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一種煤漿自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)的制作方法

文檔序號:6273420閱讀:337來源:國知局
專利名稱:一種煤漿自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及化工設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域,具體地,涉及一種煤漿自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)。
背景技術(shù)
錦疆化工公司合成氨尿素項(xiàng)目氣化裝置自2012年6月開車以來,在半年的運(yùn)行期間,氣化爐出現(xiàn)多次因過氧引起的氧煤比高、氧煤比高高和煤漿流量低低跳車。根據(jù)該公司氣化爐運(yùn)行半年來跳車次數(shù),就其原因本申請人做了認(rèn)真總結(jié)和分析,發(fā)現(xiàn)造成多次氧煤比高、氧煤比高高、煤漿流量低低跳車的原因,主要是由于高壓煤漿泵運(yùn)行不正常,單缸或多缸不打量。對于煤漿泵不打量的問題,本申請人經(jīng)過多次拆檢進(jìn)出口單向閥和隔膜,發(fā)現(xiàn)其并無異常,而趨勢顯示煤漿泵電流II_P1301立即有較大下降;煤漿泵出口壓力ΡΙ_13001和氣化爐燒嘴壓差I(lǐng)3DT13005有較大下降。初步判定為煤漿顆粒不均勻,造成進(jìn)口單向閥卡住或者煤漿夾氣造成煤漿泵空打。在對趨勢做進(jìn)一步分析可以看到,雖然煤漿流量降低引起氣化爐聯(lián)鎖跳車會有3種情況:①氧煤比高600延時(shí)30S,②氧煤比高高695延時(shí)20S,③煤漿流量低低18Μ3/Η。但最終都轉(zhuǎn)化為煤漿流量低低跳車(僅A、C爐各一次為氧煤比高高跳車),趨勢顯示從第一次氧煤比高報(bào)到煤漿流量低低引起跳車大概有20S時(shí)間,但由于操作人員經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)和操作水平限制,造成在氧煤比高時(shí)不能及時(shí)、準(zhǔn)確、有效的采取措施。由相應(yīng)的趨勢圖和統(tǒng)計(jì)表可以看出:在煤漿流量開始降低到人工開始調(diào)節(jié)滯后IOS以上,導(dǎo)致煤漿流量達(dá)到低低值最終引發(fā)跳車。由此本申請人可以看出事故跳車主要是由于手動(dòng)加負(fù)荷滯后造成。當(dāng)發(fā)生高壓煤漿泵不打量或者是打量不正常時(shí),如果沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn),準(zhǔn)確判斷出來、及時(shí)采取措施,輕者引起系統(tǒng)停車。重者氣化爐發(fā)生過氧而大幅度超溫甚至在碳洗塔發(fā)生閃爆的危險(xiǎn)。所以,如果設(shè)計(jì)一套煤漿自動(dòng)跟蹤系統(tǒng),在煤漿量開始下降時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)檢測到并自動(dòng)跟蹤煤漿量變化,完全有時(shí)間處理單缸或雙缸不打量的情況。綜上所述,在實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的過程中,發(fā)明人發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有技術(shù)中至少存在自動(dòng)化程度低、控制的精確性和及時(shí)性均較差、以及安全性差等缺陷。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于,針對上述問題,提出一種煤漿自動(dòng)跟蹤系統(tǒng),以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化程度高、控制的精確性和及時(shí)性均較好、以及安全性好的優(yōu)點(diǎn)。為實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明采用的技術(shù)方案是:一種煤漿自動(dòng)跟蹤系統(tǒng),包括第一檢測裝置和第二檢測裝置,用于基于給定量、第一檢測裝置輸出的第一測量值Z和第二檢測裝置輸出的第二測量值h進(jìn)行比較并輸出偏差e的比較器,以及依次連接在所述比較器的輸出端的控制器、執(zhí)行器和被控對象;所述執(zhí)行器的輸出端輸出控制量q、并與第二檢測裝置的反饋輸入端連接,所述被控對象的輸入端用于接受控制量q和干擾作用f,被控對象的輸出端輸出被調(diào)參數(shù)y、并與第一檢測裝置的反饋輸入端連接。進(jìn)一步地,所述控制器,包括分散控制系統(tǒng)(distributed control systems,簡稱DCS) ο進(jìn)一步地,所述執(zhí)行器包括變頻器。