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一種監(jiān)測氯化爐內(nèi)氯氣反應(yīng)情況的裝置及方法與流程

文檔序號:40526793發(fā)布日期:2024-12-31 13:36閱讀:10來源:國知局
一種監(jiān)測氯化爐內(nèi)氯氣反應(yīng)情況的裝置及方法與流程

本發(fā)明涉及氯化爐設(shè)備,具體地說,涉及一種監(jiān)測氯化爐內(nèi)氯氣反應(yīng)情況的裝置及方法。


背景技術(shù):

1、在氯化爐的生產(chǎn)過程中,四氯化鈦作為生產(chǎn)鈦白粉和海綿鈦的關(guān)鍵中間原料,其制備過程涉及多種原料在高溫條件下的復(fù)雜反應(yīng)。然而,由于原料供應(yīng)的不穩(wěn)定性以及氯化爐爐況的波動,投入氯化爐的氯氣有時會出現(xiàn)反應(yīng)不完全的情況。這導(dǎo)致未反應(yīng)的氯氣隨著粗四氯化鈦蒸汽一起進入后續(xù)的收塵、淋洗冷凝和尾氣洗滌系統(tǒng),不僅影響精制除釩效果,還可能使尾氣噴淋液快速失效,進而造成尾氣排放不合格的環(huán)境問題。

2、目前,對于氯化爐內(nèi)氯氣反應(yīng)情況的監(jiān)測主要依賴于簡單的化學(xué)方法,如使用淀粉碘化鉀溶液吸收尾氣并觀察顏色變化來判斷是否透氯。然而,這種方法存在諸多不足,包括四氯化鈦氣體水解造成的污染、人工配液和換液操作的繁瑣等。因此,亟需一種更為有效、連續(xù)的監(jiān)測氯化爐內(nèi)氯氣反應(yīng)情況的裝置及方法,以提高生產(chǎn)效率,減少環(huán)境污染,并確保尾氣排放的合規(guī)性。


技術(shù)實現(xiàn)思路

1、本發(fā)明的目的在于提供一種監(jiān)測氯化爐內(nèi)氯氣反應(yīng)情況的裝置及方法,以解決上述背景技術(shù)中提出的對于氯化爐內(nèi)氯氣反應(yīng)情況的監(jiān)測主要依賴于簡單的化學(xué)方法,如使用淀粉碘化鉀溶液吸收尾氣并觀察顏色變化來判斷是否透氯。然而,這種方法存在諸多不足,包括四氯化鈦氣體水解造成的污染、人工配液和換液操作的繁瑣等問題。

2、為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供了一種監(jiān)測氯化爐內(nèi)氯氣反應(yīng)情況的裝置,包括四氯化鈦補液罐、氯氣吸收罐、四氯化鈦排液罐、抽氣泵;所述四氯化鈦補液罐通過補液管與氯氣吸收罐的進液口相連;所述氯氣吸收罐上接有在線測色儀器;所述四氯化鈦排液罐通過排液管與氯氣吸收罐的出液口相連;所述抽氣泵的進氣端與尾氣管的前端相連,所述抽氣泵的出氣端與氯氣吸收罐的進氣口相連;所述氯氣吸收罐的出氣口與尾氣管的后端相連。

3、作為本發(fā)明的優(yōu)選方案,所述補液管上安裝有第一氣動閥,所述排液管上安裝有第二氣動閥。

4、作為本發(fā)明的優(yōu)選方案,所述尾氣管位于淋洗冷凝系統(tǒng)、尾氣洗滌系統(tǒng)之間,前端連接至淋洗冷凝系統(tǒng),后端連接至尾氣洗滌系統(tǒng),所述淋洗冷凝系統(tǒng)的前端連接收塵系統(tǒng),所述收塵系統(tǒng)的前端連接氯化爐。

5、作為本發(fā)明的優(yōu)選方案,所述淋洗冷凝系統(tǒng)的底部排料管路連接至第一收集罐,所述第一收集罐的一側(cè)連接有精煉處理系統(tǒng),所述精煉處理系統(tǒng)的尾端連接有第二收集罐。

