本發(fā)明屬于石油化工技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種減少催化劑提升過(guò)程損耗的方法。
背景技術(shù):
uopoleflextm工藝是一種通過(guò)輕質(zhì)烷烴的催化脫氫反應(yīng)生產(chǎn)相應(yīng)的烯烴產(chǎn)品的工藝,該工藝成本低且高效,具有廣闊的應(yīng)用前景。
uopoleflextm工藝中的反應(yīng)工段采用uop公司的deh-16型催化劑,deh-16催化劑是一種高液收,高活性的烷烴脫氫催化劑,能夠有效的減少大分子副產(chǎn)物的生成。
實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,脫氫反應(yīng)deh-16型催化劑循環(huán)為半流化狀態(tài),通過(guò)底部提升器作用將催化劑輸送到1.2.3#反應(yīng)器及再生器r501,參見(jiàn)圖1,圖1為uopoleflextm工藝流程簡(jiǎn)圖。在提升過(guò)程中催化劑之間碰撞以及與管道設(shè)備的接觸摩擦?xí)蛊浣Y(jié)構(gòu)本身出現(xiàn)破裂從而產(chǎn)生粉末,造成催化劑的損耗,而且破碎的催化劑粉末跟隨氣流進(jìn)入后續(xù)工段可能導(dǎo)致裝置運(yùn)行出現(xiàn)問(wèn)題。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本發(fā)明的目的在于提供一種減少催化劑提升過(guò)程損耗的方法,本發(fā)明中的方法能夠有效降低催化劑運(yùn)行過(guò)程中的磨損。
本發(fā)明提供一種減少催化劑提升過(guò)程中的損耗的方法,其特征在于,
控制淘析氣量為1000~1060標(biāo)方/小時(shí);
設(shè)置1#提升器線速度為14~17m/s;2#提升器線速度為12~15m/s;3#提升器線速度為6~8m/s;4#提升器線速度為12~15m/s。
優(yōu)選的,所述淘析氣為氮?dú)狻?/p>
優(yōu)選的,所述淘析氣量為1020~1050標(biāo)方/小時(shí)。
優(yōu)選的,所述淘析氣量為1040~1044標(biāo)方/小時(shí)。
優(yōu)選的,所述1#提升器采用氫氣提升;
1#提升器線速度為15~16m/s。
優(yōu)選的,所述2#提升器采用氫氣提升;
2#提升器線速度為13~14m/s。
優(yōu)選的,所述3#提升器采用氮?dú)馓嵘?/p>
3#提升器線速度為7.3~7.6m/s。
優(yōu)選的,所述4#提升器采用氫氣提升;
4#提升器線速度為13~14m/s。
優(yōu)選的,所述反應(yīng)工段中的管道連接方式為彎頭連接。
本發(fā)明提供了一種減少催化劑提升過(guò)程損耗的方法,控制淘析氣量為1000~1060標(biāo)方/小時(shí);設(shè)置1#提升器線速度為14~17m/s;2#提升器線速度為12~15m/s;3#提升器線速度為6~8m/s;4#提升器線速度為12~15m/s。本發(fā)明通過(guò)調(diào)整合適的催化劑循環(huán)率,控制提升器線速度,調(diào)節(jié)淘析氣量來(lái)降低催化劑運(yùn)行過(guò)程中的磨損,延長(zhǎng)催化劑使用壽命,保障裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行。采用本發(fā)明中的方法,日均粉塵量下降了17%,催化劑損耗率下降了約27%。
附圖說(shuō)明