進(jìn)一步地,所述被控對象包括高壓煤漿泵。進(jìn)一步地,所述第一檢測裝置包括實(shí)際流量變送器。進(jìn)一步地,所述第二檢測裝置包括理論流量變送器。進(jìn)一步地,所述比較器包括DCS內(nèi)部比較運(yùn)算模塊。進(jìn)一步地,所述控制量包括變頻器轉(zhuǎn)速,所述被控量包括煤漿流量,所述給定量包括煤漿流量允許波動(dòng)值。本發(fā)明各實(shí)施例的煤漿自動(dòng)跟蹤系統(tǒng),由于包括第一檢測裝置和第二檢測裝置,用于基于給定量、第一檢測裝置輸出的第一測量值z和第二檢測裝置輸出的第二測量值h進(jìn)行比較并輸出偏差e的比較器,以及依次連接在比較器的輸出端的控制器、執(zhí)行器和被控對象;執(zhí)行器的輸出端輸出控制量q、并與第二檢測裝置的反饋輸入端連接,被控對象的輸入端用于接受控制量q和干擾作用f,被控對象的輸出端輸出被調(diào)參數(shù)y、并與第一檢測裝置的反饋輸入端連接;可以自動(dòng)跟蹤過程中,隨時(shí)人工干預(yù),并充分考慮了系統(tǒng)掃描周期給跟蹤系統(tǒng)帶來的誤差;從而可以克服現(xiàn)有技術(shù)中自動(dòng)化程度低、控制的精確性和及時(shí)性均較差、以及安全性差的缺陷,以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化程度高、控制的精確性和及時(shí)性均較好、以及安全性好的優(yōu)點(diǎn)。本發(fā)明的其它特征和優(yōu)點(diǎn)將在隨后的說明書中闡述,并且,部分地從說明書中變得顯而易見,或者通過實(shí)施本發(fā)明而了解。下面通過附圖和實(shí)施例,對本發(fā)明的技術(shù)方案做進(jìn)一步的詳細(xì)描述。


附圖用來提供對本發(fā)明的進(jìn)一步理解,并且構(gòu)成說明書的一部分,與本發(fā)明的實(shí)施例一起用于解釋本發(fā)明,并不構(gòu)成對本發(fā)明的限制。在附圖中:
圖1為本發(fā)明煤漿自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)的工作原理示意圖。
具體實(shí)施例方式以下結(jié)合附圖對本發(fā)明的優(yōu)選實(shí)施例進(jìn)行說明,應(yīng)當(dāng)理解,此處所描述的優(yōu)選實(shí)施例僅用于說明和解釋本發(fā)明,并不用于限定本發(fā)明。根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例,提供了一種煤漿自動(dòng)跟蹤系統(tǒng),主要用于解決氣化高壓煤漿泵進(jìn)口單向閥卡、煤漿夾氣,造成煤漿流量大幅波動(dòng),人工干預(yù)嚴(yán)重滯后引起氣化爐過氧、超溫、氣體組分大幅波動(dòng)甚至跳車的問題。上述實(shí)施例的煤漿自動(dòng)跟蹤系統(tǒng),針對煤漿泵單缸或多缸不打量,造成氧煤比大幅波動(dòng),頻繁跳車嚴(yán)重影響生產(chǎn)的實(shí)際情況,設(shè)想如果本申請人能快速提高高壓煤漿泵變頻器轉(zhuǎn)速,加快煤衆(zhòng)流速,減少大顆粒沉積,就能有效解決單向閥卡的情況??刂蒲趺罕?,穩(wěn)定爐溫,穩(wěn)定下游負(fù)荷的目的。鑒于手動(dòng)調(diào)節(jié)滯后的情況。設(shè)計(jì)使用煤漿流量自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)。該煤漿自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)的設(shè)計(jì)思路是在煤漿泵運(yùn)行不正常,引起煤漿流量值大幅波動(dòng)而低于設(shè)定值時(shí),能及時(shí)將氧煤比調(diào)節(jié)系統(tǒng)由比值控制自動(dòng)轉(zhuǎn)入煤漿流量自動(dòng)跟蹤,根據(jù)煤漿偏差值快速調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,并隨時(shí)監(jiān)控氧煤比,當(dāng)氧煤比恢復(fù)到正常值時(shí)能停止跟蹤。極端情況煤漿量無法正確跟蹤能在設(shè)定的原始煤漿可跟蹤范圍內(nèi)自動(dòng)停止。如圖1所示,本實(shí)施例的煤漿自動(dòng)跟蹤系統(tǒng),主要由控制器、執(zhí)行器、被控對象、第一檢測裝置、第二檢測裝置和比較器六個(gè)部分組成。其中,控制器可以是DCS,執(zhí)行器可以是變頻器,被控對象可以是高壓煤漿泵,第一檢測裝置可以是實(shí)際流量變送器,用FY13001A1表示;第二檢測裝置可以是理論流量變送器,用FY13001A表示;比較器可以是DCS內(nèi)部比較運(yùn)算塊??