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一種低氨hp法煤氣串聯(lián)脫硫裝置的制造方法

文檔序號:8973998閱讀:507來源:國知局
一種低氨hp法煤氣串聯(lián)脫硫裝置的制造方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實用新型涉及焦爐煤氣凈化技術(shù)領(lǐng)域,具體地,涉及一種低氨HP法煤氣串聯(lián)脫硫裝置。
【背景技術(shù)】
[0002]煉焦過程產(chǎn)生的煤氣中含有大量的硫化氫氣體,在傳統(tǒng)脫硫工藝中,以氨為堿源,由復合催化劑組成的脫硫液洗滌脫硫,在塔前煤氣中硫化氫含量低于5g/m3并且脫硫液中氨濃度達到7g/L以上才能確保具有較高的脫硫效率;當塔前煤氣硫化氫含量超過5g/m3時,脫硫效率一般不超過98%,因此傳統(tǒng)脫硫工藝對脫除硫化氫含量低的煤氣具有優(yōu)勢,用傳統(tǒng)脫硫工藝雖然能夠達到環(huán)保指標的要求,但是需要從源頭改變煉焦煤的配比來控制煤氣中硫化氫的含量。傳統(tǒng)脫硫工藝存在的缺陷和不足限制了煉焦配煤煤種的范圍,有時需要添加液氨以保持脫硫液中氨的高濃度,導致生產(chǎn)運行成本高;對硫化氫含量高的煤氣,脫硫效率較低,塔后含硫達不到環(huán)保指標要求。
【實用新型內(nèi)容】
[0003]為解決傳統(tǒng)脫硫技術(shù)的缺陷和不足,本實用新型提供了一種在低氨濃度下實現(xiàn)高效脫硫的低氨HP法煤氣串聯(lián)脫硫裝置。
[0004]本實用新型的低氨HP法煤氣串聯(lián)脫硫裝置,包括進氣管并聯(lián)的1#脫硫塔I和2#脫硫塔5,在所述1#脫硫塔I的氣體出口閥門前端與2#脫硫塔5的氣體入口閥門后端設置之間設置閘閥4,使1#脫硫塔I的出氣管與2#脫硫塔5的進氣管相連通;
[0005]所述1#脫硫塔I與2#脫硫塔5內(nèi),在進氣口上方設置一槽盤式氣液分布器2,在槽盤式氣液分布器2上方,依次交替設置若干組填料支撐柵板6和降液管式液體分布器3。
[0006]根據(jù)本實用新型的低氨HP法煤氣串聯(lián)脫硫裝置,優(yōu)選地,所述降液管式液體分布器3的進液管8置于脫硫塔側(cè)壁。
[0007]根據(jù)本實用新型的低氨HP法煤氣串聯(lián)脫硫裝置,優(yōu)選地,依次交替設置2組填料支撐柵板6和降液管式液體分布器3。
[0008]根據(jù)本實用新型的低氨HP法煤氣串聯(lián)脫硫裝置,優(yōu)選地,所述依次交替設置的若干組填料支撐柵板6和降液管式液體分布器3均位于脫硫塔的出氣口下方。
[0009]基于本實用新型的低氨HP法煤氣串聯(lián)脫硫裝置的脫硫方法,包括以下步驟:
[0010]I)將1#脫硫塔I的氣體出口閥門前端與2#脫硫塔5的氣體入口閥門后端之間的閘閥4打開,再將1#脫硫塔I的氣體出口閥門和2#脫硫塔5的氣體進口閥門關(guān)閉;
[0011]2)向1#脫硫塔I通入煤氣,同時向1#脫硫塔I的降液管式液體分布器3通入液體,液體降液過程與煤氣逆向接觸進行脫硫反應,再經(jīng)填料支撐柵板6在槽盤式氣液分布器2處將液體收集重新分布后降液,再次進行液體與煤氣逆向接觸脫硫反應,在1#脫硫塔I內(nèi)完成第一次脫硫,脫硫后煤氣經(jīng)1#脫硫塔I的氣體出口排出;
[0012]3)來自1#脫硫塔I的煤氣經(jīng)閘閥4進入2#脫硫塔5,同時向2#脫硫塔5的降液管式液體分布器3通入液體,液體降液過程與煤氣逆向接觸進行脫硫反應,再經(jīng)填料支撐柵板6在槽盤式氣液分布器2處將液體收集重新分布后降液,再次進行液體與煤氣逆向接觸脫硫反應,在2#脫硫塔5內(nèi)完成第二次脫硫,脫硫后煤氣經(jīng)2#脫硫塔5的氣體出口排出。
[0013]上述液體為氨水、對苯二酚與PDS的混合物。其中,催化劑為H(對苯二酚)與P的(H)S,雙環(huán)酞氰酤六磺酸銨)的混合物。作為優(yōu)選地,例如,當煤氣處理量為60000m3/h時,在預冷塔內(nèi)向煤氣連續(xù)補充含氨濃度18%?20% (質(zhì)量分數(shù))的氨氣,煤氣中的氨氣被上述液體吸收,使液體中含氨濃度為4g/L (氨水),對苯二酚用量8kg/8小時,PDS用量6kg/8小時(液體中的濃度為30mg/L)。
