本實用新型涉及一種進樣裝置,特別涉及一種氣態(tài)烴和/或液化石油氣的進樣裝置。
背景技術(shù):
隨著石油化學(xué)工業(yè)的發(fā)展,液化石油氣作為一種化工基本原料和新型燃料,已愈來愈受到人們的重視。LPG是指經(jīng)高壓或低溫液化的石油氣,簡稱“液化石油氣”或“液化氣”。其組成是丙烷、正丁烷、異丁烷及少量的乙烷、大于碳5的有機化合物、不飽和烴等。LPG具有易燃易爆、易氣化、受熱膨脹、腐蝕性等特點。LPG一般是從油氣田、煉油廠或乙烯廠石油氣中獲得。LPG與其它燃料比較,具有污染少、發(fā)熱量高、易于運輸、儲存簡單,供應(yīng)靈活等優(yōu)點。
液化石油氣的組成及硫含量對液化石油氣來說是十分重要的指標,將液化石油氣引入分析檢測儀器,必須保證液化石油氣進樣的均勻性、代表性并對其進行準確定量。對液化石油氣的組成及硫含量的測定方法包括SH/T 0230液化石油氣組成測定法、ASTM D6667液化石油氣硫含量測定-紫外熒光法、SH/T0222液化石油氣總硫含量測定法等,但這些方法對液化石油氣的組成及硫含量測定的結(jié)果反差很大,試驗的重復(fù)性差,尤其是測定硫含量時有時測定結(jié)果會差出50%,甚至相差一個數(shù)量級。經(jīng)大量的調(diào)研及數(shù)據(jù)驗證,液化石油氣組成及硫含量精密度差的主要原因是進樣系統(tǒng)問題,主要表現(xiàn)在液化石油氣氣化不完全,進樣不準確、氣化后再冷凝、吸附等,這些問題的出現(xiàn)使得液化石油氣測定結(jié)果的重復(fù)性較差。
SH/T 0230液化石油氣組成測定法、SH/T 0222液化石油氣總硫含量測定法都是通過水浴實現(xiàn)液化石油氣的氣化,而水浴很難使存于液化石油氣中沸點高于100℃的組分氣化,且標準中并未提及氣化后如何進樣,實際操作中煉廠大多使用進樣針進樣,但進樣針如果針筒過緊則可能導(dǎo)致氣體實際取樣壓力大于1個大氣壓,使測試結(jié)果偏大,如果針筒過松,則導(dǎo)致漏氣,測試結(jié)果偏小。同時,很難保證進樣的重復(fù)度。
在ASTM D6667液化石油氣硫含量測定-紫外熒光法中,液化石油氣可以使用液體閥、氣體閥進樣系統(tǒng)進樣。據(jù)文獻報道,用氣袋子取氣、儲存,在2h內(nèi)硫含量就會衰減20%,4h衰減近50%,因此直接使用氣體閥進樣很難保證數(shù)據(jù)真實有效。液體閥進樣、定量同時要保證所進液體定量環(huán)不存在氣泡,雖然標準中設(shè)計了觀察管,以避免氣泡對定量造成影響,但實際操作中氣泡很難排除干凈,試樣的樣品量不足,因此使得進樣重復(fù)性差,很難準確定量。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本實用新型提供了一種氣態(tài)烴和/或液化石油氣的進樣裝置。
本實用新型的氣態(tài)烴和/或液化石油氣的進樣裝置,包括:試樣進樣口1、試樣氣化室2、六通閥3、氣體定量環(huán)4、載氣入口5、載氣流量計6、排氣出口7、分析儀入口8、加熱控制模塊9,所述試樣進樣口1與試樣氣化室2、六通閥3上的閥門301依次相連,所述氣體定量環(huán)4與六通閥3上的兩個閥門302、303相連,所述載氣入口5與載氣流量計6、六通閥3上的閥門304依次相連,所述排氣出口7與六通閥3上的閥門305相連,所述六通閥3上的閥門306與分析儀入口8相連,所述加熱控制模塊9用于控制各部件的溫度。
所述試樣氣化室2可以是盤管、圓柱體、正方體、長方體或球形腔體。所述試樣氣化室2有利于樣品充分氣化,并保持樣品的均勻分布。
所述試樣氣化室2的體積為2mL~50mL,優(yōu)選5mL~30mL。
所述試樣氣化室2優(yōu)選由惰性金屬、帶有硫鈍化涂層的金屬、有機玻璃、玻璃或聚四氟乙烯等材料制成。
所述試樣氣化室2優(yōu)選耐壓容器,優(yōu)選內(nèi)部經(jīng)過硫鈍化處理的耐壓容器。
所述六通閥3優(yōu)選由金屬、聚四氟乙烯制成,最優(yōu)選帶硫鈍化涂層的金屬、聚四氟乙烯材質(zhì),六通閥可以是手動閥、自動控制閥。
所述氣體定量環(huán)4優(yōu)選由金屬制成,最優(yōu)選由帶硫鈍化涂層的金屬制成,體積優(yōu)選為1mL~20mL。
所述的加熱控制模塊9可以對整個裝置進行整體控溫,也可以分別對裝置中的試樣氣化室2、六通閥3、氣體定量環(huán)4、其它管線或部件進行單獨控溫。
本實用新型裝置優(yōu)選在所述試樣進樣口1和試樣氣化室2之間設(shè)置LPG流量調(diào)節(jié)閥10。
