專利名稱:井場自用天然氣簡易脫硫方法
技術領域:
本發(fā)明涉及天然氣脫硫技術領域,具體涉及井場自用天然氣的堿洗脫硫方法。
背景技術:
隨著天然氣開發(fā)技術的不斷創(chuàng)新,越來越多的天然氣被開采出來,而天然氣也因為其儲備量大、污染小等優(yōu)點逐漸成為工業(yè)發(fā)展的重要能源。然而天然氣中含有的H2S氣體卻始終是一個重要的安全問題。H2S是一種劇毒氣體,其毒性比CO更大,更危險。H2S的相對密度為I. 1765,比空氣重,泄漏到大氣后易濃集于地勢較低洼的地方,造成那里的人畜中毒。當H2S在空氣中濃度達到4. 3%-4. 5%時,遇明火立即爆炸,破壞性則更大。在含H2S氣藏的井場和集氣站工作,由于設備泄漏及容器不密閉等原因,都會造成工作人員的中毒,低濃度的H2S氣體有類似臭雞蛋的氣味,濃度稍高或嗅時一久,人的 嗅覺神經(jīng)被麻痹而失靈,因此,依靠人的嗅覺辨別有無H2S的存在是不科學的,也潛伏著極大的危險。鑒于H2S的毒性,在含H2S氣田上的井場和集氣站等場所,都需要對天然氣進行脫硫處理。大型的脫硫裝置和復雜的脫硫工藝主要應用于凈化廠,但將所有的原料氣全部由凈化廠脫硫凈化處理,不僅成本高,而且凈化廠的負擔也重;井場一般都是單井氣自用,用氣量較小,由于井場離大型凈化廠較遠,采用長線管線運輸脫硫?qū)貌粌斒В坏且驗楹驓獾奈:π杂植荒懿幻摿?,為了?jié)約成本,有效降低井場上自用天然氣的含硫危害性,有必要將井場自用氣通過簡易脫硫裝置的辦法以達到節(jié)約成本,減輕凈化廠負擔的目的。堿洗脫硫是一種比較傳統(tǒng)的天然氣脫硫工藝,堿液為NaOH水溶液,其中H2S、CO2以及硫醇(RSH)分別發(fā)生化學反應。其中NaOH和H2S、CO2反應生成的Na2S、Na2CO3溶解在堿液中不能再生,增加了堿液的耗量,由于堿液消耗快,要不斷加注堿液,這就帶來了堿液加注的高危險性,同時由于堿液用量較大,脫硫成本較大。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明所要解決的技術問題在于克服現(xiàn)有技術中的上述缺陷,提供一種井場自用天然氣簡易脫硫方法,能夠解決堿液加注的高危險性,增強安全性,減少堿液的用量以節(jié)約脫硫的成本;使脫硫更徹底,保障供氣質(zhì)量;同時可以減少對生產(chǎn)設備和工藝管線和腐蝕;并能對廢液進行合理處理。本發(fā)明為解決上述技術問題采用的技術方案是—種井場自用天然氣簡易脫硫方法,其特征在于在脫硫罐中采用NaOH水溶液對井場自用天然氣進行堿性脫硫處理;在天然氣流速確定的情況下,根據(jù)需處理的天然氣用氣量調(diào)整NaOH水溶液濃度,減少NaOH水溶液用量,并同時將天然氣中H2S和CO2的含量脫除至最低;所述的脫硫罐為內(nèi)部中空且內(nèi)部不設置盤管的豎罐,脫硫罐一側設置進氣口,頂部為出氣口 ;脫硫罐與進氣口相對的另一側上部設置堿液進液口,下部設置一個側部排液口,罐體底部還另設置一個排液口,脫硫罐各排液口通過管線接至井場污水池,經(jīng)過沉淀后,污水池的污水通過柱塞泵回注到污水井,避免對環(huán)境污染。