[0014]本實用新型的技術(shù)方案是:利用了脫硫過程各個反應速率的差異,反應持續(xù)的時間越長系統(tǒng)的硫容相對越大,脫硫效果越好;同時利用了脫硫塔內(nèi)存在H2S的持續(xù)吸收、解離、氧化和NH3的持續(xù)溶解、吸收反應,通過串聯(lián)工藝改造使煤氣中H2S的吸收一解離一HS_氧化一S的反應重復多級進行,同時每一級都重復實現(xiàn)著NH 3溶解一快速吸收H2S — HS—解離氧化釋放出NH廣再溶解吸收H2S的過程?;谝陨显恚緦嵱眯滦烷_發(fā)實施了低氨HP法串聯(lián)脫硫工藝改造,提高了 NH3的重復利用率,降低了氨的補充量;同時串聯(lián)脫硫工藝級數(shù)越多,后塔的氨硫比越高,當煤氣經(jīng)過一級脫硫塔凈化后進入下一級脫硫塔時,煤氣中H2S濃度相對降低,氨硫比相對進一步升高,副反應更少,催化氧化環(huán)境好,從而達到更尚的脫硫效率。
[0015]本實用新型能夠在現(xiàn)有常規(guī)HPF法脫硫工藝基礎上進行改造,與傳統(tǒng)脫硫技術(shù)相比,具有實質(zhì)性的特點和進步,能夠?qū)崿F(xiàn)低氨工況的高效脫硫,有效降低脫硫運行成本,達到了環(huán)保指標要求。
[0016]本實用新型主要包括部分塔內(nèi)件的改造與煤氣管線的改造,具體為:
[0017](I)管線之間加閘閥改進,主要優(yōu)點是通過閥門間的切換實現(xiàn)兩塔的串、并聯(lián)運行,為下一步脫硫系統(tǒng)的檢修提供便利,而且施工過程中不會對煤氣凈化工序產(chǎn)生影響;
[0018](2)液體分布器的改進:將原頂部進液改為側(cè)面兩層連續(xù)進液,將原噴嘴式霧狀布液改為降液管式重力柱狀布液,改進后降液管式布液進一步提高了布液的均勻性,避免了霧沫夾帶問題;進一步優(yōu)選地,上層液體分布器布液量是下層液體分布器布液量的1/3,下層液體分布器升氣管增加“傘狀”擋液帽避免液體從升氣管處下落,改進后降低了捕霧層的阻力及整個脫硫系統(tǒng)的阻力;
[0019](3)氣液分布器的改進:將盤式氣液分布器改造為槽盤式氣液分布器,并且將槽盤式分布器擋液帽支架的螺栓連接方式改為焊接方式,將分布器的Φ14圓形分布孔沿導液角鋼方向改造為150mm的長圓孔,改進后提高了擋液帽的牢固性,避免了沉淀物對分布孔的堵塞,有利于液體的均勻分布。
【附圖說明】
[0020]圖1是現(xiàn)有的HPF法煤氣脫硫裝置示意圖。
[0021]圖2是本實用新型的低氨HP法煤氣串聯(lián)脫硫裝置示意圖。
[0022]附圖標記
[0023]1、1#脫硫塔2、槽盤式氣液分布器3、降液管式液體分布器
[0024]4、閘閥 5、2#脫硫塔6、填料支撐柵板
[0025]7、旁通閥 8、進液管9、盤式氣液分布器
[0026]10、噴嘴式液體分布器
【具體實施方式】
[0027]現(xiàn)在結(jié)合附圖對本實用新型作進一步詳細的說明。這些附圖均為簡化的示意圖,僅以示意方式說明本實用新型的基本結(jié)構(gòu),因此其僅顯示與本實用新型有關(guān)的構(gòu)成。
[0028]如圖1所示,現(xiàn)有的HPF法煤氣脫硫裝置中,1#脫硫塔I和2#脫硫塔5并聯(lián)運行,在1#脫硫塔I與2#脫硫塔5內(nèi),在進氣口上方設置兩層填料及一層盤式氣液分布器9,在盤式氣液分布器9上方,設置兩組填料及填料支撐柵板6,在1#脫硫塔I與2#脫硫塔5上方分別設置一組噴嘴式液體分布器10,噴嘴式液體分布器10的進液管8由脫硫塔的頂部引入。使用此裝置對煤氣進行脫硫時,兩組脫硫塔分別進行HPF法煤氣脫硫處理。此裝置使用的液體催化劑為H(對苯二酚)、P (PDS,雙環(huán)酞氰酤六磺酸銨)和F (硫酸亞鐵)三者的混合物。使用此裝置進行了煤氣脫硫存在以下缺點:
[0029]1、并聯(lián)HPF法脫硫?qū)τ诤驖舛雀叩拿簹饷摿蛐实停?br>[0030]2、霧沫夾帶嚴重,捕霧設備頻繁堵塞,需要停工清理;
[0031]3、為保持高揮發(fā)氨濃度,需要連續(xù)向系統(tǒng)內(nèi)補充濃氨水,增加脫硫運行成本;
[0032]4、使用催化劑種類多,增加運行成本,同時造成后續(xù)產(chǎn)品變色。
