專(zhuān)利名稱(chēng):蒸氨塔循環(huán)清洗裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實(shí)用新型屬于煤化工輔助設(shè)備領(lǐng)域,具體涉及一種用于對(duì)蒸氨塔進(jìn)行循 環(huán)清洗的裝置。
背景技術(shù):
化工廠回收所用的蒸氨塔為了脫出剩余氨水中的固定銨,需要在剩余氮水 中加入一定量的堿,但由于加堿造成蒸氨塔進(jìn)料管和塔盤(pán)堵塞,使塔壓增高, 剩余氨水處理量降低,而脫硫塔則因用堿源不足,影響脫硫指標(biāo)的穩(wěn)定。為了 解決這一問(wèn)題,曾采取增加兩套加堿混合器的措施,當(dāng)一套發(fā)生堵塞時(shí),可拆 下清洗,運(yùn)行另一套,以免影響正常生產(chǎn)。但使用結(jié)果證明其效果并不理想。 由于加堿混合器堵塞過(guò)于頻繁,拆卸清洗十分不便,且一旦加堿混合器堵塞, 氨水和堿液混合物就會(huì)倒流入打堿槽,容易冒槽,造成能源浪費(fèi)和環(huán)境污染。 另外對(duì)蒸氨塔內(nèi)的塔盤(pán)無(wú)法清洗,從而為蒸氨塔的堵塞形成了隱患。
發(fā)明內(nèi)容
本實(shí)用新型的目的就是針對(duì)上述存在的問(wèn)題,提供一種能夠自上而下清洗 每層塔盤(pán),杜絕停產(chǎn)拆塔清掃作業(yè),保證蒸氨生產(chǎn)的連續(xù)進(jìn)行和脫硫塔堿源穩(wěn) 定的循環(huán)清洗裝置。
為此,本實(shí)用新型所采取的技術(shù)解決方案是
本蒸氨塔循環(huán)清洗裝置,包括蒸氨塔、分縮器、放焦油管及廢水泵,還增 設(shè)有鹽酸循環(huán)槽、濃鹽酸槽、濃酸吸入管、酸循環(huán)管及支管。鹽酸循環(huán)槽頂部 與蒸氨塔下部放焦油管連接,下部引出的酸循環(huán)管與廢水泵入口連接,通過(guò)廢 水泵、混合器和支管與分縮器出口氨氣管相連,在酸循環(huán)管上通過(guò)濃酸吸入管 連接濃鹽酸槽。
所述的鹽酸循環(huán)槽的容積為2m3。
由于實(shí)施本實(shí)用新型后,可以將鹽酸直接打入蒸氨塔頂,使每層塔盤(pán)都得 到了反復(fù)多次的清洗,從而避免了進(jìn)料管與塔盤(pán)堵塞的現(xiàn)象,保證了脫硫塔堿 源的供應(yīng),使脫硫煤氣H2S指標(biāo)穩(wěn)定合格,確保蒸氨生產(chǎn)的順利進(jìn)行。同時(shí),與拆塔人工清掃相比,更具有明顯的優(yōu)勢(shì) 一是時(shí)間短,可縮短5天;二是費(fèi) 用少,清洗一次可節(jié)省用酸費(fèi)用5萬(wàn)元以上;三是省人工,每次可節(jié)省人工37 個(gè)。而且減少了對(duì)環(huán)境和人身的污染與危害,防止了設(shè)備的損壞。
附圖為蒸氨塔循環(huán)清洗裝置結(jié)構(gòu)示意圖。
圖中l(wèi)為分縮器,2為蒸氨塔,3為放焦油管,4為鹽酸循環(huán)槽,5為酸吸 入管,6為濃鹽酸槽,7為酸循環(huán)管,8為廢水泵,9為混合器,IO為支管。
具體實(shí)施方式結(jié)合附圖對(duì)本實(shí)用新型作進(jìn)一步描述。
由附圖可見(jiàn),本實(shí)用新型在原有的分縮器l、蒸氨塔2、放焦油管3及廢水 泵8的基礎(chǔ)上,增設(shè)了一個(gè)容積為為21113的鹽酸循環(huán)槽4、濃酸吸入管5、濃鹽 酸槽6、酸循環(huán)管7及支管10。