按上述技術方案,用氣量為2000m3/d-2500mVd時,采取濃度為15%_20%的NaOH水溶液;用氣量在1500m3/d-2000m3/d時,采取濃度為10%_15%的NaOH水溶液;用氣量在1000m3/d-1500m3/d 時,采取濃度為 10%-12% 的 NaOH水溶液;用氣量在 800m3/d-1000m3/d 時,采取濃度為10%-11. 5%的NaOH水溶液。按上述技術方案,用氣量為2000mVd-2500mVd時,采取濃度為15. 79%的NaOH水溶液;用氣量在1500m3/d-2000m3/d時,采取濃度為11. 11%的NaOH水溶液;用氣量在1000m3/d-1500m3/d 時,采取濃度為 11. 11% 的 NaOH 水溶液;用氣量在 800m3/d-1000m3/d 時,采取濃度為11. 11%的NaOH水溶液。按上述技術方案,用氣量為2000m3/d-2500m3/d時,采取一次性加入750Kg氫氧化鈉,加水4m3,配比成濃度為15. 79%的燒堿溶液;用氣量在1500m3/d-2000m3/d時,采取一次性加入500Kg氫氧化鈉,加水4m3,配比成濃度為11. 11%的燒堿溶液;用氣量在IOOOm3/d-1500m3/d時,采取一次性加入500Kg氫氧化鈉,加水4m3,配比成濃度為11. 11%的燒堿溶液;用氣量在800m3/d-1000m3/d時,采取一次性加入500Kg氫氧化鈉,加水4m3,配比成濃度為11. 11%的燒堿溶液。 按上述技術方案,所述的脫硫罐上安裝一套磁浮式液位計,液位計豎直位于堿液進液口和側部排液口之間。復雜脫硫工藝中,影響脫硫效果的因素有很多,有可變因素,也有不可變因素,本發(fā)明的簡易脫硫工藝可以參照復雜脫硫工藝的各種可變參數(shù)與不可變參數(shù),具體如下溫度與壓力實際運行過程中,進口氣溫會來回波動,對脫硫率有一定的影響。理論上進入堿洗罐的氣體溫度越低,越利于H2S氣體溶于漿液,形成HS_,某實驗數(shù)據(jù)表明,進口原料氣H2S濃度和氧量基本不變的情況下,當進入堿洗罐的氣溫為96°C時,脫硫率為92.1%;當氣溫升到103°C時,脫硫率已下降至84. 8%,可見,進入堿洗罐的原料氣溫度對脫硫效果也有著重要的影響作用。而一般井場自用氣氣流溫度相對較低(20°C ),并且溫度變化不大,所以可以不考慮溫度對該井脫硫的影響。氣體流速實驗表明,氣體流速越低,脫硫母液中S—含量越低,實際上,氣體流速直接與反應體系中的溶液飽和度相關,較小的氣體流速可使溶液的飽和度處于較低水平,有利于控制反應速率,當原料氣中H2S突然升高時,脫硫率會有所下降,但若能有效地控制氣體流速,就能保證NaOH溶液有較高而穩(wěn)定的脫硫率。所以保持天然氣通過堿洗罐的速度穩(wěn)定也是影響脫硫效果的重要因素。另外較慢的速度也利于H2S的吸收,能夠增加NaOH溶液與H2S的接觸反應時間,提高脫硫率。但僅僅考慮一個因素是不行的,必須結合其它因素綜合考慮,并通過多次的實驗,選擇合適的氣體流速。天然氣與NaOH溶液的接觸時間原料氣進入堿洗罐后,自下而上流動,與噴淋而下的NaOH溶液接觸反應,接觸時間越長,反應進行得越完全。新鮮的NaOH溶液噴淋下來后與原料氣接觸后,H2S氣體與NaOH溶液的反應并不完全,需要不斷地循環(huán)反應,增加了溶液的循環(huán)量,也就加大了 NaOH與H2S的接觸反應機會,從而提高了 H2S的去除率,但在井場自用氣的研究中,堿洗罐內(nèi)部結構已經(jīng)確定,為不可變量,所以該因素不可調(diào)節(jié)。氧量02也對原料氣脫硫的化學反應有一定影響,隨著反應溶液中O2含量的增加,脫硫率也呈上升趨勢。