刂屏繛樽冾l器轉(zhuǎn)速、被控量為煤漿流量、給定量為煤漿流量允許波動(dòng)值。上述實(shí)施例的煤漿自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)的工作原理為:為清楚說明煤漿自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)及各部分(環(huán)節(jié))之間相互關(guān)系和信號聯(lián)系,用以上方塊圖(參見圖1)表示煤漿自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)的工作過程。該方塊圖中每個(gè)方塊代表煤漿自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)中的一個(gè)環(huán)節(jié),方塊之間用一條帶箭頭的直線表示他們相互間的關(guān)系,箭頭所指向表示信號傳遞方向,線上字母說明信號的名稱。圖1中煤漿流量就是生產(chǎn)過程中要求保持定值的參數(shù),在自動(dòng)控制系統(tǒng)中稱為被控參數(shù),用符號y表示,y是被控對象方塊的輸出信號。在該煤漿自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)中,影響煤漿流量y波動(dòng)的因素可能是煤質(zhì)問題、進(jìn)口單向閥卡澀、煤漿泵本身缺陷等。這種引起被控參數(shù)波動(dòng)的外來因素稱為干擾作用,用符號f表示。干擾作用是作用于被控對象的輸入信號,用箭頭指向被控對象方塊。由圖1可見,變頻器轉(zhuǎn)速的改變是由于變頻器動(dòng)作引起的,那么變頻器轉(zhuǎn)速既為執(zhí)行器方塊的輸出信號。同時(shí),變頻器轉(zhuǎn)速的變化影響煤漿流量起到調(diào)節(jié)作用,所有也是作用于被控對象的輸入信號,用帶箭頭的直線的箭頭指向被控對象方塊,而尾端連接于執(zhí)行器方塊。同時(shí)變頻器轉(zhuǎn)速的變化影響到煤漿理論流量的變化,所以也是作用于第二檢測裝置的輸入信號,用箭頭指向第二檢測裝置方塊,第二檢測裝置的輸出信號h (煤漿理論流量)進(jìn)入比較機(jī)構(gòu)。被調(diào)參數(shù)y (煤漿流量信號)是第一檢測裝置的輸入信號,而第一檢測裝置的輸出信號z (煤漿流量)也進(jìn)入比較機(jī)構(gòu)與第二檢測裝置的輸出信號h和給定值信號X進(jìn)行比較,得到偏差信號e (e=x-z-h),并被送往控制器??刂破鞲鶕?jù)偏差信號e,按某種運(yùn)算規(guī)律算出結(jié)果,發(fā)出控制信號P至執(zhí)行器,使變頻器動(dòng)作,改變其轉(zhuǎn)速,使被調(diào)參數(shù)y煤漿流量穩(wěn)定在要求的范圍內(nèi)。上述實(shí)施例的煤漿自動(dòng)跟蹤系統(tǒng),具有以下特點(diǎn):
⑴在煤化工行業(yè)內(nèi)首次提出煤漿自動(dòng)跟蹤概念,并付諸實(shí)施;
⑵采用實(shí)際煤漿流量和理論煤漿流量的偏差進(jìn)行調(diào)節(jié);
⑶氧煤比值控制和煤漿自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)在線無擾動(dòng)切換;
⑷根據(jù)氣化爐負(fù)荷在煤漿自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)投入后,自動(dòng)進(jìn)行煤漿流量上下線箝位,使系統(tǒng)不會出現(xiàn)欠調(diào)和過調(diào)現(xiàn)象,杜絕氣化爐調(diào)節(jié)過程中過氧,保證生產(chǎn)安全;
(5)特有的跟蹤系統(tǒng)標(biāo)志位,使跟蹤系統(tǒng)是否投入一目了然。上述實(shí)施例的煤漿自動(dòng)跟蹤系統(tǒng),可以與氣化爐安全聯(lián)鎖系統(tǒng)SIS系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)聯(lián)鎖,在使用過程中,煤漿自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)根據(jù)氣化爐負(fù)荷變化動(dòng)態(tài)修正煤漿流量低低跳車值,避免氣化爐低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)煤漿流量變化造成跳車。該煤漿自動(dòng)跟蹤系統(tǒng),至少可以達(dá)到以下有益效果:
(1)采用自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)完全克服了手動(dòng)調(diào)節(jié)的滯后情況,調(diào)節(jié)實(shí)時(shí)性好、沒有延時(shí); ⑵手動(dòng)跟蹤煤漿量時(shí)一個(gè)月發(fā)生5次跳車,投用自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)后一個(gè)月統(tǒng)計(jì)沒發(fā)現(xiàn)跳
