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利用行走式旋控鉆機進行鉆孔灌注樁施工方法

文檔序號:5398170閱讀:660來源:國知局
專利名稱:利用行走式旋控鉆機進行鉆孔灌注樁施工方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及的利用行走式旋控鉆機進行鉆孔灌注樁施工方法。
背景技術(shù)
目前利用鉆孔灌注樁正、反循環(huán)鉆機進行鉆孔灌注樁,施工時,需要全方 位不斷調(diào)試,穩(wěn)鉆速度完全取決于駕駛員的施工經(jīng)驗。遇到復(fù)雜地形,穩(wěn)鉆經(jīng) 常需要花費較長時間或難以到位。因穩(wěn)鉆定位困難,經(jīng)常造成定位偏差大、樁 位不夠精確的問題,同時這種施工方法又很難適應(yīng)大樁徑長樁身的要求。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的是提供一種利用行走式旋控鉆機進行鉆孔灌注樁施工方法,用 于解決現(xiàn)有的施工方法穩(wěn)鉆定位困難的問題。
本發(fā)明解決其技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案是 利用行走式旋控鉆機進行鉆孔灌注樁施工方法
1、 護筒埋設(shè)
人工開挖下護筒,挖下護筒后,用挖掘機將護筒下沿壓入粘土層,護筒與 坑壁間隙用粘土夯實;
2、 制備優(yōu)質(zhì)泥漿
用泥漿攪拌機將白土、火堿、CMC纖維配制出密度1. 15-1. 25克/厘米3、粘 度20-22S、含砂量<4%的備用泥漿;
3、 用行走式旋控鉆機進行鉆孔
行走式旋控鉆機將鉆架、巻揚、轉(zhuǎn)盤、功率為300千瓦的柴油機和液壓控 制裝置安裝在多功能履帶底盤上,巻揚、轉(zhuǎn)盤均由相應(yīng)的液壓馬達(dá)或油缸控制, 鉆具的升降、回轉(zhuǎn)、動力與行走移位一體化;鉆架安裝有伸縮式鉆桿和旋挖斗, 旋挖斗筒底邊緣焊接一排鑲有T110八角樁狀合金?;
用上述行走式旋控鉆機作一次成孔試樁,至45.5米終孔,泥土段的鉆孔速 度為8米/小時,泥巖段的鉆孔速度為L4米/小時,然后改分兩級成孔,即先用1.5米鉆頭至終孔,再換1.8米鉆頭擴孔;
4、灌注砼
將配制好的備用泥漿灌注入鉆機鉆好的孔中。
有益效果
1、 本發(fā)明采用行走式旋控鉆機,定位準(zhǔn)確方便。
行走式旋控鉆機使鉆具的升降、回轉(zhuǎn)、動力與行走移位一體化,整機的機 動性能好,移位方便,施工作業(yè)對孔靈活迅速,鉆機大致就位,便可操作調(diào)整 鉆頭的左右位置,用行走部位確定前后位置,定位方便迅速而且準(zhǔn)確。
2、 本發(fā)明鉆進速度快。
本方法鉆進速度快,成孔時間短,鉆進速度是普通鉆機采用正循環(huán)方法鉆
進速度的8-10倍,是普通鉆機采用反循環(huán)方法鉆進速度的4-6倍,極大地提高 了成孔速度,縮短了施工工期。
3、 施工現(xiàn)場整潔干凈。
本方法不用循環(huán)泥漿,通過旋挖斗提升上來的鉆渣與泥漿分離運走,施工 現(xiàn)場整潔干凈,符合環(huán)保要求,尤其適合施工場地狹小的城市道橋基礎(chǔ)施工。
具體實施例方式
實施例1:
制作橋墩樁,橋長375米,需要40根樁,土層上部為河流砂性土類沉積, 下部為全風(fēng)化弱風(fēng)化泥巖。6米-31米為粉砂,細(xì)砂層;31米-36. 5米砂卵石層, 粒徑10毫米-200毫米,含量30%-40%; 36.5米-40米為強風(fēng)化泥巖;40米-48 米為微風(fēng)化泥巖夾粉砂巖。
采用本發(fā)明進行鉆孔灌注樁施工方法如下,
1、 護筒埋設(shè)
人工開挖下護筒,挖下護筒后,用挖掘機將護筒下沿壓入粘土層,護筒與 坑壁間隙用粘土夯實,以防止鉆進過程中護筒沉陷。
