本實用新型涉及化工機械領(lǐng)域,具體涉及一種袋濾器頂部壓蓋。
背景技術(shù):
現(xiàn)有的袋濾器頂部壓蓋容易造成炭黑尾氣泄漏,頂部壓蓋密封面腐蝕嚴重,密封損壞,尾氣泄漏嚴重,造成大氣污染;尾氣泄漏導致,尾氣鍋爐原料減少,導致蒸汽產(chǎn)量減少;由于炭黑尾氣中含有大量CO、CnHm化合物,操作工在日常檢查濾袋時,時常造成頭暈、惡心、嘔吐現(xiàn)象,存在安全隱患。
目前密封為平面密封,所用石棉繩作密封面材料不成型,固定困難,尾氣容易泄漏,造成密封腐蝕,密封面全部為Q235碳鋼材質(zhì),抗尾氣腐蝕性能差,現(xiàn)有的密封蓋采用§=6mm鋼板制作,長期使用過程中變形嚴重,導致密封效果差。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本實用新型要解決的技術(shù)問題是提供一種密封效果好,結(jié)構(gòu)強度高,使用壽命長的袋濾器頂部壓蓋。
為解決上述問題,本實用新型采用如下技術(shù)方案:
一種袋濾器頂部壓蓋,包括密封蓋和密封板,所述密封蓋與密封板焊接,所述密封蓋成圓形設(shè)置,所述密封蓋上設(shè)置有一個通孔,所述密封板兩側(cè)設(shè)置有填料槽,所述填料槽內(nèi)設(shè)置有密封墊,所述密封板兩端還設(shè)置有壓緊塊,所述壓緊塊呈L型設(shè)置,所述壓緊塊上安裝有螺栓。
作為優(yōu)選,所述密封墊為硅橡膠密封墊。
作為優(yōu)選,所述密封蓋為碳鋼密封蓋。
作為優(yōu)選,所述密封板為碳鋼密封板。
作為優(yōu)選,所述密封板厚度為14mm。
本實用新型的有益效果為:設(shè)置的密封蓋可以提高密封板;設(shè)置的填料槽,以保障密封墊裝配到位及更換方便,密封墊為硅橡膠密封墊有效的保障使用的耐久性;設(shè)置的壓緊塊保持安裝牢固。
附圖說明
圖1為本實用新型一種袋濾器頂部壓蓋的結(jié)構(gòu)圖。
具體實施方式
如圖1所示,一種袋濾器頂部壓蓋,包括密封蓋1和密封板2,所述密封蓋1與密封板2焊接,所述密封蓋1成圓形設(shè)置,所述密封蓋1上設(shè)置有一個通孔3,所述密封板2兩側(cè)設(shè)置有填料槽4,所述填料槽4內(nèi)設(shè)置有密封墊5,所述密封板2兩端還設(shè)置有壓緊塊6,所述壓緊塊6呈L型設(shè)置,所述壓緊塊6上安裝有螺栓7。所述密封墊5為硅橡膠密封墊。所述密封蓋1為碳鋼密封蓋。所述密封板2為碳鋼密封板。所述密封板2厚度為14mm。
在使用時,同負荷、同生產(chǎn)線情況下,送至尾氣鍋爐尾氣量約增加4000Nm3/h,每小時可增產(chǎn)蒸汽3噸,每年按8000小時計算,可增產(chǎn)蒸汽24000噸,按每噸蒸汽130元/噸,每年可增加蒸汽產(chǎn)量312萬元。改造實施后袋濾器頂蓋炭黑尾氣泄漏基本得到解決,每小時減少尾氣排放量4000Nm3/h,環(huán)保效益明顯。
袋濾器頂蓋密封改造后大大減少了操作人員的檢查勞動強度,減少了操作人員在查漏時炭黑煙氣的吸入量,從而保障了操作人員的安全,為企業(yè)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。袋濾器頂蓋密封改造項目投用前,因袋濾器頂部密封面腐蝕嚴重,袋濾器頂部時常有炭黑煙氣竄出。經(jīng)改造后避免了炭黑煙氣對大氣的污染,真正起到了綠色環(huán)保的作用。
本實用新型的有益效果為:設(shè)置的密封蓋可以提高密封板,設(shè)置的填料槽,以保障密封墊裝配到位及更換方便,密封墊為硅橡膠密封墊有效的保障使用的耐久性;設(shè)置的壓緊塊保持安裝牢固。