車;
⑶調(diào)節(jié)時(shí)氧煤比峰值明顯下降;
⑷氧煤比高持續(xù)時(shí)間(過氧時(shí)間)明顯縮短;
(5)沒有因?yàn)檠趺罕群兔簼{流量跳過車;
(6)氧煤比變化后能快速穩(wěn)定回歸到變化前的運(yùn)行值,爐溫變化在10°以內(nèi),下游工況穩(wěn)定。最后應(yīng)說明的是:以上所述僅為本發(fā)明的優(yōu)選實(shí)施例而已,并不用于限制本發(fā)明,盡管參照前述實(shí)施例對本發(fā)明進(jìn)行了詳細(xì)的說明,對于本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說,其依然可以對前述各實(shí)施例所記載的技術(shù)方案進(jìn)行修改,或者對其中部分技術(shù)特征進(jìn)行等同替換。凡在本發(fā)明的精神和原則之內(nèi),所作的任何修改、等同替換、改進(jìn)等,均應(yīng)包含在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。
權(quán)利要求
1.一種煤漿自動(dòng)跟蹤系統(tǒng),其特征在于,包括第一檢測裝置和第二檢測裝置,用于基于給定量、第一檢測裝置輸出的第一測量值Z和第二檢測裝置輸出的第二測量值h進(jìn)行比較并輸出偏差e的比較器,以及依次連接在所述比較器的輸出端的控制器、執(zhí)行器和被控對象;所述執(zhí)行器的輸出端輸出控制量q、并與第二檢測裝置的反饋輸入端連接,所述被控對象的輸入端用于接受控制量q和干擾作用f,被控對象的輸出端輸出被調(diào)參數(shù)y、并與第一檢測裝置的反饋輸入端連接。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的煤漿自動(dòng)跟蹤系統(tǒng),其特征在于,所述控制器,包括分散控制系統(tǒng)DCS。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的煤漿自動(dòng)跟蹤系統(tǒng),其特征在于,所述執(zhí)行器包括變頻器。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的煤漿自動(dòng)跟蹤系統(tǒng),其特征在于,所述被控對象包括高壓煤漿泵。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的煤漿自動(dòng)跟蹤系統(tǒng),其特征在于,所述第一檢測裝置包括實(shí)際流量變送器。
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的煤漿自動(dòng)跟蹤系統(tǒng),其特征在于,所述第二檢測裝置包括理論流量變送器。
7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的煤漿自動(dòng)跟蹤系統(tǒng),其特征在于,所述比較器包括DCS內(nèi)部比較運(yùn)算模塊。
8.根據(jù)權(quán)利要求1所述的煤漿自動(dòng)跟蹤系統(tǒng),其特征在于,所述控制量包括變頻器轉(zhuǎn)速,所述被控量包括煤漿流量,所述給定量包括煤漿流量允許波動(dòng)值。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種煤漿自動(dòng)跟蹤系統(tǒng),包括第一檢測裝置和第二檢測裝置,用于基于給定量、第一檢測裝置輸出的第一測量值z和第二檢測裝置輸出的第二測量值h進(jìn)行比較并輸出偏差e的比較器,以及依次連接在所述比較器的輸出端的控制器、執(zhí)行器和被控對象;所述執(zhí)行器的輸出端輸出控制量q、并與第二檢測裝置的反饋輸入端連接,所述被控對象的輸入端用于接受控制量q和干擾作用f,被控對象的輸出端輸出被調(diào)參數(shù)y、并與第一檢測裝置的反饋輸入端連接。本發(fā)明所述煤漿自動(dòng)跟蹤系統(tǒng),可以克服現(xiàn)有技術(shù)中自動(dòng)化程度低、控制的精確性和及時(shí)性均較差、以及安全性差等缺陷,以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化程度高、控制的精確性和及時(shí)性均較好、以及安全性好的優(yōu)點(diǎn)。
文檔編號G05B19/418GK103176456SQ20131005990
公開日2013年6月26日 申請日期2013年2月26日 優(yōu)先權(quán)日2013年2月26日
發(fā)明者練建華, 賈克輝 申請人:奎屯錦疆化工有限公司
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