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一種高效細(xì)粉分離器的制造方法

文檔序號:5079552閱讀:241來源:國知局
一種高效細(xì)粉分離器的制造方法
【專利摘要】一種高效細(xì)粉分離器,包括旋流器本體,旋流器本體設(shè)有同軸設(shè)置的外筒體和內(nèi)筒體,在內(nèi)筒體的上部設(shè)有側(cè)向設(shè)置的出氣管,在內(nèi)筒體的底端設(shè)有軸向設(shè)置的百葉窗,在百葉窗的下端進(jìn)氣口處設(shè)有控制通風(fēng)量的可調(diào)翻板,所述的可調(diào)翻板包括均勻設(shè)置的四個扇形葉片,每兩個相對設(shè)置的扇形葉片為一組并通過一根驅(qū)動軸連接,上述兩組扇形葉片的驅(qū)動軸呈十字交叉設(shè)置,在外筒體的外部設(shè)有帶動驅(qū)動軸旋轉(zhuǎn)的執(zhí)行器。本實用新型將設(shè)置在出氣管上的檢測接口與煤粉濃度檢測儀相接,可實時檢測乏氣中煤粉含量的大小,并將煤粉濃度檢測儀通過控制電路與執(zhí)行器相接,利用執(zhí)行器帶動與驅(qū)動軸一體的扇形葉片旋轉(zhuǎn),實現(xiàn)與系統(tǒng)通風(fēng)量的實時同步,達(dá)到最高的分離效率。
【專利說明】—種高效細(xì)粉分離器
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實用新型涉及一種鍋爐制粉的分離設(shè)備,特別是一種高效細(xì)粉分離器。
【背景技術(shù)】
[0002]細(xì)粉分離器是中間儲倉式鍋爐制粉系統(tǒng)內(nèi)重要的分離設(shè)備。其作用是利用離心力將煤粉從風(fēng)粉混合物氣流中分離出來,分離出來的煤粉落入粉倉,乏氣由排粉機(jī)通過一次或三次風(fēng)管送入鍋爐爐膛燃燒。衡量細(xì)粉分離器性能優(yōu)劣的主要指標(biāo)有效率、壓力損失等,效率最為重要。細(xì)粉分離器的設(shè)計效率一般都在90%左右,但通過現(xiàn)場測試發(fā)現(xiàn)大多都低于設(shè)計值,由細(xì)粉分離器效率定義可知,在入口粉量一定條件下,效率低主要是分離器出口含粉量過多造成的。分離器效率偏低,即氣粉混合物不能很好地被分離開來,乏氣中大量帶粉,將帶來以下問題:1、三次風(fēng)帶粉過多,造成爐膛火焰中心上移,相應(yīng)的過熱器管壁超溫、飛灰可燃物增加,排煙溫度升高,這不僅降低了鍋爐效率,而且給生產(chǎn)帶來隱患;2、乏氣中含粉量過高,排粉機(jī)蝸殼、葉輪磨損嚴(yán)重,增加了檢修工作量和維護(hù)費用;3、乏氣中含粉量較大時,制粉系統(tǒng)的啟停對鍋爐負(fù)荷、氣溫、氣壓影響較大,隨排粉機(jī)進(jìn)入爐膛的煤粉太多,有時爐膛會發(fā)生爆炸的危險。由此可見,細(xì)粉分離器的分離效率對電站鍋爐及制粉系統(tǒng)的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有多大的影響,故提高細(xì)粉分離器效率的意義重大。
[0003]目前我國使用的大多是離心式細(xì)粉分離器,工作原理是利用重力分離、離心分離作用,從粗粉分離器出口來的氣粉混合物切向進(jìn)入分離器外圓筒上部,沿外圓筒內(nèi)壁向下旋轉(zhuǎn)流動,煤粉顆粒受離心力作用被甩向四周,沿筒壁落下,當(dāng)氣流轉(zhuǎn)折向上進(jìn)入內(nèi)套筒時,借助慣性力再次分離出煤粉,后分離出的煤粉由下部排塵口排出,凈化后的氣流由頂部排氣口排出。此種形式的細(xì)粉分離器在國內(nèi)電站鍋爐制粉系統(tǒng)中廣泛使用。