本實用新型裝置優(yōu)選在所述試樣進樣口1和LPG流量調(diào)節(jié)閥10之間設(shè)置惰性過濾器11。
本實用新型裝置優(yōu)選在所述試樣氣化室2與六通閥3之間設(shè)置氣體減壓閥12。
本實用新型裝置優(yōu)選在所述載氣入口5與載氣流量計6之間設(shè)置載氣流量減壓閥13。
本實用新型裝置優(yōu)選在所述六通閥3上的閥門306與分析儀入口8之間設(shè)置載氣流量計6。
本實用新型裝置的使用方法是:將存貯了待測液化石油氣的容器連接于進樣口1,經(jīng)試樣氣化室2充分氣化,進入六通閥3,通過定量環(huán)4進行定量,由載氣入口5通入的載氣使定量環(huán)4中的氣化樣品帶入分析儀入口8,進入分析儀進行測量操作。
本實用新型裝置克服了現(xiàn)有檢測方法及進樣裝置中存在的液體定量不準、樣品氣化不完全、低含量硫很容易被進樣裝置吸附而導(dǎo)致無法檢測,高沸點硫很難氣化,總硫數(shù)據(jù)重復(fù)性差甚至無法檢測等等問題。本實用新型裝置減小了系統(tǒng)誤差,試驗重復(fù)性好,精密度高,操作安全、簡單,易于對氣態(tài)烴和/或液化石油氣樣品進行充分氣化及定量。本實用新型裝置可以與市售的定硫儀、紫外熒光檢測器及庫侖定硫儀直接連接,操作簡單、使用方便,也可與色譜儀及其它可實現(xiàn)氣體進樣的儀器、裝備相連。
附圖說明:
圖1為氣態(tài)烴和/或液化石油氣的進樣裝置圖。
圖2為優(yōu)選的氣態(tài)烴和/或液化石油氣的進樣裝置圖。
圖3為優(yōu)選的氣態(tài)烴和/或液化石油氣的進樣裝置圖。
圖4為更優(yōu)選的氣態(tài)烴和/或液化石油氣的進樣裝置圖。
具體實施方式
實施例1
如圖1裝置,包括試樣進樣口1,試樣氣化室2,六通閥3,定量環(huán)4,載氣進樣口5,載氣流量計6,排氣出口7,分析儀入口8,控溫模塊9。設(shè)置試樣氣化室2溫度為90℃,調(diào)節(jié)載氣流量計6為10ml/min,將滄州煉廠LPG液體樣品通過試樣進樣口1引入試樣氣化室2氣化,經(jīng)六通閥3、定量環(huán)4定量后,控制六通閥3自動切換,由載氣入口5通入的載氣使定量環(huán)4中的氣化樣品經(jīng)分析儀入口8進入總硫測定分析儀,測得試驗結(jié)果為80mg/m3。
實施例2
如圖2裝置,包括試樣進樣口1,試樣氣化室2,六通閥3,定量環(huán)4,載氣進樣口5,載氣流量計6,排氣出口7,分析儀入口8,控溫模塊9,氣體減壓閥12,載氣減壓閥13,壓力表14。設(shè)置試樣氣化室2溫度為100℃,定量環(huán)4溫度為60℃,調(diào)節(jié)載氣流量計6為10ml/min,調(diào)節(jié)氣體減壓閥12、載氣減壓閥13為2公斤壓力,將天津煉廠LPG液體樣品通過試樣進樣口1引入試樣氣化室2氣化,經(jīng)六通閥3、定量環(huán)4定量后,控制六通閥3自動切換,由載氣入口5通入的載氣使定量環(huán)4中的氣化樣品經(jīng)分析儀入口8進入總硫測定分析儀,測得試驗結(jié)果為280mg/m3。
實施例3
如圖3裝置,包括試樣進樣口1,試樣氣化室2、六通閥3,定量環(huán)4,載氣進樣口5,載氣流量計6,排氣出口7,分析儀入口8,控溫模塊9,過濾器11,氣體減壓閥12,載氣減壓閥13,壓力表14。設(shè)置試樣氣化室2溫度為100℃,定量環(huán)4溫度為60℃,載氣流量計6為10ml/min,調(diào)節(jié)氣體減壓閥12、載氣減壓閥13為3公斤壓力,將冀東煉廠LPG液體樣品通過試樣進樣口1引入試樣氣化室2氣化,經(jīng)六通閥3、定量環(huán)4定量后,控制六通閥3自動切換,由載氣入口5通入的載氣使定量環(huán)4中的氣化樣品經(jīng)分析儀入口8進入總硫測定分析儀,測得試驗結(jié)果為10mg/m3。
實施例4
如圖4裝置,包括試樣進樣口1,試樣氣化室2、六通閥3,定量環(huán)4,載氣進樣口5,載氣流量計6,排氣出口7,分析儀入口8,控溫模塊9,流量調(diào)節(jié)閥10,過濾器11,氣體減壓閥12,載氣減壓閥13,壓力表14。設(shè)置試樣氣化室2溫度為100℃,定量環(huán)4溫度為60℃,載氣流量計6為6ml/min,調(diào)節(jié)氣體減壓閥12、載氣減壓閥13為3公斤壓力,將天津煉廠LPG液體樣品通過試樣進樣口1引入試樣氣化室2氣化,經(jīng)六通閥3、定量環(huán)4定量后,控制六通閥3自動切換,由載氣入口5通入的載氣使定量環(huán)4中的氣化樣品經(jīng)分析儀入口8進入總硫測定分析儀,測得試驗結(jié)果為330mg/m3。