在鹽酸循環(huán)槽4的頂部引出一根管與設(shè)于蒸氨塔2下部的放焦油管3連接, 鹽酸循環(huán)槽4下部引出的酸循環(huán)管7與廢水泵8的入口連接,通過(guò)連接于廢水 泵8、加堿混合器9上的支管10與分縮器1出口的氨氣管相連。另外,在靠近 濃鹽酸槽4 一側(cè)的酸循環(huán)管7上連接有濃酸吸入管5,濃酸吸入管5的下端接在 濃鹽酸槽6上。
蒸氨塔停產(chǎn)后,利用廢水泵將存于鹽酸循環(huán)槽4內(nèi)含有一定鹽酸的清洗液 通過(guò)酸循環(huán)管7、混合器9和支管10,打入分縮器1內(nèi),經(jīng)過(guò)分縮器1進(jìn)入蒸 氨塔2內(nèi),對(duì)蒸氨塔2的各層塔盤(pán)進(jìn)行清洗。然后通過(guò)放焦油管3又回到鹽酸 循環(huán)槽內(nèi),進(jìn)行下一個(gè)循環(huán)。當(dāng)循環(huán)的清洗液的鹽酸濃度降低,達(dá)不到要求時(shí), 稍微打開(kāi)酸吸入管5的控制閥,由于負(fù)壓作用,存在濃鹽酸槽6內(nèi)的濃鹽酸將 被吸入酸循環(huán)管7內(nèi)參與循環(huán),改變清洗液鹽酸濃度。直至鹽酸濃度達(dá)到標(biāo)準(zhǔn) 要求后,關(guān)閉酸吸入管5的閥門(mén),停止加鹽酸。
權(quán)利要求1、一種蒸氨塔循環(huán)清洗裝置,包括蒸氨塔、分縮器、放焦油管及廢水泵,其特征在于,設(shè)有鹽酸循環(huán)槽、濃鹽酸槽、濃酸吸入管、酸循環(huán)管及支管,鹽酸循環(huán)槽頂部與蒸氨塔下部放焦油管連接,下部引出的酸循環(huán)管與廢水泵入口連接,通過(guò)廢水泵、混合器和支管與分縮器出口氨氣管相連,在酸循環(huán)管上通過(guò)濃酸吸入管連接濃鹽酸槽。
2、 根據(jù)權(quán)利要求1所述的蒸氨塔循環(huán)清洗裝置,其特征在于,鹽酸循環(huán)槽 的容積為2m3。
專(zhuān)利摘要本實(shí)用新型提供了一種蒸氨塔循環(huán)清洗裝置,包括蒸氨塔、分縮器、放焦油管及廢水泵,還增設(shè)有容積為2m<sup>3</sup>的鹽酸循環(huán)槽、濃鹽酸槽、濃酸吸入管、酸循環(huán)管及支管。鹽酸循環(huán)槽頂部與蒸氨塔下部放焦油管連接,下部引出的酸循環(huán)管與廢水泵入口連接,通過(guò)廢水泵、混合器和支管與分縮器出口氨氣管相連。本實(shí)用新型將鹽酸直接打入蒸氨塔頂,對(duì)每層塔盤(pán)進(jìn)行反復(fù)多次清洗,避免了進(jìn)料管與塔盤(pán)堵塞的現(xiàn)象,保證了脫硫塔堿源的供應(yīng),確保蒸氨生產(chǎn)的順利進(jìn)行。與拆塔人工清掃相比,每次可縮短時(shí)間5天,降低用酸費(fèi)用5萬(wàn)元以上,節(jié)省人工37個(gè),而且減少了對(duì)環(huán)境和人身的污染與危害。
文檔編號(hào)C10K1/00GK201151715SQ200720016949
公開(kāi)日2008年11月19日 申請(qǐng)日期2007年12月14日 優(yōu)先權(quán)日2007年12月14日
發(fā)明者王永恩, 葛政忱, 高占先 申請(qǐng)人:鞍鋼股份有限公司