經(jīng)過大量現(xiàn)場性能驗證,發(fā)現(xiàn)其效率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于設(shè)計值,根據(jù)眾多工程試驗數(shù)據(jù)總結(jié)、歸納類比、仿真模擬,查出主要是由于分離器本身結(jié)構(gòu)上的缺陷所造成的,如外圓筒體直徑過大、下錐體高度不夠、入口截面積過大、導(dǎo)流器葉片工作面傾角不合理等,前面三個缺陷較易消除,如適當(dāng)減小外筒體直徑、增加下錐體高度、減小入口處面積等。對于導(dǎo)流器結(jié)構(gòu)(葉片傾角)始終未作改進(jìn),因為原導(dǎo)流器上設(shè)置的三個葉片,工作面水平傾角在設(shè)計時是根據(jù)系統(tǒng)某一通風(fēng)量條件下確定的,此時乏氣中含粉量最少,效率最高,當(dāng)系統(tǒng)通風(fēng)量偏離設(shè)計值較遠(yuǎn)時,則乏氣帶粉量顯著增加,而系統(tǒng)通風(fēng)量是隨著機(jī)組出力不斷變化的,這就是細(xì)粉分離器效率低下的主要原因。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0004]本實用新型要解決的技術(shù)問題是針對現(xiàn)有技術(shù)的不足,提出一種提高分離效率,保證電站鍋爐安全、可靠運(yùn)行的高效細(xì)粉分離器。
[0005]本實用新型要解決的技術(shù)問題是通過以下技術(shù)方案實現(xiàn)的,一種高效細(xì)粉分離器,包括旋流器本體,旋流器本體設(shè)有同軸設(shè)置的外筒體和內(nèi)筒體,外筒體外套在內(nèi)筒體的下部,在外筒體的頂部設(shè)有風(fēng)粉混合物的入口管,在外筒體的底部連接有下錐體,在下錐體的底端出口中心處設(shè)有反射屏,在下錐體的底部連接有漏斗,在內(nèi)筒體的上部設(shè)有側(cè)向設(shè)置的出氣管,在內(nèi)筒體的底端設(shè)有軸向設(shè)置的百葉窗,其特點是:在百葉窗的下端進(jìn)氣口處設(shè)有控制通風(fēng)量的可調(diào)翻板,所述的可調(diào)翻板包括均勻設(shè)置的四個扇形葉片,每兩個相對設(shè)置的扇形葉片為一組并通過一根驅(qū)動軸連接,上述兩組扇形葉片的驅(qū)動軸呈十字交叉設(shè)置,在外筒體的外部設(shè)有帶動驅(qū)動軸旋轉(zhuǎn)的執(zhí)行器。
[0006]本實用新型要解決的技術(shù)問題還可以通過以下技術(shù)方案來進(jìn)一步實現(xiàn),在內(nèi)筒體上部的出氣管上設(shè)有檢測接口,檢測接口與煤粉濃度檢測儀相接,煤粉濃度檢測儀通過控制電路與所述執(zhí)行器相接。
[0007]本實用新型要解決的技術(shù)問題還可以通過以下技術(shù)方案來進(jìn)一步實現(xiàn),在內(nèi)筒體的頂端設(shè)有防爆門。
[0008]與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實用新型利用設(shè)置在百葉窗下端進(jìn)氣口處可控制通風(fēng)量的可調(diào)翻板,改善了產(chǎn)品的性能,提高了產(chǎn)品的功能,降低了制造的成本;將設(shè)置在出氣管上的檢測接口與煤粉濃度檢測儀相接,可實時檢測乏氣中煤粉含量的大小,并將煤粉濃度檢測儀通過控制電路與執(zhí)行器相接,利用執(zhí)行器帶動與驅(qū)動軸一體的扇形葉片旋轉(zhuǎn),調(diào)整扇形葉片工作面的水平傾角,實現(xiàn)與系統(tǒng)通風(fēng)量的實時同步,達(dá)到最高的分離效率。
【專利附圖】

【附圖說明】
[0009]圖1為本實用新型的結(jié)構(gòu)示意圖。
【具體實施方式】