6、作為本發(fā)明的優(yōu)選方案,所述氯氣吸收罐先從四氯化鈦補液罐接收固定體積的純四氯化鈦,再通過抽氣泵抽取尾氣進行吸收。

7、作為本發(fā)明的優(yōu)選方案,所述氯氣吸收罐上安裝的在線測色儀器用于連續(xù)檢測四氯化鈦的色度,并將色度值信號傳回外部控制室。

8、作為本發(fā)明的優(yōu)選方案,吸收氯氣飽和的四氯化鈦從氯氣吸收罐的出液口排出,通過第二氣動閥控制排液至四氯化鈦排液罐,并通過四氯化鈦補液罐補充純四氯化鈦。

9、作為本發(fā)明的優(yōu)選方案,所述氯氣吸收罐吸收不完的氣體通過出氣口再排至尾氣管的后端,由尾氣洗滌系統(tǒng)處理。

10、作為本發(fā)明的優(yōu)選方案,所述四氯化鈦補液罐盛裝的液體為精制后的無色透明純四氯化鈦。

11、本發(fā)明還提供了一種監(jiān)測氯化爐內(nèi)氯氣反應(yīng)情況的方法,用于監(jiān)測氯化爐內(nèi)氯氣反應(yīng)情況的裝置,包括如下步驟:

12、s1、使四氯化鈦補液罐的純四氯化鈦流入氯氣吸收罐至指定液位;

13、s2、抽取尾氣管內(nèi)尾氣進入氯氣吸收罐,未能吸收的氣體返回尾氣管的后端;

14、s3、在線測色儀器檢測氯氣吸收罐內(nèi)四氯化鈦的顏色,并將數(shù)據(jù)傳回主控系統(tǒng);

15、s4、根據(jù)色度變化判斷氯化爐是否透氯及透氯的嚴重程度;

16、s5、吸收氯氣飽和的四氯化鈦排入四氯化鈦排液罐,并補充純四氯化鈦;

17、其中,四氯化鈦補液罐連續(xù)向氯氣吸收罐補液,同時氯氣吸收罐連續(xù)排液至四氯化鈦排液罐,保持液面高度不變,實現(xiàn)連續(xù)監(jiān)測。

18、與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明的有益效果:

19、1、該監(jiān)測氯化爐內(nèi)氯氣反應(yīng)情況的裝置及方法中,通過四氯化鈦補液罐向氯氣吸收罐連續(xù)補液,并實時抽取尾氣管內(nèi)尾氣進行氯氣吸收,配合在線測色儀器連續(xù)檢測四氯化鈦的色度,實現(xiàn)了對氯化爐內(nèi)氯氣反應(yīng)情況的連續(xù)、自動監(jiān)測。

20、2、該監(jiān)測氯化爐內(nèi)氯氣反應(yīng)情況的裝置及方法中,與傳統(tǒng)的淀粉碘化鉀溶液相比,純四氯化鈦作為吸收劑不僅成本更低、回收處理更簡單,而且其顏色變化是漸變的,能夠更準確地反映氯氣的濃度變化,提高了監(jiān)測的準確性和靈敏度。

21、3、該監(jiān)測氯化爐內(nèi)氯氣反應(yīng)情況的裝置及方法中,通過第一氣動閥和第二氣動閥的控制,實現(xiàn)了自動換液和補液操作,大大節(jié)約了人力成本,提高了生產(chǎn)效率。

22、4、該監(jiān)測氯化爐內(nèi)氯氣反應(yīng)情況的裝置及方法中,避免了四氯化鈦氣體水解造成的污染問題,同時確保了尾氣排放的合規(guī)性,減少了對環(huán)境的影響,不僅能夠判斷氯化爐是否透氯,還能根據(jù)色度變化判斷透氯的嚴重程度,為操作人員提供了全面的氯氣反應(yīng)情況信息,有助于及時調(diào)整氯化爐的工作狀態(tài)。



技術(shù)特征:

1.一種監(jiān)測氯化爐內(nèi)氯氣反應(yīng)情況的裝置,其特征在于:包括四氯化鈦補液罐(1)、氯氣吸收罐(12)、四氯化鈦排液罐(7)、抽氣泵(9);所述四氯化鈦補液罐(1)通過補液管與氯氣吸收罐(12)的進液口(3)相連;所述氯氣吸收罐(12)上接有在線測色儀器(5);所述四氯化鈦排液罐(7)通過排液管與氯氣吸收罐(12)的出液口(10)相連;所述抽氣泵(9)的進氣端與尾氣管(11)的前端相連,所述抽氣泵(9)的出氣端與氯氣吸收罐(12)的進氣口(8)相連;所述氯氣吸收罐(12)的出氣口(4)與尾氣管(11)的后端相連。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的監(jiān)測氯化爐內(nèi)氯氣反應(yīng)情況的裝置,其特征在于:所述補液管上安裝有第一氣動閥(2),所述排液管上安裝有第二氣動閥(6)。