當處理大量原料氣,并且原料氣中氧量一定時,可以選擇往溶液中增加氧氣,所以多投運氧化風機可提高脫硫率。但本發(fā)明的處理對象是井場用單井自用,用氣量也是小氣量,所以該因素對脫硫率的影響較小,可以不用考慮采取投運氧化風機得措施,以節(jié)約成本。NaOH溶液濃度當天然氣中H2S的含量一定時,NaOH的濃度越高,脫硫效果越好,但實際操作過程中,NaOH的濃度是有一定限度的,應考慮實際情況選擇適宜的操作參數(shù)。另夕卜,為保證煙氣排放穩(wěn)定達標,確保脫硫劑有足夠使用量是一個關鍵問題。NaOH溶液與H2S、SO2, CO2反映方程式以及用量理論計算結果如下NaOH 少量C02+Na0H====NaHC03NaOH 足量C02+2Na0H====Na2C03+H20
NaOH 少量H2S+2Na0H====Na2S+2H20
NaOH 足量H2S+Na0H====NaHS+H20當有充足的氫氧化鈉溶液時,二氧化碳、硫化氫與氫氧化鈉完全反應,完全反應時,I萬方天然氣消耗Na0H(10. 54545+187. 5294+)=198. 0749Kg ;實際脫硫反應中,NaOH的消耗量是H2S和CO2與其反應的消耗量,用量需要按過量5%以上(按5%計算),也就是I萬方天然氣消耗NaOH為207. 9786Kg。本發(fā)明就是在天然氣流速確定的情況下,根據(jù)需處理的井場用單井天然氣用氣量調(diào)整NaOH水溶液濃度,減少NaOH水溶液用量,并同時將天然氣中H2S和CO2的含量脫除至最低。相對于現(xiàn)有技術,本發(fā)明通過調(diào)整NaOH水溶液濃度,減少NaOH水溶液用量,減少了堿液加注的高危險性,增強了安全性;同時減少堿液的用量,節(jié)約脫硫的成本;使脫硫更徹底,保障供氣質(zhì)量;同時,相對于現(xiàn)有脫硫罐,脫硫罐的內(nèi)部結構做了改進,將原脫硫罐內(nèi)部的盤管全部取消,減少盤管中沉淀物形成晶體;改進后的脫硫罐內(nèi)部結構基本是空體,約0. 5m3容積,天然氣通過管線從左邊進氣口進入罐中,把堿液在脫硫罐中進行攪拌,使得NaOH水溶液充分反應,脫硫后的天然氣從罐體的頂部輸出(低進高出),更好的處理天然氣中的硫化氫;第二點是在脫硫罐右下處增加了一個排液口,這樣可以更好的排盡罐內(nèi)的廢液,兩條排污管 線在脫硫罐外部連頭一起連接到污水池;在脫硫罐上安裝了一套磁浮式液位計,可以觀察罐內(nèi)的液位是否過多;由此,延長了脫硫罐的使用壽命,可以推廣應用到其它距離凈化廠較遠而不適宜安裝輸氣管線的井組。最后,對工藝流程也進行了合理改進,對廢液的處理也有所加強,排放的廢液,在脫硫罐排污處安裝管線接至污水池,及時將廢液排放到井場的污水池中,進過沉淀后,污水池的污水通過柱塞泵回注到污水井,解決了對環(huán)境的污染問題。
圖I是本發(fā)明的工藝流程圖。圖2是現(xiàn)有技術中的脫硫Sil結構不意圖。
圖3是本發(fā)明的脫硫罐結構圖。圖1-3中,各標記為1、壓力表;2、針型閥;3、上、下游控制閥;4、調(diào)壓閥;5、旋進漩渦流量計;6、手動控制閥;7、先導式安全閥;8、法蘭連接;9、脫硫罐;10、排污閥;11、進液閥;12、出氣閥;13、抗硫過濾器;14、高架配液罐;15、進氣口 ;16、排液口 ;17、盤管;18、堿液進液口 ;19、頂部出氣口 ;20、進氣口 ;21、底部排液口 ;22、側部排液口 ;23、脫硫罐液位計;24、進液口 ;25、出氣口。
