本實用新型涉及電解鋁行業(yè)電解槽打殼下料系統(tǒng),特別是一種電解槽打殼錘頭殼頭包刮削結構。
背景技術:
目前電解鋁生產(chǎn)過程中,“殼頭包”的現(xiàn)象十分嚴重?!皻ゎ^包”的形成是由于電解鋁生產(chǎn)過程中,電解質成分的配比和高溫生產(chǎn)(900攝氏度以上),使得電解槽下料系統(tǒng)中的打殼錘頭在打開電解槽殼面,深入到電解質中時,打殼錘頭表面帶出電解質,在空氣中冷卻后,粘在打殼錘頭上,隨著打殼次數(shù)的增加,打殼錘頭粘的電解質越來越多,形成大錘頭,稱為“殼頭包”?!皻ゎ^包”對電解生產(chǎn)影響十分嚴重:首先,使下料口的火眼變大,使電能轉化的熱能大量散失,空耗能量;其次,使電解槽的下料不能下到料口(料口被大錘頭遮擋),使得電解槽突發(fā)效應(一種電解生產(chǎn)現(xiàn)象)頻繁,增加噸鋁電耗;第三,加重電解工人的勞動強度,因為,要消除“殼頭包”,必須人工打開電解槽蓋板進行敲擊處理,而且,敲擊下來的電解質塊都比較大,易堵塞下料口,還需要進行二次處理。
各電解鋁企業(yè)對“殼頭包”現(xiàn)象十分苦惱,也采用了一些技術措施和手段,比如調(diào)整電解質成分和采用在打殼錘頭部分安裝固定的刮削器,但效果都不明顯,首先,由于我國電解鋁企業(yè)的生產(chǎn)原材料限定了電解質成分的調(diào)整受限,電解溫度不能調(diào)高;其次,固定裝在打殼錘頭部分的刮削器使用幾次就壞了,而且由于刮削器的存在,使得打殼錘頭不能回位,加大了打殼錘頭的損壞速度,造成經(jīng)濟損失。
為了克服固定刮削器的弊端,提供一種可靠的去除“殼頭包”的方法十分必要。
技術實現(xiàn)要素:
本實用新型所要解決的技術問題是,針對現(xiàn)有技術不足,提供一種能可靠去除“殼頭包”,且不影響打殼錘頭回位,延長打殼錘頭使用壽命的電解槽打殼錘頭殼頭包刮削結構。
為解決上述技術問題,本實用新型一種電解槽打殼錘頭殼頭包刮削結構,包括打殼氣缸,該打殼氣缸的活塞伸出端經(jīng)連接件連接打殼錘桿,該打殼錘桿的中部穿設電解槽支架,且打殼錘桿的末端設置打殼錘頭,該打殼氣缸的缸體末端固定安裝套設在打殼錘桿上的刮削氣缸,該刮削氣缸的活塞上固定連接刮削筒,刮削筒的末端設置刮削器,當打殼錘頭回縮時,刮削氣缸活塞伸出,使刮削器與打殼錘頭相對運動而形成刮削。
該刮削氣缸為環(huán)形氣缸或側裝氣缸。
本實用新型采用刮削氣缸來替換原打殼氣缸上的定位導向桶,并將刮削器安裝在刮削氣缸活塞上,當打殼錘頭回位的時候,刮削氣缸動作,使刮削器和打殼錘頭相對運動,將打殼錘頭所粘電解質刮掉。由于刮削氣缸的壓力和打殼錘頭的壓力基本相等,刮削力量足以將打殼錘頭所粘的電解質去除,而且由于刮削器是沿打殼錘桿運動的,所以刮削器本身不會像固定刮削器一樣被電解質粘死。另外,采用刮削氣缸形成的刮削器后,可以避免電解槽打殼錘頭粘包現(xiàn)象,解決生產(chǎn)過程中堵料口的產(chǎn)生。
附圖說明
圖1為本實用新型結構示意圖。
圖中:1–打殼氣缸;2—連接件;3—打殼錘桿;4—打殼錘頭;5—刮削氣缸;6—刮削筒;7—刮削器;8—電解槽支架。
具體實施方式
如圖1所示,本實用新型電解槽打殼錘頭殼頭包刮削結構一實施例包括打殼氣缸1,該打殼氣缸1的活塞一端經(jīng)連接件2連接打殼錘桿3,該打殼錘桿3的中部穿設電解槽支架8,且打殼錘桿3的末端設置打殼錘頭4。該打殼氣缸的末端固定安裝刮削氣缸5,該刮削氣缸5的活塞上固定連接刮削筒6,刮削筒6的末端設置刮削器7。該刮削氣缸5為環(huán)形氣缸或者側裝氣缸。
本實用新型使用時,當打殼氣缸1動作的時候,由計算機控制系統(tǒng)控制打殼錘頭4的行程,當打殼錘頭4回位的時候,刮削氣缸5動作,使刮削器7和打殼錘頭4相對運動,將打殼錘頭4所粘電解質刮掉,由于刮削氣缸5的壓力和打殼錘頭4的壓力基本相等(可以適當調(diào)小壓力),刮削器7的刮削力量足以將打殼錘頭4所粘的電解質去除,而且由于刮削器7是沿打殼錘桿3運動的,所以刮削器7本身不會像固定刮削器一樣被電解質粘死。采用本實用新型結構后,可以避免電解槽打殼錘頭粘包現(xiàn)象,避免生產(chǎn)過程中堵料口狀況的產(chǎn)生。