2、 制備優(yōu)質(zhì)泥漿用泥漿攪拌機將白土、火堿、CMC纖維配制出密度1. 15-1. 25克/厘米3、粘 度20-22S、含砂量<4%的備用泥漿;
3、 用行走式旋控鉆機進行鉆孔
行走式旋控鉆機將鉆架、巻揚、轉(zhuǎn)盤、功率為300千瓦的柴油機和液壓控 制裝置安裝在多功能履帶底盤上,2臺巻揚、轉(zhuǎn)盤均由相應(yīng)的液壓馬達(dá)或油缸控 制,鉆具的升降、回轉(zhuǎn)、動力與行走移位一體化;鉆架安裝有伸縮式鉆桿和旋 挖斗,旋挖斗筒底邊緣焊接一排鑲有T110八角樁狀合金?;
用上述行走式旋控鉆機作一次成孔試樁,對1號墩1號樁用# 1. 8米鉆頭作 一次成孔試樁。至45.5米終孔,用了9小時,前40米用了5小時,泥土段的 鉆孔速度為8米/小時,泥巖段用4小時,泥巖段的鉆孔速度為1. 4米/小時。 然后改分兩級成孔,即先用1.5米鉆頭至終孔,再換1.8米鉆頭擴孔。因切削 底面積減少,鉆頭切削巖土的單位壓力增大,鉆速明顯加快,最快時完成一孔 只需4.5小時。
由于細(xì)粉砂巖研磨性強,底板及挖斗筒底邊緣磨損很快,每孔均需修補鉆 頭,影響鉆效。為此,將旋挖斗筒底邊緣焊接一排鑲有T110八角樁狀合金?, 很好地保護了旋挖斗筒體不受磨損。
4、 灌注砼
將配制好的備用泥漿灌注入鉆機鉆好的孔中。
施工結(jié)束后,所有施工的樁孔,孔徑、孔深、孔內(nèi)泥漿指標(biāo)、沉淀層均滿 足設(shè)計與規(guī)范要求,工程質(zhì)量評為優(yōu)良。
權(quán)利要求
1、一種利用行走式旋控鉆機進行鉆孔灌注樁施工方法,其特征是這種利用行走式旋控鉆機進行鉆孔灌注樁施工方法為(1)、護筒埋設(shè)人工開挖下護筒,挖下護筒后,用挖掘機將護筒下沿壓入粘土層,護筒與坑壁間隙用粘土夯實;(2)、制備優(yōu)質(zhì)泥漿用泥漿攪拌機將白土、火堿、CMC纖維配制出密度1.15-1.25克/厘米3、粘度20-22S、含砂量<4%的備用泥漿;(3)、用行走式旋控鉆機進行鉆孔行走式旋控鉆機將鉆架、卷揚、轉(zhuǎn)盤、功率為300千瓦的柴油機和液壓控制裝置安裝在多功能履帶底盤上,卷揚、轉(zhuǎn)盤均由相應(yīng)的液壓馬達(dá)或油缸控制,鉆具的升降、回轉(zhuǎn)、動力與行走移位一體化;鉆架安裝有伸縮式鉆桿和旋挖斗,旋挖斗筒底邊緣焊接一排鑲有T110八角樁狀合金;用上述行走式旋控鉆機作一次成孔試樁,至45.5米終孔,泥土段的鉆孔速度為8米/小時,泥巖段的鉆孔速度為1.4米/小時,然后改分兩級成孔,即先用1.5米鉆頭至終孔,再換1.8米鉆頭擴孔;(4)、灌注砼將配制好的備用泥漿灌注入鉆機鉆好的孔中。
全文摘要
利用行走式旋控鉆機進行鉆孔灌注樁施工方法,目前利用鉆孔灌注樁正、反循環(huán)鉆機進行鉆孔灌注樁,施工時,需要全方位不斷調(diào)試,穩(wěn)鉆速度完全取決于駕駛員的施工經(jīng)驗。遇到復(fù)雜地形,穩(wěn)鉆經(jīng)常需要花費較長時間或難以到位。因穩(wěn)鉆定位困難,經(jīng)常造成定位偏差大、樁位不夠精確的問題,同時這種施工方法又很難適應(yīng)大樁徑長樁身的要求。本發(fā)明完全解決了以上問題,本發(fā)明的施工方法為護筒埋設(shè)、制備優(yōu)質(zhì)泥漿、用行走式旋控鉆機進行鉆孔、灌注砼,最后將配制好的備用泥漿灌注入鉆機鉆好的孔中。本發(fā)明用于解決現(xiàn)有的施工方法穩(wěn)鉆定位困難的問題。
文檔編號E02D5/38GK101586336SQ20091000137
公開日2009年11月25日 申請日期2009年1月5日 優(yōu)先權(quán)日2008年5月23日
發(fā)明者楊再宇 申請人:龍建路橋股份有限公司
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