具體實施例方式以下結合實施例及附圖對本發(fā)明作進一步說明,但不限定本發(fā)明。根據(jù)本發(fā)明實施的井場天然氣簡易脫硫方法具體流程如圖I和圖3所示,井場自用天然氣從左到右通過各控制閥緩慢進入脫硫罐9中,進氣管線上依次設置0-6Mpa壓力表I、用于開、關壓力表I的針型閥2、以及用于切斷氣源的上、下游控制閥3,在上、下游控制閥3之間設置用于調(diào)節(jié)流量的調(diào)壓閥4,調(diào)壓閥4之后為旋進漩渦流量計5,在進入脫硫罐9之前還設置先導式安全閥7和與其配套使用的手動控制閥6,先導式安全閥7用于保護脫硫罐9,壓力高于3. 8Mpa自動啟跳泄壓;法蘭連接8在圖3中的進氣口 20和出氣口 25處分別與·脫硫罐9連接;出氣口 25連接的出氣管線上設置出氣閥12。圖I的高架配液罐14用于調(diào)配合適濃度的NaOH水溶液,調(diào)配好的NaOH水溶液從圖3的進液口 24進入脫硫Sip 9中;之后將NaOH水溶液在脫硫Sip 9中進彳丁攬祥,讓NaOH水溶液與低進高出的天然氣充分反應,由此利用NaOH水溶液處理天然氣中的硫化氫。高架配液罐14與脫硫罐9間的進液管線上設置進液閥11。高架配液罐14的另一側也通過手動控制閥6及管線連接排污池。對廢液的處理就是從脫硫罐的排液口(21、底部排液口 ;22、側部排液口)安裝一條排污管線接至污水池進行沉淀,然后通過柱塞泵將污水池的污水回注到污水井里,解決對環(huán)境的污染;排污管線上設置排污閥。圖2為現(xiàn)有技術中的脫硫罐結構圖,罐體上設置進氣口 15、排液口 16、盤管17、堿液進液口 18、頂部出氣口 19,進出口、排污口的連接方式都是以法蘭連接;盤管17是由50根一寸大的無縫鋼管組成;經(jīng)過前期的試運行摸索發(fā)現(xiàn),在NaOH堿液配置好后加入脫硫罐中,脫硫過程中發(fā)現(xiàn)盤管17中容易形成結晶物Na2CO3,造成脫硫罐中盤管17的堵塞,阻礙氣流正常流動,使得脫硫效果不好。圖3為根據(jù)本發(fā)明實施的脫硫罐結構圖,整體罐的結構在內(nèi)部做了改進,改進點有三點,第一點是將原脫硫罐(圖2)內(nèi)部的盤管17全部取消,減少盤管中沉淀物形成晶體,改進后的脫硫罐內(nèi)部結構(如圖3)基本是空體,約0. 5m3容積,天然氣通過管線從左邊(圖3)進氣口 20進入罐中,把堿液在脫硫罐中進行攪拌,使得NaOH水溶液充分反應,脫硫后的天然氣從罐體的頂部出氣口 25輸出(低進高出),更好的處理天然氣中的硫化氫。第二點是在脫硫罐右下處增加了一個排液口,即側部排液口 22,這樣可以更好的排盡罐內(nèi)的廢液,兩條排污管線在脫硫罐外部連頭一起連接到污水池。第三點是在脫硫罐上安裝了一套磁浮式液位計23,可以觀察罐內(nèi)的液位是否過多。本發(fā)明實施的脫硫罐的進出口連接方式都是以法蘭連接。由此,延長了脫硫罐的使用壽命,可以推廣應用到其它距離凈化廠較遠而不適宜安裝輸氣管線的井組。以下是天然氣流速一定情況下,NaOH溶液濃度對脫硫效果實驗數(shù)據(jù)表I :NaOH溶液濃度對脫硫效果表(加堿量1000kg)
權利要求
