泵和氧化風(fēng)系統(tǒng)。所述的吸收塔內(nèi)部主要分為吸收區(qū)和漿料區(qū),正常運行時,漿料區(qū)的高度距底部7.5m處,而7.5m高度以上區(qū)域為吸收區(qū)。漿料區(qū)底部設(shè)有石膏出料口,與排漿泵連接。漿料區(qū)在下部設(shè)有管網(wǎng)式氧化風(fēng)管,氧化風(fēng)管最好設(shè)置在漿料區(qū)距底部2.7范圍內(nèi),氧化風(fēng)管表面設(shè)有大量微孔,氧化風(fēng)管主要用于均布氧化空氣。在吸收區(qū)下部,即靠近漿料區(qū)處設(shè)有二氧化硫煙氣入口,在吸收區(qū)上部設(shè)有吸收漿料噴嘴,吸收塔頂部設(shè)有凈化煙氣出口;二氧化硫煙氣被漿料噴嘴噴出的漿料反應(yīng)吸收后,凈化煙氣從煙氣出口排出,吸收漿料進(jìn)入漿料區(qū)進(jìn)行氧化反應(yīng)。所述的氧化風(fēng)系統(tǒng)包括高速離心風(fēng)機,高速離心風(fēng)機與氧化風(fēng)管連接,高速離心風(fēng)機一般可以設(shè)置多臺,根據(jù)需要,本發(fā)明設(shè)置4臺為較佳設(shè)置,每臺高速離心風(fēng)機的鼓風(fēng)量為15000m3/h滿足反應(yīng)釜和煙氣濃度的最大要求。循環(huán)漿泵通過管道一端與吸收漿料噴嘴連接,另一端與吸收塔的漿料區(qū)底部連接,管道與吸收塔連接處設(shè)有漿料入口。通過氧化脫硫裝置進(jìn)行二氧化硫煙氣的吸收及氧化處理的過程:先將吸收漿料從漿料入口注入,直到吸收漿料注滿漿料區(qū),調(diào)節(jié)漿料pH在6.0~6.3范圍內(nèi),開啟循環(huán)漿泵,漿料區(qū)的吸收漿料被泵入到吸收塔上部,通過漿料噴嘴噴出與從二氧化硫煙氣入口進(jìn)入的二氧化硫煙氣接觸反應(yīng)后,進(jìn)入漿料區(qū),此時,開啟高速離心風(fēng)機輸入氧化空氣,氧化空氣通過氧化風(fēng)管均布分散后與吸收漿料接觸發(fā)生反應(yīng),不斷得到石膏產(chǎn)品。工業(yè)應(yīng)用實例:湖南某電廠一期2×600MW脫硫系統(tǒng)裝置均為石灰石-石膏就地強制氧化脫硫裝置,煙氣系統(tǒng)不設(shè)GGH,1號、2號脫硫裝置由武漢凱迪電力股份有限公司設(shè)計安裝,為美國B&W公司帶托盤的脫硫技術(shù),1號、2號吸收塔漿池直徑均為16.8米,設(shè)計運行液位為7.5米,氧化風(fēng)設(shè)計為矛刺噴槍氧化布局,氧化風(fēng)機為羅茨風(fēng)機,最大空氣輸送量10500立方米。1號、2號脫硫裝置自2006年與主機同步投入運行以來,均發(fā)生過多次漿液中毒的事故,每次漿液中毒的現(xiàn)象均一致,在機組負(fù)荷沒有變化,原煙氣SO2濃度沒有增加的情況下,增加石灰石漿液供給量,吸收塔pH值反降不升,處于緩慢或快速下降趨勢,漿液品質(zhì)惡化使其pH長時間低于5.0以下而不能短時恢復(fù)正常,脫硫率下降,凈煙氣超標(biāo),石膏呈泥狀,品質(zhì)變差,無法進(jìn)行正常脫水。按本發(fā)明的技術(shù)方案對氧化脫硫裝置及工藝條件進(jìn)行改造,進(jìn)行脫硫的工業(yè)化應(yīng)用效果:通過對現(xiàn)有的改造后,石膏中亞硫酸鈣含量穩(wěn)定控制在0.35%以下,達(dá)到商業(yè)用標(biāo)準(zhǔn),每年可以節(jié)約不合格石膏的運輸、填埋費用(360萬元),節(jié)約清理的費用100萬元以上,同時合格的石膏出售,預(yù)計每年收入可達(dá)640萬元,石膏合格可為金竹山發(fā)電分公司每年帶來1000萬以上的經(jīng)濟效益。通過采取一系列針對性預(yù)防漿液中毒的技術(shù)措施,該公司已經(jīng)完全杜絕了吸收塔漿液中毒事故的發(fā)生,該公司脫硫系統(tǒng)的減排能力在2013年的基礎(chǔ)上又進(jìn)一步提高,2014年比2013年超標(biāo)小時率減少了88.3%,脫硫效率上升1.1%~0.6%,#1FGD凈煙氣排放濃度2014年比2013年降低了21%,#2FGD凈煙氣濃度排放降低了38%,#3FGD凈煙氣排放濃度降低了17.3%。2014年與2013年同期相比每萬KWh二氧化硫減排量增加180噸。旁路封堵后,在多次的開停機過程中,沒有發(fā)生一次吸收塔漿液中毒的事故,有利的保證了脫硫系統(tǒng)安全穩(wěn)定長效運行,也為主機的穩(wěn)定運行提供了可靠的保證。
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