3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的監(jiān)測氯化爐內(nèi)氯氣反應(yīng)情況的裝置,其特征在于:所述尾氣管(11)位于淋洗冷凝系統(tǒng)(15)、尾氣洗滌系統(tǒng)(16)之間,前端連接至淋洗冷凝系統(tǒng)(15),后端連接至尾氣洗滌系統(tǒng)(16),所述淋洗冷凝系統(tǒng)(15)的前端連接收塵系統(tǒng)(14),所述收塵系統(tǒng)(14)的前端連接氯化爐(13)。

4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的監(jiān)測氯化爐內(nèi)氯氣反應(yīng)情況的裝置,其特征在于:所述淋洗冷凝系統(tǒng)(15)的底部排料管路連接至第一收集罐(17),所述第一收集罐(17)的一側(cè)連接有精煉處理系統(tǒng)(18),所述精煉處理系統(tǒng)(18)的尾端連接有第二收集罐(19)。

5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的監(jiān)測氯化爐內(nèi)氯氣反應(yīng)情況的裝置,其特征在于:所述氯氣吸收罐(12)先從四氯化鈦補液罐(1)接收固定體積的純四氯化鈦,再通過抽氣泵(9)抽取尾氣進行吸收。

6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的監(jiān)測氯化爐內(nèi)氯氣反應(yīng)情況的裝置,其特征在于:所述氯氣吸收罐(12)上安裝的在線測色儀器(5)用于連續(xù)檢測四氯化鈦的色度,并將色度值信號傳回外部控制室。

7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的監(jiān)測氯化爐內(nèi)氯氣反應(yīng)情況的裝置,其特征在于:吸收氯氣飽和的四氯化鈦從氯氣吸收罐(12)的出液口(10)排出,通過第二氣動閥(6)控制排液至四氯化鈦排液罐(7),并通過四氯化鈦補液罐(1)補充純四氯化鈦。

8.根據(jù)權(quán)利要求3所述的監(jiān)測氯化爐內(nèi)氯氣反應(yīng)情況的裝置,其特征在于:所述氯氣吸收罐(12)吸收不完的氣體通過出氣口(4)再排至尾氣管(11)的后端,由尾氣洗滌系統(tǒng)(16)處理。

9.根據(jù)權(quán)利要求1所述的監(jiān)測氯化爐內(nèi)氯氣反應(yīng)情況的裝置,其特征在于:所述四氯化鈦補液罐(1)盛裝的液體為精制后的無色透明純四氯化鈦。

10.一種監(jiān)測氯化爐內(nèi)氯氣反應(yīng)情況的方法,用于權(quán)利要求1-9任一項所述的監(jiān)測氯化爐內(nèi)氯氣反應(yīng)情況的裝置,其特征在于:包括如下步驟:


技術(shù)總結(jié)
本發(fā)明涉及氯化爐設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域,具體為一種監(jiān)測氯化爐內(nèi)氯氣反應(yīng)情況的裝置及方法,包括四氯化鈦補液罐、氯氣吸收罐、四氯化鈦排液罐、抽氣泵;四氯化鈦補液罐通過補液管與氯氣吸收罐的進液口相連;氯氣吸收罐上接有在線測色儀器;四氯化鈦排液罐通過排液管與氯氣吸收罐的出液口相連;抽氣泵的進氣端與尾氣管的前端相連。該監(jiān)測氯化爐內(nèi)氯氣反應(yīng)情況的裝置及方法中,通過四氯化鈦補液罐向氯氣吸收罐連續(xù)補液,并實時抽取尾氣管內(nèi)尾氣進行氯氣吸收,配合在線測色儀器連續(xù)檢測四氯化鈦的色度,實現(xiàn)了對氯化爐內(nèi)氯氣反應(yīng)情況的連續(xù)、自動監(jiān)測。與傳統(tǒng)的淀粉碘化鉀溶液相比,純四氯化鈦作為吸收劑不僅成本更低、回收處理更簡單。

技術(shù)研發(fā)人員:陳建立,李建軍,羅金和,李俊,李品燕,馬昕,梁德志
受保護的技術(shù)使用者:云南國鈦金屬股份有限公司
技術(shù)研發(fā)日:
技術(shù)公布日:2024/12/30
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