[0033]如圖2所示,本實用新型的低氨HP法煤氣串聯(lián)脫硫裝置,包括進氣管并聯(lián)的1#脫硫塔I和2#脫硫塔5,在所述1#脫硫塔I的氣體出口閥門前端與2#脫硫塔5的氣體入口閥門后端設置之間設置閘閥4,使1#脫硫塔I的出氣管與2#脫硫塔5的進氣管相連通;所述1#脫硫塔I與2#脫硫塔5內(nèi),在進氣口上方設置填料及槽盤式氣液分布器2,在槽盤式氣液分布器2上方,依次交替設置若干組(優(yōu)選兩組)填料支撐柵板6和降液管式液體分布器3。優(yōu)選地,所述降液管式液體分布器3的進液管8置于脫硫塔側(cè)壁。所述依次交替設置的若干組填料支撐柵板6和降液管式液體分布器3均位于脫硫塔的出氣口下方。本實用新型使用的催化劑為H (對苯二酚)與P的(ros,雙環(huán)酞氰酤六磺酸銨)的混合物。
[0034]實施例1
[0035]工業(yè)實用情況如下:
[0036]1、萊鋼焦化廠2008年HPF法脫硫系統(tǒng)投運(圖1所示裝置),出現(xiàn)了脫硫塔后煤氣含硫超過lg/m3,脫硫效率不足80%的問題。2011年開始實施對脫硫系統(tǒng)的HP法串聯(lián)脫硫改造;
[0037]2、在脫硫系統(tǒng)HP法串聯(lián)脫硫改造完成后,使用本實用新型的低氨HP法煤氣串聯(lián)脫硫裝置(圖2所示裝置),塔前煤氣含硫10g/m3時塔后煤氣含硫小于0.5mg/m3,脫硫效率達到99.9%以上。
[0038]當然,本實用新型還可以有多種實施例,在不背離本實用新型精神及其實質(zhì)的情況下,熟悉本領(lǐng)域的技術(shù)人員可根據(jù)本實用新型的公開做出各種相應的改變和變型,但這些相應的改變和變形都應屬于本實用新型所附的權(quán)利要求的保護范圍。
【主權(quán)項】
1.一種低氨HP法煤氣串聯(lián)脫硫裝置,包括進氣管并聯(lián)的1#脫硫塔(I)和2#脫硫塔(5),其特征在于,在所述1#脫硫塔(I)的氣體出口閥門前端與2#脫硫塔(5)的氣體入口閥門后端設置之間設置閘閥(4),使1#脫硫塔(I)的出氣管與2#脫硫塔(5)的進氣管相連通; 所述1#脫硫塔(I)與2#脫硫塔(5)內(nèi),在進氣口上方設置一槽盤式氣液分布器(2),在槽盤式氣液分布器(2)上方,依次交替設置若干組填料支撐柵板(6)和降液管式液體分布器⑶。2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的低氨HP法煤氣串聯(lián)脫硫裝置,其特征在于,所述降液管式液體分布器(3)的進液管(8)置于脫硫塔側(cè)壁。3.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的低氨HP法煤氣串聯(lián)脫硫裝置,其特征在于,依次交替設置兩組填料支撐柵板(6)和降液管式液體分布器(3)。4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的低氨HP法煤氣串聯(lián)脫硫裝置,其特征在于,所述依次交替設置的若干組填料支撐柵板(6)和降液管式液體分布器(3)均位于脫硫塔的出氣口下方。
【專利摘要】本實用新型涉及焦爐煤氣凈化技術(shù)領(lǐng)域。本實用新型的低氨HP法煤氣串聯(lián)脫硫裝置,包括進氣管并聯(lián)的1#脫硫塔(1)和2#脫硫塔(5),其中,在所述1#脫硫塔(1)的氣體出口閥門前端與2#脫硫塔(5)的氣體入口閥門后端設置之間設置閘閥(4),使1#脫硫塔(1)的出氣管與2#脫硫塔(5)的進氣管相連通;所述1#脫硫塔(1)與2#脫硫塔(5)內(nèi),在進氣口上方設置一槽盤式氣液分布器(2),在槽盤式氣液分布器(2)上方,依次交替設置若干組填料支撐柵板(6)和降液管式液體分布器(3)。本實用新型能夠在現(xiàn)有常規(guī)HPF法脫硫工藝基礎上進行改造,能夠?qū)崿F(xiàn)低氨工況的高效脫硫,有效降低脫硫運行成本,達到了環(huán)保指標要求。
【IPC分類】C10K1/34
【公開號】CN204625577
【申請?zhí)枴緾N201520248490
【發(fā)明人】王元順, 李樹華, 張利杰, 張燕, 王密軍, 侯金明, 李剛, 安增琴
【申請人】山東鋼鐵股份有限公司
【公開日】2015年9月9日
【申請日】2015年4月22日
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