1.一種井場自用天然氣簡易脫硫方法,其特征在于在脫硫罐中采用NaOH水溶液對井場自用天然氣進行堿性脫硫處理;在天然氣流速確定的情況下,根據(jù)需處理的天然氣用氣量調(diào)整NaOH水溶液濃度,減少NaOH水溶液用量,并同時將天然氣中H2S和CO2的含量脫除至最低;所述的脫硫罐為內(nèi)部中空且內(nèi)部不設置盤管的豎罐,脫硫罐一側設置進氣口,頂部為出氣口 ;脫硫罐與進氣口相對的另一側上部設置堿液進液口,下部設置一個側部排液口,罐體底部還另設置一個排液口,脫硫罐各排液口通過管線接至井場污水池,經(jīng)過沉淀后,污水池的污水通過柱塞泵回注到污水井,避免對環(huán)境污染。
2.根據(jù)權利要求I所述的井場自用天然氣簡易脫硫方法,其特征在于用氣量為2000m3/d-2500m3/d 時,采取濃度為 15%_20% 的 NaOH 水溶液;用氣量在 1500m3/d-2000m3/d時,采取濃度為10%-15%的NaOH水溶液;用氣量在1000m3/d-1500m3/d時,采取濃度為10%-12%的NaOH水溶液;用氣量在800m3/d-1000m3/d時,采取濃度為10%_11. 5%的NaOH水溶液。
3.根據(jù)權利要求I或2所述的井場自用天然氣簡易脫硫方法,其特征在于用氣量為2000m3/d-2500m3/d時,采取濃度為 15. 79%的NaOH水溶液;用氣量在 1500m3/d-2000mVd時,采取濃度為11. 11%的NaOH水溶液;用氣量在1000m3/d-1500m3/d時,采取濃度為11. 11%的NaOH水溶液;用氣量在800m3/d-1000m3/d時,采取濃度為11. 11%的NaOH水溶液。
4.根據(jù)權利要求3所述的井場自用天然氣簡易脫硫方法,其特征在于用氣量為2000m3/d-2500m3/d時,采取一次性加入750Kg氫氧化鈉,加水4m3,配比成濃度為15. 79%的燒堿溶液;用氣量在1500m3/d-2000m3/d時,采取一次性加入500Kg氫氧化鈉,加水4m3,配比成濃度為11. 11%的燒堿溶液;用氣量在1000m3/d-1500m3/d時,采取一次性加入500Kg氫氧化鈉,加水4m3,配比成濃度為11. 11%的燒堿溶液;用氣量在800m3/d-1000m3/d時,采取一次性加入500Kg氫氧化鈉,加水4m3,配比成濃度為11. 11%的燒堿溶液。
5.根據(jù)權利要求I或2或4所述的井場自用天然氣簡易脫硫方法,其特征在于所述的脫硫罐上安裝一套磁浮式液位計,液位計豎直位于堿液進液口和側部排液口之間。
全文摘要
本發(fā)明涉及井場自用天然氣簡易脫硫方法,在天然氣流速確定的情況下,根據(jù)需處理的天然氣用氣量調(diào)整NaOH水溶液濃度,減少NaOH水溶液用量,并同時將天然氣中H2S和CO2的含量脫除至最低;所述的脫硫罐為內(nèi)部中空且內(nèi)部不設置盤管的豎罐,脫硫罐一側設置進氣口,頂部為出氣口;脫硫罐與進氣口相對的另一側上部設置堿液進液口,下部設置一個側部排液口,罐體底部還另設置一個排液口,脫硫罐各排液口通過管線接至井場污水池,經(jīng)過沉淀后,污水池的污水通過柱塞泵回注到污水井。減少了堿液加注的高危險性,增強了安全性;同時減少堿液的用量,節(jié)約脫硫的成本;使脫硫更徹底,保障供氣質(zhì)量,并同時避免對環(huán)境污染。
文檔編號C10L3/10GK102796579SQ20121029531
公開日2012年11月28日 申請日期2012年8月20日 優(yōu)先權日2012年8月20日
發(fā)明者鐘亮, 范舉忠, 劉寧, 羅林波, 翁力強 申請人:中國石化江漢油田分公司采氣廠