為了更清楚地說(shuō)明本發(fā)明實(shí)施例或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案,下面將對(duì)實(shí)施例或現(xiàn)有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作簡(jiǎn)單地介紹,顯而易見(jiàn)地,下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的實(shí)施例,對(duì)于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來(lái)講,在不付出創(chuàng)造性勞動(dòng)的前提下,還可以根據(jù)提供的附圖獲得其他的附圖。
圖1為uopoleflextm工藝流程簡(jiǎn)圖;
圖2為本發(fā)明中分離料斗的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖3為本發(fā)明淘析過(guò)程的示意圖。
具體實(shí)施方式
本發(fā)明提供一種減少催化劑提升過(guò)程中的損耗的方法,
控制淘析氣量為1000~1060標(biāo)方/小時(shí);
設(shè)置1#提升器線速度為14~17m/s;2#提升器線速度為12~15m/s;3#提升器線速度為6~8m/s;4#提升器線速度為12~15m/s。
以山東京博石化有限公司25萬(wàn)噸/年混合烷烴脫氫裝置為例,采用uopoleflextm工藝以及deh-16型催化劑,反應(yīng)工段的流程圖如圖1所示,催化劑通過(guò)重力作用經(jīng)過(guò)反應(yīng)器r301、r302完成反應(yīng)后通過(guò)1#提升器和2#提升器進(jìn)入到下一反應(yīng)器,最后在r303結(jié)束反應(yīng),催化劑在3#提升器由提升介質(zhì)氮?dú)馓嵘练蛛x料斗,所述分離料斗用于進(jìn)行淘析過(guò)程,所述分離料斗的結(jié)構(gòu)如圖2和圖3所示,圖2為本發(fā)明中分離料斗的結(jié)構(gòu)示意圖,圖3為本發(fā)明淘析過(guò)程的示意圖。經(jīng)3#提升器提升至分離料斗的催化劑與淘析氣體氮?dú)饽嫦蚪佑|將催化劑的粉末淘析出來(lái)進(jìn)入粉塵收集器,淘析氮?dú)夥譃閮刹糠郑阂徊糠肿鳛樘晕鰵鈱?duì)催化劑進(jìn)行淘析,另一部分進(jìn)入提升風(fēng)機(jī)將3#提升器內(nèi)的催化劑提升至分離料斗。淘析后的催化劑在再生器r501內(nèi)完成再生,再生后的催化劑依次通過(guò)流量控制料斗(圖中未標(biāo)出)、緩沖料斗、2#閉鎖料斗,最后通過(guò)4#提升器經(jīng)提升介質(zhì)高純度氫(psa氫氣)提升至第一反應(yīng)器r301。
在本發(fā)明中,所述淘析過(guò)程在分離料斗中進(jìn)行,在本發(fā)明中,所述淘析氣量為1000~1060標(biāo)方/小時(shí),優(yōu)選為1020~1050標(biāo)方/小時(shí),更優(yōu)選為1040~1044標(biāo)方/小時(shí)。淘析氣量太大會(huì)導(dǎo)致有更多催化劑顆粒進(jìn)入粉塵中,造成催化劑損失量增大。淘析氣量太小會(huì)造成催化劑中粉塵脫除不徹底。粉塵帶入催化劑系統(tǒng),不完整的催化劑顆粒會(huì)造成二反及三反堵塞內(nèi)外網(wǎng)。本發(fā)明將淘析氣量控制在一個(gè)合理的范圍內(nèi),保證了催化劑粉塵中有20~30%的完整顆粒,完整顆粒太多會(huì)造成催化劑的浪費(fèi),完整顆粒太少會(huì)使催化劑淘析不完全。
在本發(fā)明中,所述1#提升器的提升介質(zhì)為氫氣,該氫氣提升氣的絕對(duì)壓力優(yōu)選為240~255kpa,更優(yōu)選為251.325kpa;所述氫氣提升氣的流量?jī)?yōu)選為270~300nm3/h,更優(yōu)選為280~290nm3/h;所述1#提升器的線速度為14~17m/s,優(yōu)選為15~16m/s,更優(yōu)選為15.98m/s。