[0010]一種高效細(xì)粉分離器,包括旋流器本體,旋流器本體設(shè)有同軸設(shè)置的外筒體3和內(nèi)筒體9,外筒體3外套在內(nèi)筒體9的下部,在外筒體3的頂部設(shè)有風(fēng)粉混合物的入口管8,在外筒體3的底部連接有下錐體2,在下錐體2的底端出口中心處設(shè)有反射屏1,在下錐體2的底部連接有漏斗16,在內(nèi)筒體9的上部設(shè)有側(cè)向設(shè)置的出氣管12,在內(nèi)筒體9的底端設(shè)有軸向設(shè)置的百葉窗7,在百葉窗7的下端進(jìn)氣口處設(shè)有控制通風(fēng)量的可調(diào)翻板,所述的可調(diào)翻板包括均勻設(shè)置的四個扇形葉片6,每兩個相對設(shè)置的扇形葉片6為一組并通過一根驅(qū)動軸5連接,上述兩組扇形葉片的驅(qū)動軸呈十字交叉設(shè)置,在外筒體3的外部設(shè)有帶動驅(qū)動軸5旋轉(zhuǎn)的執(zhí)行器15。所述執(zhí)行器15帶動驅(qū)動軸5旋轉(zhuǎn),驅(qū)動軸5通過調(diào)整扇形葉片6工作面的水平傾角,可以實現(xiàn)與系統(tǒng)通風(fēng)量的實時同步,這樣,使乏氣中的含粉量在所有工況下始終是最少的,達(dá)到最高的分離效率。在百葉窗7的內(nèi)部設(shè)有雙錐體13,兩組扇形葉片的驅(qū)動軸均穿過雙錐體13,所述的驅(qū)動軸一端支撐在內(nèi)軸座4上,另一端伸出外筒體與執(zhí)行器15相連,在外筒體3的外壁上設(shè)有支撐驅(qū)動軸5的外軸座14且裝有密封裝置。
[0011]在內(nèi)筒體上部的出氣管上設(shè)有檢測接口 11,檢測接口 11與煤粉濃度檢測儀相接,煤粉濃度檢測儀通過控制電路與所述執(zhí)行器15相接;在內(nèi)筒體9的頂端設(shè)有防爆門10。所述煤粉濃度檢測儀可利用設(shè)置在出氣管12上的檢測接口實時檢測乏氣中煤粉的含量大小,經(jīng)過煤粉濃度檢測儀內(nèi)部的放大器、運(yùn)算器、轉(zhuǎn)換器等模塊處理,輸出標(biāo)準(zhǔn)為4-20mA的電流信號,將信號傳送給兩個執(zhí)行器15帶動驅(qū)動軸5旋轉(zhuǎn)。
【權(quán)利要求】
1.一種高效細(xì)粉分離器,包括旋流器本體,旋流器本體設(shè)有同軸設(shè)置的外筒體和內(nèi)筒體,外筒體外套在內(nèi)筒體的下部,在外筒體的頂部設(shè)有風(fēng)粉混合物的入口管,在外筒體的底部連接有下錐體,在下錐體的底端出口中心處設(shè)有反射屏,在下錐體的底部連接有漏斗,在內(nèi)筒體的上部設(shè)有側(cè)向設(shè)置的出氣管,在內(nèi)筒體的底端設(shè)有軸向設(shè)置的百葉窗,其特征在于:在百葉窗的下端進(jìn)氣口處設(shè)有控制通風(fēng)量的可調(diào)翻板,所述的可調(diào)翻板包括均勻設(shè)置的四個扇形葉片,每兩個相對設(shè)置的扇形葉片為一組并通過一根驅(qū)動軸連接,上述兩組扇形葉片的驅(qū)動軸呈十字交叉設(shè)置,在外筒體的外部設(shè)有帶動驅(qū)動軸旋轉(zhuǎn)的執(zhí)行器。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的高效細(xì)粉分離器,其特征在于:在內(nèi)筒體上部的出氣管上設(shè)有檢測接口,檢測接口與煤粉濃度檢測儀相接,煤粉濃度檢測儀通過控制電路與所述執(zhí)行器相接。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的高效細(xì)粉分離器,其特征在于:在內(nèi)筒體的頂端設(shè)有防爆門。
【文檔編號】B04C5/00GK203470202SQ201320466703
【公開日】2014年3月12日 申請日期:2013年8月1日 優(yōu)先權(quán)日:2013年8月1日
【發(fā)明者】馬為孝, 陳良寬 申請人:連云港市新海機(jī)械廠
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