在本發(fā)明中,所述2#提升器的提升介質(zhì)為氫氣,該氫氣提升氣的絕對(duì)壓力優(yōu)選為240~255kpa,更優(yōu)選為251.325kpa;所述氫氣提升氣的流量?jī)?yōu)選為220~250nm3/h,更優(yōu)選為230~240nm3/h;所述2#提升器的線速度為12~15m/s,優(yōu)選為13~14m/s,更優(yōu)選為13.128m/s。
在本發(fā)明中,所述3#提升器的提升介質(zhì)為氮?dú)?,該氮?dú)馓嵘龤獾慕^對(duì)壓力優(yōu)選為150~170kpa,更優(yōu)選為160.325kpa;所述氮?dú)馓嵘龤獾牧髁績(jī)?yōu)選為80~95nm3/h,更優(yōu)選為85~90nm3/h;所述3#提升器的線速度為6~8m/s,優(yōu)選為7.3~7.6m/s。
在本發(fā)明中,所述4#提升器的提升介質(zhì)為高純氫氣(psa氫),該氫氣提升氣的絕對(duì)壓力優(yōu)選為220~250kpa,更優(yōu)選為231.25kpa;所述氫氣提升氣的流量?jī)?yōu)選為200~230nm3/h,更優(yōu)選為210~220nm3/h;所述4#提升器的線速度為12~15m/s,優(yōu)選為13~14m/s,更優(yōu)選為13.02m/s。
由于該工藝系統(tǒng)使用高通量管道,一定操作條件下,焊口處越多,催化劑磨損情況越嚴(yán)重。本發(fā)明對(duì)催化劑提升管線進(jìn)行改造,將短管線更換為長(zhǎng)管線,減少焊口數(shù)量,降低催化劑磨損。同時(shí)將原有管線連接形式改造成彎頭連接,新增12個(gè)彎頭,每個(gè)彎頭對(duì)應(yīng)減少2個(gè)焊口,即減少系統(tǒng)中管線焊口數(shù)共24個(gè)。
本發(fā)明提供了一種減少催化劑提升過(guò)程損耗的方法,控制淘析氣量為1000~1060標(biāo)方/小時(shí);設(shè)置1#提升器線速度為14~17m/s;2#提升器線速度為12~15m/s;3#提升器線速度為6~8m/s;4#提升器線速度為12~15m/s。本發(fā)明通過(guò)調(diào)整合適的催化劑循環(huán)率,控制提升器線速度,調(diào)節(jié)淘析氣量來(lái)降低催化劑運(yùn)行過(guò)程中的磨損,延長(zhǎng)催化劑使用壽命,保障裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行。
工藝優(yōu)化前,日均加工量為697.9噸,日均粉塵量為21.76kg,催化劑損耗率為3.12%,采用本發(fā)明中的方法對(duì)工藝進(jìn)行優(yōu)化后,在日均加工量788噸的情況下,日均粉塵量為18.015kg,下降了17%,催化劑損耗率下降至2.29%,下降了約27%。
為了進(jìn)一步說(shuō)明本發(fā)明,以下結(jié)合實(shí)施例對(duì)本發(fā)明提供的一種減少催化劑提升過(guò)程中的損耗的方法進(jìn)行詳細(xì)描述,但不能將其理解為對(duì)本發(fā)明保護(hù)范圍的限定。
實(shí)施例1
采用deh-16型催化劑,按照?qǐng)D1中的流程進(jìn)行催化脫氫反應(yīng),淘氣氣量為1044標(biāo)方/小時(shí),1#~4#提升器的運(yùn)行條件如表1所示。
表1本發(fā)明實(shí)施例中提升器的運(yùn)行條件
在日均加工量788噸的情況下,日均粉塵量為18.015kg,催化劑損耗率為2.29%。
以上所述僅是本發(fā)明的優(yōu)選實(shí)施方式,應(yīng)當(dāng)指出,對(duì)于本技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來(lái)說(shuō),在不脫離本發(fā)明原理的前提下,還可以做出若干改進(jìn)和潤(rùn)飾,這些改進(jìn)和潤(rùn)飾也應(yīng)視為本發(fā)明的保護(hù)范圍。